李蘭彬,劉東生
(本溪鋼鐵集團礦業(yè)有限責任公司石灰石礦,遼寧 本溪)
石灰石是一種廣泛應(yīng)用的非金屬礦產(chǎn)資源,在近現(xiàn)代工業(yè)中,如水泥生產(chǎn)、玻璃制造、煉鐵等都離不開石灰石的參與,是21 世紀最具活力的綠色礦產(chǎn)資源之一[1]。礦山生產(chǎn)應(yīng)遵循“開采方式科學化、資源利用高效化、企業(yè)管理規(guī)范化、生產(chǎn)工藝環(huán)?;⒌V山環(huán)境生態(tài)化”的基本要求,努力實現(xiàn)礦山發(fā)展的資源效益、環(huán)境效益和社會效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,資源開發(fā)與環(huán)境保護并舉,礦山發(fā)展與社區(qū)繁榮共贏[2-3]。配礦是綜合衡量礦山的生產(chǎn)需求及礦山的生產(chǎn)能力對礦石質(zhì)量進行混合的系統(tǒng)工程,通過配礦,可實現(xiàn)礦石入選品位穩(wěn)定化,對改善后期的產(chǎn)品質(zhì)量,提高礦石回收率,企業(yè)降本增效有著巨大的益處[4]。現(xiàn)如今,要走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路, 數(shù)字化、信息化、智能化是發(fā)展的必然趨勢[5]。
本鋼石灰石礦活性灰原料完全采用外購礦石,較為穩(wěn)定的廠家有六家,品種按粒度區(qū)分為兩種,主要是根據(jù)不同窯型而定。25~45 mm 為回轉(zhuǎn)窯原料,日均消耗量2 200 t;40~70 mm 為套筒窯原料,日均消耗量1 420 t。入窯前沒有質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù),沒有目標地進行質(zhì)量綜合配比。因此,很容易造成活性灰產(chǎn)品質(zhì)量波動。為了實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,滿足高爐生產(chǎn)需要,應(yīng)用運籌學的線性規(guī)劃理論,建立原料配礦專家數(shù)學模型,通過信息化網(wǎng)絡(luò)平臺,下達配礦指令,通過白灰車間鏟運工段實現(xiàn)窯前配礦。
進廠原料運輸途徑有汽車和火車兩部分,以汽車運輸為主。汽運單車檢斤計量,檢斤計量已經(jīng)進入網(wǎng)絡(luò)平臺,火車還沒有實現(xiàn)。儲料場主要在南山礦區(qū)按品種自然堆放,在窯前有一個不標準的料場。質(zhì)檢單位是礦化驗室,采樣化驗以人工為主,化驗方式以化學分析法為主,速度較慢。按廠家每12 h 一個綜合樣,作為進廠原料質(zhì)量判定的依據(jù)。由白灰車間鏟運工段負責倒裝運輸。進廠原料控制質(zhì)量標準:CaO≥53% ;煅燒后成品活性灰合格品標準:CaO≥88.3%。
為了有效地實現(xiàn)原料入窯前質(zhì)量過程控制,應(yīng)加大采樣化驗頻次(至少1 樣品/4 h)、將進廠原料分廠家及品種分放堆積、白灰車間生產(chǎn)調(diào)度負責鏟運倒裝量的指令下達、檢斤數(shù)據(jù)上傳順暢。
我礦活性灰生產(chǎn)組織質(zhì)量控制指標,設(shè)定在CaO≥88.5% 。由于采樣化驗地點設(shè)定在用戶單位料場。每天由于運輸、待裝、采樣等原因會造成CaO 成分損失。主要是氧化鈣潮解:CaO + H2O = CaO(OH)2+ Q↑
表1是2012 年活性灰生產(chǎn)樣質(zhì)量與產(chǎn)品樣質(zhì)量對照。
表1 2012 年1-9 月活性灰生產(chǎn)樣與產(chǎn)品發(fā)出樣對照
考慮上述原因我礦控制煅燒后生產(chǎn)質(zhì)量樣品CaO 應(yīng)該在CaO≥90.0%。
按成品CaO=90.0%進行生產(chǎn)組織通過線性回歸計算推導(dǎo)原料CaO 平均含量。
通過實驗歸納公式為:CaO原料=0.58CaO灰+0.66SiO2-1.73
將CaO=90%代入上式得:CaO原料=51.13%
上述公式是根據(jù)2011 年1 月進行的《礦石與成品灰對應(yīng)關(guān)系的煅燒實驗》總結(jié)得出的。此時是沒有考慮煅燒因素影響的理想狀態(tài)。實際上由于原料雜質(zhì)、粒度、窯溫、風量、煅燒時間等多種因素影響會反映在成品CaO 的含量上。
石灰石原料中經(jīng)常拌生有二氧化硅,以單獨包裹的形成存在或均勻分布于碳酸鹽中。我礦外購石灰石中含量在0.7~1.5%。
煅燒時CaO 與SiO2開始先生成2CaO、SiO2(硅酸二鈣)直到生成2CaO、SiO2(硅酸三鈣)。二者反應(yīng)從800 ℃開始。這樣,會造成CaO 的損失。
其它雜質(zhì)對煅燒影響較小,這里不進行論述。
我礦有兩種窯型,原料粒度對應(yīng)有兩種,25~45 用于 回 轉(zhuǎn) 窯、40 ~70用于套筒窯,采用分級煅燒。但是原料粒度不可能絕對均勻,因此在窯內(nèi)粒度較小的煅燒比較快,如果繼續(xù)延長煅燒時間氧化鈣被“燒死”。石灰石煅燒速度取決于石灰石粒度和表面溫度。詳見圖1。
圖1 石灰石粒度與煅燒時間的關(guān)系
在生產(chǎn)中如果通風不夠,氧氣不足,會使燃燒不完全,產(chǎn)生一氧化碳,其反應(yīng)方程式:2C+O2=2CO
石灰石煅燒化學反應(yīng)如下:
CaCO3→CaO + CO2(氣體) ↑
當CaCO3在真空條件下898 ℃時,CO2放出,直到壓力為10 325 Pa(760 mmHg)為止。
總之,由于煅燒工藝多種因素影響也會使活性灰CaO 含量降低,達不到理論值。推算上述因素影響原料應(yīng)提高2.3%。
最終得出CaO原料=53.43%。所以,入窯原料CaO必須控制在53.43%以上。
對于原料采購雖然有質(zhì)量指標控制,但是,各家每次來量數(shù)量和質(zhì)量隨機性較大,因此,必須加大質(zhì)量控制密度和頻次,加強過程控制手段。改善化驗設(shè)施,提高質(zhì)量控制水平。本次應(yīng)用線性規(guī)劃理論建立配礦模型,應(yīng)用信息化網(wǎng)絡(luò)平臺,下達配礦指令。表2為各家進廠石灰石檢斤量與化學成分。
表2 各家進廠石灰石檢斤量與化學成分
以25~45 mm 品種2011 年11 月8 日來料為例。
今日配礦指令要求:原礦2 200 t;平均CaO=53.48%。
設(shè)計變量Xi(i=1,2,3,4,5)五個廠家及料堆。
約束條件:① 資源約束:
② 品位約束:
2 200×53.48≤X1×53.737+X2×53.869+X3×52.91 +X4×54.11 +X5×52.897
目標函數(shù):要求“效益最佳”, CaO 加權(quán)綜合品位趨近于53.48%。
由表2 目標差值可見X1、X2、X3、X4應(yīng)完全參與計算,求X5得515 t。
配礦手段是白灰車間鏟運工段,運輸?shù)寡b汽車標載22 t,共5 臺。一般情況單班出車2 臺。配礦指令結(jié)果見表3。
表3 鏟運指令結(jié)果
我礦單車檢斤計量數(shù)據(jù)已經(jīng)進入網(wǎng)絡(luò),質(zhì)量數(shù)據(jù)與時間段的檢斤量可實現(xiàn)一一對應(yīng),通過網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)錄入。配礦專家模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要是原料質(zhì)量數(shù)據(jù),因此,必須加大采樣化驗頻次,才能準確計算各料堆入窯配比量。具體見圖2、圖3。
圖2 石灰石檢斤量與化學成分對應(yīng)錄入窗體
圖3 石灰石日檢斤數(shù)據(jù)錄入窗體
對于配礦專家模型理論要通過實踐進行修正與補充,因為,在生產(chǎn)實踐中不確定的影響因素很多,這里不可能完全羅列出來。配礦專家模型經(jīng)過實踐驗證后,便可通過計算機語言實現(xiàn),在石灰石礦信息網(wǎng)的《日生產(chǎn)作業(yè)計劃管理》中,給出優(yōu)化后的指令。然后,鏟運倒裝工段依據(jù)指令進行分裝倒運,在窯前料廠進行綜合配比,控制均衡的入窯原礦質(zhì)量,在穩(wěn)定的煅燒工藝條件下得到質(zhì)量穩(wěn)定的活性灰產(chǎn)品。為鋼鐵冶煉提高配料精度提供先決條件。