浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司 李宏梅 張 巖
某省內(nèi)大部分燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組均處于長期調(diào)停備用狀態(tài)。在聯(lián)合循環(huán)的主要部件中,除去發(fā)電機之外,余熱鍋爐、主蒸汽管路、汽輪機以及燃機本體內(nèi)部均存在一定量的腐蝕生銹。極大地影響了機組使用壽命,同時對相對老舊的機組帶來了更加嚴重的安全隱患。某燃機電廠在多年不斷的探索和積累過程中,不斷改進并且總結(jié)形成了自己獨有的一套保養(yǎng)技術(shù),本文將本單位機組在長期停運期間保養(yǎng)的做法進行闡述。
機組停機備用期間主要是以電化學腐蝕為主,主要是控制金屬表面相對濕度≤60%或含氧量≤2%[1]。由于設(shè)備管路容積中存在低點,或者彎頭存在排不凈的積水,以及處在陰雨季節(jié)本身環(huán)境濕度較大。當這些條件滿足時,會在金屬表面發(fā)生相應(yīng)的氧化還原反應(yīng)。由于每個電廠都會在機組運行過程中通過加氨來提高爐水pH 使其弱堿化,那么一般發(fā)生的腐蝕為吸氧腐蝕。在系統(tǒng)內(nèi)濕度和含氧量超標的情況下,其腐蝕主要是飽和水膜中鐵被氧化生成Fe2O3和Fe(OH)3。發(fā)生反應(yīng):Fe(OH)3+e →Fe(OH)2+OH- 和Fe2O3+2e+H2O →FeO+2OH-,使高價鐵再還原成低價鐵,其代價是作為陽極的鐵被腐蝕,同時高價氧化鐵在還原成磁性氧化鐵時還要放出氧氣,增加了系統(tǒng)中含氧量,隨著系統(tǒng)中含氧量上升加速金屬表面腐蝕,其腐蝕速度一般要比運行期間快得多[2]。
2016年12月29日,#6爐高壓系統(tǒng)水壓試驗時高壓蒸發(fā)器鰭片管出現(xiàn)滲漏情況,通過割管發(fā)現(xiàn)鰭片管存在比較明顯的結(jié)垢及腐蝕跡象(如圖1、圖2所示)。
圖1 割管洗前照片
圖2 割管洗前后照片
機組備用期間采用濕法充氮保養(yǎng)。水側(cè)保養(yǎng)是在機組停爐前2h 增加爐水的氨和聯(lián)安的加入量,調(diào)節(jié)爐水的pH 值大于10.0以上。汽側(cè)采用充氮保養(yǎng),通過采購的瓶裝氮氣接入余熱鍋爐各個熱力系統(tǒng),在首次充氮時壓力略高,需要對爐內(nèi)氧氣進行置換,待含氧量小于2%后,采用維持微正壓的方式進行間歇性充氮,保證其壓力在(0.01~0.05MPa)。
常規(guī)采用瓶裝氮氣供氣來實施保養(yǎng),其供氣源有限。例如,汽輪機主蒸汽管路、凝汽器本設(shè)備以及燃機各個受熱面流通通道。這些強度較高的鋼材在具備濕度、含氧存在時,與普通的低碳合金鋼并無區(qū)別,在長期停用的過程中都會存在吸氧腐蝕(如圖3所示)。
圖3 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)一體化充氮保養(yǎng)簡圖
為及時解決濕法充氮保養(yǎng)存在的氮氣氣源問題,設(shè)計配置1套600m3/h 的制氮裝置,制氮裝置設(shè)計壓力>0.3MPa,流量>100m3,制氮純度>99%,以滿足對鍋爐停爐冷爐過程快速充氮和保養(yǎng)期間持續(xù)充氮的能力,控制熱力系統(tǒng)內(nèi)部氣側(cè)含氧量≤2%。
一是改變余熱鍋爐充氮方式。制氮機系統(tǒng)安裝后,在采用濕法充氮保養(yǎng)時,在鍋爐停爐后余壓低于0.5MPa 前及時向系統(tǒng)內(nèi)充入氮氣,啟動制氮系統(tǒng)以維持充氮壓力在0.1~0.3MPa 之間,始終維持爐內(nèi)管壁氮氣壓力在0.1MPa 以上(見表1)。
表1 改造前后充氮情況數(shù)據(jù)表
二是凝汽器以及主汽管道充氮。汽輪機主蒸汽管路布置沿途管線較長,每段管路上都在低點以及彎頭處設(shè)置了疏水氣動門。因此,在鍋爐進行充氮保養(yǎng)后,主蒸汽管路進口側(cè)已經(jīng)隔絕了氧氣的漏入,在此基礎(chǔ)上考慮到所有主蒸汽管路上的疏水閥門,均最終流入凝汽器的疏水擴容器,經(jīng)過凝汽器底部流入凝汽器內(nèi)部直至汽輪機。
綜上,對主蒸汽管路充氮時,無須隔離其管路上的疏水氣動閥前隔離閥保壓。而是將疏水閥門開啟。將氮氣通過疏水流入底部的疏水擴容器,進入凝汽器最后從凝汽器、汽輪機的“唯一間隙軸封”處流出。
三是燃機本體以及爐膛內(nèi)保養(yǎng)。除了蒸汽管道相關(guān)的金屬層需要用氮氣保壓來趕走氧氣,燃機本體通道(燃氣管路除外)以及余熱鍋爐爐膛內(nèi)也是處于有氧腐蝕的環(huán)境中。為提升爐膛煙氣側(cè)受熱面管道使用壽命,從鍋爐充氮保養(yǎng)管路中接了一路引入鍋爐,以便在停爐備用期間對爐膛進行充氮操作以減緩氧腐蝕(見表2)。
表2 9E 與9F 機組余熱鍋爐保養(yǎng)方法對比情況表
一是保養(yǎng)液中爐水沖洗次數(shù)、F+濃及水樣透明度明顯改善。首次啟爐前保養(yǎng)液水樣指標見表3。
表3 首次啟爐前保養(yǎng)水樣指標情況
二是機組長期停運后,首次啟爐改造前后汽水運行指標對比數(shù)據(jù)見表4。
表4 首次啟爐改造前后汽水運行指標對比數(shù)據(jù)
三是啟動過程爐水鐵離子對比。氮氣瓶充氮保養(yǎng)后與制氮機充氮保養(yǎng)后,#6爐高壓系統(tǒng)啟動過程爐水對比如圖4所示。
圖4 #6爐高壓系統(tǒng)啟動過程爐水前后對比圖
氮氣瓶充氮保養(yǎng)后與制氮機充氮保養(yǎng)后,#6爐低壓系統(tǒng)啟動過程爐水對比圖如圖5所示。
圖5 #6爐高低壓系統(tǒng)啟動過程爐水前后對比圖
評估結(jié)果:制氮機充氮保養(yǎng)后,啟動過程中不僅各系統(tǒng)爐水清澈,而且爐水鐵離子全部合格(見表5)。
表5 #1爐熱態(tài)沖洗水樣數(shù)據(jù)
四是汽機停運,盤車投運后,立即對凝汽器汽側(cè)進行放水同時進行氮氣置換,在凝汽器真空破壞閥處、熱井放水閥處檢測氧氣濃度小于2%,置換完成。對凝汽器水樣的數(shù)值記錄如下(見表6)。
表6 沖轉(zhuǎn)階段,凝汽器水樣數(shù)據(jù)
五是鍋爐汽水系統(tǒng)采用制氮機充氮保養(yǎng)方式。逐步形成余熱鍋爐汽水系統(tǒng)制氮機“三控一保”充氮保養(yǎng)操作法?!耙豢亍保哄仩t停運前,操作氨泵,控制爐水pH 值9.5~9.8;“二控”:鍋爐停運后,操作除氧循環(huán)泵,控制爐水含氧量小于20ug/L?!叭亍保哄仩t充氮前,控制好汽水系統(tǒng)蒸汽壓力,當壓力降至0.05MPa 時,進行充氮操作,防止外界氧氣進入?!耙槐!保哄仩t保養(yǎng)時,保證汽水系統(tǒng)氮氣壓力不低于0.1MPa,確保汽水系統(tǒng)氧氣濃度0.2%以下[3]。
六是有效解決爐鰭片管內(nèi)壁腐蝕,延長設(shè)備使用壽命,安全性、經(jīng)濟性大大提高。在利用制氮技術(shù)的同時,通過優(yōu)化保養(yǎng)操作及指標監(jiān)控,有效解決鍋爐管在中長期停爐中管內(nèi)壁氧腐蝕問題,有效提高鍋爐安全性和保養(yǎng)經(jīng)濟性,延長鍋爐使用壽命,降低停爐保養(yǎng)成本,可以為全年運行小時數(shù)少的發(fā)電機組提供一定借鑒[4]。
七是節(jié)省大量的人力物力成本,降低氮氣瓶充氮經(jīng)濟成本。傳統(tǒng)氮氣瓶充氮,需耗費大量人力、物力進行開關(guān)閥門操作,采用制氮機自動啟停充氮,基本實現(xiàn)無人操作,節(jié)省人力、物力,同時防止誤操作帶來隱患[5]。
本文根據(jù)《火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導則標準》中停運保養(yǎng)基本原則,結(jié)合本廠停運周期與設(shè)備結(jié)構(gòu)特點分析、研究,增加了一套制氮系統(tǒng),制氮裝置提高了燃機電廠停機保養(yǎng)效果。因此,提出了這一適用于燃氣輪機電廠的一體化充氮保養(yǎng)實踐方案,極大地提高了保養(yǎng)效果。而制氮機又有著技術(shù)路線成熟、占地小、便于安裝、維護等優(yōu)點。通過實踐改造,本廠目前在機組長期停運保養(yǎng)的探索中已經(jīng)取得了一定的效果,希望一體化充氮保養(yǎng)實踐可以被大家借鑒吸收。