李老所,呂永平
(云南大為制氨有限公司,云南 曲靖 655338)
公司殼牌粉煤氣化裝置屬于加壓氣流床氣化工藝,是目前世界上較為先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,以粉煤、氧氣及蒸汽為原料,生產(chǎn)CO和H2為主要成分的粗合成氣,具有碳轉(zhuǎn)化率高、冷煤氣效率高、氧耗低、自動化程度高、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)越性。煤質(zhì)的選擇是制約煤氣化裝置能否長周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵[1]。2021年前公司煤種結(jié)構(gòu)主要是以無煙煤混配石油焦。為了降低生產(chǎn)成本,公司混配的石油焦主要是高硫石油焦,產(chǎn)品粗合成氣組分中H2S體積分?jǐn)?shù)高達(dá)0.9%~1.0%,長年的使用導(dǎo)致設(shè)備腐蝕受損、檢維修費(fèi)用升高、安全風(fēng)險(xiǎn)增大。2016年至今,氣化爐水冷壁管已發(fā)生泄漏10次,且每次泄漏點(diǎn)數(shù)逐年增多,制約了公司氣化裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。
隨著煤化工產(chǎn)業(yè)及煤氣化技術(shù)的發(fā)展,近年來優(yōu)質(zhì)煤炭價(jià)格呈現(xiàn)上漲,石油焦價(jià)格更是上漲迅猛。為降低公司氣化用煤成本,拓寬煤源,本文選取具有高活性、低灰份、低灰熔點(diǎn)、低硫的煙煤代替石油焦混配,經(jīng)過煤質(zhì)分析、模型計(jì)算等混配方案的研究[2],在確保安全控制措施的前提下,完成混煤試燒,并逐漸應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)中,為公司殼牌氣化爐用煤拓寬了煤源,降低了合成氨成本,提升了氣化裝置綜合能力。
2020年10月,通過調(diào)研并結(jié)合相同裝置兄弟公司煙煤使用經(jīng)驗(yàn),對新疆煙煤進(jìn)行煤質(zhì)分析,經(jīng)與殼牌氣化爐入爐煤指標(biāo)進(jìn)行對比分析研判(煤質(zhì)指標(biāo)見表1),新疆煙煤煤質(zhì)指標(biāo)完全滿足殼牌氣化爐入爐煤指標(biāo)的要求。
表1 殼牌氣化爐入爐煤指標(biāo)與煙煤煤質(zhì)指標(biāo)對比
公司用煤結(jié)構(gòu)中無煙煤主要是貴州煤、富源煤,該煤種具有的特性是高灰分、高灰熔點(diǎn)、低熱值。根據(jù)配煤技術(shù)的要求(配煤技術(shù)是指利用不同煤種各自組成成分、物理和化學(xué)性質(zhì)的差異,相互取長補(bǔ)短,使最終配出的混配煤在性能指標(biāo)上達(dá)到最佳狀態(tài),以滿足用戶對煤的質(zhì)量要求[3]),經(jīng)對公司穩(wěn)定使用的無煙煤、煙煤及無煙煤與煙煤不同比例混配進(jìn)行分析,最終確定使用無煙煤與煙煤等用2.5∶1的比例試燒。該試燒方案的煙煤、無煙煤及混配煤的煤質(zhì)特性分析如下:
1.2.1 煙煤、無煙煤及混配煤煤質(zhì)分析
結(jié)果見表2。
表2 煙煤、無煙煤、混配煤煤質(zhì)分析結(jié)果
如表2所示,煙煤內(nèi)水稍高,但在殼牌氣化用煤推薦指標(biāo)內(nèi);揮發(fā)分較高,有利于提高氣化反應(yīng)的活性,降低氣化反應(yīng)活化能,增加粗合成氣產(chǎn)量;灰熔點(diǎn)較低,與無煙煤混配能有效的降低入爐煤粉的灰熔點(diǎn),減少石灰石的添加量;硫含量較低,能很好的減少高硫合成氣對氣化設(shè)備、管線的腐蝕?;炫涿悍治鰯?shù)據(jù)充分證明了混配的特征及適用性。
1.2.2 煙煤、無煙煤及混配煤灰組分分析
灰組分分析數(shù)據(jù)結(jié)果見表3。
表3 煙煤、無煙煤、混配煤主要灰組分分析
如表3可知,煙煤、無煙煤、混配煤的各項(xiàng)指標(biāo)都在殼牌氣化爐用煤推薦指標(biāo)范圍內(nèi)。其中煙煤的鉀、鈉含量較低,有效降低了混配煤中的鉀、鈉含量,更有利飛灰在合成冷卻器中流動,減少飛灰的粘積;氧化鈣氣量較高,能有效提高混配混中的堿金屬含量,減少石灰石的添加量,甚至不添加,優(yōu)化爐膛內(nèi)高溫熔融灰渣的粘度。
2021年3月,氣化裝置嚴(yán)格按照制定的試燒方案組織開展工業(yè)試燒,試燒運(yùn)行期間,氣化爐運(yùn)行平衡,氣化系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)各項(xiàng)工藝參數(shù)都能較好的控制在裝置工藝參數(shù)指標(biāo)內(nèi)。但由于采購進(jìn)廠的無煙煤灰分波動較大(在22%~28%波動),為控制入爐煤粉灰分波動在18%~20%,煙煤混配比例根據(jù)無煙煤灰分的變化情況適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,據(jù)統(tǒng)計(jì),試燒運(yùn)行期間,煙煤摻混比例在31%~37%。
2.2.1 入爐煤粉煤質(zhì)變化分析
結(jié)果見表4。
表4 入爐煤粉煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
從用煤分析數(shù)據(jù)(如表4)看:煙煤混配煤煤質(zhì)符合調(diào)研確定的試燒方案,揮發(fā)分大幅提高、硫含量明顯下降;熱值、固定碳有所降低;灰熔點(diǎn)變化不大,總體煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)滿足氣化爐用煤要求,氣化反應(yīng)活性較好。
2.2.2 入爐煤粉粒度變化分析
結(jié)果見表5。
表5 入爐煤粉粒度分析數(shù)據(jù)
如表5來看,摻燒煙煤粒徑分布<5 μm、粒徑分布>90 μm(%)的含量微有下降,合格粒度微有增加。根據(jù)殼牌氣化工藝對煤粉粒度的控制要求及粒度控制機(jī)理,煤粉合格粒度比例增加,能使煤粉在氣化爐中有限的停留時(shí)間內(nèi)得到更完全的燃燒、氣化,從而提高碳的轉(zhuǎn)化率、提高產(chǎn)氣率。
數(shù)據(jù)見表6。
表6 主要工藝參數(shù)變化數(shù)據(jù)表
煙煤混配煤種試燒過程中,從表6中可知,氧煤比控制比摻燒石油焦偏低,氣化爐SGC入口溫度13TIA-0019下降 7 ℃,水氧比的控制由20%降到11%,粗合成氣有效氣體組分CO、H2含量略上升,H2S含量下降顯著,下降了58.42%。有效氣體的增加能更好的降低合成氨生產(chǎn)噸氨成本,H2S含量的降低,能有效降低高硫粗合成氣對氣化設(shè)備、管線的腐蝕。
數(shù)據(jù)見表7。
表7 灰、渣、濾餅殘?zhí)己?/p>
煙煤混配煤種試燒過程中,從表7來看,配燒煙煤過程中,飛灰殘?zhí)?、渣中殘?zhí)肌V餅殘?zhí)急扰錈徒苟加兴陆?。究其原因,主要是配燒煙煤,入爐煤粉揮發(fā)分比配燒石油焦時(shí)增加了一倍,揮發(fā)分的增加,有效提升了煤粉的氣化反應(yīng)活性,從而使飛灰、渣、濾餅的碳含量得到降低。
在試燒運(yùn)行期間,從主要物料消耗數(shù)據(jù)(見表8)分析,摻燒石油焦期間,氣化最高負(fù)荷可以達(dá) 19.5 kg/s(備注:氣化負(fù)荷用氧氣流量進(jìn)行核計(jì),大為制氨氣化100%負(fù)荷時(shí)的氧氣流量:20 kg/s),摻燒煙煤期間,最高運(yùn)行負(fù)荷達(dá) 19.1 kg/s,其原因主要是受制于激冷氣量不足所致。摻燒煙煤與摻燒石油焦各種物料消耗、產(chǎn)量、灰渣量、濾餅量等都有明顯變化。其中石灰石添加量降低了71.23%,過熱蒸汽的添加量降低了39.29%,每小時(shí)平均產(chǎn)氣量有所上升,濾餅量明顯降低,因投煤量的增加,灰、渣產(chǎn)量增加。在負(fù)荷、混配比例穩(wěn)定下,液氨產(chǎn)量增加104噸。
表8 主要種物料消耗數(shù)據(jù)
1)煙煤混配試燒期間,氣化爐氧氣負(fù)荷 19.1 kg/s(滿負(fù)荷為 20 kg/s),煙煤摻燒比例27%~35%,碳轉(zhuǎn)化率達(dá)98.18%,與摻燒石油焦同等工況(石油焦摻燒比例24%,氣化爐負(fù)荷 19.3 kg/s)對比,碳轉(zhuǎn)化率提高1.73%。
2)煙煤熱值比石油焦低,灰分比石油焦高,混配后熱值比石油焦配低約524 J/g,灰分高3%左右,燒煙煤、燒石油焦期間,入爐煤粉灰熔點(diǎn)基本穩(wěn)定在1270 ℃左右。
3)入爐煤粉煙煤混配煤比石油焦配煤熱值低 524 J/g,更有利于氣化爐的溫度控制。石灰石添加比例由1.5%下降到0.3%左右,大大減少了氣化爐運(yùn)行中無效成分的加入。
4)煙煤混配煤使入爐煤粉揮發(fā)分提高了92.4%,粗合成氣中有效氣體成分得到一定的升。
5)粗合成氣中H2S含量下降率為58.4%,硫含量的降低,有效降低因高硫粗合成氣對氣化設(shè)備、合成氣管線的腐蝕。
6)渣、灰、濾餅中殘?zhí)己坑兴档停渲?,渣中碳含量下降明顯,下降了5.81%。說明煙煤混配煤氣化,碳的轉(zhuǎn)化率較好,比煤耗提高。
7)煙煤混配煤氣化使用,水氧比由20%降至11%,過熱蒸汽消耗量下降約50%,減少了氣化爐對過熱蒸汽的消耗.
混配煤試燒成功后,為了拓展殼牌氣化爐對煙煤的適用性,公司從2021年6月到12月主要從新疆、陜西采購不同礦點(diǎn)的煙煤進(jìn)行混配試燒,各種煙煤混配煤的試燒煤質(zhì)及噸氨煤耗見表9。經(jīng)過混配試燒,掌握了煙煤的波動特點(diǎn),并對不同煙煤與不同無煙煤配比的經(jīng)濟(jì)性及操作性進(jìn)行了全面的分析與研究[4],對煙煤與無煙煤的混配使用基本找到較好的最佳結(jié)合點(diǎn),確保了煙煤混配使用氣化爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
表9 混配煤工業(yè)化試燒關(guān)鍵煤質(zhì)特性及噸氨煤耗
經(jīng)部分混配煤使用及噸氨煤耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見表10)對比分析,混配使用相比石油焦混配大大降低了合成氨生產(chǎn)的成本,為公司合成氨生產(chǎn)創(chuàng)造了效益的最大化。至2023年2月低,殼牌煤氣化已經(jīng)全面使用混配煤運(yùn)行310天左右,其中完成殼牌氣化爐A級運(yùn)行225天,創(chuàng)造了公司殼牌氣化爐、集團(tuán)公司同期殼牌氣化爐A級運(yùn)行的最佳記錄。
表10 混配煤工業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵煤質(zhì)特性及噸氨煤耗
找到煙煤混配的單煤種運(yùn)行最佳點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上,開展了各種煙煤混配煤的試燒工作,成功實(shí)現(xiàn)各種混配煤在殼牌氣化爐中高負(fù)荷安全穩(wěn)定試燒。
2)經(jīng)過近半年多礦點(diǎn)煙煤的混配煤試燒運(yùn)行,掌握了煙煤混配煤種在殼牌氣化爐運(yùn)行的操作要領(lǐng),為煙煤混配煤在公司殼牌氣化爐全面工業(yè)化應(yīng)用沉淀技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
3)煙煤混配煤的成功應(yīng)用,為公司本地主煤源(富源煤、貴州煤)拓寬了混配煤的煤源,解決了長期摻燒石油焦,對系統(tǒng)設(shè)備、管線的腐蝕問題。
4)煙煤的引入,實(shí)現(xiàn)殼牌氣化爐入爐煤粉高活性組分的提升,更進(jìn)一步的提高了氣化爐入爐煤粉的反應(yīng)活性,有效降低氣化反應(yīng)活化能,解決了原氣化爐渣口掛渣、渣池堵渣的問題。
5)公司煙煤混配煤的全面工業(yè)化摻燒運(yùn)行,有效降低公司合成氨生產(chǎn)的成本,在煤炭價(jià)格波動過程中,若各種煤的價(jià)格波動成線性關(guān)系,經(jīng)預(yù)估公司全年使用煙煤混配煤,每年可以產(chǎn)生約4597萬元的經(jīng)濟(jì)效益,效益明顯,具有推廣價(jià)值。