劉葉花 劉文昌 傅兵
關(guān)鍵詞:變速器殼體;懸置;斷裂;沖擊載荷;靜態(tài)拉伸;CAE 分析
0 引言
變速器殼體一般由多個殼體組成,各殼體之間通過螺栓連接形成一個密閉空間,從而對傳動總成起到支撐、包絡(luò)和密封的作用[1]。在內(nèi)部零件具有較理想間隙的情況下,變速器殼體應(yīng)盡量沿著內(nèi)部零部件外輪廓布局,使殼體結(jié)構(gòu)尺寸盡量較小,以實現(xiàn)輕量化設(shè)計[2]。變速器殼體的靜強(qiáng)度是反映殼體綜合性能的重要指標(biāo),通過提升變速器殼體靜強(qiáng)度,可以提高殼體遭受破壞時的極限承載力。
Leite 等研究了自動變速器殼體的輕量化設(shè)計方法,可適用于殼體概念設(shè)計階段[3]。José 等根據(jù)高階剪切變形理論,建立了板殼結(jié)構(gòu)離散模型與靈敏度分析模型,對板殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行了載荷分析與優(yōu)化,并給出了功能梯度材料板殼結(jié)構(gòu)的通用分析公式[4]。張睿建立了某款變速器的剛?cè)狁詈蟿恿W(xué)模型,研究了殼體在承受靜態(tài)載荷與動態(tài)載荷下的強(qiáng)度與剛度特性[5]。高娜等對不同擋位下發(fā)動機(jī)最大扭矩時箱體的耦合模型進(jìn)行了動響應(yīng)計算,獲得了危險區(qū)域應(yīng)力幅值的分布情況[6]。
雖然國內(nèi)外業(yè)內(nèi)人士對變速器殼體優(yōu)化設(shè)計開展了大量研究,但針對汽車變速器殼體懸置部位強(qiáng)度分析的研究較少。為此,本文從工程實際出發(fā),基于某變速器產(chǎn)品,通過試驗與仿真相結(jié)合的方法,對殼體懸置連接處靜強(qiáng)度進(jìn)行分析與設(shè)計改進(jìn),為變速器殼體的優(yōu)化設(shè)計提供一定參考。
1 問題分析
懸置部位是變速器與車體之間的連接結(jié)構(gòu),同一款變速器匹配不同車型時,懸置部位的殼體往往需要重新設(shè)計。在樣機(jī)階段,懸置是變速器結(jié)構(gòu)上較易發(fā)生故障的部位。變速器進(jìn)行車型匹配時,首先會通過變速器殼體樣件開展整車搭載測試。某變速器產(chǎn)品樣件路試過程中,殼體懸置部位出現(xiàn)開裂故障(圖1),裂紋位于懸置部位與殼體法蘭面的連接處。
經(jīng)初步分析,變速器懸置的受力包括:車輛在急加圖1 變速器殼體裂紋部位示意圖速、急減速以及急轉(zhuǎn)彎等工況時,由于慣性作用,變速器懸置承受巨大的沖擊載荷;車輛在顛簸路面行駛時,懸置受到路面沖擊力的影響。因此,變速器殼體懸置部位受力狀態(tài)極為復(fù)雜。為了進(jìn)一步確定殼體懸置結(jié)構(gòu)的薄弱點,項目組對發(fā)生故障的殼體進(jìn)行靜態(tài)拉伸試驗。
2 殼體靜態(tài)拉伸試驗
靜態(tài)拉伸試驗裝置主要由變速器殼體、液壓缸和測試工裝等組成。其中拉伸載荷來自液壓油缸的壓力,油缸通過液壓頂杠作用在測試工裝上的環(huán)形面上。為分析懸置部位在不同方向的靜強(qiáng)度,將拉伸方向設(shè)定為X、Y、Z 三個方向(圖2a)。根據(jù)變速器殼體拉伸方向安裝好試驗臺,分別對X、Y、Z 三個方向進(jìn)行拉伸試驗,調(diào)節(jié)液壓控制旋鈕,逐漸增加液壓壓強(qiáng),觀察前殼體懸置結(jié)構(gòu)的變化,直至殼體出現(xiàn)裂紋。試驗過程如圖2b ~圖2d 所示。
試驗后發(fā)現(xiàn),X、Y 方向拉伸試驗的液壓缸壓力加載到5.5 MPa時,殼體均未發(fā)生破壞。而Z 方向拉伸試驗的液壓缸壓力加載到4.8 MPa 時,殼體發(fā)生破壞,將油缸壓強(qiáng)換算成作用在測試工裝環(huán)形面上的拉力為41 376 N。如圖3 所示,殼體破壞部位位于懸置與端面連接處。試驗過程中,圖3 中紅圈標(biāo)記的某處最先產(chǎn)生裂紋。隨著拉伸力的增大,裂紋沿著懸置結(jié)構(gòu)與殼體下端面連接面擴(kuò)展,最終造成殼體破壞。這與之前殼體故障的部位是一致的。因此,可認(rèn)為該懸置部位在Z 方向的承載能力最差,是結(jié)構(gòu)的薄弱點。因此,項目組接下來主要針對變速器Z 方向拉伸強(qiáng)度進(jìn)行分析。
3 殼體靜強(qiáng)度CAE 分析
上述拉伸試驗為變速器懸置部位的靜強(qiáng)度設(shè)計提供了一個參考基準(zhǔn),接下來項目組通過CAE 方法進(jìn)行建模。首先建立變速器殼體幾何模型,殼體內(nèi)部的油道、定位銷孔和倒角等細(xì)小結(jié)構(gòu)不會影響變速器殼體懸置部位的整體受力,故在建模時對上述細(xì)節(jié)進(jìn)行簡化。由于殼體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在此采用四面體單元進(jìn)行自由網(wǎng)格劃分。選取的單元類型為10 節(jié)點四面體單元,該單元具有二次位移模式,可以較好地適應(yīng)不規(guī)則的形狀,最終的網(wǎng)格單元數(shù)為151 506(圖4)。材料屬性方面,選擇殼體材料為ADC12 鋁合金,彈性模量為7.1×104 MPa,泊松比為0.33,密度為2 770 kg/m3,材料極限強(qiáng)度為328.3 MPa。
測試工裝通過3 個M12 螺栓與前殼體連接,并與殼體存在多處接觸。為真實模擬試驗拉伸試驗工況,根據(jù)各部件的承載狀態(tài)及傳力方式,進(jìn)行接觸關(guān)系定義(圖5),具體接觸關(guān)系如表1 所示。前殼體前端面通過11 個螺栓與測試工裝底板緊固在一起,因此前端面上的11 個螺栓孔為全自由度約束。模型載荷根據(jù)拉伸試驗斷裂時的加載力進(jìn)行加載,將拉伸載荷加載在測試工裝上,方向沿Z 方向垂直向上,加載力為41 376 N。
根據(jù)前殼體的Von-Mises 等效應(yīng)力云圖可以看出(圖6),前殼體的受力部位主要位于懸置結(jié)構(gòu)處。其中最大應(yīng)力區(qū)域為懸置結(jié)構(gòu)與殼體下端面連接處,3 個加強(qiáng)筋連接處出現(xiàn)了應(yīng)力集中,從左至右依次為486.1 MPa、388.1 MPa 和616.6 MPa(最大應(yīng)力)。這是由于該部位是變速器殼體懸置與端面之間的過渡部位,結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一定程度的突變。殼體材料的極限強(qiáng)度為328.3 MPa,上述3 個應(yīng)力集中部位的應(yīng)力同比超出極限應(yīng)力48%、18% 和87%。
前殼體總變形結(jié)果如圖7 所示,最大變形位置位于懸置結(jié)構(gòu)上端螺栓孔連接處,變形量為0.580 mm。懸置結(jié)構(gòu)與殼體下端面連接處的變形相對懸置結(jié)構(gòu)上端面變形量較小,從下往上依次為 0.296×10-2 mm、0.114 mm、 圖 9 改進(jìn)后懸置部位的仿真分析0.203 mm 和0.267 mm。此處的變形梯度較大,再加上殼體下端面螺栓孔被約束住,此部位極易產(chǎn)生較大的應(yīng)力。
將圖7 與圖3 所示的前殼體Z 方向拉伸試驗破壞圖對比可知,裂紋擴(kuò)展線及斷裂部位與仿真結(jié)果高度吻合。因此根據(jù)仿真和試驗,可以推測殼體斷裂的原因是:變速器殼體與懸置部位連接處存在應(yīng)力集中,且最大應(yīng)力值超過殼體極限強(qiáng)度,從而使得殼體發(fā)生斷裂。與此同時,上述仿真與試驗結(jié)果的對比也驗證了所建立的有限元仿真分析模型的正確性。
4 殼體設(shè)計改進(jìn)
根據(jù)試驗和仿真分析結(jié)果可知,前殼體懸置結(jié)構(gòu)在Z 方向上無法承載足夠大的拉伸載荷,導(dǎo)致在實車行駛過程中變速器殼體懸置結(jié)構(gòu)連接處出現(xiàn)開裂的現(xiàn)象。為提升懸置結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,在此對殼體結(jié)構(gòu)進(jìn)行針對性的改進(jìn)。為提高殼體強(qiáng)度和剛度,減小應(yīng)力集中和變形,對殼體懸置連接處結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下改進(jìn): ①在懸置結(jié)構(gòu)的左邊,將垂直的加強(qiáng)筋改變成2 個水平的加強(qiáng)筋;②加高右邊第二排的加強(qiáng)筋,后面的斜向加強(qiáng)筋改為正向加強(qiáng)筋(圖8)。
對結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的殼體開展仿真分析(圖9),有限元邊界條件與改進(jìn)前一致。由改進(jìn)后殼體懸置部位的Von-Mises 等效應(yīng)力云圖可知,Z 方向最大應(yīng)力為297.2 MPa,較改進(jìn)前模型的616.6 MPa 減少了319.4 MPa, 最大應(yīng)力同比降低了約52%,同時該應(yīng)力小于殼體材料的極限強(qiáng)度328.3 MPa。由改進(jìn)后的總變形云圖可知,改進(jìn)后模型的最大變形量為0.166 mm,比原有模型最大變形量0.580 mm 減少了0.414 mm,最大變形量同比降低了約71%。其主要原因是,通過優(yōu)化加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),增加了懸置部位周圍的支撐結(jié)構(gòu),從而使得最大應(yīng)力值降低。
綜上分析可知,改進(jìn)后模型懸置部位的最大應(yīng)力和最大變形較改進(jìn)前顯著降低,且最大應(yīng)力值已低于材料抗拉極限。殼體懸置部位的強(qiáng)度和剛度得到提升,改進(jìn)方案的合理性得到了驗證。
5 結(jié)論
本文針對某變速器懸置斷裂問題,采用試驗測試與仿真分析相結(jié)合的方法,設(shè)計靜強(qiáng)度拉伸試驗,構(gòu)建了殼體懸置的仿真模型并開展仿真分析。基于試驗和仿真分析結(jié)果,對原殼體開展了針對性的設(shè)計改進(jìn),對改進(jìn)后的殼體再次進(jìn)行仿真分析。結(jié)果表明:改進(jìn)后的殼體懸置部位的最大應(yīng)力降低了約52%,最大變形量降低了約71%,改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度得到了有效提升。文中的試驗和仿真分析方法可為變速器殼體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計提供一定參考。