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      改進型雙側止水在沿海感潮水閘中的應用

      2023-12-16 00:26:42江偉安
      小水電 2023年6期
      關鍵詞:姚江大閘水封

      江偉安

      (寧波市河道管理中心,浙江?寧波?315000)

      0 引 言

      閘門水封是閘門重要的部件之一,其作用是在閘門關閉后,實現(xiàn)閘門的水密封,以阻止上下游之間的漏水;但水封不嚴會使水閘有滲漏損失,不僅造成水資源的浪費,還會引起縫隙氣穴,導致埋設件的氣蝕破壞。

      姚江大閘處于姚江干流上,擔負著阻咸蓄淡功能,多年運行后,閘門兩側止水出現(xiàn)漏水現(xiàn)象;隨著運行時間越長,側止水效果逐漸變差,無法滿足規(guī)范要求,無法滿足感潮水閘雙向止水的要求。因此,本文以姚江大閘為例,對止水結構進行改造,以實現(xiàn)雙向止水作用,保證其止水嚴密性。

      1 現(xiàn)狀止水結構及漏水原因分析

      1.1 現(xiàn)狀止水結構

      姚江大閘位于浙江省寧波市江北區(qū)、甬江支流姚江的下游,距寧波市三江口3.5 km,是姚江流域最主要的阻咸蓄淡、抗旱排澇大型骨干水利工程。水閘共36孔,單孔凈寬3.3 m,凈高4.4 m,總凈寬118.8 m;工作閘門為3.3 m×4.5 m平面鋼閘門,采用36臺200 kN螺桿式啟閉機啟閉。

      現(xiàn)狀姚江大閘的止水裝置分側止水、底止水、頂止水,其結構主要由不銹鋼材質的底坎、門槽、門楣和P型止水橡皮組成。其中,底止水由底檻外包1.6 cm厚不銹鋼板和平板橡皮水封組成,頂止水由楔形門楣和P型橡皮水封組成,側止水由不銹鋼門槽和上游P型橡皮水封組成,形成連續(xù)的封閉止水裝置[1]。為能實現(xiàn)雙向擋水效果,原設計將水封布置在上游面,并按前向、側向兩面預壓4 mm設計??⒐ね度脒\行前期中,止水效果基本能達到設計要求,但隨著運行時間的增加,止水橡皮圓頭磨損和老化變形,水封壓縮量變??;再加上滑塊磨損,側止水效果逐漸變差,無法滿足規(guī)范要求,詳見圖1。

      圖1 姚江大閘現(xiàn)狀止水結構示意圖

      1.2 漏水成因分析

      現(xiàn)狀平板鋼閘門底部和頂部止水嚴密,主要表現(xiàn)為兩側漏水,當上游側(內江)水位高于下游側(外江)水位狀況下,即下游側咸水退潮時,漏水尤為嚴重。造成漏水的主要原因分析如下:

      (1)姚江大閘2011年投入運行至今已近12 a,P型止水橡皮圓頭已經(jīng)磨損和變形,水封壓縮量變小,止水效果變差。

      (2)在上游側(內江)水位高于下游側(外江)水位狀況下,作用在閘門上游側水壓明顯大于下游側水壓。因原設計的閘門支撐滑塊同門槽主、反軌之間間隙的存在,會使閘門向下游側移動;移動量超過設計的間隙要求,安裝在上游面止水系統(tǒng)內的P型水封壓縮量消失,并脫離主軌上的止水面板而出現(xiàn)空隙;上游側的水就通過P型止水橡皮圓頭和主軌止水面之間的空隙,再通過閘門兩側和門槽之間的間隙流向下游,造成閘門漏水,詳見圖2。

      圖2 姚江大閘現(xiàn)狀閘門漏水情況示意圖

      以上兩種因素疊加導致當上游側(內江)水位高于下游側(外江)水位時,閘門漏水量明顯增加。

      2 閘門止水改造的目的和改進方案

      2.1 改造目的

      在胸墻頂高程1.63 m(國家85高程)以下的工況下,利用閘門下游支撐滑塊同反軌之間3 cm間隙增設反軌側的止水裝置,以阻止上下游之間的漏水,減少水資源的浪費,起到阻咸蓄淡的作用。

      2.2 改進方案

      2.2.1 常規(guī)改造方案

      工作閘門實現(xiàn)雙向止水作用,設計上一般可以考慮以下3種方案:

      (1)在閘門下游側同上游側對稱處設置1套P型止水封形式的止水系統(tǒng),結構同上游側,可滿足雙向止水的要求。

      (2)在閘門上游側設置1套雙P頭型橡皮水封系統(tǒng),可同時滿足上下游側雙向止水的要求。

      (3)采用有外力支持的特殊止水系統(tǒng)取代現(xiàn)有的僅靠水位壓力密封的P型頭橡膠止水系統(tǒng)。

      上述3種方案均為常規(guī)方案,但存在以下弊端:一是門槽焊接改造會使門槽變形,同時可能導致與門槽接觸的混凝土開裂。二是需要抽干閘室的水,施工難度大,抽水費用較高。三是閘門防腐時需要返廠維修,拆除難度大。

      綜上所述,上述3種方案較難實施。

      2.2.2 綜合改進措施

      (1)增設下游面止水系統(tǒng)

      在工作閘門的下游面兩側邊梁上的面板上新設置P型橡膠止水組件,止水橡皮采用適用于耐酸、堿、鹽等無機溶劑環(huán)境的SF6574(氯丁)[2],使之同預埋門槽反軌內側面構成下游側的止水系統(tǒng)。當上游側水位高于下游側水位,閘門在壓差的作用下向下游移動后,其上新設置的止水橡膠會壓緊在反軌內表面上,并可達到設定的壓縮量實現(xiàn)下游側止水。新增的止水橡皮的壓縮量控制在2 mm左右,由同一平面布置的支撐滑塊控制,支撐滑塊位置調整到止水橡皮的外側,需在其位置的面板下方增設加強筋板。

      (2)增大上游側P型水封橡膠座板尺寸

      由于姚江大閘工作閘門和螺桿啟閉機之間是剛性連接,當螺桿啟閉機螺桿利用下壓力關閉閘門時,水壓力對正常移動閘門有約束作用,對止水效果會有影響。為降低這一不利因素的影響,在原上游面P型頭橡膠下方增加1塊寬度為20~30 mm的墊板,高度同原水封座板并焊牢刨平;以減少原P型頭在操作水位時的變形量,起到減少上游側淡水漏水量的作用。

      (3)門槽位置增設潤滑水系統(tǒng)

      考慮到改造成雙向橡膠止水后將增加啟閉機在正常啟閉時的啟閉力,并影響橡膠止水使用壽命;嚴重時可能導致止水橡皮反轉、撕裂等現(xiàn)象,造成閘門止水失效。為此,在新增下游側止水后,在每孔閘門的兩側門槽位置增設潤滑水系統(tǒng),以降低閘門啟閉過程中的荷載及減少止水橡皮磨損;并以每孔閘門為單位設置1套電磁閥,以實現(xiàn)閘門啟閉的遠程聯(lián)動操作,詳見圖3。

      圖3 閘門改進雙側止水結構示意圖

      3 改造后閘門啟閉力的復核

      3.1 計算選擇的工況

      工作閘門啟閉機采用單吊點螺桿啟閉機,型號為QPL—20,螺桿直徑為95 mm,設計啟門力200 kN,閉門力100 kN,配套電機功率為7.5 kW。平板鋼閘門重為3.255 t,在水閘上下游水頭差超30 cm情況下無法利用自重關閉,因此姚江大閘的啟閉方式采用螺桿啟閉機。

      閉門的不利水位組合為預泄排水時上游水位為正常低水位0.73 m,下游側為歷史最低潮位-1.72 m,上下游水位差為2.45 m。

      閘門開啟不利水位組合為預泄排水時上游水位為正常高水位1.33 m,下游側為歷史最低潮位-1.72 m,上下游水位差為3.05 m。

      3.2 計算公式

      閉門力計算:

      FW=nT(Tzd+Tzs)-nGG+Pt

      啟門力計算:

      3.3 計算結果

      計算結果如表1、表2所示。

      表1 改造前后的水閘啟門力計算成果表

      表2 改造前后的水閘閉門力計算成果表

      經(jīng)計算,在最不利水位組合下,雙側止水的閘門所需最大啟門力為198.56 kN,閉門力為82.69 kN,限于原啟閉設計值范圍內。但考慮滿足所需啟門力的富裕度偏小,在改造過程中同時增設潤滑水系統(tǒng),減少了閘門升降的阻力,提升了富余系數(shù)。

      4 改造中注意的環(huán)節(jié)

      (1)螺桿啟閉機與閘門是剛性連接,其對閘門移動的約束會影響止水效果;同時約束量無法直接量化,需要入水觀察測量后確定。

      (2)工作閘門門槽在制造及與閘門配合的安裝過程中誤差無法精確測量,需要觀察改造后的閘門漏水狀態(tài),再進行調整;調整時需把閘門再次吊出門槽,移動到檢修平臺進行調整。

      5 止水系統(tǒng)改進成效和優(yōu)點

      5.1 改造的成效

      (1)原工作閘門上游側止水橡皮型號為SF6674—P45,側止水中心距為3 205±2 mm;改造后上游側止水橡皮選型SF6574—P45,側止水中心距調整為3 200±2 mm。止水橡皮安裝時保證上游側支撐滑塊低于止水橡皮2~4 mm,增設工作閘門下游側反向水橡皮,型號為SF6574—P30,橡皮兩側中心距為3 330±2 mm;止水橡皮安裝時保證下游側支撐滑塊低于止水橡皮1~3 mm。改造后上下游無論產(chǎn)生任意方向水頭差,止水裝置上下側P型橡膠圓頭均能與對應門槽緊密接觸,不會形成漏水空隙。

      (2)同時增設的潤滑水系統(tǒng)不但可以減少閘門升降的阻力,而且可以提高止水橡皮的使用壽命。由于經(jīng)過正常工況下對啟閉電流的觀察,工作閘門止水橡皮更換前的各臺啟閉機電機啟門電流普遍在7.5~8.0 A之間,改造后各臺啟閉機電機的啟門電流普遍在7.0~7.5 A之間,從中也可以判斷出閘門止水結構綜合改造后減小了一定的摩擦力。

      5.2 改造的優(yōu)點和亮點

      (1)改造施工方案切實可行。本次改造僅針對工作閘門門葉進行調整實施,避免了針對預埋門槽的改造導致的門槽變形、施工工期長等不利因素,也無增加閘門啟閉力。

      (2)改造施工簡單方便、節(jié)省投資。本次改造不需要進行設置圍堰施工,可以結合閘門防腐一同返廠改造實施。

      (3)止水效果明顯。經(jīng)過一段時間觀察,目前新安裝的閘門止水漏水現(xiàn)象肉眼觀察不到,一定程度上減少了水閘上游姚江水體的含氯度,也減少了淡水資源的損失,達到改造預期效果。

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