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      汽機高壓自動主汽門及調(diào)門內(nèi)漏分析與對策

      2023-11-10 07:02:08浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責(zé)任公司閆鳳平楊相杰
      電力設(shè)備管理 2023年20期
      關(guān)鍵詞:汽門閥桿解體

      浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責(zé)任公司 閆鳳平 楊相杰

      某機組#6機采用的是上海汽輪機廠生產(chǎn)的LZN55-5.6/0.65型汽輪機,圖號為165.30.41BM。雙壓、單軸、單缸、沖動、凝汽式汽輪機,額定功率55MW,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,轉(zhuǎn)向從汽機向發(fā)電機方向看為順時針方向,級數(shù)19級,新蒸汽(高壓主汽閥前)6.1MPa/530℃,額定新汽流量180.8t/h[1]。

      本機組有2只高壓自動主汽門分別與高壓調(diào)節(jié)汽閥組成一組,主汽門采用的是翻板式,通過液壓及彈簧實現(xiàn)閥門開、關(guān)操作,自動主汽門軸端漏汽通過件2進行密封,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。主要由閥殼、閥蓋、密封環(huán)、密封閥套、閥碟、閥桿、液壓執(zhí)行機構(gòu)、轉(zhuǎn)動軸等組成。

      圖1 高壓自動主汽門結(jié)構(gòu)圖

      本機組有2只高壓調(diào)門,提升式,裝在主汽門之后,高壓缸兩側(cè)。其結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由閥殼、閥蓋、閥桿、閥桿套、閥碟、支架、油動機、彈簧座架等組成。

      圖2 高壓調(diào)門結(jié)構(gòu)圖

      1 現(xiàn)象描述

      機組在開機時,達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù)前,盤車退出。此外,高壓主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗不合格。

      2 故障分析

      高壓主汽門、調(diào)門密封不嚴(yán)密,閥門內(nèi)漏。在2021年申報技改項目時,相關(guān)單位及技術(shù)研究院的建議,對高壓主汽調(diào)門重點修復(fù),其為提升式。對于主汽門的固有特點,做到頻繁啟動依然嚴(yán)密很難實現(xiàn)。結(jié)合計劃性檢修處理高壓主汽門、調(diào)門內(nèi)漏,對高壓主汽門、調(diào)門解體檢修[2]。

      3 處理措施

      在開展計劃性檢修中,對高壓主汽門、調(diào)門解體檢修。解體情況如下。

      一是左側(cè)高壓主汽門解體后閥芯與閥座密封面無壓痕,如圖3所示。

      圖3 解體后左側(cè)高壓主汽門閥芯與閥座示意圖

      二是右側(cè)高壓主汽門解體后閥芯密封線不連續(xù),如圖4所示。

      圖4 解體后右側(cè)高壓主汽門閥芯與閥座示意圖

      三是左側(cè)高壓調(diào)門解體后閥芯與閥座密封線靠上部邊緣,如圖5所示。

      圖5 解體后左側(cè)高壓調(diào)門閥芯與閥座示意圖

      四是右側(cè)高壓調(diào)門解體后閥芯與閥座接觸密封線閥座有凹點,如圖6所示。

      圖6 解體后右側(cè)高壓調(diào)門閥芯與閥座示意圖

      五是左側(cè)高壓調(diào)門閥桿總行程數(shù)據(jù)是77mm,標(biāo)準(zhǔn)值76mm。彈簧修前數(shù)據(jù)為512mm,標(biāo)準(zhǔn)值513±5。

      六是右側(cè)高壓調(diào)門閥桿總行程數(shù)據(jù)是77mm,標(biāo)準(zhǔn)值76mm。彈簧修前數(shù)據(jù)為513mm,標(biāo)準(zhǔn)值513±5。

      七是左、右兩側(cè)高壓主汽門解體后閥桿與閥套修前間隙,見表1。

      表1 解體后高壓主汽門修前閥桿與發(fā)套間隙數(shù)值

      其中,1、3、5間隙要求為0.25~0.36;2、4間隙要求為0.05~0.13。

      八是左、右兩側(cè)高壓主汽門彎曲度測量值:左側(cè)為靠閥桿位置為0.10,右側(cè)0.05。

      九是左、右兩側(cè)高壓調(diào)門解體后閥桿與閥套修前間隙,見表2。

      表2 解體后高壓調(diào)門修前閥桿與發(fā)套間隙數(shù)值

      其中,1、2、3間隙要求為0.25~0.33;4間隙為0.50~0.60;左側(cè)4間隙偏大0.06。

      十是解體檢查發(fā)現(xiàn)左、右高壓調(diào)門密封環(huán)配置只有一道密封,如圖7所示。

      圖7 左、右高壓調(diào)門密封環(huán)示意圖

      解體分析及處理措施:一是高壓主汽門內(nèi)漏原因及對策。左側(cè)主汽門的閥芯與閥座無壓痕、右側(cè)高壓主汽門閥芯與閥座的接觸面不嚴(yán)密,閥座有輕微的變形,主要是翻板式主汽門運行時存在軸向推力,閥門多次開關(guān)動作后,閥芯搖臂軸軸向球形墊圈磨損,搖臂軸凸肩和球形墊圈之間摩擦阻力增大,搖臂軸向間隙增大,閥芯與閥座發(fā)生偏移。對閥芯密封面研磨,閥座由于位置限制手工修復(fù)密封面,紅丹壓線驗收合格[3]。

      閥門關(guān)閉位置時各安裝間隙在合格范圍,軸向間隙和鍵槽均要按標(biāo)準(zhǔn)安裝。左側(cè)閥桿更換新件,右側(cè)球形墊圈平面有磨損更換新件。

      彈簧自由狀態(tài)和壓緊狀態(tài)的間隙正常514mm,按圖紙要求復(fù)裝。內(nèi)彈簧:彈簧常數(shù)59.2N/mm,最大工作負(fù)荷13320N,最小工作負(fù)荷4322N;外彈簧:彈簧常數(shù)105.7N/mm,最大工作負(fù)荷24095N,最小工作負(fù)荷8032N。

      油動機的行程152mm,在合格范圍,復(fù)裝時要按圖紙要求調(diào)整到位。

      閥門設(shè)計的缺陷,翻板結(jié)構(gòu)不適合頻繁的開關(guān),搖臂兩側(cè)間隙1.4mm~1.63mm容易偏位。

      二是高壓主汽調(diào)門內(nèi)漏原因及對策。閥芯與閥座密封接觸面不嚴(yán)密,有斷線,閥芯有吹蝕痕跡,制作專用工具對閥芯、閥座密封面研磨,紅丹壓線驗收合格。上部彈簧壓緊在513mm±5mm范圍內(nèi),考慮調(diào)整一些緊力,按508mm復(fù)裝。內(nèi)彈簧:彈簧常數(shù)113.3N/mm,最大工作負(fù)荷25832N,最小工作負(fù)荷17222N;外彈簧:彈簧常數(shù)231.9N/mm,最大工作負(fù)荷52294N,最小工作負(fù)荷34669N。

      閥門總行程76mm,油動機富裕行程44mm,對油動機行程按圖紙復(fù)裝和調(diào)整。

      閥芯密封僅一道活塞環(huán)設(shè)計,存在缺陷,從目視和尺寸測量,密封環(huán)接觸面存在多處斷點,機組頻繁啟停,高壓汽體從調(diào)門內(nèi)襯套與閥芯體中間穿過活塞環(huán),通過12個平衡孔進入汽機,調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán)密,本次按規(guī)定裝復(fù)工作[4]。

      4 修后試驗

      根據(jù)DLT 711《汽輪機調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗導(dǎo)則》要求修后對#6機高壓主汽門、調(diào)門做嚴(yán)密性試驗,驗證主汽門、調(diào)門的嚴(yán)密性是否符合要求。

      當(dāng)N<(P/P0)×1000r/min時,主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性為合格;N為#6汽輪機穩(wěn)定轉(zhuǎn)速,單位為r/min。P為試驗條件下的主蒸汽壓力,單位為MPa。P0為額定主蒸汽壓力,5.63MPa。

      冷態(tài)沖轉(zhuǎn)前(掛閘前),#6機相關(guān)數(shù)據(jù)見表3。

      表3 掛閘前汽輪機沖轉(zhuǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

      根據(jù)表中得:此時主汽門嚴(yán)密不漏氣。

      主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗。一是控制汽機主蒸汽壓力2.82 MPa以上,過熱度50℃以上,真空不小于86kPa穩(wěn)定運行,#6機全速空載狀態(tài);二是#6汽機打閘;三是控制主蒸汽參數(shù)穩(wěn)定運行;四是當(dāng)#6機轉(zhuǎn)速保持穩(wěn)定不下降時,記錄#6機轉(zhuǎn)速、時間,見表4。

      表4 打閘前后#6機轉(zhuǎn)速、時間記錄表

      根據(jù)公式(2.99/5.63)×1000=531>431,試驗合格,高壓主汽門、調(diào)門關(guān)閉嚴(yán)密不漏氣,符合標(biāo)準(zhǔn)。

      5 結(jié)語

      本次檢修嚴(yán)格按照檢修工藝要求開展檢修,檢修過程嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場三級簽證驗收,復(fù)裝工作有序開展,有效解決了主汽門、調(diào)門內(nèi)漏問題,避免了汽輪發(fā)電機組在突然甩負(fù)荷或緊急停機過程中轉(zhuǎn)速的快速飛升,避免不安全事件發(fā)生。

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