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      CVT 輸入壓板反擠壓精鍛工藝研發(fā)應(yīng)用

      2023-07-20 10:24:44王子孝吳江楊象勇浙江萬里揚(yáng)精密制造有限公司
      鍛造與沖壓 2023年13期
      關(guān)鍵詞:飛邊精鍛下模

      文/王子孝,吳江,楊象勇·浙江萬里揚(yáng)精密制造有限公司

      本文主要介紹一種CVT 輸入壓板反擠壓精鍛工藝的研發(fā)應(yīng)用,原常規(guī)正擠壓鍛造工藝存在諸多問題,無法批量生產(chǎn),通過對原工藝存在的問題進(jìn)行深入剖析,提出一種反擠壓精鍛新工藝。通過對反擠壓工藝分析研究后,制定實(shí)施了反擠壓精鍛模具和工藝設(shè)計關(guān)鍵點(diǎn)控制方案,經(jīng)過反擠壓精鍛工藝驗證表明,該反擠壓精鍛工藝解決了原工藝存在的所有問題,實(shí)現(xiàn)了批量自動化生產(chǎn)應(yīng)用,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      CVT 是一種汽車用無級變速器,輸入壓板是CVT 變速器的重要核心零件之一。

      本文主要對一種CVT 輸入壓板反擠壓精鍛工藝進(jìn)行研發(fā)應(yīng)用。原常規(guī)正擠壓鍛造工藝存在諸多問題,且無法批量生產(chǎn),此次主要是研發(fā)一種反擠壓精鍛新工藝,包括原常規(guī)正擠壓工藝存在的問題剖析、反擠壓精鍛工藝分析、反擠壓精鍛模具和工藝設(shè)計要點(diǎn)、反擠壓精鍛工藝試驗,力求解決原工藝存在的所有問題,實(shí)現(xiàn)批量自動化生產(chǎn)應(yīng)用。

      原常規(guī)正擠壓工藝存在的問題

      原常規(guī)正擠壓工藝產(chǎn)品和模具圖見圖1,本研究中的CVT 輸入壓板按常規(guī)鍛造工藝設(shè)計,碗口朝下,鍛造時該部位在下模,型腔A/B 中的金屬由上往下正擠壓填充(金屬流動方向與上模運(yùn)動方向一致為正擠壓)。該產(chǎn)品材質(zhì)為20CrMnTiH2,最大外徑φ168mm,高度為67mm,下料重量為5.5kg。工藝流程:加熱(1200℃)→預(yù)鍛→精鍛(螺旋壓機(jī))→沖孔。實(shí)際生產(chǎn)中存在的主要問題如下:

      圖1 原常規(guī)正擠壓工藝產(chǎn)品和模具圖

      ⑴產(chǎn)品飛邊大。主要原因是將預(yù)鍛坯料放于下模型腔之后,還有一半高出下模面,當(dāng)上模往下運(yùn)動時,高出的部分金屬溢出下模型腔,在C 部位擠滿了縱向飛邊,甚至在下模面上產(chǎn)生較大的橫向飛邊。

      ⑵產(chǎn)品粘上模。由于較大的縱向橫向飛邊緊緊包裹在上模凸出部位所導(dǎo)致。

      ⑶產(chǎn)品頂出變形??v向橫向飛邊冷卻快粘性大,緊緊粘在下模型腔壁,中間頂桿用力頂出時,兩邊卡滯,導(dǎo)致產(chǎn)品變形。

      ⑷產(chǎn)品填充不足。填充不足的部位主要是下模型腔最深處的D/E 位置,容易形成R(5 ~10)mm 的大圓角,導(dǎo)致產(chǎn)品報廢。主要原因是部分金屬外溢導(dǎo)致坯料不足,同時有氧化皮和脫模劑等殘渣堆積在該深腔處。

      ⑸成品率低。由于粘模和變形,以及填充不足的產(chǎn)品較多,廢品率達(dá)10%。

      ⑹生產(chǎn)效率低。主要由于粘模導(dǎo)致反復(fù)拆裝模具,班產(chǎn)量不足500 件。

      ⑺不能實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)。工藝不成熟,無法實(shí)現(xiàn)機(jī)械手搬運(yùn),需5 人操作。

      反擠壓精鍛工藝分析

      通過上述分析,發(fā)現(xiàn)其根源在于預(yù)鍛后的坯料高出下模面,過早溢出下模型腔導(dǎo)致飛邊大、粘上模、頂出變形等一系列問題。經(jīng)過逆向思考,提出將產(chǎn)品倒過來,碗口朝上鍛造,相比于原產(chǎn)品,除了形狀倒過來以外,還在F 處做出一個小臺階,節(jié)省部分原材料。

      如圖2 所示,該反擠壓精鍛工藝成形正好和原工藝相反,也就是型腔H/J 里面的金屬從下往上反擠壓填充(金屬流動方向與上模運(yùn)動方向相反為反擠壓)。

      圖2 反擠壓新工藝產(chǎn)品和模具圖

      該反擠壓工藝優(yōu)點(diǎn)在于:⑴預(yù)鍛后的坯料放在下模型腔中就完全在型腔里面,不會過早溢出到模具型腔之外,從根源上杜絕原工藝一系列問題的產(chǎn)生。⑵較深的型腔H/J 位于上模,不存在氧化皮和脫模劑殘渣堆積的問題。

      反擠壓模具和工藝設(shè)計要點(diǎn)

      模具設(shè)計要點(diǎn)

      ⑴型腔內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了徹底改變,下模型腔變深,具有深腔的部分被設(shè)計到上模。

      ⑵該反擠壓模具型腔側(cè)面接觸熱鍛件的面積,上下模比值為1.2:1(原正擠壓僅為1:10),如按常規(guī)設(shè)計,大概率粘上模,需將拔模斜度中的上模適當(dāng)放大,下模適當(dāng)減小,這是該模具設(shè)計的關(guān)鍵核心,既要保證產(chǎn)品不粘上模,又要保證產(chǎn)品留在下模,頂出不變形。

      工藝設(shè)計要點(diǎn)

      ⑴模具噴淋需要做特殊調(diào)整,上模多噴下模少噴,調(diào)整好劑量。

      ⑵選用合適的脫模劑,保證產(chǎn)品不粘模具。

      ⑶調(diào)整設(shè)備合適的打擊能量,保證產(chǎn)品正好能成形即可。

      反擠壓精鍛工藝試驗

      經(jīng)過現(xiàn)場工藝驗證,該產(chǎn)品通過反擠壓精鍛工藝獲得成功,反擠壓產(chǎn)品3D 造型圖和產(chǎn)品實(shí)物見圖3。試驗結(jié)果如下:

      圖3 反擠壓產(chǎn)品3D 造型圖和產(chǎn)品實(shí)物

      ⑴下料重量由5.5kg下降到5.3kg,價值1元以上;每年可節(jié)材上百萬元。

      ⑵解決了原工藝存在的產(chǎn)品飛邊大、粘上模、頂出變形、填充不足等問題。

      ⑶經(jīng)過數(shù)萬件批量生產(chǎn)統(tǒng)計,廢品率由原來的10%下降到0.2%。

      ⑷班產(chǎn)量由原500 件提升到1500 件。

      ⑸實(shí)現(xiàn)了機(jī)械手自動化生產(chǎn),單班節(jié)省操作工4名。

      結(jié)論

      ⑴CVT 輸入壓板反擠壓精鍛工藝,通過模具和工藝設(shè)計控制是完全可行的。

      ⑵CVT 輸入壓板反擠壓精鍛工藝,經(jīng)過批量驗證是穩(wěn)定可靠的,經(jīng)濟(jì)效益可觀,在類似產(chǎn)品中具備推廣應(yīng)用價值。

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