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      刮板輸送機直線度檢測方法研究

      2024-02-26 02:31:22薛金國
      西部探礦工程 2024年2期
      關(guān)鍵詞:直線度刮板采煤機

      薛金國

      (潞安化工集團左權(quán)阜生煤業(yè),山西晉中 032600)

      針對于煤炭的開采,影響其開采過程的因素有很多,其中,刮板輸送機的直線度就是其眾多影響因素之一。在煤炭的開采過程中,一旦發(fā)現(xiàn)該直線度不符合開采過程中的要求時,將會對其開采工作產(chǎn)生一定的影響,同時,還會影響刮板輸送機的使用壽命,使其壽命大大縮短,更有甚者,還會產(chǎn)生較為危險的安全事故。因此,在此基礎(chǔ)上,在煤炭的開采過程中,需要及時對刮板輸送機中的直線度進行實時監(jiān)測,同時,還需要對其進行相應(yīng)的控制,確保該設(shè)備在運行過程中,能夠穩(wěn)定、可靠,進而提高其在煤炭開采中的工作效率。

      1 刮板輸送機的結(jié)構(gòu)及形態(tài)表征

      1.1 主要結(jié)構(gòu)

      就目前而言,當(dāng)下在進行煤礦開采過程中,其刮板輸送機的構(gòu)成主要如圖1所示。

      圖1 刮板輸送機的主要構(gòu)成

      隨著當(dāng)下時代的不斷發(fā)展,相應(yīng)的在煤礦開采過程中,其機械化水準也在不斷的發(fā)展提高中,目前,在煤礦開采過程中,刮板輸送機中的長度也在不斷的增加中,當(dāng)下,其最長長度約為450m。

      1.2 形態(tài)表征

      對于刮板輸送機的形態(tài)表征,主要是指其在工作過程中表現(xiàn)出來的一種形態(tài)。同時,又由于在刮板輸送機的整體構(gòu)成中,占據(jù)主要部位的則是機身,因此,所說的刮板輸送機的形態(tài)表征,實際上就是其內(nèi)部機身所呈現(xiàn)出來的一種形態(tài)。其中,機身的主要構(gòu)成部位是中部槽,在中部槽與中部槽之間,采用鉸接的形式進行連接,其連接的部件則是啞鈴銷。在實際工作過程中,機身中的中部槽,其結(jié)構(gòu)分布比較對稱,即:前后、左右均屬于對稱結(jié)構(gòu),基于此,在對其進行形態(tài)表征的研究時,其研究節(jié)點的選取可以是該結(jié)構(gòu)兩邊的中心部位。刮板輸送機的形態(tài)表征狀況,具體如圖2所示,在圖中,將每一個節(jié)點進行連接以后,形成一個曲線,該曲線即是刮板輸送機的形態(tài)表征曲線。

      圖2 刮板輸送機形態(tài)表征

      2 刮板輸送機直線度檢測方法

      刮板輸送機在工作過程中,主要的功能是在軌道上進行來回運動,而這也是采煤機在實際工作中的主要體現(xiàn)?;诖耍軌虬l(fā)現(xiàn)采煤機在進行實際工作時,其工作軌跡剛好是能夠體現(xiàn)出刮板輸送機的直線度。在實際的煤炭開采過程中,在機身中,中部槽與中部槽之間,是通過啞鈴銷實現(xiàn)的,其角度偏差一般不會大于2°。本文在研究過程中,所采用的原理是航位推測,之后,根據(jù)其實際工作狀況以及所選用的中部槽的實際相關(guān)尺寸,開始實時監(jiān)測刮板輸送機的直線度。但是,在實際對其監(jiān)測過程中,還將會用到捷聯(lián)慣導(dǎo)裝置,由于該裝置在使用過程中,會存在一定的安全隱患,因此,為了確保在使用該裝置的過程中,能夠安全可靠,因此,需要在使用過程中,將該裝置安放在防爆箱中,同時,還需要再將其進行固定,一般固定的位置是在采煤機上,與此同時,為了監(jiān)測其在軌道上的工作速度,還需要在其工作的軌道上,安裝有相應(yīng)的加速度傳感器。

      所謂的航位推測技術(shù),其主要是依據(jù)某一時刻中,某點所處的位置坐標,之后,再根據(jù)測量出的該點在工作中移動的方向以及移動的距離,進而預(yù)測出在下一時刻里,該點的具體位置坐標。捷聯(lián)慣導(dǎo)裝置的內(nèi)部主要含有的零部件主要有:線加速度器(3 個)、速率陀螺(3 個)、微型計算機,基于此,再結(jié)合相應(yīng)的軟件系統(tǒng),就能夠?qū)崿F(xiàn)對其精確定位。刮板輸送機監(jiān)測直線度的具體原理示意圖如圖3所示。

      圖3 刮板輸送機檢測原理

      在實際的工作過程中,會產(chǎn)生明顯振動的裝置有:回采工作面采煤機、刮板輸送機以及液壓支架,這些裝置在進行工作時,將會影響測量結(jié)果的精準性。那么,為了避免此種現(xiàn)象帶來的后果,提高其測量的精確性,就需要將測量的結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)置算法的基礎(chǔ)上,再次進行傅里葉變換,在變換過程中,將剔除掉振動噪聲帶來的影響。

      依據(jù)Rodrigues 算法,能夠計算出一些向量數(shù)據(jù),如根據(jù)已知的某空間向量,再依據(jù)該算法,就能夠計算出該向量圍繞著另外一個向量旋轉(zhuǎn)一定的角度以后的向量值。因此,在該算法的基礎(chǔ)上,就能夠依據(jù)所收集以及監(jiān)測到的一些數(shù)據(jù),計算出該采煤機的相關(guān)狀態(tài),在此基礎(chǔ)上,就能夠得出此過程中刮板輸送機的狀態(tài)如何。在對相關(guān)數(shù)據(jù)進行計算時,其選取的基礎(chǔ)節(jié)點為:中部槽兩邊的中點處,根據(jù)所選擇的參考節(jié)點,就能夠計算出其他節(jié)點中的詳細信息資料。中部槽的規(guī)格尺寸屬于已知,在結(jié)合航位推測理論,并且,依據(jù)中部槽的相關(guān)尺寸,將其長度,作為相鄰節(jié)點與節(jié)點之間,在水平方向上的步長;而其在豎直方向的步長,則選擇的是其厚度尺寸;而方位角的選擇,則是依據(jù)節(jié)點之間在水平以及垂直方向中的偏角。要想實現(xiàn)對中部槽間歇狀態(tài)的計算,其主要的依據(jù)有2個,一個是通過加速度傳感器所監(jiān)測到的相關(guān)數(shù)據(jù)信息,另外一個則是分解模型,之后,再根據(jù)航位推測原理,最終能夠?qū)伟遢斔蜋C的機身狀態(tài)狀況進行有效的識別。

      3 刮板輸送機直線度控制方法

      本文在對刮板輸送機的直線度進行研究的時候,是在PID控制技術(shù)的基礎(chǔ)上進行實現(xiàn)的。因為在實際的煤炭開采過程中,其工作環(huán)境相對來說比較復(fù)雜多變,因此,在矯正機身時,用到的一些參數(shù),如:液壓缸中的液壓油壓力、流量等,這些統(tǒng)統(tǒng)屬于變量,因此,如果用恒定的PID 參數(shù)完成工作是不可行的?;诖?,為了提高其工作效率,在模糊算法的基礎(chǔ)上,優(yōu)化以及調(diào)整了PID 中的相關(guān)參數(shù),之后,在此基礎(chǔ)上,就能夠較為精確地控制不同液壓缸中的流量等,進而保障能夠精確掌控機身的位置,保障機身幾乎均在一條水平線上。因此,刮板輸送機在對其直線控制過程中,具體的控制過程如圖4所示。其中,在該圖中,中部槽節(jié)點的編號分別為:i-1,i,i+1;而對應(yīng)節(jié)點中,需要被調(diào)整的位移量分別為:Δyi-1,Δyi,Δyi+1。

      圖4 刮板輸送機直線度控制過程

      在控制系統(tǒng)中,在進行下一步的指令下達時,其依據(jù)就是計算出的調(diào)整量,基于此,就能夠?qū)崿F(xiàn)液壓缸的運動,促使刮板輸送機的機身能夠在正確的位置上進行工作。要想實現(xiàn)以上一系列的運作,就需要在此過程中,實時監(jiān)測刮板輸送機的直線度,與此同時,還需要將監(jiān)測到的相關(guān)結(jié)果在控制器中進行反饋,之后進行不斷的循環(huán)往復(fù),最終使得直線度能夠符合相關(guān)的要求。上述一系列的調(diào)整過程,即是閉環(huán)控制。在PID技術(shù)上的直線度控制原理具體如圖5所示。

      圖5 基于PID技術(shù)的直線度控制原理

      4 檢測方法的工程應(yīng)用研究

      4.1 工程概況

      依據(jù)煤礦的實際開采工作,將監(jiān)測直線度的方法應(yīng)用在其中,同時,并對其最終檢測結(jié)果進行檢測。在本文的研究中,所選用的設(shè)備分別為:MG900/2395-WD 型號的采煤機、ZY16000/23/43D 型號的液壓支架(141 架)、SGZ1250/3x1000 型號的刮板輸送機。除此之外,還包含有SZZ1350/525 型號的轉(zhuǎn)載機、PLM450型號的破碎機。

      4.2 直線度檢測精度對比

      為了驗證本篇文章研究結(jié)果的精準性,分別采用兩種方法對其進行檢測,第一種是在回采工作面中,沒有矯正刮板輸送機;第二種則是采用了PID控制技術(shù),監(jiān)控直線度,除此之外,還利用全站儀檢測了刮板輸送機的平直度,之后,對獲取到的相關(guān)信息進行不同方位的對比,即:水平和豎直。在整個的檢測過程中,其所選用的基準則是位于中間部位的75號支架,最終發(fā)現(xiàn),最終測量出來的結(jié)果,無論是在水平還是在豎直方向上的直線度,均存在一些偏差。采用兩種檢測方法對直線度進行檢測以后,其最終檢測結(jié)果具體如圖6所示。

      圖6 兩種直線度檢測方法結(jié)果的對比

      由圖6 能夠得知,這兩種不同的檢測方法,其最終的檢測結(jié)果基本上均相同,但是仍存在一定的偏差,通過圖6 能夠看出,其最大偏差在50mm 以內(nèi),表明在對其進行檢測時,是正確的。根據(jù)得出的較為合理的檢測結(jié)果,對刮板輸送機進行矯正處理。

      通過實際案例,驗證刮板輸送機直線度控制方法是否真是可靠。在系統(tǒng)運作初期,先不使用直線度控制系統(tǒng),之后,經(jīng)過一段時間以后,開始使用該系統(tǒng),工作一段時間以后,整個系統(tǒng)均關(guān)閉,之后對其進行驗證,具體所得的結(jié)果如圖7所示。其中,前1~3h以及后8~10h 沒有使用直線度控制系統(tǒng);中間4~7h 直線度控制系統(tǒng)開始使用。根據(jù)圖7能夠看出,設(shè)備的直線度在使用該系統(tǒng)前后,其直線度偏差已經(jīng)從600mm降到了300mm。

      圖7 直線度控制系統(tǒng)開啟前后的直線度偏差

      5 結(jié)語

      在采煤機中,安裝有捷聯(lián)慣導(dǎo)裝置,同時,在航位推測原理的基礎(chǔ)上,實時監(jiān)測設(shè)備的姿態(tài),之后根據(jù)檢測的結(jié)果,及時地進行調(diào)整,以上便是刮板輸送機直線度的控制方法。根據(jù)檢測得出的相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)存在一定的振動及噪聲,因此,需要采用傅里葉變換進行降噪處理,進而確保最終計算結(jié)果的精準性。在對機身的姿態(tài)進行調(diào)整時,所選用的方法是在模糊算法的基礎(chǔ)上的PID 控制參數(shù)動態(tài)調(diào)節(jié),其最終目的就是提高機身的直線度。對直線度控制系統(tǒng)開啟前以及開啟后的狀況進行對比,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在對機身的直線度進行改進的時候,效果較為明顯。

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