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      用沉降法脫除催化油漿中固體粉末

      2009-05-21 10:09趙開鵬

      摘要:催化裂化是煉油行業(yè)的一個(gè)重要的二次加工手段,是生產(chǎn)液化石油氣和高辛烷值汽油的主要裝置。文章就用沉降法脫除催化油漿中固體粉末的問題進(jìn)行了探討。

      關(guān)鍵詞:沉降法;催化油漿;固體粉末

      中圖分類號(hào):TE624.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      文章編號(hào):1674-1145(2009)11-0165-04

      催化裂化是煉油行業(yè)的一個(gè)重要的二次加工手段,是生產(chǎn)液化石油氣和高辛烷值汽油的主要裝置,約占原油加工量的34.4%,傳統(tǒng)的蠟油原料明顯不足,為擴(kuò)大原料來源,提高煉油行業(yè)的加工深度,向深加工要效益,故在原料中摻入一定量的常壓渣油、焦化蠟油,減壓渣油,導(dǎo)致原料越來越重,質(zhì)量越來越差。反應(yīng)產(chǎn)物中稠環(huán)芳烴和膠質(zhì)等越來越多,生焦越來越多,再生溫度提高,裝置處理能力下降。各煉廠都采取增大油漿回?zé)挶?,外甩部分油漿的措施,當(dāng)然各煉廠情況不完全相同,外甩油漿量在5%~10%,我國(guó)每年排放油漿總量達(dá)800萬(wàn)噸左右。

      由于催化油漿中含有大量的固體催化劑粉末(約5~10克/升),不能直接深加工,成為煉油廠的“雞肋”,絕大多數(shù)煉油廠只有將其作為燃料油出售。用戶使用了催化油漿或摻有催化油漿的燃油后,在爐膛和爐管上很快就有大量的催化劑固體粉末沉積,大大地降低了傳熱系數(shù),提高了爐膛溫度,不但增加油耗,還增加了鍋爐的安全隱患,用戶不得不頻繁地停爐檢修。

      其實(shí)油漿中大約含50%的飽和烴,40%的芳烴和稠環(huán)芳烴,10%的膠質(zhì)和瀝青質(zhì),若將其有效地分離,進(jìn)行深度加工,可以發(fā)揮巨大的經(jīng)濟(jì)效益,飽和烴是優(yōu)質(zhì)的催化裂化原料,芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等是生產(chǎn)炭黑、針狀焦、重質(zhì)道路瀝青、橡膠填充油、塑料增塑劑、導(dǎo)熱油、碳纖維等的優(yōu)質(zhì)原料。用好油漿的關(guān)鍵是如何有效地脫除油漿中的催化劑粉末。

      對(duì)脫除催化油漿中催化劑粉末這一課題的研究,國(guó)內(nèi)外都非常重視,歸納起來有以下幾種方法:

      一、高溫離心分離技術(shù)

      該技術(shù)是撫順石油二廠張洪林等人發(fā)明的專利:將油漿經(jīng)換熱器換熱至150℃~300℃,進(jìn)入高溫離心分離機(jī)進(jìn)行離心分離,離心時(shí)間約2~10分鐘,離心轉(zhuǎn)速為3000~5000轉(zhuǎn)/分,脫固率為92%~98%得到固含量為0.02%的脫固油。此法為經(jīng)典的固液分離方法,簡(jiǎn)單易行,效果好,但催化油漿的數(shù)量較大,操作費(fèi)用高,故難以工業(yè)化。

      二、高溫過濾法

      訪技術(shù)是華北石油管理局第一煉油廠劉存桂等人申報(bào)的發(fā)明專利:將含固量為0.5%~2%的催化油漿換熱至300℃~350℃進(jìn)入過濾系統(tǒng),過濾系統(tǒng)由美國(guó)mott公司生產(chǎn)的LST型過濾器并聯(lián)而成,其中一只過濾,一只反沖洗,一只備用,自動(dòng)控制,操作壓力為0.5~1.0Mpa,當(dāng)過濾系統(tǒng)的壓力降達(dá)到0.3~0.7Mpa時(shí),用0.4~0.8Mpa催化裂化干氣進(jìn)行反沖洗;經(jīng)過濾的催化油漿其固含量<200ppm,經(jīng)冷卻后送入油罐作鍋爐燃料;經(jīng)反沖洗后的反沖洗氣,少量的油漿濾液和濾并進(jìn)入濾并罐,再用重柴油稀釋;經(jīng)稀釋后的濾并與催化原料混合,作為提升管的進(jìn)料。此法在國(guó)內(nèi)有幾套裝置,據(jù)了解新裝置效果較好,可連續(xù)操作,無廢棄催化劑粉末的二次處理,但是一次投資較大,操作較復(fù)雜,操作費(fèi)用較高,過濾器易堵塞,撫順石油三廠、撫順石油二廠、大連西太、金陵石化等都曾有過濾裝置,有的因效果不好而廢棄,有的建成后,因?yàn)榉N種原因而未開成。

      三、靜電分離法

      這是美國(guó)海灣公司開發(fā)的技術(shù),1979年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,1988年南京煉油廠在重油催化裝置上引進(jìn)了一套美國(guó)GA公司的專利技術(shù)和成套靜電分離設(shè)備,3組6單元,設(shè)計(jì)處理能力為10500kg/h,油漿固體含量可從1000ppm降到100ppm以下。該裝置經(jīng)過幾年運(yùn)行,分離效率變化較大,高時(shí)脫固率為80%以上,低時(shí)一點(diǎn)效果也沒有,固體含量在6000ppm以上時(shí)效果更差,經(jīng)常超電流、跳停,有時(shí)分離后固體含量還超過6000ppm,無法繼續(xù)使用。

      四、自然沉降法

      一般煉廠的外甩油漿均存于油漿沉降罐中進(jìn)行自然沉降,沉降一段時(shí)間后備用,沉降罐約2000~5000m3,操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行成本低,但沉降效果不好,張洪林先生做過自然沉降法的深入研究,當(dāng)沉降溫度為250℃,沉降深度

      為60cm,催化劑粉末脫除率達(dá)85%時(shí),所需的沉降時(shí)間為20000多小時(shí),顯然沉降時(shí)間太長(zhǎng),無法實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

      五、沉降劑沉降法

      作者綜合了各種分離催化劑粉末的方法,覺得各有優(yōu)缺點(diǎn)。準(zhǔn)備開發(fā)一種新技術(shù)。恰好,在工作過程中撫順石油三廠提出了類似要求,撫順石油三廠以燒催化油漿為主,油漿中含催化劑粉末約6克/升,《原來的過濾器已廢棄》,爐膛結(jié)灰嚴(yán)重,往往兩個(gè)星期就被迫停工清爐一次,嚴(yán)重地影響了設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),希望我們研究出一種添加劑,能快速地將催化劑粉末降到3克/升以下。經(jīng)過約半年時(shí)間的研究,我們終于開發(fā)出一種脫除催化油漿中催化劑粉末的沉降劑,代號(hào)SSA-1,加劑量為300ppm,沉降溫度80℃~95℃,沉降時(shí)間24~48小時(shí),脫渣率80%以上,在撫順石油三廠工業(yè)放大。

      (一)在撫順石油三廠工業(yè)應(yīng)用

      “SSA-1”(濃縮劑)的使用條件為:加入量為萬(wàn)分之三。

      為保證油劑充分混合,按1:10的比例進(jìn)行稀釋,稀釋劑可用重芳烴或醇類(本次工業(yè)應(yīng)用為混苯)

      沉降溫度為85℃±10℃。

      沉降時(shí)間為:12、24、48、72小時(shí)左右。

      石油三廠本次工業(yè)試驗(yàn),共使用生產(chǎn)“SSA-1”一噸。第一批配制油漿300m3。

      1.試驗(yàn)流程

      2.試驗(yàn)過程

      “SSA-1”在3m3貯罐中稀釋,“SSA-1”100公斤,混苯900公斤;

      來自FFC的油漿約3噸/小時(shí),計(jì)算泵流量為18公斤/小時(shí),第一次試驗(yàn)沉降罐中原有136噸油漿;

      油漿與SSA-1經(jīng)靜態(tài)混合器混合后進(jìn)入沉降罐,進(jìn)油約55小時(shí)40分鐘,沉降罐中油漿總量為300噸;

      因沉降罐中原有136噸油漿未經(jīng)靜態(tài)混合器,故用泵循環(huán)8小時(shí)50分(泵量40噸/小時(shí));

      循環(huán)后在90℃下靜置12、24、48、72小時(shí),分別于沉降罐的上、中、下采樣,分析油漿中機(jī)雜含量。

      3.試驗(yàn)結(jié)果

      催化油漿中機(jī)雜含量為0.12%(因催化車間剛改造后開工,故含量偏低)。

      4.分析結(jié)果

      從分析數(shù)據(jù)不難看出:

      沉降罐的上部和中部沉降時(shí)間從12小時(shí)到72小時(shí),脫渣率都在98%左右,有少許變化因分析誤差;

      沉降罐的下部脫渣率在66%~75%(24小時(shí)的采樣點(diǎn),其數(shù)據(jù)可能有誤);

      最下部取樣位置與出油口位置相近,距罐底1米處,總油面高為4.87米,催化劑粉末濃度的最高部分應(yīng)在罐底。

      5.應(yīng)用分析

      今后繼續(xù)工業(yè)化時(shí),沉降時(shí)間在24小時(shí)左右即可。若油罐大小和結(jié)構(gòu)有變化,建議12小時(shí)后就采樣分析,達(dá)到要求后即可出料。

      今后工業(yè)化時(shí),最好將混合罐和沉降罐分開,以免將已沉降下來的催化劑粉末在循環(huán)時(shí)再返混。最簡(jiǎn)單的方法是油漿與SSA-1按比例混合進(jìn)入靜態(tài)混合器,繼而進(jìn)入沉降罐,不再打循環(huán)。

      從試驗(yàn)結(jié)果看,SSA-1的沉降效果非常好,沉降率達(dá)98%以上。為降低成本,稀釋比可降到1:5。

      稀釋劑用混苯,價(jià)格較高,建議采用重芳烴或醇類,可進(jìn)一步降低成本。

      催化劑粉末大量地沉降,提高了油漿質(zhì)量,但縮短了清罐時(shí)間,若能研究出自動(dòng)清渣技術(shù),則錦上添花了,此技術(shù)的生命力更強(qiáng)。

      (二)在金陵石化分公司的工業(yè)應(yīng)用

      1.前言

      催化裂化油漿是在高苛刻度反應(yīng)條件下的產(chǎn)物,其性質(zhì)與常減壓裝置的減壓渣油有些區(qū)別,從表1中可看出,油漿分子量、殘?zhí)?、粘度、硫含量明顯比管輸減壓渣油低,但其芳烴含量高達(dá)66%,且大部分是三環(huán)以上的稠環(huán)芳烴(含量達(dá)37%以上),膠質(zhì)很低,只有管輸減壓渣油的七分之一。油漿進(jìn)一步加工可大幅度提高經(jīng)濟(jì)效益,但由于其中含有大量的催化劑固體顆粒(一般在6克/升左右),給油漿的綜合利用帶來困難。固體含量高的油漿直接調(diào)和做燃料油,易造成火嘴磨損和爐膛結(jié)焦,如做焦化原料,易造成分餾塔結(jié)焦、蠟油殘?zhí)贾得黠@上升,石油焦中灰分含量高。1994年2月和2002年3月金陵分公司曾進(jìn)行催化油漿去焦化的摻煉試驗(yàn),催化油漿摻煉率最高達(dá)9.19%,試驗(yàn)表明干氣、石油焦、輕蠟油產(chǎn)率上升,柴油收率和總液收下降。富含芳烴的油漿在含有催化劑顆粒情況下會(huì)加速發(fā)生縮合反應(yīng)生成焦碳,2002年因加工時(shí)間長(zhǎng),還發(fā)生了分餾塔底泵入口結(jié)焦堵塞的情況,嚴(yán)重影響了裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。因此油漿進(jìn)一步綜合利用的關(guān)鍵是脫除其中的催化劑顆粒。

      油漿中的固體為催化裂化反應(yīng)器中旋分器未分離掉的催化劑細(xì)粉以及反應(yīng)生成的焦粉,催化劑粉塵顆粒小,平均粒徑約20μm(粒徑范圍1~70μm),堆積密度0.8~0.9g/cm3,與油漿接近,因此固體從油漿中分離較困難。目前普遍采取的方法是高壓靜電分離、機(jī)械過濾和油漿沉降劑,由于前兩種方法一次投資大,控制復(fù)雜,未得到大規(guī)模應(yīng)用。金陵分公司重油催化裝置曾經(jīng)引進(jìn)美國(guó)GA公司的專利技術(shù)和成套靜電分離器設(shè)備,該分離器經(jīng)過幾年運(yùn)行,分離效率變化大,高時(shí)脫固率能達(dá)到80%以上,低時(shí)一點(diǎn)效果也沒有,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性不高,已停用。為了迫切解決油漿中固體含量高的問題,于2002年四月份與浙江江南工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行了SSA-1油漿沉降劑技術(shù)交流,決定與該公司合作,使用該油漿沉降劑,使油漿中固體含量降到1.5g/L以下。

      2.油漿沉降劑的性質(zhì)

      浙江江南工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的SSA-1油漿沉降劑性質(zhì)見下表2:

      3.加劑流程

      SSA-1油漿沉降劑由江南工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司稀釋配好,直接在裝置加注,預(yù)計(jì)加入量為油漿外排量千分之一。

      本次試驗(yàn)共使用SSA-1油漿沉降劑4噸,將該劑4m3裝入沉降劑罐V106/2內(nèi),用計(jì)量泵P103將該沉降劑注入油漿計(jì)量表后出裝置管線中,油漿從671#罐底部進(jìn)入,進(jìn)行自由沉降,油罐及管線溫度保持在80℃~90℃,油罐收油結(jié)束后,仍恒溫80℃~90℃靜置。簡(jiǎn)易流程見圖2。

      4.油漿沉降劑試驗(yàn)過程

      金陵分公司油品分廠利用油漿罐671#檢修期,對(duì)罐底抽出線進(jìn)行了抬高,抽出口離罐底1.5m,保證油漿中固體沉積不會(huì)影響油漿的抽出。油漿罐檢修完畢后,即進(jìn)行油漿沉降劑試驗(yàn)收油。

      2002年6月18日14:00開始加注SSA-1油漿沉降劑,6月24日21:00加完后停泵,由于裝置需要此罐進(jìn)行降低汽油硫含量助劑的試驗(yàn),該加注泵流量大,難調(diào)整,因此加入量比預(yù)計(jì)要大,為此該罐繼續(xù)收油到6月27日8:00結(jié)束,671#罐油高8.25m,共收油1477噸,沉降劑加入量約在2.7‰。

      5.試驗(yàn)結(jié)果分析

      在沉降劑開始加注后,質(zhì)檢中心和研究院對(duì)裝置餾出口油漿和油罐671#油漿進(jìn)行了固體含量分析,結(jié)果見下表。

      從表中可看出,油漿脫前固體含量質(zhì)檢中心用離心法做的數(shù)據(jù)偏小,研究院用灼燒法做的比離心法大,比較合理。油漿罐停止收油6小時(shí)后,27日下午分析油漿罐中的上部和中部采樣即已小于2.0g/L,下部采樣的固體含量增加到13.9g/L,24小時(shí)后28日8:00樣和14:00樣下部樣固體含量逐漸減少,29日下部樣又變大,30日又變小。由于油漿罐沒有混合線,進(jìn)入油漿罐的油漿與沉降劑未充分混合,油漿溫度低,比較粘稠,固體的沉積是間斷性的,加之采樣位置的偏差,油漿固體含量的測(cè)定略有反復(fù)。在29日發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢中心的分析方法在小于2.0g/L時(shí)無法測(cè)定實(shí)際值,于是由研究院進(jìn)行灼燒法分析,從研究院的分析看,油漿罐上、中、下樣的固體含量比裝置餾出口固體含量有了大幅下降,特別是7月1日后,油漿中固體含量降到了0.42g/L,脫渣率達(dá)到了94.6%,達(dá)到了技術(shù)協(xié)議中要求的≤1.5g/L,油漿的密度也由加劑前的1.0288g/cm3,降到了0.9878g/cm3,說明本次試驗(yàn)是成功的。

      該技術(shù)現(xiàn)已獲得國(guó)家發(fā)明專利。發(fā)明專利號(hào):zl01113133.0,證書號(hào):第169537號(hào)。

      六、水洗法分離催化油漿中催化劑粉末

      沉降劑法脫除催化油漿中催化劑粉末的工業(yè)應(yīng)用獲得成功后,作者又進(jìn)一步為用戶著想,考慮到催化劑粉末加速沉降后,可能要增加油罐的清渣次數(shù)。因油罐清渣目前都是人工,勞動(dòng)強(qiáng)度大,若能解決自動(dòng)清渣問題,則工業(yè)上更加有推廣前景。作者研究了水洗法,用水和沉降劑把催化劑粉末沉降下來,并在切水時(shí)把進(jìn)入水相的催化劑粉末攜帶出去。在試驗(yàn)室研究的基礎(chǔ)上,在撫順石油三廠進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn)。

      (一)試驗(yàn)流程

      (二)試驗(yàn)過程

      1.SSA-1在3米罐中稀釋,用混苯做稀釋劑,稀釋比為1:10。

      2.水的加入量為催化油漿的8%,共28噸。

      3.油漿、水、SSA-1同時(shí)經(jīng)靜態(tài)混合器,繼而進(jìn)入沉降罐,油、水、劑共330噸,液面總高5.38米。

      4.物料全部入罐后,因罐中有未加水的油漿,需繼續(xù)循環(huán)8小時(shí),靜置24、48、72小時(shí),分別于罐的上、中、下采樣,分析其機(jī)雜和含水量,未沉降時(shí),油漿中機(jī)雜含量約為0.21%。

      (三)分析結(jié)果

      從上列數(shù)據(jù)不難看出:

      1.上層脫渣率仍在98%左右,水分為0,說明催化劑粉末和水迅速下降。

      2.中層脫渣率從88.7%~97.1%,水含量已經(jīng)很少。

      3.下層機(jī)雜含量較未加水時(shí)為高,這與采樣位置有關(guān),雖然下層取樣點(diǎn)都距罐底1米,但28噸水,液面高度約0.5米。故實(shí)際取樣位置要比未加水時(shí)低了0.5米。48小時(shí)機(jī)雜高于24小時(shí)的機(jī)雜,且高于原料中機(jī)雜,這是機(jī)雜沉降較好的證明,但72小時(shí)機(jī)雜又下降了,說明機(jī)雜已沉到油層下部的水中,使脫渣率又上升到33.3%,可能隨著時(shí)間延長(zhǎng),油層中機(jī)雜還將進(jìn)一步下沉到水底中。取罐最底部油樣(距罐底10cm),分析機(jī)雜為0.3568%,含水0.85%,看來切水帶走催化劑粉末的設(shè)想還是可以實(shí)現(xiàn)的。

      4.切水情況90℃靜置72小時(shí)后切水,切水口在最下部的側(cè)位,水流量小的時(shí)候,切出的是水,流量大時(shí)即出油。如關(guān)閥門5分鐘后,再切水,切出的仍然是水,過15分鐘后,水中又帶油,反復(fù)幾次都是如此。于是取少量油水混樣,在瓶中油水立即分層。經(jīng)分析一致認(rèn)為,油水分離很好,無乳化現(xiàn)象,切水帶油是“溝流”現(xiàn)象和“附壁效應(yīng)”,特別是油漿與水的密度較接近,在切水操作時(shí)要小流量,間斷脫水。今后可將沉降罐設(shè)計(jì)成細(xì)長(zhǎng)點(diǎn),下部呈錐形,更加有利于切水并帶走催化劑粉末。

      試驗(yàn)完全成功,該技術(shù)也申報(bào)國(guó)家發(fā)明專利,專利號(hào)為01113134.9,已于2002年2月8日公布。但該技術(shù)對(duì)催化油漿的密度要求較高,最好要<0.96,像南京、大連、哈爾濱等地的油漿密度在1.04左右,不宜使用該技術(shù)。

      在使用沉降劑沉降法,脫除催化油漿中固體粉末時(shí)值得提醒的幾個(gè)問題:

      (1)為解決清罐過于頻繁的問題,建議將出油口的位置適當(dāng)上移,等催化劑粉末堆到出油口,再清罐。

      (2)清出的沉渣如何使用的問題,作者成功地開發(fā)了廢渣回收技術(shù),可回收約25%的油品,50%的催化劑,這部分回收的催化劑活性與平衡劑的活性相當(dāng),大約在66??蓳饺肫胶鈩┲惺褂?,該技術(shù)正準(zhǔn)備申報(bào)國(guó)家發(fā)明專利。

      (3)直接將罐底富含催化劑粉末的油漿返回催化進(jìn)料。在催化或重催車間建兩臺(tái)下部為錐形的沉降罐,沉降罐的大小以能存兩天的油漿為宜,兩個(gè)出油口,一個(gè)保證罐底油量為15%左右;一個(gè)為罐的最低點(diǎn)。油漿經(jīng)沉降處理后,先從上出油口泵出油漿,再?gòu)南鲁鲇涂诒贸龈缓呋瘎┓勰┑挠蜐{,并將其返回催化進(jìn)料。

      (4)在使用過程中要特別注意兩點(diǎn):即劑和油漿要充分混合均勻、要防止已沉降的催化劑粉末再返混。這兩點(diǎn)關(guān)系到試驗(yàn)的成敗。我們也有走彎路的教訓(xùn)。如在大慶某石化公司,技術(shù)交流后,原定要進(jìn)行設(shè)計(jì)并添加一些新設(shè)備,但他們?yōu)榱丝焐?,為了?jié)約,用了一些舊的不配套的設(shè)備,倉(cāng)促上馬,雖然做了三次試驗(yàn),但均未達(dá)到理想的效果:

      第一次試驗(yàn):2005年10月23日9:30,108#罐開始收油漿,10:00開始啟計(jì)量泵加劑,按要求加劑量為5公斤/小時(shí),但該計(jì)量泵最小流量為30公斤/小時(shí)。只能在計(jì)量泵運(yùn)行16小時(shí)30分鐘后停用,共加入沉降劑500公斤。108#罐收油到308噸后,改將105#罐油漿向108#罐倒198噸,108#罐停收后總油漿量506噸。108#罐收滿后啟泵循環(huán)2小時(shí)。在82℃罐溫情況下后靜置24、48、72小時(shí),分別于108#罐的上、中、下部采樣,分析油漿中機(jī)雜含量。沉降率油罐的上部達(dá)50%。不成功的原因:(1)計(jì)量泵不配套;(2)泵循環(huán)時(shí)間太短,據(jù)了解泵的最大流量為50噸/小時(shí),泵循環(huán)2小時(shí)的量還不足總油漿量506噸的20%,而且油品的進(jìn)出口在同一平面,顯然是混合不均勻造成的。

      第二次試驗(yàn):2005年11月1日10:00,108#罐開始收二套ARGG油漿,7噸/小時(shí)。10:00開始啟計(jì)量泵(又換了一臺(tái)舊泵)加劑,由于計(jì)量泵不能按裝置收油量成比例均勻加入7公斤/小時(shí),該計(jì)量泵最小流量45公斤/小時(shí),本次試驗(yàn)采用每收油3~4小時(shí)后,再啟加劑計(jì)量泵加劑30分鐘,約加入沉降劑22.5公斤。108#罐收油到463.6噸后停止收油,加劑460公斤。

      由于108#罐在加劑過程中計(jì)量泵電機(jī)燒壞,11月3日15:30至11月4日10:35更換電機(jī)過程中停止收油、加劑19小時(shí),為使沉降劑達(dá)到混合均勻,108#罐收滿后啟泵循環(huán)4小時(shí)后停泵。108#罐溫度保持在82℃~90℃情況下靜置,分別于108#罐的上、中、下部采樣,分析油漿中機(jī)雜含量。沉降率油罐的上部和中部達(dá)50%。不成功的原因還是混合不均勻造成的。

      第三次試驗(yàn):又換了一臺(tái)計(jì)量泵,2005年11月17日9:00,108#罐開始收二套ARGG油漿,9:20開始啟計(jì)量泵加劑,按照裝置油漿產(chǎn)量,調(diào)整計(jì)量泵均勻加入油漿固體沉降劑,11月19日16:00時(shí),108#罐收油到464.4噸后停止收油,加劑680公斤。開外循環(huán)。

      108#罐在收油過程中,溫度控制在85℃~92℃之間,為防止返混,在收油停止后關(guān)閉加熱盤,溫度保持在80℃~90℃情況下靜置,分別于108#罐的上、中、下部采樣,分析油漿中機(jī)雜含量。沉降效果更差,分析原因?yàn)椋弘m然換了一臺(tái)計(jì)量泵,劑和油漿能同時(shí)進(jìn)入,但劑的進(jìn)入口距離沉降罐太近,且輸劑的管線是dg50,輸油漿的管線是dg218,兩者的流速太慢,不能有效地混合,靜態(tài)混合器也不是根據(jù)該工藝條件來設(shè)計(jì)和選型的,是一臺(tái)舊的,起不到混合作用。

      雖然有外循環(huán),但油漿的進(jìn)出口在一起,起不到混合效果。已沉降的催化劑粉末再返混的問題在哈爾濱煉油廠曾經(jīng)出現(xiàn)過。在哈爾濱的冬季,氣溫-35℃,為使沉降罐保溫,在罐下用蒸汽盤管加熱。在沉降24小時(shí)后沉降率已達(dá)98%,但48小時(shí)沉降率又大幅回升,因?yàn)檎羝P管的溫度太高,使油漿大量汽化,將已沉降下來的催化劑粉末又返混了,以后將蒸汽盤管的溫度降下來后,問題就解決了。

      歡迎與國(guó)內(nèi)外同仁進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和技術(shù)合作。

      作者簡(jiǎn)介:趙開鵬(1942- ),男,江蘇鹽城人,浙江江南工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。

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