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      水泥熟料槽式拉鏈機的優(yōu)化改造

      2024-02-01 12:38:38賴佳貴
      水泥技術(shù) 2024年1期
      關(guān)鍵詞:槽式閘閥拉鏈

      賴佳貴

      我公司5 000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線于2010年10月投產(chǎn),配套SCD1000×160 574mm 水泥熟料槽式拉鏈機(簡稱:舊拉鏈機),料斗寬1m,運輸距離為160m,最大輸送能力280t/h,工藝布置如圖1 所示。該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)升級改造后,舊拉鏈機輸送能力無法滿足生產(chǎn)要求,且存在料斗漏料嚴重、廊道易集聚高溫含塵氣體、回料嚴重等問題,針對上述問題,公司對水泥熟料槽式拉鏈機進行了升級改造,改造后,新水泥熟料拉鏈機(簡稱:新拉鏈機)輸送能力提高至6 500t/d,減少了揚塵,降低了勞動強度,減少了現(xiàn)場清料帶來的安全隱患。

      圖1 舊水泥熟料槽式拉鏈機工藝布置

      1 舊拉鏈機存在的問題

      1.1 漏料嚴重

      舊拉鏈機輸送料斗為槽板式結(jié)構(gòu),如圖2 所示。此種結(jié)構(gòu)雖然輕巧,能耗較低,但料容普遍較小,料槽底板和側(cè)板強度、剛度較低,熟料輸送溫度在120℃左右,槽板易變形,導(dǎo)致產(chǎn)生漏料揚塵現(xiàn)象;另外,料槽底部為搭接無接觸式、不完全密封結(jié)構(gòu),當燒成的熟料粉狀物料>30%,結(jié)晶情況較差時,也易發(fā)生漏料現(xiàn)象。據(jù)檢測,拉鏈機輸送廊道和輸送地坑測得環(huán)境時間加權(quán)平均濃度總塵值分別為7mg/m3和9mg/m3,現(xiàn)場環(huán)境污染大,作業(yè)環(huán)境惡劣。拉鏈機廊道上灑落的熟料如圖3所示。

      圖3 舊水泥熟料槽式拉鏈機廊道上灑落的熟料

      由于舊拉鏈機漏料嚴重,每班時均需安排人員清理漏料,清潔時間占總工作時間的40%以上,并且在清理漏料時,工作人員需將料鏟伸進正在運行的拉鏈機下方鏟料,再將鏟回物料送回拉鏈機上方料槽,不僅存在安全隱患,而且加劇了現(xiàn)場揚塵現(xiàn)象。此外,需手動打開廊道集料錐斗螺栓閘閥放料至斗車,再將物料運回袋收塵器下料溜子倒料口回收,崗位工人勞動強度非常大,不能及時巡檢現(xiàn)場其他設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況。

      1.2 檢修通道上部走廊集聚大量含塵高溫廢氣

      舊拉鏈機檢修通道為鋼架結(jié)構(gòu)形式(圖4),全密封彩鋼瓦走廊。拉鏈機內(nèi)部熟料溫度為80℃~120℃,檢修通道內(nèi)常年環(huán)境溫度為37℃~40℃,檢修通道內(nèi)外環(huán)境溫度差導(dǎo)致形成對流風(即,風從檢修通道外向檢修通道里涌入)。熱氣體自拉鏈機底部隨料斗向上運動,上部檢修通道走廊集聚大量含塵高溫廢氣,崗位人員需經(jīng)常登高作業(yè),易呼吸困難,存在安全隱患。

      圖4 舊水泥熟料槽式拉鏈機檢修通道

      1.3 回料嚴重,無導(dǎo)料槽

      舊拉鏈機回程時,熟料易黏附在槽板上,導(dǎo)致回料嚴重。拉鏈機頭部回程鏈斗黏附的物料,因無導(dǎo)料槽集中有序接收回料,導(dǎo)致熟料庫頂部場地漏料嚴重。

      1.4 料斗填充率高,物料易滑落

      舊拉鏈機進料處有來自窯頭電袋復(fù)合收塵器下料溜子排放的熟料、余熱發(fā)電AQC 爐下料溜子排放的熟料以及第四代篦式冷卻機下料溜子排放的熟料(圖5),上述熟料在重力勢能作用下瞬間落入料槽,從槽板間隙中溢出。短時間內(nèi)進料量多時,料斗填充率較高,物料易從料斗滑落至輸送廊架檢修通道內(nèi),同時也表明舊拉鏈機輸送能力不足。

      圖5 舊水泥熟料槽式拉鏈機落料點示意圖

      1.5 行走輪和導(dǎo)軌磨損較快,使用壽命短

      舊拉鏈機每間隔4個料槽安裝一對行走輪,行走輪負載較大,料槽內(nèi)的熟料熱量傳遞至行走輪,導(dǎo)致行走輪和導(dǎo)軌磨損速度較快,使用壽命較短,測得軌道振動值為2.8mm/s(圖6),維修人員需頻繁在線更換行走輪、槽板,不僅增大了工人的勞動強度及作業(yè)風險,而且降低了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,增加了設(shè)備維護成本。

      圖6 舊水泥熟料槽式拉鏈機軌道的振動值(監(jiān)測儀器為HY106C)

      1.6 頭尾輪與鏈條磨損嚴重

      舊拉鏈機料槽內(nèi)的熟料粉不僅灑落在樓道上,還灑落并黏附在返程的料斗鏈條上,導(dǎo)致舊拉鏈機頭尾輪與鏈條一直處于干摩擦狀態(tài),加速了舊拉鏈機頭尾輪和鏈條的磨損,降低了頭尾輪的使用壽命,產(chǎn)生了噪聲污染。

      2 改造方案

      2.1 將槽板更換為獨立料斗,徹底解決漏料問題

      拉鏈機槽板漏料的主要原因是熟料向庫頂輸送過程中,舊拉鏈機前后兩個料槽的側(cè)槽板連接處因高溫膨脹變形,密封效果差,導(dǎo)致料槽漏料揚塵嚴重。針對該問題,采取拆除舊拉鏈機槽板,更換為獨立料斗的改造方案(圖7),不僅徹底解決了料槽側(cè)槽板漏料的問題,而且使單個料斗容量由0.195t增至0.230t(按回轉(zhuǎn)窯熟料容重(粒度≤25mm)為1.3t/m3計算),且料斗能夠與現(xiàn)有鏈條配套安裝使用。改造前,舊拉鏈機槽板每隔1m(4個槽板)配套兩只行走輪(左右各一只);改造后,新拉鏈機料斗寬度為500mm,每個料斗配套兩只行走輪(左右各一只),需另外增加行走輪約650只。

      圖7 新水泥熟料槽式拉鏈機輸送料斗

      2.2 增加潤滑裝置,將廢舊機油噴淋至鏈條

      針對舊拉鏈機頭尾輪一直處于干摩擦狀態(tài),導(dǎo)致其磨損較快的問題,采用增加潤滑裝置的改造方案(圖8),使用廢舊機油噴淋在新拉鏈機鏈條上(圖9),可極大程度降低拉鏈機鏈條和頭尾輪的磨損,降低傳動系統(tǒng)阻力。

      圖8 新水泥熟料槽式拉鏈機潤滑系統(tǒng)的儲油箱

      圖9 新水泥熟料槽式拉鏈機潤滑系統(tǒng)的噴淋油管

      2.3 更換傳動等級更大的減速機,提升輸送能力

      將現(xiàn)有的弗蘭德B4 SH 17B 型減速機更換為弗蘭德B4 SH18 H280型減速機,改造后,減速機傳動等級增大了一級,可實現(xiàn)拉鏈機輸送能力的提升?,F(xiàn)場實測,改造后,輸送鏈條速度由0.30m/s提升至0.37m/s,能夠滿足拉鏈機輸送能力由5 000t/d升級為6 500t/d的目標。

      2.4 更換氣動平板閘閥,縮短拉鏈機尾部尺寸

      將舊拉鏈機鋼結(jié)構(gòu)廊道下方的集料錐斗手動螺旋平板閘閥更換為氣動平板閘閥(圖10),減少無組織排放造成的環(huán)境污染。同時,將與篦冷機配套的拉鏈機尾部尺寸縮短9m,并結(jié)合改造后的料斗運行狀況,相應(yīng)調(diào)整尾部軌道及斜廊段軌道。

      圖10 新水泥熟料槽式拉鏈機集料斗和氣動閘閥

      4 改造效果

      改造后的新拉鏈機料斗主要針對熟料結(jié)晶不理想、多為粉狀物料(比例>30%)或篦冷機冷卻效果較差、頻繁有紅料的工況。新料斗采用完全密封結(jié)構(gòu),單只料斗容積提升15%~20%;新料斗的結(jié)構(gòu)形式要求行走輪數(shù)量增加一倍,拉鏈機運行更平穩(wěn)?,F(xiàn)場測得改造后的新拉鏈機軌道振動值為1mm/s(圖11),較改造前(2.8mm/s)下降了64%,提升了行走輪與軌道的使用壽命,減少了因非計劃停機維修對生產(chǎn)工作的影響。新舊拉鏈機運行情況對比見表1,舊料槽與新料斗性能參數(shù)對比見表2。

      圖11 新水泥熟料槽式拉鏈機軌道振動值(監(jiān)測儀器為HY106C)

      5 結(jié)語

      采取上述改造方案后,基本解決了水泥熟料槽式拉鏈機槽板、輸送廊道及地面區(qū)域漏料灑落問題,減少了現(xiàn)場環(huán)境污染及檢修維護工作量,降低了勞動強度,避免了現(xiàn)場清料帶來的安全隱患,提高了窯系統(tǒng)設(shè)備的運轉(zhuǎn)率。改造后,拉鏈機輸送能力提高,熟料標準煤耗由105.24kgce/t降至103.59kgce/t,達到了預(yù)期改造目標。

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