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      直列8缸柴油機(jī)增壓器的振動研究與優(yōu)化設(shè)計

      2024-01-10 10:11:46郭軍軍張鳳麗高坤張波
      柴油機(jī)設(shè)計與制造 2023年4期
      關(guān)鍵詞:共振頻率增壓器機(jī)體

      郭軍軍, 張鳳麗, 高坤, 張波

      (濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061)

      0 前言

      渦輪增壓器是利用發(fā)動機(jī)燃燒后的排氣能量做功,推動渦輪高速旋轉(zhuǎn),從而壓縮新鮮空氣,以實現(xiàn)增大進(jìn)氣量、提高發(fā)動機(jī)動力性的裝置[1]。渦輪增壓器的工作轉(zhuǎn)速可達(dá)1 200~160 000 r/min,一旦出現(xiàn)故障,特別是運(yùn)動部分發(fā)生故障,將導(dǎo)致整個增壓器在極短時間內(nèi)損壞[2]。

      增壓器振動大會導(dǎo)致運(yùn)動部分中的渦輪與渦殼接觸,或者引起壓氣機(jī)葉輪與壓殼接觸,繼而引起增壓器故障。增壓器振動大是引起增壓器損壞的主要原因之一,因此廠家都會對增壓器的振動速度有嚴(yán)格的限值要求。在發(fā)動機(jī)工作范圍內(nèi),必須使增壓器振動速度低于廠家限值。

      當(dāng)發(fā)動機(jī)的激振頻率與增壓器本身固有頻率接近時,會產(chǎn)生共振,繼而引起增壓器振動變大。增壓器本身可以設(shè)定為一個自由度系統(tǒng),存在不同階次下的固有模態(tài)。系統(tǒng)受到外部載荷激勵,產(chǎn)生不同階次下的振動響應(yīng),由于自由度系統(tǒng)中各階振動的廣義質(zhì)量、模態(tài)阻尼比和廣義載荷不同,各階次的響應(yīng)值也不同[3]。因此,在匹配增壓器時,應(yīng)使其模態(tài)盡量避開發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的激振頻率。

      1 存在的問題

      某直列8缸發(fā)動機(jī)采用渦輪增壓技術(shù),主要技術(shù)參數(shù)見表1。

      表1 發(fā)動機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

      在發(fā)動機(jī)性能開發(fā)過程中,增壓器最大振動速度為71.9 mm/s,超過廠家限值要求(50 mm/s)。傳感器布置位置如圖1所示。

      圖1 傳感器的布置

      發(fā)動機(jī)工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)振動頻譜如圖2 所示。發(fā)動機(jī)激振頻率為:

      圖2 增壓器振動頻譜

      式中:f為發(fā)動機(jī)激振頻率;n為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速;i為氣缸數(shù);τ為行程。

      該發(fā)動機(jī)工作轉(zhuǎn)速為380~800 r/min,對應(yīng)的發(fā)動機(jī)激振頻率為25.3~53.3 Hz。從圖2可知,增壓器振動速度最大時,對應(yīng)的共振頻率為49 Hz,共振轉(zhuǎn)速為740 r/min,與發(fā)動機(jī)4階激勵耦合。

      2 原因分析

      增壓器通過增壓器支架固定在中冷器殼體上,中冷器殼體固定在發(fā)動機(jī)機(jī)體上,發(fā)動機(jī)機(jī)體固定在臺架底座上。發(fā)動機(jī)工作時,會產(chǎn)生振動激勵,引起增壓器振動。查閱增壓器廠家說明書,在絕對剛度條件下,增壓器1階模態(tài)為39 Hz,2階模態(tài)為59 Hz,3 階模態(tài)為87 Hz。在增壓器實際安裝時,由于達(dá)不到絕對剛度的條件,因此實際模態(tài)偏低。為了確定增壓器使用狀態(tài)下的模態(tài),需要進(jìn)行建模仿真,并提出改進(jìn)建議。根據(jù)仿真結(jié)果,該增壓器前3 階固有頻率見表2,各階振型如圖3所示。

      圖3 各階振型圖

      表2 模態(tài)計算結(jié)果

      目前試驗共振頻率在49 Hz附近,接近增壓器3階模態(tài)。對比增壓器使用狀態(tài)下模態(tài)和絕對剛度條件下的模態(tài),兩者差異較大,說明增壓器支架的支撐強(qiáng)度不夠,因此需要對增壓器支架進(jìn)行加強(qiáng)。

      3 改進(jìn)措施

      為了解決增壓器匹配過程中出現(xiàn)的增壓器振動速度大的問題,需要從以下2 個方面進(jìn)行改進(jìn):① 降低振動源振動激勵;② 改進(jìn)增壓器支架,調(diào)整增壓器模態(tài),避免增壓器發(fā)生共振。

      3.1 降低振動源激勵

      增壓器振動源為發(fā)動機(jī)機(jī)體,振動源激勵大小由發(fā)動機(jī)實際運(yùn)行工況及發(fā)動機(jī)固定狀態(tài)決定。發(fā)動機(jī)工況是客戶要求的指標(biāo),不能降低,因此需要通過加強(qiáng)發(fā)動機(jī)固定來降低振動源激勵。經(jīng)臺架排查發(fā)現(xiàn),由于機(jī)腳支撐設(shè)計原因,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)飛輪端機(jī)腳部分有部分懸空,發(fā)動機(jī)在臺架的固定狀態(tài)如圖4所示。設(shè)計新的支撐,確保機(jī)體無懸空,然后選取發(fā)動機(jī)3個常用工況(工況1~3分別對應(yīng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速727 r/min、772 r/min、800 r/min),對改進(jìn)后的機(jī)體模型進(jìn)行振動仿真計算。發(fā)動機(jī)機(jī)腳增加的支撐及機(jī)體上布置的測點如圖5所示,振動仿真結(jié)果見表3和表4。由表4可知,增加支撐后機(jī)體振動有所改善,振動速度降低約4%。

      圖5 增加的支撐及機(jī)體測點位置

      表3 機(jī)體振動速度仿真結(jié)果

      表4 機(jī)體振動速度變化率

      3.2 模態(tài)調(diào)整

      系統(tǒng)模態(tài)調(diào)整時應(yīng)遵循以下原則:

      (1) 優(yōu)先將系統(tǒng)1階模態(tài)優(yōu)化至發(fā)動機(jī)激勵頻率1.2倍以上。

      (2) 若1階模態(tài)無法滿足上述要求,則系統(tǒng)共振頻率需要避開發(fā)動機(jī)常用轉(zhuǎn)速的激振頻率。

      (3) 若系統(tǒng)共振頻率無法避開常用轉(zhuǎn)速的激振頻率,則需要避開發(fā)動機(jī)大負(fù)荷工況的激振頻率。

      該發(fā)動機(jī)的最大激振頻率為53.3 Hz。按原則(1),系統(tǒng)的1階模態(tài)應(yīng)大于64 Hz,但是該增壓器在絕對剛度條件下,1階模態(tài)為39 Hz,無法滿足要求。按原則(2),該發(fā)動機(jī)的常用轉(zhuǎn)速范圍為562~708 r/min,對應(yīng)的發(fā)動機(jī)激振頻率為37.5~47.2 Hz,調(diào)整后的增壓器模態(tài)應(yīng)避開此激振頻率區(qū)間。對增壓器支架進(jìn)行改進(jìn),降低支架高度,改進(jìn)前后的增壓器支架,如圖6所示。

      圖6 增壓器支架改進(jìn)前后對比

      重新計算增壓器使用狀態(tài)下的模態(tài),前3階固有頻率見表5,各階振型如圖7所示。

      圖7 改進(jìn)增壓器支架后的各階振型圖

      表5 改進(jìn)支架后的模態(tài)計算結(jié)果

      由表4可以看出:改進(jìn)增壓器支架后,增壓器模態(tài)有了明顯提升,且避開了發(fā)動機(jī)常用轉(zhuǎn)速下的激振頻率37.5~47.2 Hz,滿足設(shè)計要求。

      3.3 測試驗證

      在發(fā)動機(jī)臺架上,測試發(fā)動機(jī)使用工況下優(yōu)化后的增壓器振動速度,測試結(jié)果如圖8所示。

      圖8 優(yōu)化后的增壓器振動

      由圖8可知,優(yōu)化后增壓器振動速度由71.9 mm/s降低至40.3 mm/s,滿足增壓器廠家振動速度低于50 mm/s的要求。按照上述優(yōu)化方案進(jìn)行發(fā)動機(jī)臺架200 h 耐久試驗,增壓器未出現(xiàn)故障,滿足考核要求。

      4 結(jié)語

      本文通過改善發(fā)動機(jī)機(jī)體支撐,降低了振動源的振動激勵。通過仿真計算可知,發(fā)動機(jī)機(jī)體振動速度降低約4%。通過改進(jìn)增壓器支架結(jié)構(gòu),提升了增壓器的各階模態(tài),使其避開發(fā)動機(jī)常用轉(zhuǎn)速區(qū)間對應(yīng)的振動激勵頻率。經(jīng)過振動測試試驗驗證,最終將增壓器最大振動速度改善至40.3 mm/s,低于廠家限值要求(50 mm/s),保證了增壓器的可靠性。

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