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      濃相正壓氣力輸灰系統(tǒng)故障分析及對(duì)策

      2023-10-13 13:23:52符美逍
      中國(guó)設(shè)備工程 2023年19期
      關(guān)鍵詞:輸灰圓頂流化

      符美逍

      (湛江電力有限公司,廣東 湛江 524000)

      除塵器輸灰系統(tǒng)是燃煤發(fā)電機(jī)組重要的輔助系統(tǒng),輸灰系統(tǒng)故障會(huì)威脅機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)或引發(fā)除塵器坍塌事故。因此,除塵器輸灰系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),快速準(zhǔn)確地判斷故障原因并及時(shí)處理,顯得至關(guān)重要。本文以某電廠3 號(hào)機(jī)組電袋復(fù)合除塵器電場(chǎng)區(qū)濃相正壓氣力輸灰系統(tǒng)故障處理為案例,分析輸灰系統(tǒng)故障的原因,并提出有效的處理措施。

      1 系統(tǒng)設(shè)備

      1.1 系統(tǒng)出力

      某電廠現(xiàn)有4×330MW 國(guó)產(chǎn)亞臨界燃煤機(jī)組,其中3號(hào)機(jī)組除塵器為電袋復(fù)合除塵器,輸灰系統(tǒng)的出力是按設(shè)計(jì)煤種(平三煤,灰分21.93%)灰量的150%設(shè)計(jì),為每臺(tái)爐48t/h,其中,電場(chǎng)區(qū)的出力是按總出力的80%設(shè)計(jì),即38.4t/h。

      1.2 設(shè)備組成

      電場(chǎng)區(qū)輸灰系統(tǒng)2012 年由克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司設(shè)計(jì),8 個(gè)倉(cāng)泵串聯(lián)為1 個(gè)輸灰單元,單個(gè)倉(cāng)泵容積為1.5m3,采用1 根DN175 的管道將飛灰輸送至終端灰?guī)?,倉(cāng)泵之間采用紊流雙套管連接,出口倉(cāng)泵至終端灰?guī)觳捎脩腋×鲉喂?,輸送距離為650m,主輸送空氣閥及管道的規(guī)格為DN65,輸送氣源壓力為0.6MPa,經(jīng)減壓閥后氣源壓力為0.35MPa。每臺(tái)倉(cāng)泵底下設(shè)三路流化管,其中兩路為1 寸橡膠管,連接倉(cāng)泵底部三通內(nèi)的流化組件;另一路為1/2 寸橡膠管,連接至紊流雙套管中的內(nèi)旁通管。出口倉(cāng)泵后設(shè)有補(bǔ)氣管道及混合器。

      1.3 過(guò)程原理

      倉(cāng)泵進(jìn)料:進(jìn)氣閥關(guān)閉,下料閥及平衡閥開(kāi)啟,物料在重力作用下落入倉(cāng)泵中,倉(cāng)泵泵體內(nèi)的空氣由平衡管排出。

      進(jìn)料結(jié)束:落料定時(shí)器到時(shí),延時(shí)2 秒后,所有下料閥、平衡閥關(guān)閉,觸發(fā)一次輸送循環(huán)。

      輸送過(guò)程:主輸送空氣閥與所有流化空氣閥打開(kāi),輸送空氣通過(guò)此兩路管道進(jìn)入輸送泵內(nèi),系統(tǒng)壓力開(kāi)始升高,進(jìn)而將飛灰流化并輸送至灰?guī)?,此時(shí)輸灰管道內(nèi)壓力約0.2 ~0.3MPa。若在輸送過(guò)程中,輸灰壓力高于0.5MPa,主輸送空氣閥與流化空氣閥依次關(guān)閉,但輸送壓力下降至0.4MPa 時(shí),上述閥門(mén)再次陸續(xù)打開(kāi),直到輸送壓力符合輸送結(jié)束的數(shù)值要求。

      關(guān)泵:當(dāng)輸送壓力低于設(shè)定的結(jié)束壓力(0.03MPa)后,延時(shí)20 秒,所有主輸送空氣閥和流化空氣閥關(guān)閉,此次的輸送結(jié)束。待條件滿(mǎn)足時(shí),開(kāi)始新的輸送循環(huán)。

      2 故障現(xiàn)象

      由于燃煤供應(yīng)緊張,燃煤灰分高達(dá)30%左右且熱值低,鍋爐產(chǎn)灰量接近或大于輸灰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)出力,產(chǎn)灰量大,飛灰顆粒粗,輸灰循環(huán)頻次大幅增加,下料閥、平衡閥、紊流雙套管、流化組件等設(shè)備磨損大,頻繁導(dǎo)致輸灰循環(huán)堵管或拖尾,出力下降造成灰斗料位高。頻繁堵管或拖尾故障又縮短上述各設(shè)備的使用壽命,形成惡性循環(huán),機(jī)組被迫降負(fù)荷運(yùn)行或人工排灰,給設(shè)備與環(huán)境帶來(lái)較大污染。嚴(yán)重時(shí)造成除塵器嚴(yán)重積灰,引發(fā)除塵器壓差大而被迫停機(jī)或除塵器坍塌事故。除塵器濃相正壓氣力輸灰故障的現(xiàn)象主要表現(xiàn)為以下2 點(diǎn)。

      2.1 輸灰管道堵塞

      輸灰管堵塞時(shí),輸灰曲線表現(xiàn)如圖1,輸灰壓力上升到0.5MPa,主氣閥保護(hù)關(guān)閉,壓力長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的下降趨勢(shì)很弱。

      圖1

      2.2 輸灰循環(huán)拖尾

      輸灰循環(huán)拖尾表現(xiàn)如圖2,第一次輸灰循環(huán),輸灰壓力升至約0.1MPa 后,迅速下降至0.040MPa 左右后,繼續(xù)下降的趨勢(shì)非常緩慢,表現(xiàn)出至少20min 的拖尾;第二次輸灰循環(huán)時(shí),輸灰壓力迅速上升至0.5MPa(壓力達(dá)到0.5MPa 主輸送空氣閥保護(hù)關(guān)斷),長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的下降趨勢(shì)很弱。

      圖2

      3 原因分析及對(duì)策

      3.1 灰源分析

      (1)灰粒特性分析。輸灰系統(tǒng)發(fā)生故障前期,除塵器電場(chǎng)發(fā)生故障停運(yùn),電區(qū)灰斗多為沉降灰。從表觀來(lái)看,煤灰硬度較大,用手碾壓有沙粒感覺(jué),且摻雜的黑色顆粒(不完全燃燒的煤粉)較多。說(shuō)明煤灰的堆積密度與流動(dòng)性等物料特性已嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)參數(shù)。

      (2)灰的溫度影響。由于輸灰系統(tǒng)故障停運(yùn),灰斗內(nèi)的煤灰停止流動(dòng),溫度逐漸下降,灰粒之間黏性變大,流動(dòng)性下降,使輸灰阻力增大,導(dǎo)致輸灰管堵塞的概率增大。

      (3)處理對(duì)策。物料的特性會(huì)影響輸送特性,灰氣比是影響輸送特性的重要參數(shù)。隨著物料特性的改變,灰氣比已不能滿(mǎn)足濃相輸送的要求。因此,必須調(diào)整灰氣比才可以將粗灰輸送至灰?guī)臁?/p>

      此時(shí),最簡(jiǎn)單有效的方法為拆除主輸送氣源的節(jié)流孔板,增大輸送氣源壓力與氣量,將灰斗內(nèi)殘留的粗灰輸送完后再恢復(fù)。操作時(shí),要摸索調(diào)整下料時(shí)間與恰當(dāng)調(diào)整提高結(jié)束壓力,探尋最佳的參數(shù)配置。此辦法會(huì)增加輸灰的耗氣量,實(shí)施時(shí)要留意輸灰氣源母管的壓力,提前啟動(dòng)備用空氣壓縮機(jī),避免影響其他輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

      3.2 系統(tǒng)氣密性

      (1)氣密性不足的影響。該輸灰系統(tǒng)采用的是栓狀流技術(shù)。在物料輸送過(guò)程中,在管道中形成料栓,氣流的壓力差是推動(dòng)料栓前進(jìn)的動(dòng)力。如果輸灰系統(tǒng)的氣密性不足,在管道尾部就形成不了足夠壓力差推動(dòng)料栓前進(jìn),這是造成輸灰管堵塞的原因之一。另外,一般情況下,料栓之間會(huì)形成薄薄的沉積層,沉積層在空氣動(dòng)能的作用下被料栓前端鏟起,顆粒與料栓撞擊分離潰散移動(dòng),形成新的料栓。如果壓縮空氣在前段泄漏,管道后端就沒(méi)有足夠的動(dòng)能將沉積層鏟起,沉積層無(wú)法隨料栓移動(dòng)至灰?guī)?。殘留在管道中的沉積層增大了管道的阻力,使輸灰壓力難以下降到設(shè)置的結(jié)束壓力,形成輸灰循環(huán)拖尾現(xiàn)象。若干個(gè)輸灰循環(huán)后,沉積層在管道中不斷增加,使管道的通流面積減小,灰氣混合物的流動(dòng)阻力增大,輸送流速逐漸降低,破壞了灰氣的均勻混合狀態(tài),發(fā)生堵管現(xiàn)象,輸灰曲線表現(xiàn)如圖2。

      (2)氣密性不足的處理措施。輸灰系統(tǒng)氣密性不足主要原因是輸灰空氣外漏與內(nèi)漏。外漏會(huì)造成煙塵污染環(huán)境,容易被發(fā)現(xiàn)及處理;內(nèi)漏的主要表現(xiàn)為下料閥或平衡閥磨損或故障,需要逐個(gè)閥門(mén)排查。目前常用的下料閥、平衡閥有圓頂閥與氣動(dòng)陶瓷擺動(dòng)閥兩種型式,該輸灰系統(tǒng)兩種閥門(mén)都有使用。

      圓頂閥故障主要表現(xiàn)是插入式密封圈磨損,不能維持密封壓力,更換插入式密封圈即可消除故障。需要注意的是,安裝插入式密封圈時(shí),密封圈與圓頂之間的間隙一定要調(diào)整到規(guī)定范圍內(nèi),否則,會(huì)導(dǎo)致密封圈磨損快、壽命短。另外,圓頂中心磨損穿孔與執(zhí)行氣缸密封圈損壞漏氣也會(huì)導(dǎo)致圓頂閥故障。處理措施是更換圓頂閥或磨損組件。

      圓頂閥選型需要注意以下事項(xiàng):①選用直行程或扇形氣缸。在內(nèi)外有壓差工況下開(kāi)啟使用時(shí),圓頂閥開(kāi)啟必須在0.3 ~2.0s 內(nèi)完成,在氣缸設(shè)計(jì)有速度的調(diào)整點(diǎn)。②軸端密封圈:軸端密封圈是傳動(dòng)軸與閥體間密封的關(guān)鍵部件。圓頂閥每個(gè)軸端采用3 道密封,分為內(nèi)側(cè)2 道和外側(cè)1 道密封。內(nèi)側(cè)由于與灰直接接觸需要具備較高的耐磨、耐高溫、耐腐蝕性能,內(nèi)側(cè)兩道密封圈選用VARI 密封圈,VARI 密封圈采用特種材質(zhì)和結(jié)構(gòu),并且采用兩道密封圈的方式,防止灰氣泄漏。外側(cè)再增加一道密封,可靠保證了密封的有效性。③圓頂閥打開(kāi)時(shí)的放氣口必須設(shè)計(jì)快速排氣閥,當(dāng)圓頂關(guān)到位后,密封圈立刻充氣密封。圓頂閥開(kāi)啟前,插入式密封圈通過(guò)快排閥迅速排氣泄壓,然后立即開(kāi)啟圓頂閥??焖倥艢忾y選型不當(dāng),會(huì)造成圓頂閥打開(kāi)時(shí)排氣不及時(shí),造成插入式密封圈磨損快壽命縮短。

      氣動(dòng)陶瓷擺動(dòng)閥密封性檢查比較困難,可分為以下兩種情況:①閥門(mén)密封面磨損嚴(yán)重泄漏量很大時(shí),可通過(guò)聽(tīng)針判斷。在輸灰循環(huán)過(guò)程中,輸灰管內(nèi)有一定的壓力時(shí),閥門(mén)磨損處產(chǎn)生較大氣流聲,使用聽(tīng)針可以判斷確認(rèn)閥門(mén)內(nèi)漏。②閥門(mén)輕微內(nèi)漏時(shí),通過(guò)氣流聲或目測(cè)密封面表面難以判斷,可通過(guò)憋壓試驗(yàn)的方法。拆除下料閥上方的補(bǔ)償器,在出口倉(cāng)泵管道法蘭面加裝堵板,開(kāi)啟主輸送空氣閥往系統(tǒng)充氣,觀察閥門(mén)密封面是否空氣泄漏,即可判斷,并更換閥門(mén)消除故障。

      3.3 流化盤(pán)故障

      流化盤(pán)是濃相正壓氣力輸灰系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,流化空氣通過(guò)節(jié)流孔板、止回閥、流化組件進(jìn)入倉(cāng)泵底部,使煤灰與空氣均勻混合,灰處于漂浮流化狀態(tài),灰氣混合物單位體積濃度接近平均值。流化盤(pán)故障會(huì)導(dǎo)致倉(cāng)泵內(nèi)的灰無(wú)法流化,堆積密度大,空氣阻力變大,使灰氣比失調(diào),主要故障現(xiàn)象為倉(cāng)泵之間的灰管堵塞。流化盤(pán)故障主要原因?yàn)橐韵聝蓚€(gè)方面:

      (1)流化管堵塞?;覛饣旌衔锏沽魇窃斐闪骰氯闹饕颉A骰P(pán)內(nèi)的傘帽裝置與流化管中止回閥是防止灰氣混合物倒流的關(guān)鍵部件。發(fā)生灰氣混合物倒流說(shuō)明傘帽裝置或止回閥閥芯磨損。輸灰過(guò)程中,手握觸摸流化橡膠支管的振動(dòng)情況可以判斷流化管是否堵塞。處理方法是更換磨損部件。另外,輸灰氣源含水含油也會(huì)造成流化管堵塞。

      (2)流化管泄漏。流化管泄漏會(huì)導(dǎo)致流化進(jìn)氣量減少,不足以將灰與氣充分混合為懸浮流化狀態(tài),而部分沉積,使輸灰管截面積減小,引起輸灰管堵塞。流化管泄漏的根本原因是灰氣混合物倒流,管道磨損穿孔。處理措施是更換流化管與檢查傘帽裝置與止回閥是否磨損內(nèi)漏。

      3.4 灰氣比失調(diào)

      灰氣比是指灰質(zhì)與輸送氣體二者之間的質(zhì)量流量之比,是輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要參數(shù)。灰氣比太大,系統(tǒng)的壓力損失大,容易造成輸灰管道堵塞;灰氣比太小,輸灰的起始速度大,導(dǎo)致設(shè)備磨損增大,且能耗增大?;覛獗扰c輸送物料堆積密度、流動(dòng)性、輸送距離等特性密切相關(guān)。因此,灰氣比的確定必須綜合考慮復(fù)雜的影響因子,通常采用試驗(yàn)法,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整試驗(yàn),選擇最佳的灰氣比。

      灰氣比一般通過(guò)主輸送氣源母管的孔板調(diào)節(jié),經(jīng)過(guò)試驗(yàn),該輸灰系統(tǒng)的最佳孔板尺寸為單孔4.2mm;另外,8 個(gè)倉(cāng)泵的流化支管的進(jìn)氣量分配也很重要,一般情況下,流化進(jìn)氣量從1 號(hào)到8 號(hào)倉(cāng)泵依次增大。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),最終確認(rèn)孔板尺寸如表1。

      表1

      3.5 灰?guī)斓挠绊?/h3>

      灰?guī)斓膸?kù)內(nèi)壓力高會(huì)導(dǎo)致輸灰阻力增大,且輸灰壓力無(wú)法下降至結(jié)束壓力,造成輸灰管堵塞或輸灰循環(huán)拖尾,是影響輸灰系統(tǒng)正常運(yùn)行的一種重要因素?;?guī)鞄?kù)內(nèi)壓力高的主要原因是庫(kù)頂排氣布袋除塵器濾袋堵塞或者清灰脈沖閥故障。另外,灰?guī)炝衔贿^(guò)高及庫(kù)頂切換閥開(kāi)啟不到位也會(huì)加劇這一因素對(duì)輸灰系統(tǒng)的影響。因此,加強(qiáng)灰?guī)斓牟即龎m器、切換閥、及時(shí)調(diào)整料位維護(hù)是保證輸灰系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要措施。

      4 結(jié)語(yǔ)

      濃相正壓輸灰系統(tǒng)堵塞或拖尾故障一般情況下都是由部件周期性磨損,性能下降所致。運(yùn)行中要根據(jù)鍋爐產(chǎn)灰量與物料特性加強(qiáng)調(diào)整,及時(shí)巡查發(fā)現(xiàn)缺陷,并分析原因,采取針對(duì)性的措施迅速處理。另外,加強(qiáng)設(shè)備管理,制定計(jì)劃定期更換容易磨損部件,完全可以避免因輸灰系統(tǒng)故障而影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

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