陶乃特
(昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司,云南 昆明 650051)
近十年,我國先后有30家以上投資商建成海綿鈦廠,據(jù)不完全統(tǒng)計,新建的海綿鈦廠全部建成后產(chǎn)能將在20萬t以上,超過2007年全球總產(chǎn)量,但基于近幾年國際金屬市場的低迷,各海綿鈦廠盈利空間較小,而處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),繼而被兼并、重組,而隨著經(jīng)濟復(fù)蘇,市場經(jīng)濟好轉(zhuǎn),各海綿鈦廠復(fù)產(chǎn),就會出現(xiàn)供過于求的局面,將面臨殘酷的競爭,但目前我國海綿鈦的產(chǎn)量高,但以中低端產(chǎn)品為主,尤其是高品質(zhì)的海綿鈦比例較小。據(jù)了解我國還不能批量生產(chǎn)“90”級海綿鈦,而國外生產(chǎn)“90”級海綿鈦的比例是30 %左右。國內(nèi)鈦出口價格往往低于進口價格,原因是國內(nèi)出口的均是中低端市場的海綿鈦,而進口的是運用于如軍事、飛機等高端領(lǐng)域的高品質(zhì)海綿鈦。故要在產(chǎn)能過剩的局面下求生存,提高海綿鈦的質(zhì)量勢在必行,也只有批量穩(wěn)定產(chǎn)出超軟海綿鈦,才能填補國內(nèi)空白,替代進口,在競爭中勝出。
由表1可以看出,超軟海綿鈦等級要求主要是硬度及其各主要元素的含量,根據(jù)某公司的實際生產(chǎn)情況,如表2對該公司連續(xù)10個批次的產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計,可以看出,影響超軟海綿鈦產(chǎn)出率的主要元素是Fe、Cl、N、O 4種,只有1個批次達到超軟鈦要求,僅占總產(chǎn)量的10 %。
表1 超軟海綿鈦質(zhì)量元素控制表Tab.1 Elements affecting the quality of super-soft titanium sponges
表2 某公司改進前連續(xù)10個批次的生產(chǎn)情況統(tǒng)計表Tab.2 Statistics of production performance in ten consecutive batches at a specific company before improvement measures
海綿鈦生產(chǎn)過程中,F(xiàn)e雜質(zhì)分布規(guī)律是:鈦坨從表面至中心,含F(xiàn)e越來越低.鈦坨中間部位Fe含量最低,上部,邊部和底部粘壁部位最高,且越接近反應(yīng)器壁鐵含量越高[2]。鐵含量主要來源于原料及生產(chǎn)過程。而該廠生產(chǎn)海綿鈦使用的主要原料精鎂及精四氯化鈦都經(jīng)過嚴(yán)格的化驗,滿足要求才能投入生產(chǎn)使用。故推斷造成該公司產(chǎn)品質(zhì)量鐵元素超標(biāo)的主要原因是生產(chǎn)過程超溫、蒸餾時間過長,反應(yīng)器生銹、冷凝物水解。
O、N元素在海綿鈦坨中的分布情況是邊部、底部及帽步較高,中間部位相對較低[2],根據(jù)生產(chǎn)實際情況,以上2種元素的來源主要是:原料鎂及精四氯化鈦中N、0雜質(zhì)全部進入海綿鈦產(chǎn)品中;還原-蒸餾過程中設(shè)備的密封性不好,空氣進入反應(yīng)器中,而海綿鈦在高溫狀態(tài)下對O、N元素的吸附性較強,導(dǎo)致雜質(zhì)元素含量升高,產(chǎn)品質(zhì)量降低。
Cl元素主要是由于還原過程生產(chǎn)情況不好,生成低價鈦的氯化物[2]以及在蒸餾過程蒸餾不完全,2種雜質(zhì)元素殘留在海綿鈦坨中,使產(chǎn)品質(zhì)量降級,尤其帶有夾心氯化鎂的爐次,產(chǎn)品質(zhì)量會因為這2種元素的超標(biāo)而降到四、五級品。
3.1.1 降低還原反應(yīng)溫度
由圖1可以看出鐵在液鎂中的溶解度隨著溫度的升高而逐漸加大,故嚴(yán)格控制溫度,避免超溫能有效降低反應(yīng)器鐵進入海綿鈦的量,該公司還原反應(yīng)帶的爐子區(qū)域增加了強制通風(fēng)口,對反應(yīng)器壁采取強制通風(fēng)冷卻,并加強氯化鎂的排放頻次,及時將反應(yīng)生成的氯化鎂排出帶走部分余熱,還原反應(yīng)過程超溫情況得到有效控制。
圖1 鐵在液鎂中的溶解度Fig.1 Solubility of iron in liquid magnesium
3.1.2 減少冷凝物的水解
冷凝物的主要成分是蒸餾鎂及氯化鎂,蒸餾鎂具有很強的吸水性,暴露在空氣中極易潮解,潮解后的鎂及氯化鎂在高溫下通過一系列的化學(xué)反應(yīng)生成HCl[3],HCl與反應(yīng)器中的Fe反應(yīng)生成Fe的化合物而直接進入海綿鈦,故在拆爐后應(yīng)及時對冷凝物進行充氬密封保存,并在還原開始前進行常溫及低溫排氣脫水,降低因冷凝物水解導(dǎo)致進入海綿鈦的鐵含量。
3.1.3 防止反應(yīng)器生銹
頂出鈦坨后的反應(yīng)器壁附有少量氯化物,如不及時清理,反應(yīng)器壁極易水解腐蝕反應(yīng)器,故在頂出鈦坨后,應(yīng)及時對反應(yīng)器進行吹掃,用酒精擦拭干凈后充氬密封保存,防止反應(yīng)器銹蝕。
3.1.4 縮短蒸餾時間
蒸餾過程是在1 000 ℃左右的高溫狀態(tài)下完成,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗及實際數(shù)據(jù)統(tǒng)計,蒸餾時間越長,海綿鈦的硬度及鐵含量均會身高,產(chǎn)品變得更加致密,故著手對蒸餾時間進行壓縮,根據(jù)多爐次的對比調(diào)整,蒸餾時間從原來的140 h以上,降低到現(xiàn)在的130 h以下,平均每爐縮短15 h,產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時,能耗降低明顯,取得了良好效果。
3.2.1 降低原料精四氯化鈦帶入的O、N含量
精四氯化鈦生產(chǎn)出來后需進行臨時儲存,然后再通過管道連接加入到各還原爐,四氯化鈦對空氣中的O、N有一定的溶解度[4],為保護精四氯化鈦,該公司在四氯化鈦儲存區(qū)域加裝了氬氣管線,形成自動控制的呼吸系統(tǒng),充氬至儲罐內(nèi),確保罐內(nèi)保持正壓,有效避免了四氯化鈦溶解空氣。
3.2.2 嚴(yán)格控制還原、轉(zhuǎn)蒸餾及蒸餾過程,避免進氣
在還原過程因壓力不穩(wěn)定,波動大,容易造成進氣,該公司采用自動充氬控制系統(tǒng),大大降低了還原過程進氣現(xiàn)象。在轉(zhuǎn)蒸餾過程,因要拆卸加料管,安裝鎂板,該過程極易出現(xiàn)負壓情況,導(dǎo)致進氣,該公司在轉(zhuǎn)蒸餾過程往反應(yīng)器內(nèi)充入氬氣,并適時監(jiān)控記錄壓力變化情況,鎂板安裝后進行保壓測試,確保密封性好,方可進入后續(xù)操作。在蒸餾過程,反應(yīng)器內(nèi)均處于負壓,如系統(tǒng)密封不嚴(yán),極易造成進氣,該公司采用國際先進、精密度較高的真空計接入自控系統(tǒng),精確監(jiān)測蒸餾系統(tǒng)壓力,并在蒸餾過程對反應(yīng)器螺栓加以緊固,大大降低了蒸餾過程進氣情況的發(fā)生。
Cl元素主要由于還原過程不充分、蒸餾不干凈所致,在還原過程,尤其還原后期,反應(yīng)器內(nèi)鎂量不足,應(yīng)降低加料速度,并嚴(yán)格控制,避免加入的四氯化鈦過多,不能充分反應(yīng),而生成低價物,并適當(dāng)降低氯化鎂的排放量,確保反應(yīng)液位,使加入的四氯化鈦得以充分反應(yīng)。在轉(zhuǎn)蒸餾過程,充入氬氣將未充分反應(yīng)的四氯化鈦置換排出,將蒸餾通道上附著的粘結(jié)物清理干凈,避免在蒸餾過程通道堵塞,造成無法蒸餾的情況。在蒸餾升溫過程不易過快,升溫快會是海綿鈦燒結(jié),閉合部分毛細孔,造成蒸餾困難,使Cl含量增高;另外還需嚴(yán)格控制蒸餾過程冷卻水量及溫度,尤其在鎂板剛?cè)刍蟮氖拐麴s鎂充分冷卻凝華,避免回流堵塞通道,造成蒸餾困難。
通過對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的Fe、Cl、N、O 4種雜質(zhì)元素在生產(chǎn)操作及工藝條件上進行優(yōu)化改進控制,效果明顯,見表3,產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯提高,超軟海綿鈦產(chǎn)出率提高至30 %以上,增強了該公司產(chǎn)品在市場上的競爭力。