摘要:文章以來賓至都安高速公路鳳凰1號隧道及鳳凰2號隧道施工為例,對超前大管棚施工工藝進行了改進、創(chuàng)新,提出在鉆機鉆進過程中,管棚鋼管跟隨著鉆頭與鉆桿一起同步鉆進,從而使管棚鋼管能及時對成孔起到護壁作用,有效地防止了鉆孔的坍孔。該工藝施工簡便,超前支護效果出色,能避免塌孔、卡管,達到一次成孔,提高成孔效率,有效解決了在不穩(wěn)定地層中鉆孔成孔、送管困難的問題,且管棚安裝位置可調整控制,施工質量有保證。
關鍵詞:隧道;大管棚;全套管
U455.4A431353
0 引言
在新奧法施工隧道時,對于自穩(wěn)性差的地層,引孔頂入法施工的超前大管棚施工是常用的超前支護方式,但是該方法在不穩(wěn)定地層中鉆孔成孔困難,且即使成好孔,在送管頂入過程中也極易出現(xiàn)因觸碰摩擦成孔孔壁造成坍孔卡管,一旦出現(xiàn)此問題就需要反復鉆孔或拔出已插入的管棚鋼管重新鉆孔,施工難度大、管棚安裝位置與長度的施工質量難保證、花費成本高、處理時間長。
來賓至都安高速公路起點樁號為K223+564.742,終點樁號為K292+080,全長約66.462 463 km,總造價約60億元。本項目主線按四車道高速公路標準修建,設計時速采用120 km/h,路基寬度為26.5 m,施工工期為42個月。鳳凰1#隧道及鳳凰2#隧道施工中,對超前大管棚施工工藝進行了改進、創(chuàng)新,提出在鉆機鉆進過程中,管棚鋼管跟隨著鉆頭與鉆桿一起同步鉆進,從而使管棚鋼管能及時對成孔起到護壁作用,有效地防止了鉆孔的坍孔。該工藝施工簡便,超前支護效果出色,能避免塌孔、卡管,達到一次成孔,提高成孔效率,有效解決在不穩(wěn)定地層中鉆孔成孔、送管困難的問題,且管棚安裝位置可調整控制,施工質量有保證。
本方法主要適用于隧道穿越坡積松散體、松散破碎帶、軟弱地層、塌方堆積體等自穩(wěn)性差地層的超前支護,也可用于自穩(wěn)性差、易塌孔的地層的邊坡錨桿鉆進。本方法超前支護效果良好,有利于保持土體穩(wěn)定,減少水土流失,防止因水土流失而導致大量的泥漿水污染附近田地及水源,很大程度上減少了對生態(tài)環(huán)境的破壞,且能避免因管棚施工質量問題引起后續(xù)施工次生災害的發(fā)生。
1 工藝原理和特點
1.1 工藝原理
隧道跟進式管棚施工工法工藝的主要材料由管靴、管節(jié)、接箍組成。管節(jié)為寶鋼R780,每節(jié)長1.5 m,兩端設有內螺紋。管棚鉆孔采用C6XP多功能鉆機,鉆頭選用與管棚直徑大小相適應的偏心鉆頭[1]。管靴連接管節(jié),管節(jié)之間用接箍相連,鉆頭與鉆桿穿過管靴、管節(jié)、接箍,鉆頭卡住管靴的內壁牽引著管靴、管節(jié)、接箍鉆進,隨著鉆頭與鉆桿的鉆進牽引,逐節(jié)安裝接箍和管節(jié)接長至設計長度,然后從管靴、管節(jié)、接箍中間退出鉆頭和鉆桿,最后安裝止?jié){閥進行注漿。見圖1。
采用隧道跟進式管棚與常規(guī)引孔頂進式管棚在超前支護的效果一致,對地層能起到有效的支撐加固作用,能有效地控制地層變形與沉降,能確保管棚施工質量。同時,隧道跟進式管棚施工工藝簡單、施工方便,提升了施工效率和管棚鋼管安裝精度控制,在保證質量、安全的前提下大大加快了施工進度,能避免因管棚施工質量問題引起的后續(xù)施工次生災害發(fā)生與處置,施工成本可控性強。
1.2 工藝特點
隧道超前支護中采用跟管鉆進技術、安裝大管棚,能承載較大的松散荷載,保證地層穩(wěn)定,提高隧道開挖的安全性,是一種安全可靠、效果顯著的支護施工技術。
隧道施工中,常規(guī)的引孔頂入法施工管棚,鉆孔成孔難、易塌孔縮孔,導致送管難,往往達不到理想的效果。采用跟管鉆進管棚施工工藝能做到鉆孔與送管同步進行,管棚鋼管隨著鉆頭鉆桿的鉆進,逐節(jié)送入鉆孔,能及時對鉆孔進行護壁,避免卡鉆,解決了送管難的問題;同時管棚鋼管跟隨鉆頭牽引深入地層,鋼管插入地層的施工精度可通過鉆孔精度進行調整,施工質量得到了保障,施工效率及速度遠高于常規(guī)送管。
跟進式應用在不穩(wěn)定地層中的管棚超前支護效果良好,可以有效控制地表沉降,對地層擾動小,特別是在洞口超前支護的應用,為“零開挖”進洞提供了安全保障,減少了對生態(tài)環(huán)境的破壞,符合人們對環(huán)保的要求。
2 施工工藝流程及操作要點
2.1 隧道跟進式超前大管棚施工工藝流程(圖2)
2.2 主要施工工序的操作要點
2.2.1 施工準備
對施工工藝流程進行部署,現(xiàn)場施工與實驗室同時進行相關工作?,F(xiàn)場主要負責隧道跟進式管棚施工,遇到問題及時反饋,試驗室需對配制漿液的原材料進行試驗檢測,合格的材料才能進行漿液的配合比選定和試驗,確定漿液的配合比,等待注漿作業(yè)時進行現(xiàn)場指導漿液制備,注漿效果不佳時,應及時調整注漿參數。
2.2.2 測量定位、洞口施工
邊仰坡采用錨噴支護,鉆孔安裝長度為3.5 m、直徑為42 mm、壁厚為4 mm的小導管,小導管設置間距為100 cm×100 cm。小導管灌注水灰比為(0.3~0.8)∶1的水泥凈漿,掛8鋼筋網,鋼筋網格間距為25 cm×25 cm,最后噴射10 cm厚C20早強混凝土。
2.2.3 套拱施工
將127 mm×4 mm的導向管用16鋼筋箍焊在工字鋼拱架上,外插角度為0.5°。導向孔的鉆進必須時刻觀察探頭角度變化情況,及時糾偏。按照套拱設計尺寸安裝套拱模板,進行套拱混凝土澆筑?;炷翝仓r,套拱左右側需對稱澆筑,左右側混凝土高差<0.5 m。
2.2.4 管棚施工
第一節(jié)鋼管需采用兩種以上不同長度的鋼管,相鄰管棚孔需錯開使用,以保證50%以上的接頭不在同一斷面。
先將管棚孔從左至右按順序進行編號,以先高后低、奇偶數孔交為原則。管棚鋼管應注意打孔,應呈梅花狀交錯布置,同一平面孔距控制在30 cm,環(huán)向間距控制在15 cm,孔口大小應控制在15 mm。
2.2.5 安裝止?jié){閥
在管棚鋼管管口上焊接好止?jié){閥,進行止?jié){處理。對止?jié){閥的焊接進行檢查,防止焊接達不到要求,在注漿過程中出現(xiàn)脫落。
2.2.6 噴射混凝土封閉掌子面
將開挖工作面用噴射混凝土封閉防止跑漿,要求噴射混凝土噴射密實,完全封閉掌子面,對噴射完后的掌子面進行檢查,對不密實的部位進行補噴處理。
2.2.7 壓水試驗
待噴射掌子面的混凝土達到強度要求,進行壓水試驗,從止?jié){閥處進行注水,查看壓水過程中是否有水從掌子面或其他地方大量流出,如有,應在壓水試驗后,進行封閉處理,之后再就行壓水試驗,直至無水流出或無大面積滲水出來為止。
2.2.8 注漿作業(yè)
注漿采用后退式注漿,遵循“先兩側后中間”“跳孔注漿”“由稀到濃”的原則,開始時注漿的漿液濃度要低一些,逐漸加濃至設計濃度,注漿應連續(xù)不間斷,壓力達到設計壓力后穩(wěn)壓時間為1~5 min。注漿后,及時清除干凈管棚鋼管內的水泥漿液。
2.2.9 注漿效果分析
對管棚的注漿的效果進行分析,通過對掌子面及周邊進行鉆芯,查看漿液是否與土體結合,對效果不佳的,進行參數調整,直至合格為止。
2.2.10 管棚驗收
施工過程中,對鋼管材料、管棚搭接、孔位、孔徑、角度、孔深、漿液配合比等關鍵因素驗收完成后方可進行下一步工序,注漿完成后進行總體驗收。
3 質量控制技術措施
由項目部對現(xiàn)場工人進行施工技術交底,對鉆孔點的控制措施進行重點交底,通過培訓提高工人的操作水平。
材料嚴格控制質量標準,檢查復核質量保證資料,做到工藝檢查,設備檢查,施工操作檢查,建立嚴格的驗收把關制度。
跟進式鉆孔前可適當探明前方地層情況,開鉆前檢查鉆機平穩(wěn)性,保證鉆機的水平度。
嚴格按照施工配合比拌制漿液,對漿液的攪拌時間、漿液質量、注漿壓力和注漿量進行重點控制。
嚴格按要求進行二次注漿,確保注漿跟進式的填充質量,整體完整性。
注漿過程需要按實際情況做好每一根跟進式的注漿記錄,注漿方量與理論數據進行對比。建立交接班文字記錄制度,確保交接好上一班施工的每一個參數。
施工前,需經過實驗室對108 mm×6 mm鋼花管和壓漿料進行取樣檢測或送檢,提供確認的原材料力學性能檢測報告,不合格的不得將原材料用于施工現(xiàn)場。
注漿前,可對隧道跟進式管棚的長度進行檢驗,以確保成型后起到超前支護作用。
注漿要求及參數為:注漿采用后退式注漿,漿液為水泥漿,水泥漿水灰比為1∶1,注漿壓力初壓為0.5~1.0 MPa,終壓為2.0 MPa,壓力穩(wěn)定時間為1~5 min,漿液擴散半徑≥0.5 m。注漿材料需要根據檢測頻率制作漿液實驗快,壓漿時,每一工作班應留取不少于3組試樣,每組試件3個,標準養(yǎng)生28 d,檢查其抗壓強度作為壓漿材料質量的評定依據。
4 工程應用效果
來賓至都安高速公路鳳凰1#隧道都安端、鳳凰2#隧道來賓端、鳳凰2#隧道都安端洞口土層自穩(wěn)能力差,為加快施工進度、確保管棚超前支護效果,以達到隧道進洞安全,應用了跟進式管棚。管棚共33根/洞口×28 m/根×6洞口=5 544 m,6個洞口采用傳統(tǒng)鋼管管棚工期為270 d,跟進式管棚工期為180 d。該工法在規(guī)范、標準、質量、安全得到了較好的效果,同時取得了良好的安全、經濟和社會效益。見表1~2。
通過表1~2兩種工藝的直接成本對比可知,雖然跟進式管棚相對造價高,相比傳統(tǒng)做法增加611 550元,從安全、質量和效率上,增加這些成本是值得的。跟進式管棚共節(jié)約工期90 d(6個洞口,每個洞口平均節(jié)約15 d),間接地降低了施工成本。
施工的隧道洞口處于松散破碎地層,且處治雨季,應用該工法超前支護效果良好,有利于保持土體穩(wěn)定,減少水土流失,防止因水土流失而導致大量的泥漿水污染附近田地及水源,很大程度上減少了對生態(tài)環(huán)境的破壞,取得了較好的環(huán)保效益。
施工現(xiàn)場均滿足現(xiàn)場施工要求和綠色施工“環(huán)境保護”的要求,達到了綠色施工示范工程的實施效益。獲得了監(jiān)理單位和建設單位的一致好評。
該方法在質量、安全、進度得到了較好的效果,同時取得了良好的社會效益和經濟效益,具有較高的可靠性和實用性。
5 結語
(1)改進后的隧道超前大管棚全套管跟進式施工方法相比傳統(tǒng)的引孔頂入法施工的超前大管棚施工方法,費用增加15%左右。但應用新方法是基于地層自穩(wěn)性差這一前提而提出來的,安全性大大提升,是綜合成本與安全后更優(yōu)的選擇。
(2)改進后的隧道超前大管棚全套管跟進式施工方法相比傳統(tǒng)的引孔頂入法施工的超前大管棚施工方法,縮短了工期,也是變相地節(jié)約了成本。
綜上,在山嶺隧道建設中,隧道洞口段設計多數采用大管棚進行超前支護,而隧道洞口往往處于松散破碎地層,使用傳統(tǒng)的引孔頂入法施工管棚,施工難度大、花費成本高,處理時間長,反復的鉆孔、退鉆、接管增加了機器的使用率,增加了燃油的消耗。
采用隧道超前大管棚全套管跟進式施工方法,一次成孔,減少了反復鉆孔退鉆、接管的步驟,減少了燃油的消耗,且根據現(xiàn)場實際開挖中揭示的圍巖情況,施工后的隧道超前大管棚形成的輪廓圓弧規(guī)則,隧道超前大管棚排列較整齊,形成了一個完整的超前支護環(huán)。超前大管棚注漿增大了抗彎強度,同時增加了松散地層的粘結力。隧道開挖后地表,拱頂沉降均較小,既確保了隧道結構的施工質量和施工安全,又能加快施工進度,間接性產生了明顯的經濟效益。
參考文獻:
[1]鄭寰宇.跟進式管棚在隧道洞口松散破碎地層中的應用[J].西部交通科技,2021(4):128-130.