謝孝容,陳代兵,鐘文根
(衡陽華菱鋼管有限公司,煉鋼分廠,湖南 衡陽 421001)
電弧爐熱裝鐵水煉鋼工藝是現(xiàn)代電弧爐煉鋼的一項新技術(shù),可解決廢鋼資源短缺問題,并對縮短冶煉時間、降低電耗、提高鋼水質(zhì)量有較大作用[1-2]。從國內(nèi)同行業(yè)其他電爐兌鐵水廠家的生產(chǎn)實踐中看,熱裝鐵水比例并不是越高越好,隨著電弧爐鐵水熱裝比例的升高,冶煉電耗繼續(xù)下降,但冶煉時間卻呈現(xiàn)先縮短再增加的趨勢[3-4]。目前國內(nèi)絕大多數(shù)電爐兌鐵水廠家的鐵水比均控制在65%以下。
寶鋼150 t交流電弧爐鐵水比例30%~40%,天津鋼管公司150 t電弧爐鐵水比例為30%~35%,蘇鋼電爐廠100 t超高功率直流電弧爐鐵水比例45%~55%,馬鋼電爐廠110 t電爐鐵水比約50%,萊鋼50 t及100 t電爐電爐鐵水比65%[5-7]。
某鋼廠1#45 t電弧爐變壓器額定容量為16 MVA,自2009年實行兌鐵水冶煉以來,鐵水比基本在60%左右,平均冶煉周期65 min左右。2019年以來,煉鐵高爐產(chǎn)量逐步提高,日出鐵量達(dá)到了3 200 t以上,為提高電爐消化鐵水能力,達(dá)到鐵鋼系統(tǒng)平衡,并進(jìn)一步縮短冶煉周期、降低煉鋼噸鋼成本, 需提高1# 45 t電弧爐鐵水比,并逐步取消電極,實現(xiàn)電爐轉(zhuǎn)爐化操作[8]。
1# 45 t電弧爐工況及主體設(shè)備參數(shù)如表1所示。
表1 45 t電弧爐工況及主體設(shè)備參數(shù)
要完全實現(xiàn)電爐轉(zhuǎn)爐化操作(取消電極及相關(guān)供電輔助設(shè)備),如何確定合理的鐵水比例及高鐵水比的冶煉操作工藝,應(yīng)從理論上加以分析,以解決高鐵水比例所帶來的一系列問題[9-10]。
電爐轉(zhuǎn)爐化能量優(yōu)化配置(合理的鐵水比)理論分析:電爐轉(zhuǎn)爐化冶煉后,因電極及相關(guān)輔助設(shè)備已完全取消,電爐煉鋼的主要能量由電能全部轉(zhuǎn)化為鐵水物理熱以及元素氧化產(chǎn)生的化學(xué)熱組成[11]。
Q=m[C1(T2-T1)+L+C2(T3-T2)]
式中:C1、C2分別為生鐵的固態(tài)、液態(tài)平均比熱容,分別為0.745 kJ/(kg ·℃),0.836 8 kJ/(kg·℃);L為生鐵熔化潛熱217.568 kJ/kg;T1、T2、T3分別為常溫25 ℃、生鐵熔點1 089 ℃。
2.1.1 鐵水最高物理熱
根據(jù)鐵水溫度情況,鐵水分罐后最高溫度1 320 ℃,1 000 kg 鐵水物理熱為1 203 549 kJ。換算成電耗為1 203 549/3 600=334 kW·h。故根據(jù)理論計算,每兌入1%的鐵水帶來的物理熱可降低電3.34 kW·h/t,即每兌入1%的鐵水比加入1%的生鐵少用電3.34 kW·h。
2.1.2 鐵水最低物理熱
鐵水分罐后最低溫度1 240 ℃。那么1 000 kg 鐵水物理熱為1 136 605 kJ。換算成電耗為1 136 605/3 600=316 kW·h。故根據(jù)理論計算,每兌入1%的鐵水帶來的物理熱可降低電3.16 kW·h/t,即每兌入1%的鐵水比加入1%的生鐵少用電3.16 kW·h。
鐵水中C、Si、Mn、P等元素氧化時,放出大量化學(xué)熱。吹入氧氣(25 ℃),元素反應(yīng)熱效應(yīng)見表2。
表2 各元素反應(yīng)熱
2.2.1 鐵水最高化學(xué)熱
根據(jù)鐵水成分情況,鐵水各元素最高含量為:碳4.5%,硅1.00%,錳0.40%,磷0.140%,則1 000 kg鐵水帶入的最高化學(xué)熱=1 000×(11 300×4.5%+28 314×1.00%+7 020×0.40%+25 732×0.14%)=855 745 kJ。換算成電耗為855 745/3 600=238 kW·h。
2.2.2 鐵水最低化學(xué)熱
根據(jù)鐵水成分情況,鐵水各元素最低含量為:碳4.0%,硅0.30%,錳0.25%,磷0.09%,則1 000 kg鐵水帶人的最低化學(xué)熱=1 000×(11 300×4.0%+28 314×0.30%+7 020×0.25%+25 732×0.09%)=577 651 kJ。換算成電耗為577 651/3 600=161 kW·h。
2.3.1 最低鐵水比
假設(shè)全廢鋼冶煉(兌生鐵)的噸鋼電耗為355 kW·h/t(2009年以前電爐全廢鋼冶煉平均電耗),生鐵比為40%,則當(dāng)鐵水物理熱與化學(xué)熱均為最高值時,1 000 kg 鐵水的綜合熱量為334+238=572 kW·h。則電爐轉(zhuǎn)爐化(零電耗)所需的理論鐵水比為
(355-40%×334)/572+40%=78.68%
2.3.2 最高鐵水比
當(dāng)鐵水物理熱與化學(xué)熱均為最低值時,1 000 kg 鐵水的綜合熱量為316+161=477 kW·h。則電爐轉(zhuǎn)爐化(零電耗)所需的理論鐵水比為
(355-40%×316)/477+40%=87.92%
故電爐轉(zhuǎn)爐化冶煉,鐵水比控制需根據(jù)鐵水具體的溫度、成分情況在78%~88%波動。
因高爐一般情況下鐵水成分為:w(C)=4.5%、w(Si)=0.45%、w(Mn)=0.30%、w(P)=0.10%,分罐后鐵水溫度一般為1 250 ℃,故根據(jù)理論計算,確定全鐵水冶煉時正常情況下鐵水比按83%進(jìn)行控制。
3.1.1 工藝試驗階段的生產(chǎn)組織準(zhǔn)備及設(shè)備要求
(1)盡量不安排1#爐生產(chǎn)磷上限要求≤0.012%的鋼種,以防止脫磷不下。
(2) 優(yōu)先保證1#電爐的鐵水量,并在生產(chǎn)組織上嚴(yán)禁鐵水加入后泡爐及氧末等大包出鋼。
(3)在電爐平臺準(zhǔn)備適量類石墨,以備異常情況使用。
(4)確保噴粉及氧槍等設(shè)備正常運(yùn)行,防止碳氧槍異常對脫碳脫磷的影響。
(5)三根電極橫臂及夾持器使用石棉布等材料保護(hù)好,保證異常情況下能在2 h內(nèi)具備送電條件。
3.1.2 初步工藝試驗方案
(1)料源結(jié)構(gòu)以輕薄料為主,鐵水比按83%~85%控制,嚴(yán)禁配入渣鋼、冷鋼、坯頭、打包料等難熔料。
(2)電爐用氧操作:鐵水加完后即可開啟爐壁氧槍“助熔1模式”,從“助熔1模式”轉(zhuǎn)至“脫碳1模式”需根據(jù)鐵水比例情況及噴濺情況決定,一般在4~7 min內(nèi)可轉(zhuǎn)至“脫碳1模式”。(因料源結(jié)構(gòu)內(nèi)含有管頭等重型料,故要求“助熔2、3模式”應(yīng)適當(dāng)延長)。用氧參數(shù)如表3所示。
表3 用氧參數(shù)
(3)爐壁氧槍開啟后即可加入石灰200~500 kg,以后根據(jù)爐內(nèi)溫度情況按批次逐步加入石灰,保證氧耗在2 000 m3(標(biāo)準(zhǔn))前將所有石灰加完。
(4)冶煉前期盡量將爐渣造渣,以防止前期流渣帶鋼。冶煉中期用氧操作過程必須保證吹氧化渣的氧槍支數(shù),嚴(yán)防爐渣異常返干,影響脫磷效果。
(5)當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)異常情況,溫度低,可適當(dāng)加入FeSi合金(50~100 kg),并吹氧升溫,待溫度達(dá)到1 570 ℃時可緊急出鋼。
3.2.1 試驗數(shù)據(jù)
根據(jù)初步方案進(jìn)行試驗,數(shù)據(jù)見表4。
表4 試驗數(shù)據(jù)
從表4試驗數(shù)據(jù)看:
(1)兩個爐役平均冶煉周期(排除熱停時間)雖較2019年1—5月份非全鐵水冶煉的平均冶煉周期(60.4 min)稍有縮短,但冶煉周期仍較長,未達(dá)到初步的設(shè)定目標(biāo)。
(2)通過第1爐役的工藝及操作摸索,第2個爐役冶煉周期大有縮短,但工藝及操作方面仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
3.2.2 前期試驗存在的問題
1#45 t電爐冶煉鐵水比由60%左右提高至83%,實現(xiàn)“電轉(zhuǎn)化”冶煉,由于熔清后爐內(nèi)鋼水C、 Si 、 Mn等含量的變化,致使電爐操作與原來產(chǎn)生極大差異。在前期的生產(chǎn)實踐中“電轉(zhuǎn)化”冶煉存在的問題主要表現(xiàn)為:
(1)高鐵水比增加了鋼中C、Si、Mn的含量,致使煉鋼氧化期任務(wù)大大增加(爐內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)量和速度都大大增加),致使電爐造渣操作可控難度增加,如前期鋼渣易發(fā)生乳化,冶煉中后期爐渣易返干,影響脫磷操作。
(2)因冶煉中后期爐渣易返干,吹煉時極易導(dǎo)致鋼渣噴濺,爐墻、爐蓋、四孔結(jié)冷鋼嚴(yán)重,處理時間長,員工勞動強(qiáng)度大,并影響后續(xù)爐次操作?!半娹D(zhuǎn)化”實驗初期冶煉周期(包括處理爐墻等非冶煉時間)達(dá)到了70 min以上。
(3)高比例冶煉時,前期易發(fā)生爐渣乳化,鋼渣難以分離,易導(dǎo)致爐門口流渣帶鋼嚴(yán)重,鋼鐵料消耗上升(較原來上升了近10 kg/t)。
(4)由于電極已取消,全新爐殼第一爐鐵水比將達(dá)到90%以上,廢鋼加入量較少,約4~5 t,鐵水加入量達(dá)到48 t以上,鐵水加入時將對爐底產(chǎn)生沖擊相對來說更為嚴(yán)重,可能對爐齡產(chǎn)生較大影響。
(5)氧化任務(wù)增加,煙塵量大大增加,對除塵系統(tǒng)(除塵能力)提出了更高的要求。
(6)由于單位時間的供氧強(qiáng)度增加和爐渣易反干的特點,冶煉過程鋼渣噴濺加劇,造成爐墻、爐蓋黏接鋼渣加劇,甚至堵塞第四、五孔,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
通過不斷的試驗,對電爐轉(zhuǎn)爐化冶煉在設(shè)備、生產(chǎn)組織及工藝操作方面進(jìn)行了一系列改進(jìn)措施。
3.3.1 設(shè)備改造方面
針對前期電爐轉(zhuǎn)爐化高比例鐵水冶煉出現(xiàn)的各類設(shè)備問題,為適應(yīng)全鐵水冶煉操作,攻關(guān)小組對1# 45 t電爐相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了以下改造:
(1)對三項橫臂、水冷電纜進(jìn)行拆除;將大爐蓋五孔進(jìn)回水閥加大,加大冷卻水流量。
(2)對爐壁上的多支化渣槍進(jìn)行改進(jìn),通過使?fàn)t膛內(nèi)富氧,提高爐膛溫度,減少爐墻結(jié)冷鋼現(xiàn)象。
(3) 爐殼加高520 mm;廠型架加高500 mm,以減少冶煉噴濺帶來的影響。
(4)大爐蓋中心孔改為水冷導(dǎo)火套,直徑1 200 mm,高度1 200 mm,插入中心水冷板內(nèi),減少第四孔抽氣能力不足帶來爐內(nèi)氣壓過高、火焰從爐門竄出的問題。
(5)水冷石灰加料斗自行設(shè)計改進(jìn),滿足爐殼、廠型架加高后能加石灰。
(6)爐殼進(jìn)回水總管加大到DN150 mm,保證爐殼加高水冷板冷卻水流量。
(7)四孔活動彎頭和過渡段提高500 mm,并將大爐蓋固定彎頭間隙調(diào)整好,將所有煙道進(jìn)行更新,保證除塵一次抽氣效果。
3.3.2 生產(chǎn)組織方面
(1)1#爐優(yōu)先原則:即鐵水優(yōu)先保證1#電爐的鐵水量滿足全鐵水冶煉工藝要求(81%~85%)。
(2)加強(qiáng)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào),杜絕鐵水加入后泡爐及氧末等大包出鋼現(xiàn)象,并盡量保證1#爐不等鐵水。
(3)若冶煉時因鋼水量少需補(bǔ)料,則必須協(xié)調(diào)以補(bǔ)鐵水為主,廢鋼為輔,保證鐵水比達(dá)到各爐役階段鐵水比要求。
(4)出現(xiàn)異常情況必須積極協(xié)調(diào)需補(bǔ)加的鐵水量,并協(xié)調(diào)準(zhǔn)備紅熱鋼包出鋼(嚴(yán)禁使用冷大包、黑大包及其他不正常鋼包)。
(5)若連續(xù)出現(xiàn)鐵水硅高(≥0.70%),并造成電爐氧末溫度高影響脫磷,則必須及時協(xié)調(diào)減少鐵水量與增加廢鋼量,鐵水比按正常情況減2%~3%控制(以冶煉操作順行為原則)。
(6)出臺生產(chǎn)停頓的異常情況的,生產(chǎn)組織預(yù)案。
3.3.3 工藝操作方面
1)氧槍系統(tǒng)
為提高后期爐役氧槍穿透力,對1#、2#集束氧槍(包括銅座)的安裝高度下移了50 mm。
2)鐵水分配及廢鋼配入
根據(jù)理論計算及衡鋼鐵水的實際情況,正常情況下鐵水比按83%進(jìn)行分配,并按照各爐役(前期、中期、后期爐役)容量制定詳細(xì)的鐵水及配料方案。
對特殊鋼種及異常情況(如打爐底、換袖磚第一爐及前一爐)的鐵水比分別制定了不同的方案,以避免異常情況下爐內(nèi)溫度低的現(xiàn)象。
3)電爐操作
對“電轉(zhuǎn)化”冶煉烘爐工藝探索,制定了專門的“電轉(zhuǎn)化”冶煉烘爐工藝。新爐殼爐底鋪1層增碳劑,兌鐵水沖擊區(qū)用較大塊的廢鋼鋪墊,新爐殼第1爐,鐵水比按90%控制,總冶煉時間控制在210~250 min,并控制了前期的用氧速度。
在正常冶煉情況下,氧槍模式從“助熔1模式”轉(zhuǎn)至“脫碳1模式”的時間縮短,提前進(jìn)入了脫碳操作,減輕了后期爐役渣稀現(xiàn)象,并縮短了冶煉時間。
對氧槍參數(shù)(主氧、燃?xì)?、環(huán)氧比例)進(jìn)行了優(yōu)化,提升了集束氧槍的穿透力,充分發(fā)揮了集束氧槍的效率,具體參數(shù)如表5所示。
表5 氧槍用氧參數(shù)
為預(yù)防爐渣返干現(xiàn)象,使用了螢石、燒結(jié)礦造渣,要求爐渣返干時,可視情況加入適量螢石或燒結(jié)礦,減輕了爐渣返干現(xiàn)象,大幅縮短了冶煉時間。
對異常情況,氧末出現(xiàn)溫度高、碳高現(xiàn)象,要求及時補(bǔ)加燒結(jié)礦及少量石灰,并及時進(jìn)行化渣操作,縮短了異常情況下的冶煉時間。
制定并不斷優(yōu)化了《全鐵水冶煉異常情況操作預(yù)案》,減輕了全鐵水冶煉異常情況對生產(chǎn)、質(zhì)量的影響。
1# 45 t電爐自2019年5月份逐步進(jìn)行試驗,通過不斷對工藝設(shè)備進(jìn)行改造,對生產(chǎn)組織及操作工藝進(jìn)行優(yōu)化,冶煉周期逐步縮短,班產(chǎn)可達(dá)到9.5爐鋼以上,具備日產(chǎn)30爐鋼的生產(chǎn)能力。具體數(shù)據(jù)見表6(具體爐號數(shù)據(jù)見附表)。從表6、表7看,1# 45 t爐電爐轉(zhuǎn)爐化生產(chǎn)后,7—12月份平均冶煉周期達(dá)到了56.20 min,較2019年1—5月份的平均冶煉周期(60.37 min)縮短了4.17 min,較2018年平均冶煉周期縮短了8.49 min。其中10—12月份,平均冶煉時間達(dá)到了53.53 min,較2019的1—5月份平均縮短了6.84 min,如排除熱停時間,達(dá)到了班產(chǎn)9.5爐以上的生產(chǎn)能力。
表6 全鐵水冶煉數(shù)據(jù)對比
表7 7—12月冶煉情況
4.1.1 節(jié)約的成本
(1)Φ450電極消耗:1.70 kg/t×10.256元/kg=17.44元/噸坯。
(2)初煉電:165 kW·h/t×0.66元/kW·h=108.9元/噸坯。
(3)整體小爐蓋:5.58元/噸坯。
(4)小計:17.44+108.9+5.58=131.92元/噸坯。
4.1.2 增加的成本
(1)鐵水與廢鋼的差價:(83%~60%)×1 130 kg/t×(2.362 88元/kg-2.321 49元/kg)=10.76元/噸坯。(注:電爐轉(zhuǎn)爐化冶煉鐵水比按83%計)
(2)氧氣消耗增加:(60-53)m3/t×0.70元/m3(標(biāo)準(zhǔn))=4.9元/噸坯。
(3)天然氣消耗增加:3 m3/t(標(biāo)準(zhǔn))×3.0元/m3(標(biāo)準(zhǔn))=9元/噸坯。
(4)小計:10.76+4.9+9=24.66元/噸坯。
4.1.3 綜合節(jié)約成本合計
131.92元/噸坯-24.66元/噸坯=107.26元/噸坯。
4.1.4 說 明
以上鐵水、廢鋼、電極價格均按2019年1—10月市場均價計算。
“電轉(zhuǎn)化”冶煉后,因電極及相關(guān)設(shè)備已取消,相關(guān)的電器等設(shè)備故障大大減少,月平均熱停時間由原來的8 min/爐縮短至約3 min/爐。
“電轉(zhuǎn)化”冶煉后,節(jié)省了接電極、裝電極操作,因斷電極造成的事故處理也不存在,爐墻加高后基本杜絕了爐蓋第四孔、第五孔的結(jié)鋼渣的處理工作,爐前員工勞動強(qiáng)度大大降低;同時設(shè)備維修點減少、設(shè)備故障大幅降低,維修人員的勞動強(qiáng)度也大為降低。
(1)根據(jù)理論計算鐵水的物理熱、化學(xué)熱,確定合理的鐵水比例的冶煉操作工藝,結(jié)合實際的鐵水溫度、成分情況,得到鐵水比在78%~88%波動。從實際的衡鋼鐵水溫度和成分情況出發(fā),確定衡鋼全鐵水冶煉時鐵水基準(zhǔn)比為83%。
(2)為適應(yīng)電爐轉(zhuǎn)爐化高比例鐵水冶煉生產(chǎn)實踐,對1#45噸電爐進(jìn)行了相關(guān)設(shè)備改造;生產(chǎn)組織方面確定了以1#爐為重點;工藝操作方面調(diào)整了集束氧槍安裝高度、優(yōu)化了氧槍參數(shù)和冶煉操作工藝;制定了合理的鐵水配料方案和“電轉(zhuǎn)化”冶煉烘爐工藝方案等,促進(jìn)了1#爐全鐵水冶煉生產(chǎn)快速達(dá)到了預(yù)期目的。
(3)1# 45噸爐電爐轉(zhuǎn)爐化生產(chǎn)后平均冶煉周期54.22 min,較2019年1—5月份的平均冶煉周期(60.37 min)縮短了6.25 min,較2018年平均冶煉周期縮短了10.47 min,排除事故熱停時間,電爐轉(zhuǎn)爐化平均冶煉周期50.48 min,達(dá)到了班產(chǎn)9.5爐以上的生產(chǎn)能力,月產(chǎn)能力提升4 500 t以上。
(4)全鐵水(電爐轉(zhuǎn)爐化)冶煉成本節(jié)約107.26/噸坯(原指標(biāo)比較成本)。實行電爐轉(zhuǎn)爐化冶煉工藝操作后,有效地減少了接電極、裝電極等工藝操作,減少了設(shè)備維護(hù)點和設(shè)備故障,員工勞動強(qiáng)度大大降低。