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      恩德爐系統(tǒng)改造小結(jié)

      2009-01-09 04:52:52金慶才
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2009年1期
      關(guān)鍵詞:灰斗

      摘要:文章對恩德爐粉煤氣化爐試車及運行過程中所發(fā)生的一些故障進行了介紹。對原有的設(shè)備及管線存在的不足之處進行了必要的技術(shù)改造,確保了恩德爐粉煤氣化爐的長周期安全運行。

      關(guān)鍵詞:恩德爐;儲煤槽;系統(tǒng)改造;灰斗;空噴塔

      中圖分類號:TQ545 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2009)01-0194-02

      近年來,采用劣質(zhì)煤(褐煤、長焰煤)進行造氣,用氣化產(chǎn)生的半水煤氣來生產(chǎn)合成氨、尿素或用來生產(chǎn)甲醇等產(chǎn)品正方興未艾。我公司于2003年安裝了恩德粉煤氣化爐兩臺,并于當年的11月末開始試車,設(shè)計單臺爐每小時可生產(chǎn)40000立米的半水煤氣,主要是用來作為合成氨(設(shè)計該系統(tǒng)可年產(chǎn)15萬噸合成氨、3萬噸甲醇和28萬噸尿素)的原料氣。這兩臺爐在投產(chǎn)運行的初期及不穩(wěn)定,各種故障頻頻發(fā)生,至使其運行周期也非常短,平均只有半個月左右。后來經(jīng)過我們公司的工程技術(shù)人員的全面系統(tǒng)研究,認真分析其原因并進行多次徹底的改造,現(xiàn)在已經(jīng)運行得非常平穩(wěn),可以足量地向合成氨系統(tǒng)供給高質(zhì)量的半水煤氣,并且兩臺爐的運行周期也大大的延長,今年上半年又創(chuàng)造了雙爐并行達一百天的新記錄,突破了歷史的最高記錄。

      一、生產(chǎn)工藝及特點

      1.生產(chǎn)工藝。富氧空氣和蒸汽在混和器內(nèi)混和均勻后再經(jīng)過特殊的噴嘴按一定角度切線噴入爐內(nèi),與爐內(nèi)熾熱的粉煤充分接觸混和,并快速發(fā)生復雜激烈的干燥、熱解及氧化還原反應(yīng),制得的高溫粗煤氣依次經(jīng)干式旋風分離器、廢熱鍋爐、空噴塔、洗滌塔、文丘里的除塵和降溫后進入氣柜,然后再進入螺桿壓縮機和脫硫工序,經(jīng)加壓和脫硫后進入煤氣總管輸送給凈化、合成及尿素系統(tǒng)。

      2.該裝置的特點

      (1)爐內(nèi)操作壓力低,一般均在10-14千帕左右;

      (2)煤種適應(yīng)性較寬,原料價廉易得,入爐粉煤含灰小于40%,粒度在10毫米左右;

      (3)爐內(nèi)氣化反應(yīng)較復雜,受熱平衡、化學平衡和物料平衡等各種因素的影響;

      (4)對煤的活性(950度時的還原率要在75%左右)及灰熔點(要求1300度左右)的要求較高;

      (5)爐內(nèi)無灰犁等機械排灰裝置,因此其維修工作量較少;

      (6)制得的粗煤氣中粉塵含量大,且其含碳量也高;

      (7)技術(shù)成熟,操作彈性大,負荷可在60%~105%調(diào)節(jié),開停爐較方便;

      (8)對環(huán)境影響小,因為操作溫度在950度以上,揮發(fā)份分解,煤氣中不含焦油;

      (9)自產(chǎn)蒸汽量大,所產(chǎn)煤氣用途廣泛,投資少,生產(chǎn)成本低。

      二、改造前所發(fā)生的故障

      1.二號鼓風機運行中突然發(fā)生爆炸,風機的主軸斷裂,造成爐內(nèi)的大量煤氣自空氣管線倒回自鼓風機入口向外噴火。

      2.儲煤槽加煤過程中突然發(fā)生爆炸,將大蓋焊口炸開一多半,使大蓋嚴重變形向上鼓起。

      3.灰斗在排渣機排灰時發(fā)生爆鳴噴火,嚴重的威脅著安全生產(chǎn)。

      4.儲煤槽頻繁發(fā)生篷煤事故,造成爐溫急速上漲,多次造成爐內(nèi)超溫結(jié)疤。

      5.空噴塔底部水封易發(fā)生堵塞,造成塔內(nèi)水位快速上漲封住了煤氣入口管,使系統(tǒng)壓力瞬間超標,造成廢鍋水封沖破,大量煤氣串出著火。

      6.回流管易發(fā)生堵塞,造成旋風分離器內(nèi)被細灰積滿,大量細灰被煤氣帶入后系統(tǒng),造成廢鍋磨損嚴重而泄漏,洗滌塔阻力上升,煤氣總管壓力升高。

      7.洗滌塔填料發(fā)生嚴重堵塞,造成爐上壓力偏高,被迫只能采取降低負荷運行的辦法來維持系統(tǒng)的生產(chǎn)運行。

      8.廢鍋水封易發(fā)生堵塞,大量細灰被帶到空噴塔和洗滌塔,造成塔阻上升,嚴重時會形成水封進而造成爐上壓力快速上升。

      9.入爐氣化劑帶水嚴重,使入爐氣化劑的溫度偏低,爐溫波動大,氣化反應(yīng)效果不好,造成煤氣中的有效氣低,同時也增加了氧耗。

      10.廢熱鍋爐運行及不穩(wěn)定,預熱器和過熱器蛇管頻繁發(fā)生泄漏事故造成蒸汽和軟水的大量浪費。

      三、改造措施

      1.設(shè)置了空氣總管,空氣經(jīng)過總管的自調(diào)閥的調(diào)壓后,再經(jīng)過單爐的自動閥、調(diào)量閥后再入爐,并且爐內(nèi)料位控制不要過高,防止喘振損壞鼓風機。

      2.將儲煤槽全部封閉,內(nèi)部通氮氣保正壓,壓力低時及時聯(lián)系調(diào)節(jié),防止形成負壓使空氣吸入引發(fā)爆炸。

      3.設(shè)置了灰斗蒸汽吹掃,排灰前先打開蒸汽,以灰斗放空出口見到少量蒸汽為準,防止吸入空氣與爐內(nèi)串出的煤氣混合而爆鳴。

      4.重點抓好入爐煤的干燥效果,適當提高干燥爐的溫度,并采用小流長時間加煤的辦法,盡量降低入爐煤的含水量;精心操作,發(fā)現(xiàn)篷煤現(xiàn)象要及時聯(lián)系原料封倉,同時開高壓氮串入儲煤槽將煤壓入爐內(nèi)。

      5.在空噴塔入口下部錐體上設(shè)置鋼筋篦子,防止入口管上結(jié)垢大量落下時堵塞水封管底部出水口;同時在篦子上方側(cè)壁上又接一個副水封桶,當篦子堵滿灰后,水仍能從副水封排出,防止水面上升封住煤氣入口管,造成爐上超壓引起廢鍋水封沖破。

      6.在旋風分離器下錐體內(nèi)安裝了一個用耐熱材料制成的篦子(50×50mm方孔),防止個別大灰塊或少量耐火磚落下堵塞回流管入口,造成大量細灰?guī)У胶笙到y(tǒng),引起塔阻上漲,造成系統(tǒng)超壓無法正常運行。同時在回流管上設(shè)置壓力氮吹掃管線,發(fā)現(xiàn)有堵塞跡象時,及時開氮氣進行吹掃,使其保持暢通。

      7.原有輕瓷填料孔細,易結(jié)垢而堵塞使塔阻上漲很快,后來改為19孔全瓷填料,其孔徑增大,不易堵塞;同時又在循環(huán)水中加入阻垢分散劑,防止細灰沉積在填料上,從而使塔阻大大降低。

      8.因爐出口煤氣中夾帶大量細灰,進入廢鍋后有大量灰沉積下來進入水封池內(nèi),時間長了大量灰沉積在池底堵塞水封管出口?,F(xiàn)在水封池內(nèi)設(shè)置一個氣體噴嘴,不斷將池底灰攪起,使其懸浮起來被循環(huán)水帶入沉淀池中,進而防止了廢鍋水封被灰堵塞。

      9.兩臺爐在一樓分別設(shè)置了一臺富氧空氣加熱器,加熱器出口溫度控制在180~200度,提高了入爐氣化劑的溫度,改善了氣化效果,平均提高有效氣達1~3個百分點。

      10.對泄漏點進行了全面統(tǒng)計和認真分析原因,利用短停檢修時機對泄漏嚴重的管進行了徹底更換,并在易泄漏的蛇管的煤氣進口側(cè)加裝了護板,以減小粉塵對蛇管的沖刷,延長蛇管的使用壽命。

      四、結(jié)語

      我公司經(jīng)過多次改造后,現(xiàn)雙爐實現(xiàn)了長周期安全運行,大大減少了短停檢修費用,為實現(xiàn)整個系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷、優(yōu)質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。為尿素裝置的達產(chǎn)達標,為全面完成集團工司下達的生產(chǎn)任務(wù)做出了重大貢獻。

      作者簡介:金慶才(1974- ),男,供職于黑龍江黑化集團有限公司,研究方向:技術(shù)管理。

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