陳亞楠 劉小龍 苑 磊
中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459
渤海某油田中心平臺位于渤海南部海域,是本油田群的原油處理中心及周邊油田群天然氣集輸中心。天然氣處理流程主要接收處理本油田自產(chǎn)天然氣及上游A/ B/ C/ D 四個平臺來的低壓天然氣,低壓天然氣在本油田匯合先后經(jīng)過天然氣壓縮機(jī)增壓、三甘醇系統(tǒng)脫水進(jìn)入外輸天然氣海管輸送至陸地終端。在對外輸天然氣進(jìn)行硫化氫檢測中,發(fā)現(xiàn)硫化氫的含量高于10×10-6,超過了外輸天然氣硫化氫的允許值。硫化氫超標(biāo)不但會對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和海管造成腐蝕性,而且嚴(yán)重危及影響外輸天然氣的質(zhì)量及員工身體健康,給現(xiàn)場安全生產(chǎn)帶來極大的安全隱患。以下著重對渤海某油田外輸天然氣硫化氫的形成原因進(jìn)行研究,并提出制定具體的治理措施,為海上油田治理硫化氫問題提供技術(shù)依據(jù)和參考。
海上油氣生產(chǎn)中的硫化氫的來源主要有兩種:原生硫化氫和次生硫化氫。原生硫化氫即含硫油氣井,正常生產(chǎn)時產(chǎn)生硫化氫,主要有兩種方式:一是油藏中不穩(wěn)定的含硫化合物在過熱地層中(120~160℃)發(fā)生熱裂解生成水、碳?xì)堅傲蚧瘹?;二是地層中含有的硫酸鹽巖,在高溫條件下與烴類或有機(jī)質(zhì)發(fā)生化學(xué)還原反應(yīng)生成硫化氫[1]。次生硫化氫主要是硫酸鹽還原菌(SRB)的代謝產(chǎn)物,硫酸鹽及油田水中的SO2-在厭氧條件下,通過油田生產(chǎn)設(shè)施或地層中滋生的SRB 生物活動還原作用生成[2]。
該油田生產(chǎn)流程中硫化氫的來源主要有:含硫油氣井生產(chǎn)時產(chǎn)生硫化氫;在油井酸化、酸洗過程中,地層中和井筒壁上的硫酸鹽等硫化物會與酸化、酸洗液發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生硫化氫;注入水中的硫酸鹽被細(xì)菌及微生物分解后,造成地層的污染,在地層中也會產(chǎn)生硫化氫氣體;外輸天然氣海管輸送至平臺,天然氣海管存在硫化氫氣體等?;陲L(fēng)險防控的需要,堅持以“努力消除工藝流程內(nèi)次生硫化氫危害,長期防范油氣井伴生硫化氫風(fēng)險”的管控原則,油田開展硫化氫綜合治理,將外輸氣硫化氫含量控制在10×10-6以內(nèi),以保證外輸天然氣品質(zhì)達(dá)標(biāo)。
硫化氫具有很強(qiáng)的毒性和腐蝕性,它能腐蝕金屬、塑料和聚合物,它在碳鋼上形成硫化鐵,并常見于罐體和管路,使得鋼材變得脆弱,容易破碎[3]。硫化氫腐蝕機(jī)理:硫化氫對鋼材的腐蝕從腐蝕機(jī)理上說屬于電化學(xué)腐蝕的范疇,而主要表現(xiàn)形式就是應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)[4]。應(yīng)力腐蝕開裂是在拉應(yīng)力和特定的腐蝕介質(zhì)共同作用下的金屬材料的破斷現(xiàn)象。硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)的特征:在含硫化氫酸性油氣系統(tǒng)中,SSCC 主要出現(xiàn)于高強(qiáng)度鋼、高內(nèi)應(yīng)力構(gòu)件及硬焊縫上。SSCC 屬低應(yīng)力破裂,發(fā)生SSCC 的應(yīng)力值通常遠(yuǎn)低于鋼材的抗拉強(qiáng)度。SSCC 破壞多為突發(fā)性,裂紋產(chǎn)生和擴(kuò)展迅速。對SSCC 敏感的材料在含硫化氫酸性油氣中,經(jīng)短暫暴露后,就會出現(xiàn)破裂,以數(shù)小時到三個月情況為多。
根據(jù)油田硫化氫的兩種不同的成因,制定采取不同的治理措施。針對次生硫化氫,主要控制措施為通過加注殺菌劑,減少和消除油田流程中的SRB,進(jìn)而有效降低其代謝產(chǎn)物硫化氫的生成;對于原生硫化氫,主要治理對策為通過加入硫化氫抑制劑,硫化氫抑制劑與硫化氫發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將外輸天然氣中的硫化氫轉(zhuǎn)化為無害的含硫化合物,從而達(dá)到硫化氫治理的目的。
油田自投產(chǎn)以來一直使用殺菌劑來控制生產(chǎn)流程中SRB(硫酸鹽還原菌),殺菌劑的型號為BHS-03,油田每年組織專業(yè)人員對殺菌劑的處理效果進(jìn)行一次藥劑評價。在最近一次殺菌劑藥劑評價中試驗人員發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)流程中SRB 含量已超標(biāo),殺菌劑BHS-03 已不滿足當(dāng)前生產(chǎn)工況需求,需要對殺菌劑進(jìn)行換型。試驗人員對殺菌劑重新進(jìn)行篩選,發(fā)現(xiàn)殺菌劑BHS-08E 較目前使用的BHS-03 效果更佳:BHS-08E 具有更強(qiáng)穿透性,可迅速作用于通用殺菌劑難以波及的微細(xì)空隙區(qū)域,殺滅其中滋生的SRB,從而抑制細(xì)菌代謝產(chǎn)物硫化氫產(chǎn)生。藥劑換型后,進(jìn)行現(xiàn)場試驗應(yīng)用,圖1 所示為殺菌劑換型前后殺菌劑最佳濃度下流程監(jiān)測點的SRB 含量對比。由圖可見,新型殺菌劑加注后,平臺流程SRB 迅速降低,可控制生產(chǎn)流程SRB 數(shù)量維持在8 個/ mL 左右。
圖1 殺菌劑換型前后SRB含量與外輸天然氣硫化氫含量變化趨勢
平臺次生硫化氫治理完成后,流程中剩余硫化氫即為原生硫化氫。從圖1 可以看出殺菌劑換型為BHS-08E后,次生硫化氫控制效果十分顯著,但流程中原生硫化氫含量仍然偏高,僅采取此項措施,未能使流程后端外輸天然氣中硫化氫含量達(dá)標(biāo)。
為降低外輸天然氣中硫化氫的含量,使硫化氫的含量達(dá)到外輸氣的品質(zhì)要求,對生產(chǎn)流程加注殺菌劑的同時,油田人員在外輸天然氣海管入口增加硫化氫抑制劑注入流程,依靠硫化氫抑制劑的加注,抑制外輸天然氣中硫化氫的生成。通過開展藥劑的化驗室室內(nèi)評價和現(xiàn)場加注試驗選出處理效果最佳的硫化氫抑制劑。
3.2.1 硫化氫抑制劑篩選
為確定該油田選用的硫化氫抑制劑的類型,技術(shù)人員對硫化氫抑制劑藥劑樣品庫進(jìn)行篩選:以氣體取樣氣袋,取適量含硫化氫天然氣,作為實驗氣樣,向氣袋中加入待評價硫化氫抑制劑,并測定藥劑加入前后靜置不同時長天然氣中的硫化氫含量,并根據(jù)數(shù)據(jù)前后變化,分析藥劑脫硫效果,篩選出處理效果最佳的硫化氫抑制劑。硫化氫抑制劑初步篩選結(jié)果見圖2。由圖可知,從脫硫速度及最終脫硫效果兩方面綜合考慮,TS-768G、TS-768S、TS-769H 效果顯著優(yōu)于其它硫化氫抑制劑,其中TS-769H 效果最佳。
3.2.2 硫化氫抑制劑加藥濃度優(yōu)選
在外輸天然氣海管入口設(shè)置硫化氫抑制劑加藥點,在藥劑注入點后端設(shè)置硫化氫檢測點,檢測現(xiàn)場硫化氫含量,并據(jù)此調(diào)整藥劑注入量,確定藥劑的最佳加注量。藥劑試應(yīng)用期間,記錄硫化氫數(shù)據(jù),硫化氫抑制劑加注前后外輸天然氣硫化氫含量變化趨勢見圖3。由圖可以看出,硫化氫抑制劑作用迅速,藥劑加注點至海管入口檢測點間距離較短,天然氣停留時間較短,但藥劑加注后,該檢測點硫化氫含量陡降,說明硫化氫抑制劑作用迅速,可迅速與天然氣中硫化氫反應(yīng),去除其中的硫化氫。硫化氫抑制劑加注量為400L/ d,即可使海管入口硫化氫降至10×10-6以下,較治理前顯著降低,不僅保障了天然氣品質(zhì),同時也可大幅減輕因硫化氫導(dǎo)致的海管腐蝕,達(dá)到了預(yù)期的治理目標(biāo)。
圖3 硫化氫抑制劑加注前后外輸天然氣硫化氫含量變化趨勢
(1)換型殺菌劑BHS-08E 的效果顯著優(yōu)于原有殺菌劑BHS-03,可有效殺滅流程中SRB,大大降低了流程中SRB 數(shù)量,有效控制了流程中次生硫化氫的產(chǎn)生。
(2)通過3 個月的持續(xù)跟蹤監(jiān)測、化驗,殺菌劑換型配合硫化氫抑制劑的加注,油田外輸天然氣硫化氫含量穩(wěn)定控制在10×10-6以內(nèi),治理效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(3)該油田外輸氣硫化氫含量過高的難題的成功治理,有效改善了平臺外輸天然氣的品質(zhì)。在保證外輸氣品質(zhì)合格的同時,降低了硫化氫造成的管線設(shè)備的腐蝕及對現(xiàn)場生產(chǎn)操作人員的危害,為油田的安全生產(chǎn)提供了重要保障。同時相關(guān)措施方法也為其他油田開展硫化氫綜合治理提供了參考經(jīng)驗。