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      軌道車輛用橫向止檔的研制

      2024-03-29 06:18:16劉湘黔程海濤
      橡膠工業(yè) 2024年3期
      關(guān)鍵詞:橡膠材料硫化橡膠

      常 浩,李 禹,劉湘黔*,葛 琪,程海濤

      (1.湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院,湖南 長沙 410151;2.株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007)

      由于具有獨(dú)特的物理和化學(xué)特性,橡膠材料在軌道車輛轉(zhuǎn)向架懸掛系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。在轉(zhuǎn)向架懸掛系統(tǒng)中,設(shè)置在車體與構(gòu)架之間的橫向止擋如圖1所示。當(dāng)車輛通過彎道時(shí),橫向止擋能夠有效減緩車體的橫向振動,確保車輛行駛的舒適性和平穩(wěn)性,同時(shí)防止車體出現(xiàn)過大的橫向位移,保障行車安全[1-5]。

      圖1 橫向止檔的安裝示意Fig.1 Diagram of installation of lateral stop

      本工作基于Abaqus軟件,在滿足客戶各項(xiàng)要求的前提下開發(fā)一種結(jié)構(gòu)緊湊型橫向止檔,其間針對試制過程中出現(xiàn)的問題提出相應(yīng)的解決措施,順利完成產(chǎn)品試制,并通過型式試驗(yàn)驗(yàn)證該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的可靠性,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和裝車,這對類似產(chǎn)品的開發(fā)具有參考性[6-8]。

      1 橫向止檔的技術(shù)要求

      橫向止檔是由金屬底板(簡稱底板)、橡膠層和頂部耐磨板(簡稱耐磨板)在一定硫化條件下加工而成的。其底板和橡膠層的設(shè)計(jì)主要包括剛度計(jì)算、強(qiáng)度校核以及疲勞壽命預(yù)測等[9]。本工作需要的橫向止檔在限定輪廓尺寸的前提下,有較高的剛度要求,其剛度非線性明顯。

      通過前期的仿真計(jì)算,本工作橫向止檔采用底板與耐磨板之間夾橡膠層的“三明治”結(jié)構(gòu),如圖2所示。該結(jié)構(gòu)采用在橡膠層中部打孔的方式實(shí)現(xiàn)變剛度的目標(biāo),耐磨板可以保障縱向滑動的靈活性。

      圖2 橫向止檔的結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Diagram of structure of lateral stop

      2 有限元仿真分析

      在橫向止檔的開發(fā)中,有限元技術(shù)的應(yīng)用極大地縮短了產(chǎn)品的開發(fā)周期,減少了試驗(yàn)設(shè)備的投入,降低了開發(fā)成本。通過有限元仿真分析可靈活調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)直至各項(xiàng)性能滿足要求,且能有效避免產(chǎn)品出現(xiàn)應(yīng)力集中[10]。

      2.1 有限元模型的建立

      橫向止檔的有限元模型采用簡化后的實(shí)體全模型(見圖3),底板和耐磨板采用C3D8R單元進(jìn)行模擬,橡膠層采用C3D8H單元進(jìn)行模擬,底板網(wǎng)格數(shù)量為5 640,耐磨板網(wǎng)格數(shù)量為8 460,橡膠層網(wǎng)格數(shù)量為46 389。

      圖3 橫向止檔的有限元模型及加載方式Fig.3 Finite element model and loading method of lateral stop

      2.2 橡膠材料的超彈性模型及性能

      根據(jù)橫向止檔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其橡膠材料采用天然橡膠膠料,本構(gòu)模型采用超彈性本構(gòu)模型,相應(yīng)的Mooney-Rivlin參數(shù)如下:邵爾A型硬度60 度,C100.269 MPa,C010.065 MPa,D10.000 1。這些數(shù)據(jù)來源于株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司的材料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

      橫向止檔橡膠材料的物理性能如表1所示。

      表1 橡膠材料的物理性能Tab.1 Physical properties of rubber material

      橫向止檔底板由Q345B低碳合金鋼板與螺栓焊接而成,耐磨板采用錦綸66材料,二者的材料性能要求分別如表2和3所示。

      表2 底板材料的性能要求Tab.2 Property requirements of bottom plate material

      表3 耐磨板材料的性能要求Tab.3 Property requirements of wear-resistant plate material

      2.3 載荷與邊界條件

      加載過程貼近實(shí)際,采用底板固定及橫向施加載荷的方式(見圖3)。

      3 結(jié)果與討論

      3.1 結(jié)構(gòu)可靠性

      橫向止檔的橫向載荷-變形曲線如圖4所示,在橫向極限載荷下橫向止檔的應(yīng)變和應(yīng)力云圖如圖5所示。

      圖4 橫向止檔的橫向載荷-變形曲線Fig.4 Lateral load and deformation curves of lateral stop

      圖5 在橫向極限載荷下橫向止檔的應(yīng)變和應(yīng)力云圖Fig.5 Strain and stress nephograms of lateral stop under lateral ultimate load

      從圖4可以看出,橫向止檔的試驗(yàn)和仿真橫向載荷-變形曲線基本吻合,該橫向止檔的結(jié)構(gòu)能夠較好地滿足變剛度的設(shè)計(jì)要求。

      從圖5可以看出:在橫向極限載荷下橫向止檔橡膠層的最大應(yīng)變?yōu)?06.9%,遠(yuǎn)低于橡膠材料的拉斷伸長率;底板的最大應(yīng)力為27.62 MPa,遠(yuǎn)小于其材料的屈服強(qiáng)度;耐磨板承受的最大應(yīng)力為24.97 MPa,滿足其材料的強(qiáng)度要求。因此,橫向止檔的結(jié)構(gòu)可靠性能夠得到保證。

      3.2 產(chǎn)品試制

      本工作橫向止檔較小,且剛度性能要求較高,在試制過程中多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,通過設(shè)計(jì)、工藝、檢測等部門的合作,均得到妥善解決?,F(xiàn)將問題和解決措施簡介如下。

      (1)安裝尺寸難以保證。橫向止檔的安裝尺寸公差較小,而底板僅有3 mm厚,底板在運(yùn)輸和噴砂過程中出現(xiàn)碰撞、硫化過程中出現(xiàn)熱脹冷縮不均勻(在橡膠層挖孔部位更為明顯)現(xiàn)象均會導(dǎo)致橫向止檔的安裝尺寸變化,其中碰撞導(dǎo)致的安裝尺寸變化是隨機(jī)的,而熱脹冷縮導(dǎo)致的安裝尺寸變化則有規(guī)律可循。

      解決措施如下:橫向止檔的底板采用泡棉、氣泡袋等包裝后運(yùn)輸,采用定噴方式噴砂,從而避免變形;通過對10個(gè)橫向止檔樣品的整個(gè)加工過程的跟蹤測量,發(fā)現(xiàn)其硫化的熱脹冷縮會導(dǎo)致0.5 mm左右的變形尺寸偏差(見圖6),在產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)中將該變形計(jì)入。

      圖6 硫化后橫向止檔的變形示意Fig.6 Diagram of deformation of lateral stop after vulcanization

      (2)底板與螺栓焊接處易反酸。初始設(shè)計(jì)中橫向止檔的底板與螺栓采用點(diǎn)焊的方式固定,在硫化過程中發(fā)現(xiàn)底板與螺栓頭間隙有反酸的現(xiàn)象[見圖7(a)],影響膠粘劑的粘結(jié)性能。

      圖7 橫向止檔底板的防反酸結(jié)構(gòu)改進(jìn)Fig.7 Improvement of anti acid structure of bottom plate of lateral stop

      解決措施如下:橫向止檔的底板與螺栓采用滿焊后打磨的處理方式[見圖7(b)],既解決了反酸問題又可以避免焊縫過大影響橫向止檔的剛度。

      (3)耐磨板容易錯(cuò)位。針對橫向止檔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其硫化裝模采用倒置固定的形式,耐磨板在模具槽內(nèi)依靠自身重力定位。由于耐磨板的質(zhì)量較小,橫向止檔硫化時(shí)因高溫高壓橡膠流體的沖擊作用,會出現(xiàn)耐磨板錯(cuò)位的現(xiàn)象[見圖8(a)]。

      圖8 耐磨板固定前后的橫向止檔Fig.8 Lateral stop before and after fixation of wear-resistant plate

      解決措施如下:在放置耐磨板的橫向止檔四周添加固定卡扣[見圖8(b)],保證耐磨板準(zhǔn)確定位。

      4 型式試驗(yàn)驗(yàn)證

      根據(jù)橫向止檔的安裝位置及使用功能,本工作設(shè)計(jì)了橫向止檔的型式試驗(yàn)驗(yàn)證方案(見表4),對外觀、尺寸和材料性能檢驗(yàn)合格的橫向止檔產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證[11-12]。

      表4 橫向止檔的型式試驗(yàn)驗(yàn)證方案Tab.4 Verification scheme for type experiments of lateral stop

      4.1 橫向靜態(tài)剛度試驗(yàn)

      橫向止檔的橫向靜態(tài)剛度試驗(yàn)方案為:連續(xù)施加0~28.5 kN的3個(gè)橫向加、卸載循環(huán),加、卸載速度均為20 mm·min-1,記錄第3個(gè)循環(huán)的加載中1.5,9.2和27.5 kN載荷下的變形。

      橫向止檔的橫向靜態(tài)剛度試驗(yàn)裝置如圖9所示,橫向止檔的橫向載荷-變形特性如表5所示。

      表5 橫向止檔的橫向載荷-變形特性Tab.5 Lateral load-deformation characteristics of lateral stop

      圖9 橫向靜態(tài)剛度試驗(yàn)裝置Fig.9 Device of lateral static stiffness experiment

      4.2 摩擦試驗(yàn)

      為了確定橫向止檔的摩擦性能,驗(yàn)證縱向位移過大時(shí)橫向止檔能否及時(shí)滑動,本工作對橫向止檔進(jìn)行了摩擦試驗(yàn),試驗(yàn)裝置如圖10所示。橫向止檔的摩擦試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

      表6 橫向止檔的摩擦試驗(yàn)結(jié)果Tab.6 Friction experiment results of lateral stop

      圖10 摩擦試驗(yàn)裝置示意Fig.10 Diagram of device of friction experiment

      從表6可以看出:在不同的加載速度下,橫向止檔的打滑點(diǎn)縱向位移和摩擦因數(shù)各不相同,最大的打滑點(diǎn)縱向位移為10 mm;加載速度越大,打滑點(diǎn)縱向位移越小,加載速度為15 mm·s-1時(shí),打滑點(diǎn)縱向位移為5 mm,此時(shí)摩擦因數(shù)為0.190,仍滿足設(shè)計(jì)要求(≤0.200)。

      摩擦試驗(yàn)后的橫向止檔如圖11所示。

      圖11 摩擦試驗(yàn)后的橫向止檔Fig.11 Lateral stop after friction experiment

      從圖11可以看出,摩擦試驗(yàn)后的橫向止檔外觀良好,無開裂、脫膠和掉渣等現(xiàn)象,滿足設(shè)計(jì)要求。

      4.3 熱老化試驗(yàn)

      熱老化試驗(yàn)主要驗(yàn)證橫向止檔在較高的環(huán)境溫度下的性能變化,試驗(yàn)過程為:先將橫向止檔在70 ℃的環(huán)境中放置14 d,再在室溫環(huán)境中放置48 h,之后進(jìn)行性能檢測。橫向止檔熱老化試驗(yàn)如圖12所示。

      圖12 橫向止檔的熱老化試驗(yàn)Fig.12 Thermal aging experiment of lateral stop

      經(jīng)檢測,熱老化試驗(yàn)后橫向止檔的橫向剛度變化率約為+7%,滿足技術(shù)要求(不超過+15%),且承受橫向載荷22.25 kN時(shí),變形為11.7 mm,也滿足技術(shù)要求(≤16 mm)。

      4.4 疲勞試驗(yàn)

      完成橫向止檔結(jié)構(gòu)與剛度的匹配后,采用基于Abaqus和Endurica平臺下的多軸疲勞壽命預(yù)測方法對橫向止檔進(jìn)行疲勞壽命預(yù)測,并針對預(yù)測壽命合格的橫向止檔進(jìn)行疲勞試驗(yàn)[13]。

      疲勞試驗(yàn)是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開發(fā)階段驗(yàn)證其設(shè)計(jì)可靠性的有效手段,本工作根據(jù)橫向止檔的實(shí)際使用工況設(shè)計(jì)了如圖13所示的疲勞試驗(yàn)裝置,其模擬橫向止檔實(shí)際使用過程中同時(shí)出現(xiàn)橫向載荷和縱向位移的情況。

      圖13 疲勞試驗(yàn)裝置Fig.13 Device of fatigue experiment

      疲勞試驗(yàn)參考EN 13913—2003進(jìn)行,實(shí)時(shí)監(jiān)測橡膠層溫度,采用風(fēng)扇、空調(diào)等保障橡膠層溫度不高于40 ℃,試驗(yàn)方法如下:橫向預(yù)載為8.9 kN(靜態(tài)),縱向位移為±10 mm(動態(tài),頻率1~2 Hz),疲勞73 000次,共有7 300個(gè)小循環(huán),每個(gè)小循環(huán)包含10個(gè)周期(誤差為±10 mm),相鄰2個(gè)小循環(huán)間隔2 s進(jìn)行。疲勞試驗(yàn)后的橫向止檔如圖14所示。

      圖14 疲勞試驗(yàn)后的橫向止檔Fig.14 Lateral stop after fatigue experiment

      對試驗(yàn)后的橫向止檔進(jìn)行外觀檢查,并測量其橫向剛度和自由高度。從圖14可以看出,疲勞試驗(yàn)完成后,橫向止檔的橡膠層、耐磨板和底板均沒有裂紋和嚴(yán)重磨損等損壞,組件之間沒有開膠,外觀良好。另外,疲勞試驗(yàn)后的橫向止檔承受橫向載荷22.25 kN時(shí)變形為10 mm(要求≤16 mm),橫向剛度變化率最大為+7.56%(要求≤+15%),自由高度變化為+1.5 mm(要求<+2.5 mm)。試驗(yàn)結(jié)果表明,該橫向止檔的使用壽命能較好地滿足設(shè)計(jì)要求。

      5 結(jié)論

      (1)本工作開發(fā)的橫向止檔的剛度具有明顯的非線性,試驗(yàn)表明其結(jié)構(gòu)的可靠性高,能較好地滿足軌道車輛過彎道時(shí)的橫向變剛度要求,同時(shí)滿足車輛的動力學(xué)性能。

      (2)本工作開發(fā)的橫向止檔采用“三明治”結(jié)構(gòu),耐磨板使橫向止檔在10 mm的縱向變形時(shí)即可打滑,能有效避免因縱向大變形導(dǎo)致橫向止檔的剪切力過大,從而延長橫向止檔的疲勞壽命,降低其全生命周期成本。

      (3)本工作橫向止檔的開發(fā)充分考慮了底板運(yùn)輸碰撞、工藝規(guī)程和硫化變形(尤其橡膠層的挖孔等結(jié)構(gòu)會影響橡膠層收縮率和底板熱脹冷縮均勻性)等多方面因素對產(chǎn)品性能的影響,產(chǎn)品的性能穩(wěn)定。

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