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      PROTOS70 卷接機(jī)組搓接裝置改進(jìn)

      2023-08-29 01:40:36袁由柱
      設(shè)備管理與維修 2023年13期
      關(guān)鍵詞:搓板煙支傳動(dòng)

      袁由柱,方 勇

      (1.安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蚌埠卷煙廠,安徽蚌埠 233000;2.上海方禹機(jī)電科技有限公司,上海 200433)

      1 研究背景

      PROTOS70 卷接機(jī)組是目前國內(nèi)煙草行業(yè)卷煙生產(chǎn)的主要卷接設(shè)備。搓接裝置由搓板輪和搓板組成,主要作用是使水松紙紙片包裹組煙,從而形成雙倍長度的濾嘴卷煙,是卷接機(jī)組中非常重要的功能部件,其結(jié)構(gòu)對(duì)卷煙質(zhì)量有很大影響。

      2 存在問題及分析

      原PROTOS70 卷接機(jī)組搓接系統(tǒng)的工作原理:將預(yù)先粘好水松紙片的雙倍煙組經(jīng)雙端靠攏鼓輪排列整齊后,傳送到搓板輪的承煙槽上,隨著搓板輪的轉(zhuǎn)動(dòng)雙倍煙組到達(dá)7 點(diǎn)位置時(shí),安裝在搓板前端的啟動(dòng)規(guī)將雙倍煙組從承煙槽中取出進(jìn)行滾卷,完成煙組的搓接。改造前搓接裝置實(shí)際位置如圖1 所示,搓接系統(tǒng)位置如圖2 所示。

      圖1 改造前搓接裝置實(shí)際位置

      圖2 改造前搓接系統(tǒng)位置

      造成搓接系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)整困難的原因有以下7 個(gè):

      (1)當(dāng)煙組被啟動(dòng)規(guī)取出進(jìn)入搓板滾卷時(shí),煙組是被拋入的,如果搓板和搓板輪調(diào)整得不夠精確就會(huì)出現(xiàn)煙組滾卷瞬間停頓現(xiàn)象。

      (2)搓板細(xì)密的橫紋極易被膠液沾滿,使煙組在滾卷過程中產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)軌跡的變化。

      (3)搓板中間鑲有合金的二次啟動(dòng)規(guī),加劇了膠垢的堆積。

      (4)煙組搓接位置不合理,搓接位置位于搓板輪的7 點(diǎn)鐘方向,煙支在上升過程中完成搓接,俗稱“下搓”,搓接不夠順暢。

      (5)搓板輪表面極易粘連膠垢,影響搓接質(zhì)量,每次拆卸必須重新對(duì)位。

      (6)搓板升降機(jī)構(gòu)日常維修調(diào)整、保養(yǎng)不方便。調(diào)整搓板時(shí)維修人員要鉆到機(jī)身內(nèi)仰視操作,搓板調(diào)整裝置依靠4 顆螺絲固定在墻板上,調(diào)整時(shí)需松開螺絲調(diào)整,搓板調(diào)整裝置會(huì)下墜,在搓板與搓板輪之間插入合適量棒,緊固螺絲后量棒可能無法拔出,即搓板與搓板輪之間距離變小,有時(shí)需反復(fù)調(diào)整,直到達(dá)到合適尺寸為止,增加了維修人員調(diào)整難度。操作人員清潔搓板時(shí)需彎腰清理表面積膠,增加操作工勞動(dòng)強(qiáng)度。

      (7)設(shè)備在剛啟動(dòng)和停機(jī)時(shí),不規(guī)則煙支留在搓板輪上,殘次品煙支易進(jìn)入下道工序,增加質(zhì)量控制難度。

      3 改進(jìn)前后的受力分析比較

      搓接系統(tǒng)改進(jìn)前后煙支組在搓煙輪與搓煙板之間運(yùn)動(dòng)的受力分析比較:

      (1)搓接位置為下搓(7 點(diǎn)鐘方向)時(shí),煙支組重力G 分解為G1、G2,搓板輪為順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)煙支組沿V 方向滾動(dòng)進(jìn)行搓接,煙支組分解力G1與煙支滾動(dòng)方向V 的受力P 是方向相反的,這樣會(huì)減小煙支搓接滾動(dòng)的受力;即2 個(gè)力疊加后的力小于P,從而造成煙支滾動(dòng)不順暢(圖3)。

      圖3 搓接系統(tǒng)改進(jìn)前煙支組受力分析(下搓)

      (2)搓接位置為上搓(5 點(diǎn)鐘方向)時(shí),煙支組重力G 分解為G1、G2,搓煙輪為順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)煙支組沿V 方向滾動(dòng)進(jìn)行搓接,煙支組分解力G1與煙支滾動(dòng)方向V 的受力P 是方向相同的,這樣2 個(gè)力疊加后的力就會(huì)大于P,從而使煙支滾動(dòng)更加順暢(圖4)。

      圖4 搓接系統(tǒng)改進(jìn)前煙支組受力分析(上搓)

      通過對(duì)煙支組在搓板輪與搓板之間的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行受力分析比較可知:搓接位置為上搓(5 點(diǎn)鐘方向)時(shí)優(yōu)于下搓(7 點(diǎn)鐘方向)。

      4 方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

      搓接系統(tǒng)工作方式由下搓改為上搓。新設(shè)計(jì)的卷接機(jī)組,如PROTOS90E、1-8、2-2、M5、M8 等機(jī)型,搓板位于相對(duì)于搓板輪5 點(diǎn)鐘的位置,采用上搓方式的搓板裝置,其支座多方位可調(diào)、對(duì)位簡便、維護(hù)方便,由于5 點(diǎn)位相對(duì)7 點(diǎn)位減少了組煙的空置時(shí)間,減少了煙支夾沫,由于上搓較下搓更順滑,降低了煙支搓接時(shí)的堵塞。搓接系統(tǒng)改進(jìn)前如圖5 所示,搓接系統(tǒng)改進(jìn)后如圖6 所示。

      圖5 搓接系統(tǒng)改進(jìn)前

      圖6 搓接系統(tǒng)改進(jìn)后

      (1)將下搓改進(jìn)成上搓,改進(jìn)的難點(diǎn)是解決歸位輪的動(dòng)力傳遞問題,可以采用如下設(shè)計(jì)方案:重新設(shè)計(jì)一個(gè)傳動(dòng)箱將原來PROTOS70 歸位輪的傳動(dòng)引到改進(jìn)后的位置,可采用同步帶傳動(dòng)或齒輪傳動(dòng)。本方案采用的是消除側(cè)隙的齒輪傳動(dòng)方式(圖7)。

      圖7 消除側(cè)隙的齒輪傳動(dòng)方式

      (2)采用模塊化設(shè)計(jì),重新設(shè)計(jì)一整套歸位輪的傳動(dòng)箱,齒輪箱內(nèi)的5 個(gè)傳動(dòng)齒輪間的側(cè)隙可以調(diào)整消除,這樣可以減少由于齒輪傳動(dòng)鏈過長而影響歸位輪與搓板輪之間的位置變化。同時(shí)利用機(jī)器上原有歸位輪的孔來定位,并用原來的螺孔來固定安裝(只需增加4 個(gè)輔助固定的螺紋孔),可在拆除原有部件后快速安裝;剔除護(hù)罩內(nèi)裝有3 個(gè)快速電磁閥與搓板輪氣閥上的3 個(gè)剔除管接頭相連,由電氣模塊控制3 個(gè)電磁閥動(dòng)作來完成在搓板輪上剔除雙倍長煙支,歸位輪的傳動(dòng)箱如圖8 所示。

      圖8 歸位輪的傳動(dòng)箱

      (3)可根據(jù)用戶要求,在搓接鼓輪的6 點(diǎn)位上增加剔除等功能。

      5 改進(jìn)效果

      于2021 年9 月設(shè)計(jì)開發(fā)兩套不同規(guī)格的搓接裝置(一臺(tái)74 mm 短支煙、一臺(tái)84 mm常規(guī)煙支),滿足不同規(guī)格產(chǎn)品需要。并于2022年2 月進(jìn)行現(xiàn)場安裝與調(diào)試,新設(shè)計(jì)的搓接系統(tǒng)明顯提高了搓板裝置調(diào)整精度,搓板裝置調(diào)整時(shí)間降低在10 min 內(nèi);杜絕了設(shè)備啟停時(shí)濾嘴處粘連雙層水松紙進(jìn)入下道工序現(xiàn)象,提高煙支搓接質(zhì)量。

      6 結(jié)束語

      PROTOS70 卷接機(jī)組搓接裝置的改進(jìn),利用新型卷接機(jī)組的上搓技術(shù),將原有下搓方式改成上搓,組煙搓接更加順滑,夾沫頻次減少,更有利于煙支的搓接成型,同時(shí)增加搓板輪上的剔除功能,具備在搓煙輪上通過3 個(gè)高速電磁閥來準(zhǔn)確剔除設(shè)備啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)殘次品雙倍長煙支的功能。能夠保證設(shè)備在高速啟停時(shí)減少搓板輪后面鼓輪的堵煙、亂煙現(xiàn)象,有利于提高設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。改進(jìn)后的裝置,調(diào)整和維護(hù)更加便捷,所用的零配件與主流機(jī)型一致,經(jīng)濟(jì)性好,對(duì)提高卷煙質(zhì)量和提高設(shè)備運(yùn)行效率都有積極的作用。改進(jìn)后提高搓板裝置調(diào)整精度,每次搓板裝置調(diào)整時(shí)間降低10 min。降低搓板堵塞頻次,提高設(shè)備效率,提高產(chǎn)量。減少煙支夾沫頻次,降低煙支殘次品率,提高煙支搓接質(zhì)量。

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