張文斌
(安徽省蚌埠閘工程管理處,安徽 蚌埠 233000)
蚌埠閘水電站建成于20 世紀80 年代末,作為當前農(nóng)村小水電站一個典型代表,近幾十年的運行不僅增加了地方財政收入,又造福了當?shù)鼐用?。但由于建成年代早,運行時間長,在多輪大修過程中均發(fā)現(xiàn)水輪機轉(zhuǎn)輪存在空蝕、裂紋問題,雖經(jīng)一定程度處理,效果仍不理想,嚴重制約了機組效率發(fā)揮并且存在一定的安全隱患。據(jù)統(tǒng)計,截至2021 年底我國已建成小水電機組45 000 臺,總裝機容量達6 500 萬kW,年發(fā)電量2 000 億kW·h,很好地補充了我國電能供應(yīng),然而相當一部分電站同樣屬于早期建成,或多或少存在類似現(xiàn)象,因此通過加強新技術(shù)、新材料應(yīng)用,改善技術(shù)裝備水平,為同行業(yè)提供相關(guān)經(jīng)驗參考。
蚌埠閘水電站是蚌埠閘水利樞紐工程組成部分,其基礎(chǔ)部分于1958 年與節(jié)制閘同步施工,廠房及機電設(shè)備安裝續(xù)建于1984 年,1987 年6 臺機組全部投產(chǎn),為河床式低水頭水電站。裝機容量6×800 kW,多年平均年發(fā)電量2 800 萬kW·h,截至2022 年底累計發(fā)電10 億kW·h,是皖北地區(qū)唯一一座水力發(fā)電站,為地方經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻(表1)。
表1 電站機組現(xiàn)狀參數(shù)
1)在2014 年實施的增效擴容改造中,通過對發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子線圈等進行改造,發(fā)電機容量增至1 250 kW,但水輪機主要部件尤其是轉(zhuǎn)輪未進行改造,在額定水頭和高水頭工況下,雖然發(fā)電機具備了1 250 kW 的能力,但水輪機出力達不到與之匹配的出力,效益發(fā)揮不明顯。
2)由于水輪機已運行多年,存在葉片及轉(zhuǎn)輪體空蝕、磨損嚴重及葉片裂紋現(xiàn)象,歷年來在機組A 級輪修中對其補焊后,轉(zhuǎn)輪靜平衡和動平衡性能都變差,既降低了水輪機的運行可靠性和出力,也加劇了水輪機導(dǎo)軸承的磨損。同時,現(xiàn)狀的水輪機設(shè)備為二十世紀七八十年代產(chǎn)品,與當今的技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝相比,水輪機的水力性能有一定的提升空間。
現(xiàn)水輪機型號為ZD760-LH-250,額定水頭4.1 m,額定出力890 kW;增容擴效時水輪機額定水頭定為4.7 m,額定出力為1 090 kW。由于本次改造僅對水輪機轉(zhuǎn)輪進行更新改造,發(fā)電機等相關(guān)設(shè)備及水輪機其他部件均保留,因此機組主要結(jié)構(gòu)尺寸也均維持不變,故轉(zhuǎn)輪改造的基礎(chǔ)參數(shù)為:額定水頭為4.7 m,轉(zhuǎn)輪直徑為Ф2 500 mm,額定出力為1 090 kW(表2、表3)。
表2 電站水位特性指標
表3 轉(zhuǎn)輪改造基礎(chǔ)參數(shù)對比表
經(jīng)初步分析比選并結(jié)合現(xiàn)有水電設(shè)備制造商反饋信息,本次改造擬采用ZD987-35(ψ=12°)、ZD410(ψ=10°)、ZDT03-43(ψ=25°)3 個性能相對較優(yōu)且適合本站的轉(zhuǎn)輪模型,并據(jù)此在同一標準上對3 個方案進行比較,真機效率均按1%進行修正(表4)。
表4 水輪機真機參數(shù)比較表
由表4 可知,3 個方案的性能及參數(shù)均能滿足本次改造要求,從能量指標比較,方案1 在最小水頭工況、額定水頭工況下效率均較高。
經(jīng)對照3 個方案的運行范圍圖,方案1 中水頭達到4.55 m 以上時,水輪機即可達到額定出力1 090 kW,滿足本次改造要求的4.7 m 額定水頭。當水頭達到5.6 m以上時,發(fā)電機1 250 kW 容量可得到充分利用。方案2、方案3 的實際額定水頭為4.6 m,雖也能滿足本次改造對額定水頭的要求,但方案1 整個運行范圍內(nèi)的加權(quán)效率相對更高些。綜合比較,方案1 各工況點的水輪機出力性能指標相對更優(yōu),因此最終確定選擇轉(zhuǎn)輪型號ZD987-35(ψ=12°)進行改造(表5)。
表5 轉(zhuǎn)輪改造主要確定參數(shù)
本次改造是對轉(zhuǎn)輪進行整體更換(主軸繼續(xù)利用),在機組A 級檢修期間同步完成,因此拆機后轉(zhuǎn)輪制造廠商在生產(chǎn)前須到現(xiàn)場測量復(fù)核輪轂與主軸聯(lián)接面相關(guān)尺寸、葉輪外殼各主要斷面尺寸,以便新轉(zhuǎn)輪與現(xiàn)有設(shè)備之間良好匹配。
3.3.1 轉(zhuǎn)輪
1)材質(zhì):轉(zhuǎn)輪葉片采用ZG06Cr13Ni4Mo,輪轂采用ZG310-570 碳鋼鑄造,聯(lián)軸螺栓采用45#鍛鋼制作,成型后發(fā)藍處理。
2)強度和剛度:能夠承受任何作用在轉(zhuǎn)輪上的最大水壓力、離心力和壓力脈動,退役前在周期性變動負荷作用下不發(fā)生任何裂紋和斷裂或有害變形。在飛逸轉(zhuǎn)速工況下,槳葉、輪轂的材料應(yīng)力不得超過材料屈服強度的2/3。
3)槳葉:葉片內(nèi)端側(cè)加工成與輪轂良好配合的球形,并把輪轂與葉片的間隙減至最小。最重葉片與最輕葉片的重量差不超過最輕單個葉片的4%,葉片設(shè)置防空蝕裙邊。
3.3.2 質(zhì)量要求
1)葉片和輪轂鑄造質(zhì)量按CCH 70-3:1996《水力機械鑄鋼件檢查規(guī)范》規(guī)定進行無損探傷質(zhì)量檢查。槳葉葉片加工前后均應(yīng)酸洗,探測氣孔,所有氣孔均應(yīng)鏟除和修復(fù),成型葉片無空穴、凹陷、裂縫或凸出物。
2)嚴格控制加工精度、尺寸公差和熱處理工藝,轉(zhuǎn)輪應(yīng)在車間內(nèi)作靜平衡試驗,不允許在輪轂的外側(cè)過流表面作偏心切割,為平衡用的配重塞孔不得靠近過流表面。出廠前必須對水輪機主要部件進行試驗和檢查。
3)轉(zhuǎn)輪裝配的所有螺栓和銷子,要有防止由于運行時振動及其他原因引起松動的措施。
3.3.3 質(zhì)量保證
1)保證新轉(zhuǎn)輪在一個大修周期8 年內(nèi)不產(chǎn)生裂紋。
2)在表1 規(guī)定的運行水頭條件下,負荷在75%~100%額定出力范圍內(nèi)水輪機均可穩(wěn)定運行。
3)頂蓋垂直振動和水導(dǎo)擺度應(yīng)符合GB/T 8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》及有關(guān)安裝技術(shù)標準。
2022 年6 月,蚌埠閘水電站對1#機組水輪機轉(zhuǎn)輪進行了改造。通過對轉(zhuǎn)輪體、葉片進行焊縫探傷檢測,對葉片進行液體滲透探傷檢測,均符合規(guī)范要求。對各葉片進行稱量,最重葉片與最輕葉片重量差為3 kg,小于最輕單個葉片的4%要求。對轉(zhuǎn)輪進行靜平衡試驗,在Ф875 mm 處不平衡量27 g,小于規(guī)范170 g 要求。制造用不銹鋼ZG06Cr13Ni4Mo 材質(zhì)、Q235 材質(zhì)、ZG310-570 碳鋼材質(zhì)均為合格產(chǎn)品。
2022 年9 月,新轉(zhuǎn)輪安裝、調(diào)試完成后,結(jié)合1#機組A 級檢修進行了充水、建壓、并網(wǎng)、甩負荷等工作,開始72 小時試運行。試運行期間,1#機組導(dǎo)葉開度在63.5%~65.3%時出力達到1 100 kW(與其他未改造機組對比,下同),同等出力導(dǎo)葉開度少開約3.6%,同等開度出力增加約100 kW。水輪機額定工況效率由原來的83.5%提高至90.1%,其他各工況點的效率也均有不同程度提高。在水頭達到4.55 m 時,即可發(fā)出1 000 kW(本站運行時間較長時出力),水頭達到5.6 m 時,機組可發(fā)出1 250 kW。機組振動、擺度、噪聲等均符合相關(guān)要求和規(guī)范。
蚌埠閘水電站1#機組水輪機轉(zhuǎn)輪改造是非常成功的,不僅提高了機組出力,而且消除了老舊轉(zhuǎn)輪存在的安全隱患,大修周期也能得到適當延長,后期結(jié)合機組輪修將繼續(xù)采取該方案對其他機組水輪機轉(zhuǎn)輪進行改造。鑒于全國早期建設(shè)的小水電站數(shù)量比較多,或多或少也存在此類問題,希望本成功經(jīng)驗?zāi)転橥刑峁┮恍┧悸泛屯緩?,共同推動小水電事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。