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      廢鹽蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝改造研究

      2023-10-13 00:54:44黃和風(fēng)
      中國(guó)資源綜合利用 2023年9期
      關(guān)鍵詞:分質(zhì)鹽溶液芒硝

      黃和風(fēng)

      (昌德新材科技股份有限公司,湖南 岳陽(yáng) 414000)

      目前,我國(guó)廢鹽年產(chǎn)生量超過2 000 萬(wàn)t,約占國(guó)內(nèi)危廢總量的26%。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)催生大量廢鹽。廢鹽分為可利用廢鹽和危險(xiǎn)廢鹽,可利用廢鹽含鹽量大于85%,除了包括溶解性無機(jī)鹽離子,還含有難處理的大分子有機(jī)污染物以及質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于3.5%的總?cè)芙庑怨腆w物(TDS)[1],直接排放會(huì)污染環(huán)境,造成惡劣影響。因此,合理處置廢鹽已成為我國(guó)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。改造前,湖南省某企業(yè)5 萬(wàn)t/a 廢鹽處置項(xiàng)目采用高溫?zé)峤?精制除渣+蒸發(fā)結(jié)晶的組合處理工藝處置廢鹽,處理工藝共使用2 套熱解裝置、3 套混凝沉淀過濾裝置、4 套蒸發(fā)結(jié)晶裝置,由于蒸發(fā)結(jié)晶裝置沒有分質(zhì)系統(tǒng),該工藝只能處理單質(zhì)廢鹽,無法處理混合廢鹽。2020 年,該企業(yè)對(duì)蒸發(fā)結(jié)晶裝置進(jìn)行改造,工藝調(diào)整為蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶,使用4 套蒸發(fā)結(jié)晶裝置和2 套冷凍結(jié)晶裝置,改造后混合廢鹽的處理能力大幅度提高。本文結(jié)合具體廢鹽處置項(xiàng)目,分析蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝改造,從而實(shí)現(xiàn)廢鹽資源化利用。

      1 蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)

      分質(zhì)結(jié)晶是混合廢鹽實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化的最重要一環(huán)。蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)主要是將濃鹽水中氯化鈉、硫酸鈉等鹽以工業(yè)產(chǎn)品的形式提煉而出,實(shí)現(xiàn)廢鹽資源化,同時(shí)二次冷凝水全部回用,提高水的回用率。水與鹽的濃縮與分質(zhì)是蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)的關(guān)鍵[2]。

      1.1 蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶系統(tǒng)構(gòu)成

      廢鹽蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶系統(tǒng)主要由6 部分構(gòu)成,即蒸汽冷凝及回收系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)、冷凍結(jié)晶系統(tǒng)、熱量循環(huán)利用系統(tǒng)、高壓沖洗水系統(tǒng)、真空不凝氣外排系統(tǒng)等。

      1.2 蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝流程

      廢鹽經(jīng)熱解精制后的飽和混鹽溶液,通過硝蒸發(fā)系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、鹽蒸發(fā)系統(tǒng)、母液噴霧干燥系統(tǒng)等處理,回收有用的鹽資源。廢鹽經(jīng)熱解精制后的飽和混鹽溶液進(jìn)入緩沖池,調(diào)節(jié)混鹽至所需濃度后,飽和混鹽溶液經(jīng)過凝水預(yù)熱器1 加熱后進(jìn)入硝強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)。飽和混鹽溶液達(dá)到濃度后析出一部分鹽,硝晶漿泵連續(xù)穩(wěn)定輸送過飽和混鹽溶液至硝稠厚器,降溫增稠后的物料進(jìn)入離心機(jī)離心分離硫酸鈉,這部分硫酸鈉由刮板輸送機(jī)輸送至圓盤干燥機(jī)進(jìn)行干燥,干燥后的元明粉進(jìn)入自動(dòng)包裝機(jī)打包,離心母液經(jīng)過一級(jí)預(yù)冷器和二級(jí)預(yù)冷器后進(jìn)入冷凍結(jié)晶系統(tǒng);降溫后的混鹽溶液繼續(xù)析出硝固體,飽和混鹽溶液通過冷凍出料泵輸送至冷凍稠厚器,增稠后的物料進(jìn)入離心機(jī)離心分離硝,這部分硝循環(huán)套用至原料罐,離心母液經(jīng)過預(yù)冷器和冷凍裝置冷卻后,上層清液溢流至凝水預(yù)熱器2 預(yù)熱后進(jìn)入鹽蒸發(fā)系統(tǒng),下層含芒硝溶液進(jìn)入離心機(jī)離心分離出硝固體循環(huán)套用至原料罐;飽和混鹽溶液進(jìn)入鹽強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā),飽和混鹽溶液達(dá)到濃度后析出一部分鹽,通過鹽晶漿泵輸送至鹽稠厚器,增稠后的物料進(jìn)入離心機(jī)離心分離氯化鈉,部分母液返回鹽蒸發(fā)系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā),另一部分母液送入硝蒸發(fā)系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā)。工藝流程如圖1所示。

      圖1 蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶改造工藝流程

      1.3 工藝的先進(jìn)性

      改造技術(shù)具有6 個(gè)優(yōu)勢(shì)。蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶系統(tǒng)采用強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)工藝,強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng)能夠有效防止換熱器堵管風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能夠減緩換熱面污垢形成速度,提高傳熱效率,有效延長(zhǎng)設(shè)備連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,降低設(shè)備清洗次數(shù);蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶采用DTB 型結(jié)晶器,可有效增加系統(tǒng)硫酸鈉鹽和氯化鈉粒徑,提高這兩種鹽的純度,有利于結(jié)晶鹽的離心分離;二次汽系統(tǒng)采用壓縮機(jī)再壓縮,蒸汽再壓縮技術(shù)對(duì)低品質(zhì)的二次汽進(jìn)行壓縮后升溫升壓,將其作為硝蒸發(fā)系統(tǒng)和鹽蒸發(fā)系統(tǒng)的熱源,降低系統(tǒng)能耗;離心濃縮液采用噴霧干燥方式,外排離心濃縮母液直接干燥,分離水分和固體鹽,真正做到系統(tǒng)零廢液外排;關(guān)鍵設(shè)備蒸發(fā)分離器選型設(shè)計(jì)時(shí),增加結(jié)晶器的直徑與有效分離高度,將二次氣速控制在1.5 m/s 以下,保證霧沫沉降,有效防止泡沫夾帶料液,同時(shí)大大降低冷凝水?dāng)y帶腐蝕離子的濃度,保證冷凝水的品質(zhì);增大分離器儲(chǔ)料容積,加大分離器的分離空間和面積,最大限度地減少受熱的料液短路,使加熱后的料液能夠充分閃發(fā),保證系統(tǒng)的蒸發(fā)量。

      2 廢鹽蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝改造

      本次工程改造的對(duì)象是混鹽蒸發(fā)結(jié)晶裝置,該混合廢鹽含有NaCl+NaSO4(85%)、有機(jī)物(8%)、水分(3%)和雜質(zhì)(4%)。經(jīng)熱解+精制工藝處理后,進(jìn)入蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工序進(jìn)一步處理,處理后的鹽溶液中總有機(jī)碳含量較低,分離的芒硝干燥后得到元明粉,它可以達(dá)到《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T 6009—2014)的一等品標(biāo)準(zhǔn)[3],分離的氯化鈉經(jīng)干燥后可以達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015)的工業(yè)干鹽一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[4],分離的氯化鈉鹽水可以達(dá)到進(jìn)離子膜燒堿精制一次鹽水的要求[5]。

      廢鹽熱解、精制后的混鹽溶液經(jīng)原凝水預(yù)熱器換熱至60 ℃送入鹽蒸汽機(jī)械再壓縮(MVR)裝置,蒸發(fā)濃縮后的過飽和鹽溶液經(jīng)稠厚器增稠,增稠后的鹽溶液進(jìn)入離心機(jī)離心分離出含水率15%的濕鹽,濕鹽干燥后得到較純的鹽。原工藝流程不能處理混鹽,因此將原處理系統(tǒng)改造為在凝水預(yù)熱器與鹽MVR 蒸發(fā)裝置間增加硝MVR 蒸發(fā)系統(tǒng)和冷凍結(jié)晶系統(tǒng),以增加系統(tǒng)處理混鹽的能力,得到可用的元明粉等資源。

      改造后,飽和混鹽溶液送入硝MVR 蒸發(fā)裝置蒸發(fā)濃縮,然后經(jīng)稠厚器增稠,增稠后的鹽溶液進(jìn)入離心機(jī)離心分離出芒硝,芒硝干燥后得到純度99%的元明粉。系統(tǒng)需要增加硝MVR 蒸發(fā)濃縮裝置、芒硝增稠器、母液罐、芒硝離心機(jī)、芒硝干燥及包裝裝置?;禧}溶液經(jīng)硝MVR 蒸發(fā)濃縮裝置后,硫酸鈉含量得到較大提升,經(jīng)稠厚器降溫至5 ℃以下,此時(shí)混鹽溶液硫酸鈉含量大于5.5%。經(jīng)稠厚器降溫后,混鹽溶液有大量的芒硝晶體析出,以便后續(xù)離心機(jī)離心分離芒硝。芒硝通過加料機(jī)后進(jìn)入流化床,在熱風(fēng)的推動(dòng)下快速干燥,干燥器干燥后進(jìn)行冷卻,得到合格產(chǎn)品(水分含量不大于0.5%)。

      系統(tǒng)需要增加兩級(jí)預(yù)冷器、冷凍結(jié)晶裝置、稠厚器、離心機(jī)、母液罐等裝置。硝蒸發(fā)系統(tǒng)離心出的濃縮液自流至母液罐,母液罐中有30%的濃縮液循環(huán)套用至硝MVR 蒸發(fā)裝置,其余70%濃縮液輸送至兩級(jí)預(yù)冷器進(jìn)行降溫,冷卻至0 ℃。第二級(jí)預(yù)冷器上層溶液溢流至鹽MVR 蒸發(fā)系統(tǒng)的凝水預(yù)熱器升溫至55 ℃,然后進(jìn)入鹽MVR 蒸發(fā)裝置。第二級(jí)預(yù)冷器下層稠溶液自流進(jìn)入冷凍結(jié)晶裝置降溫冷卻至-5 ℃,冷凍降溫后自流至增稠器增濃,然后進(jìn)入離心機(jī)離心分離,稠厚器上清液溢流至母液罐。芒硝干燥出的尾氣進(jìn)入尾氣處理裝置,尾氣處理裝置由活性炭吸附裝置和洗滌塔組成,干燥尾氣經(jīng)活性炭吸附和洗滌塔處理后達(dá)標(biāo)排放。蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝主要處理以NaSO4和NaCl 為溶質(zhì)的混鹽溶液,試生產(chǎn)結(jié)果表明,產(chǎn)品能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)溶解度的不同,該工藝將濃鹽水分步析出、結(jié)晶,得到較純凈的結(jié)晶鹽[6],實(shí)現(xiàn)廢鹽資源化處理。

      3 結(jié)論

      當(dāng)前,我國(guó)廢鹽年產(chǎn)生量超過2 000 萬(wàn)t,若這些廢鹽能得到充分利用,則能減少環(huán)境污染。廢鹽蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶工藝能從根本上實(shí)現(xiàn)廢鹽資源化處理,具有良好的發(fā)展前景,是未來廢鹽資源化利用的必然趨勢(shì)。但是,廢鹽具有特殊性,同時(shí)工業(yè)級(jí)Na2SO4和NaCl 的價(jià)格并不高,結(jié)晶產(chǎn)品的認(rèn)證也缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),阻礙其作為商品真正實(shí)現(xiàn)資源化。因此,如何打開分質(zhì)結(jié)晶產(chǎn)品的銷路同樣是解決廢鹽資源化利用問題的關(guān)鍵。

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