陳 巖,管西娟,謝一博,趙克賢
(中國石油長慶油田分公司第二采油廠,甘肅慶城 745100)
某聯(lián)合站三相分離器凈化原油中潛含C1~C4烴蒸氣(1.9%~2.5%),常溫、常壓下,敞口儲存和運(yùn)輸會從原油中揮發(fā)掉,C5在儲運(yùn)溫度高于常溫的情況下也要從原油中揮發(fā)出來(沸點(diǎn):iC527.5 ℃,nC535.8 ℃)。在揮發(fā)過程中還會帶走部分C6以上重組分。油罐揮發(fā)氣對站場構(gòu)成較大的安全隱患,對環(huán)境造成破壞,同時(shí)揮發(fā)氣又是非常富的伴生氣資源,具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,應(yīng)加以回收利用。因此,在某聯(lián)合站旁新建某輕烴廠一座,包含原油穩(wěn)定裝置及輕烴回收裝置各1 套。
某輕烴廠原油穩(wěn)定裝置2016 年投產(chǎn),主要負(fù)責(zé)穩(wěn)定某聯(lián)合站原油,采用負(fù)壓閃蒸工藝,設(shè)計(jì)處理規(guī)模30×104t/a,年穩(wěn)定原油41×104t(日均1 147 t),裝置負(fù)荷率137%。日產(chǎn)穩(wěn)定氣7 000 m3,C3+組分含量77%,折合輕烴日產(chǎn)13.2 t。
原油穩(wěn)定裝置流程:某聯(lián)合站三相分離器來油經(jīng)加熱后進(jìn)入某輕烴廠原油穩(wěn)定塔負(fù)壓閃蒸,穩(wěn)定后原油經(jīng)輸油泵輸送至凈化罐。穩(wěn)定氣經(jīng)負(fù)壓壓縮機(jī)撬增壓、出口冷卻器冷卻后進(jìn)入抽氣分離器,分離出的氣相進(jìn)入伴生氣處理裝置,液烴進(jìn)入輕烴儲罐,水進(jìn)入污水回收撬。
隨著某作業(yè)區(qū)周邊區(qū)塊大規(guī)模開發(fā),產(chǎn)能建設(shè)不斷增大,原油產(chǎn)量逐年提升,某輕烴廠原油穩(wěn)定裝置負(fù)荷超過120%,達(dá)到137%,超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致原油中C1~C4烴蒸氣無法完全拔出。某原油穩(wěn)定裝置日均穩(wěn)定原油1 147 t,穩(wěn)定氣折合輕烴日產(chǎn)13.2 t,原油拔出率為1.15%。按照長慶油田未穩(wěn)定原油平均損耗率1.5%計(jì)算,有0.35%有效組分未回收,折合輕烴產(chǎn)量為4.0 t/d。
根據(jù)SY/T 0069—2008《原油穩(wěn)定設(shè)計(jì)規(guī)范》與GB 50350—2015《油田油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定:“穩(wěn)定原油在最高儲存溫度下的飽和蒸氣壓的設(shè)計(jì)值不宜超過當(dāng)?shù)卮髿鈮旱?.7 倍”。某作業(yè)區(qū)當(dāng)?shù)卮髿鈮涸?5.0 kPa 左右,儲存最高溫度為45 ℃,原油飽和蒸氣壓要求低于59.5 kPa。經(jīng)檢測,某聯(lián)合站儲存溫度為45 ℃時(shí),穩(wěn)定后原油飽和蒸氣壓為63.0~65.0 kPa,不滿足相關(guān)規(guī)范要求。
原油穩(wěn)定的目的是分離出原油中易揮發(fā)的輕組分,以降低原油飽和蒸氣壓,原油穩(wěn)定裝置效果及拔出深度主要從穩(wěn)定氣量中的C3+組分含量來體現(xiàn),所以實(shí)際生產(chǎn)中必須嚴(yán)格掌握好輕烴組分的拔出程度。對某輕烴廠原油穩(wěn)定裝置參數(shù)進(jìn)行分析,影響穩(wěn)定效果的因素主要有原油穩(wěn)定溫度、原油穩(wěn)定塔壓力兩個參數(shù)[1-4]。
穩(wěn)定溫度:已達(dá)到設(shè)計(jì)最高溫度60 ℃,無提升空間;
穩(wěn)定塔壓力:某原油穩(wěn)定裝置采用負(fù)壓閃蒸工藝,故操作壓力的控制是關(guān)鍵因素之一。如壓力過高,對閃蒸不利,致使輕組分拔出程度不夠,原油穩(wěn)定達(dá)不到要求,反之,降低壓力,可使輕組分易于逸出,產(chǎn)品收率增高。在溫度為50、55、60、65 ℃時(shí)產(chǎn)品收率隨真空度的變化關(guān)系見圖1。由圖1 可知,在不同溫度下,產(chǎn)品收率均隨真空度的增加而增大,而且當(dāng)真空度增大時(shí),產(chǎn)品收率隨其增大的幅度也越大。60 ℃時(shí)實(shí)際產(chǎn)品收率與真空度的關(guān)系見圖2。由圖2 可知,在60 ℃時(shí),真空度每提高10 mmHg 時(shí),產(chǎn)品收率增加0.08%~0.09%,影響比較明顯。因此,適當(dāng)降低穩(wěn)定塔壓力即提高真空度可起到提高產(chǎn)量的作用。
圖1 真空度對產(chǎn)品收率的影響
圖2 60 ℃時(shí)真空度對產(chǎn)品收率的影響
穩(wěn)定塔壓力穩(wěn)定依靠抽氣壓縮機(jī)的抽吸作用達(dá)到設(shè)計(jì)壓力。抽氣壓縮機(jī)標(biāo)況下流量為20 m3/min,折算工況下流量為13 m3/min,目前穩(wěn)定氣量7 000 m3/d,抽氣壓縮機(jī)能力富裕,具備提產(chǎn)空間(表1、表2)。
表1 某輕烴廠原油穩(wěn)定裝置運(yùn)行參數(shù)
表2 某輕烴廠原油穩(wěn)定裝置設(shè)備明細(xì)
通過以上分析,針對某原油穩(wěn)定裝置現(xiàn)狀采取措施,降低C3+組分壓力可提高產(chǎn)品產(chǎn)量。降低C3+組分分壓就要用到道爾頓分壓定律。
2.2.1 道爾頓分壓定律 約翰·道爾頓提出,在任何容器內(nèi)的氣體混合物中,如果各組分之間不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),則每一種氣體都均勻地分布在整個容器內(nèi),它所產(chǎn)生的壓強(qiáng)和它單獨(dú)占有整個容器時(shí)所產(chǎn)生的壓強(qiáng)相同。也就是說,一定量的氣體在一定容積的容器中的壓強(qiáng)僅與溫度有關(guān)。
道爾頓分壓定律從原則上講只適用于理想氣體混合物,對于低壓下真實(shí)氣體混合物也可以近似適用。
2.2.2 采用氣提工藝降低C3+組分分壓 原油穩(wěn)定氣為低壓混合氣,基本適用道爾頓分壓定律。氣提工藝就是依據(jù)分壓定律,在抽氣壓縮機(jī)的能力范圍內(nèi),保證穩(wěn)定塔壓力穩(wěn)定的情況下,在穩(wěn)定塔內(nèi)自下而上通入干氣或不凝氣(C1、C2),從而增大C1、C2組分分壓,降低C3+組分分壓,有利于原油中C3+組分的氣化,提升產(chǎn)品收率。同時(shí),干氣或不凝氣從下而上運(yùn)動,對已經(jīng)分離出來的輕烴組分起到一定的攜帶作用,進(jìn)一步提高C3+組分的脫出效果(圖3)。
圖3 應(yīng)用氣提工藝的原油穩(wěn)定塔結(jié)構(gòu)示意圖
在不造成長時(shí)間停產(chǎn)的前提下,對穩(wěn)定塔進(jìn)行簡易改造。穩(wěn)定塔本體上有空置法蘭2 處,為液位計(jì)預(yù)留口,規(guī)格DN80,選取1 處作為干氣或不凝氣入口。氣提管線規(guī)格選取DN50,為保證塔內(nèi)通入的干氣均勻分散,塔內(nèi)部氣提管線制作為花管樣式。塔外氣提管線配套DN50 流量計(jì)1 臺、DN50 控制閥門1 具。
在保持措施前后工藝參數(shù)不變的情況下,即穩(wěn)定溫度60 ℃,穩(wěn)定壓力-0.025 MPa,日均穩(wěn)定油量1 147 t,對C3+拔出量及產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)行對比分析(表3)。
表3 氣提對產(chǎn)量的影響統(tǒng)計(jì)表
由表3 可以看出,氣提工藝提產(chǎn)效果比較明顯,隨著氣提氣量的增大,穩(wěn)定氣量隨之增加,穩(wěn)定氣中C3+組分含量有一定幅度的下降,但總體C3+組分含量是呈上升趨勢。當(dāng)氣提氣量在15.0 m3/h 左右時(shí),C3+組分及折合輕烴產(chǎn)量達(dá)到最大,日增加輕烴產(chǎn)量5.1 t。
經(jīng)過檢測,配套氣提工藝穩(wěn)定后,某聯(lián)合站儲存溫度為45 ℃時(shí),穩(wěn)定后原油飽和蒸氣壓為56.0~58.0 kPa,滿足相關(guān)規(guī)范要求的小于當(dāng)?shù)卮髿鈮旱?.7 倍,即小于59.5 kPa。
氣提工藝改造主要需DN50 管線500 m,DN50 流量計(jì)1 臺、DN50 閥門1 具,預(yù)計(jì)投資15 萬元。
氣提工藝每日可增加輕烴產(chǎn)量5.0 t,去除各類生產(chǎn)成本及損耗,按照每噸輕烴收益2 000 元計(jì)算,15 d即可收回成本,全年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益360 萬元。