東湖興紡織有限公司
劉文博 孫先會 楊現(xiàn)實 汪志艷
通過對TMFD81L 型自調(diào)勻整并條機(jī)的使用,總結(jié)了該機(jī)型自調(diào)勻整系統(tǒng)的一些使用經(jīng)驗。
(1)密碼設(shè)置管理。UQA 系統(tǒng)默認(rèn)密碼必須由4 位數(shù)字組成,在生產(chǎn)運(yùn)行中,質(zhì)量管理部門必須設(shè)置密碼以加強(qiáng)質(zhì)量管理,并定期對密碼進(jìn)行修改優(yōu)化,防止外泄。并建立專門的文檔用以管理,避免密碼丟失帶來操作上不必要的麻煩。
(2)棉條超大定量設(shè)置應(yīng)用。TMFD81L 型并條機(jī)自調(diào)勻整系統(tǒng)默認(rèn)棉條定量目標(biāo)上限為40.00 g/5 m,實測定量輸入上限為40.00 g/5 m。我公司生產(chǎn)轉(zhuǎn)杯紡49.2 tex 品種時,根據(jù)生產(chǎn)需求,末并實際定量達(dá)到(40.48±0.2)g/5 m,超過該機(jī)上限。解決措施:將目標(biāo)定量按照工藝設(shè)計目標(biāo)定量的二分之一計算出新的目標(biāo)定量,作為勻整的目標(biāo)定量控制指令,同樣將測得實際定量也按照其二分之一的數(shù)據(jù)輸入到實測定量。如目標(biāo)定量為40.48 g/5 m,則根據(jù)計算輸入20.24 g/5 m,測得實際定量為40.78 g/5 m,則根據(jù)計算輸入20.39 g/5 m 即可解決該問題。我們通過長期對勻整后的定量進(jìn)行跟蹤,采用該方法效果良好,生產(chǎn)的熟條定量穩(wěn)定,并條機(jī)實際輸出定量達(dá)到40.43 g/5 m,可滿足生產(chǎn)需求,該問題得到解決。
(3)導(dǎo)條器的解決方法。TMFD81L 型并條機(jī)自調(diào)勻整系統(tǒng)FP 電壓值一般要求控制在2 000 mV~6 000 mV 時效果較為理想,我公司轉(zhuǎn)杯紡因生產(chǎn)需求,熟條定量設(shè)計為28 g/5 m,現(xiàn)有導(dǎo)棉器不能夠滿足規(guī)定的電壓值要求,電壓達(dá)到7 000 mV 左右,造成傳感器損壞情況較多。解決措施:FP電壓值要保證在2 000 mV~6 000 mV,就必須使用合適的導(dǎo)棉器,依據(jù)FP 傳感器為壓力傳感器的特性,我們采用在導(dǎo)棉器固定螺釘上加裝自制塑料小墊圈的辦法加大了導(dǎo)棉器原來的容納體積,減少棉條對傳感器壓片的壓力,使電壓值達(dá)到4 500 mV 左右,通過跟蹤試驗,改后棉條定量穩(wěn)定,從而解決了傳感器損壞問題。
(4)FP 零點(diǎn)電壓的校準(zhǔn)方法。在生產(chǎn)粘膠14.8 tex 品種過程中,發(fā)現(xiàn)末并個別機(jī)臺發(fā)生經(jīng)常性質(zhì)量報警情況,測試質(zhì)量合格,通過排查發(fā)現(xiàn)FP 零點(diǎn)電壓出現(xiàn)嚴(yán)重偏差,達(dá)到200 mV 以上,造成報警較多。解決措施:通過對FP 零點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定結(jié)合調(diào)整FP 傳感器前置放大器零點(diǎn)調(diào)節(jié)螺釘,使FP 零點(diǎn)電壓達(dá)到10 mV 以內(nèi),并對該電壓重新進(jìn)行零點(diǎn)標(biāo)定后報警次數(shù)明顯減少。