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      型鋼短應力萬能軋機立輥彈跳精度探究

      2023-04-16 11:58:42韓海生王建東于雷雷辛本龍
      中國鋼鐵業(yè) 2023年10期
      關鍵詞:立輥軋機螺母

      韓海生 王建東 于雷雷 辛本龍 翟 兵

      1.前言

      型鋼短應力萬能軋機由4根絲桿連接兩側上下4件軸承座安裝上下水平輥,立輥裝置分別安裝于機架兩側,軋輥軸向豎直方向安裝(如圖1)。單架軋機2支水平輥、2支立輥,4支軋輥共同形成“H”孔型。因水平軋制力直接作用于軋機絲桿結構較為簡單,本文不做探究。

      圖1 軋機立輥結構示意圖

      萬能軋機立輥裝置分別為傳動側和工作側兩部分獨立部件,且兩側立輥分別固定于軋機機架兩側,共同與軋機機架裝配的水平輥形成“H”孔型。因此,在提升立輥裝置自身精度同時,需綜合考慮在進行軋制作業(yè)時,受軋制力作用軋機機架、連接螺桿等部件對立輥彈跳的影響。

      本文在探究提升萬能軋機立輥精度時以日照鋼鐵現(xiàn)有小型鋼產線軋機為例進行分析。利用現(xiàn)有軋機進行升級改造,在提升軋機精度同時,可大大降低設備資金的投入。

      2.軋機立輥彈跳的結構分析

      2.1 軋機立輥結構

      通過對立輥應力線進行分析可知,立輥軋制力通過立輥輥系依次傳遞。立輥支架,通過M100立輥螺栓、軋機機架,軋機機架通過抗彎矩形變傳遞至M72機架螺栓,雙側機架螺栓共同作用于導衛(wèi)梁形成封閉應力線(見圖1)。立輥輥系統(tǒng)受設備結構的限制,造成了彈跳為裝配間隙。可通過輥系裝配前備件檢查,公差準確控制,保證裝配間隙。

      2.2 螺栓鎖緊力分析

      此應力線中,多重連接導致軋制力傳遞效率降低。螺栓連接由機架螺栓和立輥螺栓傳遞連接,軋機單側由6套M72機架螺栓連接和4套M100立輥螺栓連接,參考螺栓緊固標準M72螺栓所需緊固最大扭矩為26783Nm,最大預緊力為1265KN,M100螺栓所需最大扭矩為75206Nm,最大預緊力為2558KN。

      按螺栓的拆松力矩為鎖緊力矩的1.2~1.5倍計算,M72螺栓的緊固扭矩為26783Nm÷1.5=17855Nm,M100螺栓的緊固扭矩為75206Nm÷1.5=50136Nm。

      現(xiàn)場實際受作業(yè)效率及緊固工具限制,測得現(xiàn)場螺栓的緊固扭矩均在17150±5%之間。因此,機架螺栓的緊固扭矩,基本能夠滿足所需緊固扭矩需求,而立輥螺栓所需緊固扭矩僅能達到34.2%,遠低于螺栓緊固所需的緊固扭矩。

      2.3 導衛(wèi)梁的拉伸形變分析

      立輥應力線內,軋機雙側立輥共同作用于軋機機架中間導衛(wèi)梁上,由軋機上下位置和出入口四個位置的圓鋼焊接固定,圓鋼直徑為φ168mm,受雙側拉力作用及立輥應力線的立輥軋制力。由于當前國內產線型鋼短應力軋機的自動化程度相對較低,無法準確測得立輥彈跳值。取日常經驗值,立輥軋制力在1960KN左右,單支導衛(wèi)梁的受力為490KN。故測算導衛(wèi)梁的拉伸形變:

      變形量ΔL=拉力F×圓鋼長度L/(鋼材彈性模量E×圓鋼截面面積S)

      結構用鋼材Q235、Q345、Q390、Q420及Q460的彈性模量為:E=206000MPa。

      ΔL=490×103N×610mm/[206000MPa×3.14×(610mm/2)2]≈0.005mm

      說明導衛(wèi)梁發(fā)生的拉伸形變處于正常條件,對彈跳值幾乎無影響。

      3.立輥應力線的探究改造

      3.1 軋機立輥應力線原因分析、控制措施及改進方向

      3.1.1立輥輥系內裝配間隙,受結構形式限制,裝配機構無法進行改變,因此只能通過裝配過程中的尺寸精度檢查,保證備件處于正常公差范圍內,以有效控制裝配后輥系精度。

      3.1.2立輥螺栓所需鎖緊扭矩不足,現(xiàn)場實際緊固鎖緊力僅能達到所需緊固扭矩的34.2%,為立輥應力線中最為薄弱的環(huán)節(jié),也是造成立輥彈跳的主要原因。

      3.1.3機架螺栓的所需緊固扭矩雖然能夠達到緊固需求,但受立輥應力線內拉力而發(fā)生拉伸塑性形變。因螺栓長度較短,螺栓使用正常無破斷等異常情況,因此可判定,機架螺栓完全能夠滿足應力線內鎖緊力要求。

      3.1.4通過測算得知,導衛(wèi)梁受拉力拉伸形變對軋機彈跳值幾乎無影響。

      綜上,造成立輥應力線內主要原因是螺栓緊固扭矩不均衡、立輥螺栓鎖緊扭矩不足。

      3.2 軋機結構改進應用

      為充分保證改造軋機與原軋機的通用性,有效降低設備改造投資,通過分析并結合現(xiàn)有軋機結構,在保證軋機原始外形尺寸情況下,對軋機機架螺栓和立輥螺栓進行改進。

      3.2.1機架螺栓改造。軋機導衛(wèi)梁做成中空結構,將軋機兩側機架螺栓改為貫穿機架的通桿。單側安裝液壓螺母結構,另一側安裝防松雙螺母。由螺栓扭矩緊固形式改為液壓螺母預應力鎖緊形式。

      3.2.2立輥螺栓改造。在保證正常裝配效率的作業(yè)條件下,將立輥螺栓立輥端改為液壓螺母,機架端改為T型旋轉頭,快捷固定于軋機機架內。

      3.2.3軋機鎖緊的穩(wěn)定性靠液壓螺母來提升,有現(xiàn)場備件的通用性。液壓螺母設計為統(tǒng)一型號,并充分利用現(xiàn)有立輥支架。液壓螺母有桿徑與缸徑設計分別為110mm/160mm,鎖緊壓力設定為47MPa。

      F (拉力) = P (設定壓力)×S (油缸有效作用面積)

      F=47MPa×3.14×[(160mm/2)2-(110mm/2)2]=498082.5N(約498.08KN)

      機架連接液壓螺母與立輥液壓均為4支分布,即軋機可實現(xiàn)498.08KN×4=1992.33 KN的預緊力。預緊力>經驗值立輥軋制力1960KN,實現(xiàn)了立輥的應力線的精度控制。

      對軋機完成改造后,在軋機立輥應力線內,軋機機架貫穿螺桿,完全將軋機工作側與傳動側機架形成整體,立輥液壓螺母將立輥支架與軋機機架形成穩(wěn)固整體,并形成預應力,理論上消除了立輥應力線內因連接件受力,出現(xiàn)塑性形變造成的軋機彈跳問題。

      4.結論

      通過對軋機立輥應力線內設備受力條件和現(xiàn)場實際作業(yè)情況分析,針對軋機結構進行優(yōu)化,通過安裝液壓螺母,形成軋機立輥應力線內的預應力,提升軋機的穩(wěn)定性及剛度,實現(xiàn)軋機精度的提升。

      (1)通過液壓螺母的使用,使立輥支架與軋機機架之間的連接形成了預應力,使立輥彈跳的問題得到極大改善,通過對現(xiàn)場實際檢測輥縫的數(shù)據(jù)記錄,立輥彈跳值由4mm左右降至0.7mm左右,彈跳精度提升82.5%。

      (2)采用液壓螺母的液壓鎖緊形式,消除了原使用現(xiàn)場敲擊扳手緊固形式,在完全保證準確預緊力的情況下,極大降低了現(xiàn)場作業(yè)人員勞動強度,提升作業(yè)效率。

      (3)本次改造僅通過對軋機機架、軋機導衛(wèi)梁改造,安裝了液壓螺母,就實現(xiàn)了立輥彈跳值82.5%的提升,其改造部件重量僅占軋機單重的15%。由此證明,軋機應力線內設備的改造,完全可以用較低的成本改造原軋機,實現(xiàn)全線軋機設備的升級。

      參考文獻略

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