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      基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)設(shè)計

      2024-12-04 00:00:00王成輝王高尹石嶺
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2024年4期
      關(guān)鍵詞:高壓開關(guān)柜單片機(jī)

      摘 要:針對現(xiàn)有的操控系統(tǒng)響應(yīng)時間長、CPU使用程度高的問題,提出基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)設(shè)計。在智能操控系統(tǒng)硬件設(shè)計方面,以TE215G為核心,基于不同類型的傳感器采集的數(shù)據(jù)實現(xiàn)控制;在智能操控系統(tǒng)軟件設(shè)計方面,利用CNN卷積網(wǎng)絡(luò)算法對高壓開關(guān)柜信號時頻譜圖進(jìn)行識別,獲得不同位置的溫升數(shù)據(jù)特征,然后添加傳感器獲取溫度信息,建立溫升狀態(tài)預(yù)測模型,運(yùn)用蝙蝠優(yōu)化算法尋找GRNN的X因子最優(yōu)解,判斷溫度與閾值的大小,進(jìn)而實現(xiàn)10kV高壓開關(guān)柜智能操控。測試結(jié)果表明,經(jīng)過20次測試系統(tǒng)的響應(yīng)時間均在5s以內(nèi),CPU使用率均在42%以內(nèi),符合預(yù)期目標(biāo),設(shè)計系統(tǒng)的應(yīng)用效果良好。

      關(guān)鍵詞:單片機(jī);高壓開關(guān)柜;操控系統(tǒng)

      中圖分類號:TM 591" " " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      通過添加開關(guān)柜設(shè)備,對電力系統(tǒng)的各種參數(shù)進(jìn)行實時采集和監(jiān)測[1],不僅能夠提高工作效率,還能夠?qū)ο到y(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,在系統(tǒng)運(yùn)行異常的情況下能夠及時處理,在一定程度上避免事故發(fā)生。智能操控系統(tǒng)可以將電力系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理,有助于提高運(yùn)行效率。通過動態(tài)指示反映設(shè)備狀態(tài),為操作人員提供保障。同時,使用智能操控系統(tǒng)可以減少資源投入,在一定程度能夠降低運(yùn)營成本,使系統(tǒng)的可靠性得到提升。由于傳統(tǒng)的智能開關(guān)柜的制造成本高,需要集成更多的電子設(shè)備和傳感器,增加了操控過程中安裝調(diào)試難度[2]。智能開關(guān)柜的電子元件較多,出現(xiàn)故障的概率不斷增加,電源的質(zhì)量和穩(wěn)定性問題得不到控制。同時,在與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接過程中,存在攻擊和信息泄露的風(fēng)險,因此這些缺陷會導(dǎo)致結(jié)果難以符合預(yù)期[3]?;谏鲜霰尘埃敬窝芯恳钥刂破骷厣鳛榕袛鄺l件,優(yōu)化10kV高壓開關(guān)柜智能操控,設(shè)計基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng),并結(jié)合實際情況進(jìn)行試驗分析,驗證方法性能。

      1 智能操控系統(tǒng)硬件設(shè)計

      本次設(shè)計的基于單片機(jī)控制的高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)以TE215G為核心,具體如下。

      1.1 單片機(jī)設(shè)計

      TE215G單片機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)功能完全符合設(shè)計要求,具有3k字節(jié)的Flash閃存,可存儲數(shù)據(jù),128字節(jié)內(nèi)存RAM。通信接口為全雙工結(jié)構(gòu),系統(tǒng)內(nèi)部具有振蕩器,I/O口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和控制信號傳輸。當(dāng)單片機(jī)的吸流較小時,I/O口要上拉電阻[4]。具體的硬件系統(tǒng)設(shè)計圖如圖1所示。

      本次選取的單片機(jī)具有2個數(shù)據(jù)指針,2個計數(shù)器T0、T1。T0作為時鐘信號控制智能芯片的CP口,T1與通信芯片的RT/CP連接,能夠在信號檢測過程中進(jìn)行計數(shù)。INT0為中斷單片機(jī),通過鍵盤來中斷信號輸入。在主控系統(tǒng)中,不同端口的連接功能均不相同。P0口能夠進(jìn)行A/D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,是總線路的復(fù)用口。P1口為控制信號引腳的連接口,通常為雙向的I/O口。P2口為各芯片的RD腳,RST為復(fù)位電路。同時,設(shè)計中的液晶顯示電路為并行接口,VO口能夠?qū)︼@示的對比度進(jìn)行調(diào)節(jié),其電壓的調(diào)節(jié)范圍在0V~2.5V。當(dāng)單片機(jī)將指令下達(dá)后,會驅(qū)動模塊進(jìn)行內(nèi)部中斷,并對指令操作進(jìn)行執(zhí)行,將操作結(jié)果反饋給單片機(jī),從而能夠解析并執(zhí)行接下來的操作。由于支持1A的判斷模式,因此即使在待機(jī)狀態(tài)下,接收器也能保持運(yùn)行狀態(tài),這樣能夠降低電路板的能耗,提升電源的使用壽命?;贏RM架構(gòu)開發(fā)通信模塊,支持全網(wǎng)通的網(wǎng)絡(luò)定制,硬件接口豐富。采用引腳的雙排接口直接與上位機(jī)相連。開發(fā)板為TRR454,可提供與單片機(jī)主控芯片相兼容的通信接口。

      1.2 模擬信號輸入處理電路設(shè)計

      利用傳感器完成模擬信號采集后,會將其傳輸給單片機(jī),以便于后續(xù)控制。為了實現(xiàn)該過程,本次設(shè)計模擬信號輸入處理模塊。由于本次選用的TE215G單片機(jī)芯片具有3路A/D輸入通道,共用一個10位的ADC模塊。完成一次10位數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換的最短時間為19.2μs,2次轉(zhuǎn)換間至少間隔3.2μs。TE215G可提供16種A/D輸入通道組合,可通過控制字ADCON1設(shè)置0~8個引腳作為模擬信號輸入通道。此外,TE215G還支持外接參考電壓以提高A/D轉(zhuǎn)換的分辨率。本次通過采用二階濾波電路和交-直流變換的方法對輸入的模擬信號進(jìn)行處理,從而濾除高頻干擾信號,并將正弦波信號轉(zhuǎn)換為與其幅值成正比的直流信號,以便于利用ADC模塊進(jìn)行采樣。在本次研究中,每隔1.25ms對各輸入通道進(jìn)行一次采樣,一個工頻周期對一個輸入通道采樣16點(diǎn),然后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,以便于后續(xù)開關(guān)柜控制,其電路設(shè)計如圖2所示。

      1.3 開關(guān)狀態(tài)反饋電路設(shè)計

      開關(guān)狀態(tài)反饋電路也是硬件系統(tǒng)中發(fā)揮重要功能的一個模塊,本文對其進(jìn)行了設(shè)計。在本控制系統(tǒng)發(fā)出開合閘命令后,可能出現(xiàn)由高壓開關(guān)動作失靈等原因造成操作失敗的情況。如果開關(guān)不能及時恢復(fù)到理想狀態(tài),可能會發(fā)生事故。因此,本文利用三相觸頭的常開觸點(diǎn)作為反饋信號,并通過適當(dāng)?shù)倪壿嬰娐穼㈤_關(guān)狀態(tài)反饋給單片機(jī),從而能夠根據(jù)此信號判斷開關(guān)狀態(tài)是否符合操作目的,以便及時進(jìn)行處理。具體的實現(xiàn)方法如下:當(dāng)觸頭合上時,其常開觸點(diǎn)輸出邏輯信號1;當(dāng)觸頭斷開時,其常開觸點(diǎn)輸出邏輯信號0。將三相觸頭的常開觸點(diǎn)輸出信號輸入如圖3所示的邏輯電路。

      當(dāng)三相觸頭都合上時,邏輯與電路輸出信號CLOSE STATE為高電平,其他情況下CLOSE STATE為低電平;當(dāng)三相觸頭都斷開時,邏輯或電路輸出信號OPEN STATE為低電平,其他情況下OPENSTATE為高電平。開閘操作結(jié)束后,如果OPEN STATE為低電平,則說明三相觸頭均已成功斷開,否則需要再次進(jìn)行開閘操作。合閘操作結(jié)束后,如果CLOSE STATE為高電平,則說明三相觸頭均已成功閉合,否則需要再次進(jìn)行合閘操作。

      2 智能操控系統(tǒng)軟件設(shè)計

      2.1 高壓開關(guān)柜控制回路溫升數(shù)據(jù)特征提取

      利用CNN卷積網(wǎng)絡(luò)算法對10kV高壓開關(guān)柜采集的控制回路信號時頻譜圖進(jìn)行溫升數(shù)據(jù)特征提取,即從輸入量中提取不同的關(guān)聯(lián)特征,利用卷積核對整個圖像進(jìn)行掃描,獲得不同位置的溫升特征量[5]。設(shè)置A個卷積核,對不同卷積核進(jìn)行計算,得到尺寸為w×h×k的特征圖譜。在池化層中篩選特征圖譜中的特征,提取出最具代表性的特征量。這樣能夠有效剔除冗余,降低特征矩陣維度。將多個卷積層和池化層交替組合,加入激勵函數(shù)增加網(wǎng)絡(luò)特征。選擇線性整流函數(shù),防止模型梯度消失,其函數(shù)的表達(dá)式如公式(1)所示。

      (1)

      式中:x為步長。

      設(shè)置2層隱藏層,并將池化結(jié)構(gòu)輸入全連接層中。為了能夠精準(zhǔn)識別開關(guān)柜局部特征量,在輸出層中運(yùn)用softmax函數(shù)進(jìn)行分類。設(shè)定模型的訓(xùn)練集為S={(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym)},類別數(shù)量為k。在每個神經(jīng)元softmax函數(shù)輸出過程中,設(shè)定輸出樣本為x,則溫升數(shù)據(jù)特征提取如公式(2)所示。

      (2)

      式中:θT為卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。

      分類輸出的k=5維向量,表示識別中的不同放電類型的概率。在學(xué)習(xí)過程中,通過清除一部分神經(jīng)元參數(shù)來防止對部分特征產(chǎn)生的過擬合問題[6]。設(shè)置學(xué)習(xí)率為0.001,在卷積池化前加入批標(biāo)準(zhǔn)化,從而減少梯度消失問題,使算法收斂速度得到提升。使用adam優(yōu)化函數(shù),判斷樣本歸屬的類別,對其器件放電過程進(jìn)行操控。使用交叉熵作為誤差函數(shù),其計算過程如公式(3)所示。

      (3)

      式中:x為樣本的預(yù)測類別概率;yi為類別標(biāo)簽。

      通過對訓(xùn)練完的模型進(jìn)行改良,經(jīng)過多次迭代后獲得最終的特征量結(jié)果,得到最終需要采集的數(shù)據(jù)。

      2.2 高壓開關(guān)柜控制回路溫升操控設(shè)計

      在完成高壓開關(guān)柜控制回路溫升數(shù)據(jù)特征提取后,通過單片機(jī)實現(xiàn)高壓開關(guān)柜控制回路溫升操控。本次添加紅外、溫度濕度等傳感器,能夠直觀獲取溫度信息。利用傳感器完成溫度數(shù)據(jù)采集后,使用GRNN模型對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以建立溫升狀態(tài)預(yù)測模型。在這個過程中,唯一需要設(shè)置的變量是X因子,其作用是最大限度地減少外界因素對預(yù)測結(jié)果的干擾。輸入層的神經(jīng)元數(shù)量與樣本向量的維度p相對應(yīng),輸入樣本將直接傳遞到模式層。然后運(yùn)用蝙蝠優(yōu)化算法來尋找GRNN的X因子最優(yōu)解[7]。在種群中,蝙蝠利用回聲定位進(jìn)行移動和搜索,從而在D維空間中計算出最優(yōu)解。在搜索過程中,蝙蝠會不斷發(fā)射恒定頻率的脈沖進(jìn)行回聲定位,并根據(jù)與目標(biāo)的距離自動調(diào)整脈沖頻率,從而完成位置更新。設(shè)定種群中有c個蝙蝠,將屬性初始化,設(shè)置最大迭代次數(shù),則在t時刻脈沖頻率的計算如公式(4)所示。

      (4)

      式中:fmax、fmin為頻率最值;α為隨機(jī)參數(shù)。

      計算在t+1時刻的蝙蝠所處位置,獲得所有蝙蝠中的全局最優(yōu)解,并使用適應(yīng)度函數(shù)對其進(jìn)行評價。經(jīng)過全局搜索后,生成一個rand,當(dāng)rand與計算值不同時,需要圍繞當(dāng)前蝙蝠中的最優(yōu)位置進(jìn)行隨機(jī)漫步。更新位置后,將全局與局部尋優(yōu)結(jié)合起來。當(dāng)訓(xùn)練結(jié)果滿足適應(yīng)度函數(shù)的要求或達(dá)到設(shè)置的最大迭代次數(shù)時,停止迭代并輸出當(dāng)前最優(yōu)的參數(shù)值。將得到的平滑因子作為溫升操控閾值。當(dāng)實際值大于平滑因子時,說明溫度較高,需要利用高壓開關(guān)柜對其進(jìn)行降溫操控;當(dāng)實際值小于平滑因子時,說明溫度較低,不對其進(jìn)行處理?;诖?,完成基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)設(shè)計。

      3 測試與分析

      3.1 測試準(zhǔn)備

      高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)將所有電力信息等數(shù)據(jù)信息傳遞到變電站后臺中,對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集整理。將新型智能操控裝置放置在10kV出線結(jié)構(gòu)上,高壓開關(guān)柜智能操作系統(tǒng)配置如下:操作系統(tǒng)為Ubuntu 15.3,程序語言采用Python 4.0,配備Intel i7處理器和RTX1204顯卡,內(nèi)存容量為8GB,硬盤容量達(dá)1TB。為了保證系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行,通過湯姆貓支撐對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行搭建,并運(yùn)用cuda對圖形進(jìn)行處理,將其與GPU并行運(yùn)算。同時,運(yùn)用via對視頻幀中的開關(guān)柜圖像與元件進(jìn)行標(biāo)注。使用supervisor對開關(guān)柜的開啟狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控。從高壓室監(jiān)控攝像頭抓取開關(guān)柜原始圖像,判斷操控過程中監(jiān)視部分的高壓電路是否帶電,當(dāng)線路有電時,會在顯示器屏上顯示“高溫”,同時下方的帶電指示燈呈現(xiàn)亮燈狀態(tài);當(dāng)線路沒電時,會保持熄滅狀態(tài)。對系統(tǒng)的穩(wěn)定性進(jìn)行測試,以預(yù)期系統(tǒng)的響應(yīng)時間為5s以內(nèi)、CPU使用率為42%以內(nèi)為目標(biāo)。

      3.2 測試結(jié)果分析

      分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性能,經(jīng)過20次試驗,系統(tǒng)的響應(yīng)時間結(jié)果具體如圖4所示。

      由圖4數(shù)據(jù)可知,系統(tǒng)的響應(yīng)時間均保持在5s以內(nèi),說明本文設(shè)計系統(tǒng)具有較好的反映速度,通過系統(tǒng)響應(yīng)時間測試能夠確定操控系統(tǒng)的應(yīng)用性能,并能在短時內(nèi)查看到操控結(jié)果,順利完成關(guān)于開關(guān)柜的控制流程,取得了良好的應(yīng)用效果。同時,使用本文設(shè)計系統(tǒng)進(jìn)行操控后,其系統(tǒng)中CPU使用程度見表1。

      由表1數(shù)據(jù)可知,在20次測試中,系統(tǒng)的CPU使用率均較低,小于預(yù)期目標(biāo)的42%,說明本文設(shè)計的系統(tǒng)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,滿足設(shè)計需求。綜上所述,本文設(shè)計的智能操控系統(tǒng)具有接地開關(guān)狀態(tài)指示燈帶電顯示的綜合性優(yōu)勢,能夠通過動態(tài)指示過程準(zhǔn)確反映實際運(yùn)行狀態(tài),獲得相關(guān)數(shù)據(jù)信息,還可以通過傳感器設(shè)備實現(xiàn)控制回路溫度采集,基于單片機(jī)可以實現(xiàn)控制回路的合理控溫。

      4 結(jié)語

      本文從單片機(jī)入手,結(jié)合智能操控方法,探究了基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜智能操控系統(tǒng)設(shè)計。明確系統(tǒng)需要實現(xiàn)的功能,選擇一個適合的單片機(jī)作為主控制器。在單片機(jī)上編寫控制程序,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控與診斷等多種功能。但本文方法中還存在一些不足之處,例如控制程序的實時性問題、系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測問題和操作設(shè)備優(yōu)化問題等。在完成硬件電路和軟件控制程序后,根據(jù)測試和調(diào)試結(jié)果,使操控步驟在實時性問題上有了突破,對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和完善,滿足算法對系統(tǒng)維護(hù)的需求。通過不斷優(yōu)化算法,在設(shè)計和實現(xiàn)過程中,使基于單片機(jī)的10kV高壓開關(guān)柜能夠高安全性運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn)

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