張建峰
(晉能控股煤業(yè)集團 安全管理五人小組,山西 大同 037003)
塔山煤礦目前主采3~5號煤層,煤層埋深400~800 m,煤層平均厚度15.8 m,屬于特厚煤層,煤層傾角為3~5°,總體賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)較簡單。煤層頂?shù)装鍘r性情況如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装褰Y(jié)構(gòu)
塔山煤礦1070膠帶大巷及1070回風(fēng)大巷均沿煤層底板掘進,兩條大巷平行布置,中間間隔45 m的煤柱。1070膠帶大巷設(shè)計為直墻半圓拱形斷面,其掘?qū)挕辆蚋?5 440 mm×4 220 mm,凈寬×凈高=5 200 mm×4 000 mm,支護方式為“錨網(wǎng)索+W鋼護板+噴漿聯(lián)合支護”,具體支護參數(shù)如下:
頂、幫錨桿采用D=22 mm、L=2 500 mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,排間距800 mm×800 mm,使用150 mm×150 mm×10 mm拱形高強度鋼托盤,W型鋼護板規(guī)格為450 mm×280 mm×4.75 mm;錨索采用D=21.8 mm、L=8 000 mm的錨索,排間距1 600 mm×1 600 mm,使用300 mm×300 mm×16 mm拱形高強度鋼托盤;頂幫均采用網(wǎng)格為100 mm×100 mm的D6 mm的鋼筋焊接網(wǎng),并噴射混凝土厚度120 mm,強度C20.原支護斷面如圖1所示。
圖1 巷道原支護方案(mm)
1070回風(fēng)大巷的設(shè)計斷面及支護形式與1070膠帶大巷相似,2條大巷均采用全斷面一次割煤成巷法掘進,其中1070回風(fēng)大巷的掘進滯后于1070膠帶大巷。受回風(fēng)大巷掘進擾動的影響,已成型的膠帶大巷局部區(qū)域出現(xiàn)了較嚴(yán)重的變形,且表現(xiàn)出明顯的不對稱性,靠近回風(fēng)大巷側(cè)的巷幫變形較劇烈,并伴有頂板下沉量較大的現(xiàn)象,對井下安全高效生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的影響,因此,需對受掘進擾動下的大巷圍巖控制技術(shù)展開研究。
為了解塔山煤礦3~5號煤層頂?shù)装鍑鷰r的強度,在大巷內(nèi)選擇合理的位置對頂?shù)装鍑鷰r進行打鉆取芯,并將煤巖樣制成標(biāo)準(zhǔn)試件,采用伺服機等設(shè)備,對煤巖樣本的抗壓強度、抗拉強度、內(nèi)聚力等力學(xué)參數(shù)進行測定,測試結(jié)果如表2所示。
表2 煤巖物理力學(xué)參數(shù)測定結(jié)果
由表2可知,3~5號煤及煤層上方泥巖的強度較低,節(jié)理裂隙較為發(fā)育,而泥巖上方的含礫粗砂巖強度較高,完整性較好,且厚度較大,可作為支護構(gòu)件錨固層位。
為進一步明確回風(fēng)大巷掘進對膠帶大巷圍巖穩(wěn)定性的影響,在膠帶大巷合適的位置布置鉆孔,對其圍巖的松動破壞深度進行窺視分析,采用的設(shè)備為礦用鉆孔窺視儀及多點位移監(jiān)測計,其中窺視深度為15 m,多點位移計測量深度為8 m.
窺視測點位于膠帶大巷靠近回風(fēng)大巷的頂板處,在回風(fēng)大巷掘進至測點16 m前進行第1次觀測,回風(fēng)大巷掘進過測點后16 m時進行第2次窺視,窺視結(jié)果如下:
第2次窺視時,孔深1.5 m及3.0 m處圍巖的裂隙及破壞程度明顯多于第1次窺視;孔深4.3 m處的圍巖在第2次窺視時變得粗糙;第1次窺視時,7.8 m孔深處的圍巖較為完整,而在第2次窺視時出現(xiàn)了張開度較大的2條縱向裂縫;孔深8.2 m之后的圍巖在前后2次窺視時的變化不大,裂隙情況未明顯變化。由以上窺視結(jié)果可知,回風(fēng)大巷掘進對于膠帶大巷頂板圍巖的擾動作用較為明顯。
在膠帶大巷左幫同一鉆孔內(nèi)布置深度分別為1 m、2 m、4 m、8 m的位移監(jiān)測計,并進行為期30 d的不同基點圍巖位移監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖2所示。
圖2 不同深度測點左幫位移變化曲線
由圖2可知,在監(jiān)測第10 d時回風(fēng)大巷通過了監(jiān)測點。在監(jiān)測第9 d到第14 d期間,深度為1 m、2 m及4 m測點的位移增長幅度較大,其位移量分別為36 mm、27 mm、10 mm,穩(wěn)定后的位移量分別為40 mm、29 mm、13 mm;而8 m深測點的位移在30 d監(jiān)測期間無大幅度的變化,穩(wěn)定后僅有2 mm的位移量。
由窺視結(jié)果及位移監(jiān)測結(jié)果可知,在回風(fēng)大巷掘進擾動的影響下,膠帶大巷左幫的淺部圍巖破壞變形較為明顯,而8 m深度之外的圍巖完整性較高,基本不受擾動影響;回風(fēng)大巷掘進對膠帶大巷的擾動顯著影響期為5 d左右。
根據(jù)大巷的實際賦存條件及現(xiàn)場實測結(jié)果對原有支護方案進行優(yōu)化。
1) 由現(xiàn)場觀測結(jié)果可知,巷道頂板1.5~3.0 m范圍內(nèi)的圍巖裂隙較多,破壞變形程度較大,4.3~7.8 m圍巖表面較為粗糙,并分布有縱向裂隙,導(dǎo)致錨桿(索)的錨固能力變?nèi)?,無法提供有效的支護作用。因此,可通過縮小錨桿、錨索的間排距來提高支護強度,并加大錨索長度,使其能夠穩(wěn)固在穩(wěn)定巖層中,有效地控制破碎圍巖。
2) 膠帶大巷左幫受掘進擾動影響破壞變形嚴(yán)重,可通過縮小幫錨桿間排距,補打錨索來抑制巷幫變形。
3) 由于巷道斷面較大,且為深埋礦井,其底板會出現(xiàn)一定程度的底鼓,需采取挖底、澆灌混凝土等措施加以防治。
根據(jù)以上思路提出2種支護優(yōu)化方案:
第1種優(yōu)化方案為:在原有支護方案的基礎(chǔ)上,將錨索長度統(tǒng)一增加至9 m,間排距不變;巷幫在原有基礎(chǔ)上補打1根9 m的錨索,間排距1 600 mm×1 600 mm.
第2種優(yōu)化方案在第1種優(yōu)化方案的基礎(chǔ)上,將錨索排距統(tǒng)一縮小至1 000 mm;幫錨桿的間距縮小至600 mm.
采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,依據(jù)1070膠帶大巷及回風(fēng)大巷的實際賦存條件建立模型,對比分析原有支護及優(yōu)化支護方案的圍巖控制效果。不同支護方案下巷道圍巖的變形情況如圖3所示。
由圖3可知,原支護方案下巷道頂?shù)装宓囊七M量為782 mm,左右兩幫的移進量分別為570 mm、460 mm;而優(yōu)化方案1下的頂?shù)装寮白笥覂蓭鸵七M量分別為721 mm、547 mm、454 mm,相對于原支護方案下的移進量分別降低了7.8%、4.1%、1.3%.另外,方案1的左右兩幫變形量相差較大,仍存在明顯的非對稱變形。
圖3 不同支護方案下巷道圍巖的變形情況
優(yōu)化方案2的頂?shù)装寮白笥覂蓭鸵七M量分別為659 mm、464 mm、448 mm,相對于原支護方案下的移進量分別降低了15.7%、18.6%、2.6%,且在該方案下的左右兩幫變形量基本相近。
由數(shù)值模擬結(jié)果可知,第2種優(yōu)化方案的圍巖控制效果更明顯,因此確定采用第2種優(yōu)化支護方案。
采用第2種優(yōu)化方案對1070膠帶大巷重新進行了加固。為分析1070膠帶大巷受掘進擾動下優(yōu)化支護方案的應(yīng)用效果,在巷道內(nèi)布置監(jiān)測站,采用十字布點法監(jiān)測巷道圍巖的變形量,監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,回風(fēng)大巷在第9天掘進通過膠帶大巷的監(jiān)測點,采用第2種優(yōu)化支護方案后,巷道頂板最大下沉量為28 mm,巷道兩幫最大移進量為53 mm.巷道圍巖的變形量較小,滿足礦井安全生產(chǎn)需求,說明該優(yōu)化方案的控制效果顯著。
圖4 改進支護后的巷道圍巖變形量
1) 通過現(xiàn)場觀測得出,1070膠帶大巷在1070回風(fēng)大巷的掘進擾動下,淺部圍巖裂隙增多,而8 m深度之外的圍巖完整性較高,基本不受擾動影響,擾動顯著影響期為5 d左右。
2) 根據(jù)現(xiàn)場觀測結(jié)果,采用數(shù)值模擬軟件對比分析了不同支護方案下的圍巖控制效果,并確定出合理的支護優(yōu)化方案。
3) 現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明:對支護方案進行優(yōu)化后,巷道頂板最大下沉量為28 mm,巷道兩幫最大移進量為53 mm,巷道圍巖的變形量較小,控制效果顯著。