龐楊明,鄧樟林,雷善植,龐雄峰,李 勇,賴金力
(南寧軌道交通運營有限公司,廣西 南寧 530000)
濾油機在地鐵工程車等動力設備中應用廣泛,其性能直接影響設備的運行安全,隨著對動力設備運行可靠性要求的提高,對濾油機清潔功能的要求也越來越高[1]。
目前已有較多有關過濾油機的研究,如馬紅麟等[2]人提出了一種高效的HEP100S 型三級變壓器油真空濾油機,其優(yōu)勢在于抽真空速率大、過濾精度高、凈化效率高;張賢明等[3]設計出了TY-II 型透平油專用濾油機,該結構結合了主流脫水方法,能夠有效提高脫水效率。國外PALL 公司提出離子交換與真空分離相融合,能把油液中絕大多數(shù)雜質(zhì)去除的方法[4];Pavan Kumar[5]提出了一種基于靜電作用提高原油脫水效率的方法,該方法可大大提高脫水效率。
地鐵工程車每年在隧道中作業(yè)量較大,作業(yè)工況差,發(fā)動機等關鍵部件運行對油質(zhì)有嚴格標準[6],針對地鐵工程車維護保養(yǎng)需求,每年均有油脂需進行更換,對其關鍵部件進行維護保養(yǎng),但生產(chǎn)物料成本較大,已經(jīng)不符合地鐵行業(yè)提出的降本增效需求。針對地鐵工程車作業(yè)量大,使用率高,在工況較差的隧道下作業(yè),油脂未到更換周期,油脂中已增加較多機械雜質(zhì),而機械雜質(zhì)嚴重磨損工程車機體,縮短工程車使用壽命。
本研究在滿足工程車正常維護保養(yǎng)需求的基礎上,探索延長油脂更換周期的可行性,降低生產(chǎn)成本,設計出一種新型濾油機,并通過試驗驗證了其濾油效果好,可過濾較多的顆粒狀雜質(zhì),在一定程度上降低顆粒狀雜志對發(fā)動機的損傷,延長機體使用壽命,可適當延長油脂使用時間,降低生產(chǎn)成本。
濾油機的結構由壓力表、油氣筒端蓋、安全閥、出油管、油氣筒(含精濾)、小車、油泵、泵支撐架、粗濾裝置、進油管、電機支撐架、泵-電機連接架、齒輪套、電機等組成,如圖1 所示。濾芯作為核心部件,選用蜂窩胞元結構來實現(xiàn)過濾顆粒狀雜質(zhì)功能,再根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)工作要求、作業(yè)工況、濾油流量等信息,選擇管道、電機型號等關鍵部件,利用Solidworks 完成整體設計。
其工作原理如下:油氣筒5 焊接于工具小車6,電機14 通過電機支撐架11 固定于工具小車6 上,電機14 輸出端與齒輪泵7 輸入端通過齒輪套13 同軸齒輪嚙合連接,可根據(jù)不同工作需求,改變傳動比,也可起到調(diào)節(jié)流量的作用。通電后,電機14 轉動,通過齒輪嚙合帶動齒輪泵7 將廢油從吸油管11 中吸油,廢油經(jīng)過粗濾裝置9 可過濾廢油中較大的顆粒狀機械雜質(zhì),再通過油管流進油氣筒2 中進行再次過濾。電機轉速變化會影響廢棄油脂流量大小、工作效率及過濾效果,濾芯精度等級不同,孔徑和孔數(shù)不同,也會影響廢棄油脂流量大小、工作效率及過濾效果,因此濾油機可根據(jù)不同油脂以及工作效率等要求,調(diào)節(jié)轉速和濾芯精度,滿足不同生產(chǎn)需求。
濾油芯作為濾油機的關鍵部件,其結構的性能直接影響其工作效果。本設計根據(jù)蜂窩胞元構成的超材料結構具有優(yōu)秀的力學特性,以提高增強其面內(nèi)的承載能力,如圖2 所示,解決了因橫向壁厚較薄時引起結構縱向的坍塌問題和穩(wěn)定過濾問題。機油濾芯精度[10]一般選取范圍為5~25 μm。
圖2 濾芯結構示圖
由于進油管道在真空負壓作用下油液流速快,進油通道一般應小于或等于出油管道直徑,故只需計算出油管道即可,該管道的直徑與液壓泵公稱流量、回油管道流速相關[7],選取CVTt-F308 齒輪泵備件,公稱排量4~20.4 L/min,算出油管道直徑。出油管道直徑:
式中,Q為濾油機公稱流量,L/min;u為流速,m/s;一般按液壓系統(tǒng)的回油管道流速,u=1.5~2.5 m/s;?為管道直徑,mm。
由上式計算可得出油管直徑為20.7~60.3 mm,選取25 mm 直徑的PVC 管道。
軟管的壓力范圍一般為0.6~32.0 MPa,根據(jù)公式(2)得,功率在0.14~7.5 kW。
式中,N為功率,kW;P為壓力,MPa;Q為公稱流量,L/min。
因此,考慮經(jīng)濟性以及工作效率,選得電機及參數(shù)見表1。
表1 電機參數(shù)
均勻攪拌后的廢油,可近似看作密度均勻的液體,取相同體積的油脂進行質(zhì)量測量,所測結果可近似作為真實油脂質(zhì)量。根據(jù)參考文獻[8]可知,通過廢棄油脂的過濾效率間接在一定程度上反映濾油裝置性能,濾油機過濾效率越高,濾油裝置過濾效果越好,表明過濾后的油脂所含顆粒狀雜質(zhì)含量越少,因此過濾效率作為濾油機過濾性能的評價指標之一。過濾效率是指一定油液均勻攪拌后,過濾前后污物質(zhì)量比值的百分數(shù),將油液均勻攪拌后,取相同體積的油脂進行稱重,過濾效率可通過同體積油脂質(zhì)量進行計算,即
式中,η為過濾效率,%;m為50 mL 新油重量,g;m1為50 mL 過濾后廢油重量,g;m2為50 mL 過濾前廢油重量,g。
根據(jù)上述濾油機工作原理分析,轉速、濾芯精度均能影響過濾效果和工作效率,本次試驗以轉速、濾芯精度為因素,濾芯由于過濾膜以及孔道大小不一[9],也會影響廢油過濾效果,因此本試驗以電機轉速、濾芯精度等級作為試驗因素,過濾效率為試驗指標開展試驗。
本次試驗所需試驗樣機1 臺,1 L 新油,80 L 廢棄油脂,重復測量20 次,測得50 mL 廢油平均質(zhì)量為46.75 g,50 mL 新油平均質(zhì)量為38.05 g,50 mL 容量量杯5 個,5 L 容量量杯1 個,廢油桶3 個,精度0.001 g 電子稱1 個,抹布若干。
本次試驗轉速根據(jù)電機功能,選取范圍為720~1450 r/min,濾芯精度[9]一般選取范圍為5~25 μm。為了降低操作誤差帶來的影響,適當增加試驗次數(shù),同因素同水平做2 組試驗,總共需做24 組試驗,單組試驗需要同一因素同一水平下重復試驗5 次,并取5 次試驗數(shù)據(jù)的平均值作為單組試驗的結果,設計方案及試驗結果見表2。
表2 試驗結果
利用SPSS 軟件對試驗數(shù)據(jù)進行分析,得到分析結果見表3。由表3 可知電機轉速、濾芯精度均對廢油的過濾效率具有高度顯著影響;影響因子電機轉速和濾芯精度交互作用對過濾效果影響不顯著,可忽略不計。由表中F值可知,電機轉速F值為16.42,濾芯精度F值為26.35,影響過濾效率的因素主次順序為濾芯精度>電機轉速。
表3 主體間效應檢驗
根據(jù)圖3 可知,當濾芯精度一定時,電機轉速越小,過濾效率越高,廢油的過濾效果越好;當電機轉速一定時,精度越低,過濾效率越高,廢油的過濾效果越好。條件有限,無法開展更為精確的試驗,即使可以通過理論計算所得最適濾芯精度,由于考慮到加工成本,更為高精度的濾芯加工成本高,不符合公司降本增效目標,無法準確復現(xiàn),只能根據(jù)現(xiàn)有實際情況選擇適合參數(shù)進行驗證性試驗。
圖3 不同因素對過濾效率試驗結果
由于地鐵工程車計劃檢修時間有限,本次試驗還需驗證濾油機的工作效率是否滿足生產(chǎn)需求。由于現(xiàn)有10 μm 精濾庫存量較大,為響應降本增效的號召,優(yōu)先選取10 μm 精濾,電機轉速為720 r/min 開展驗證性試驗,利用比重計測量密度,重復試驗10 次,現(xiàn)場見圖4。
圖4 試驗現(xiàn)場
試驗結果見表4,由表4 可知,濾油機平均過濾效率為95.3461%,根據(jù)文獻[10]可知,過濾效率不小于95%時,濾油機對于機械雜質(zhì)的過濾性能可滿足油脂潤滑需求。濾油機平均工作效率為16.95 L/min,工程車計劃檢修時間為2 個工作日,濾油機工作效率可滿足生產(chǎn)需求。
表4 驗證試驗結果
綜上所述,選取10 μm 精濾,電機轉速為720 r/min時,無需再額外采購精度更小的濾芯,可節(jié)省更多采購成本,濾油機工作效率及過濾效果均可滿足生產(chǎn)需要。
(1)為落實公司降本增效要求,節(jié)省生產(chǎn)物資消耗,設計了具有蜂窩胞元結構濾油芯的濾油機,對管道直徑選擇直徑為20 mm 的PVC 管,選用電機型號為YE3-90L-1.5KW-B14-4P。機械雜質(zhì)過濾效果達標,若檢測油脂其他化學指標也達到可重復使用的標準,就可適當延長油脂更換時間,每年節(jié)省大量生產(chǎn)物料消耗成本。
(2)為了確定濾油機過濾效率影響因素的具體參數(shù),對濾油機進行試驗,試驗結果表明:電機轉速及濾芯精度對過濾效率有高度顯著性影響,2 個因素之間的交互作用對過濾效率的影響可忽略不計,根據(jù)F值大小可知,影響過濾效率的因素主次順序為濾芯精度>電機轉速。
(3)根據(jù)驗證試驗結果可知,選取10 μm 精濾,電機轉速設定為720 r/min 時,濾油機過濾效率為95.3461%,可過濾直徑較大的機械雜質(zhì),降低磨粒雜質(zhì)對工程車關鍵部件的傷害,延長工程車備件更換周期,減少大量更換備件成本,符合降本增效的預期目標;而通過驗證試驗可知濾油機工作效率為16.95 L/min,也可滿足工程車維護保養(yǎng)需求。