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      一起抽汽逆止門卡澀造成小機進冷汽事故分析

      2010-05-31 02:25:06
      電力安全技術(shù) 2010年5期
      關(guān)鍵詞:小機除氧器抽汽

      黃 鵬

      (華能太倉電廠,江蘇 太倉 215424)

      1 設(shè)備與系統(tǒng)概況

      某電廠3號機組額定容量600MW,機組配置2臺50 %鍋爐額定容量的汽輪機驅(qū)動給水泵,另由1臺30 %容量的電動機驅(qū)動給水泵作備用,正常運行中2臺汽動泵并聯(lián)運行。在1臺汽動給水泵與電動給水泵并聯(lián)運行時,仍可供給鍋爐100% BMCR的給水量。1臺汽動給水泵作單泵運行時,能供給鍋爐60% BMCR的給水量。

      驅(qū)動鍋爐主給水泵的汽輪機為變轉(zhuǎn)速凝汽式汽輪機,調(diào)速范圍:3000~5900r/min,與哈爾濱汽輪機廠制造的N600-24.2/566/566型超臨界中間再熱600 MW汽輪機配套。該汽輪機是單缸、反動、軸流、純凝汽式、變參數(shù)、變轉(zhuǎn)速、變功率和能采用多種汽源的汽輪機,具有完整的高、低壓配汽機構(gòu)。高壓蒸汽來自再熱器冷段(壓力:4.589MPa,溫度317.1℃),通過1個管道調(diào)節(jié)閥和5個調(diào)節(jié)汽門,經(jīng)汽缸噴嘴進入汽缸;低壓蒸汽來自主機的第四級抽汽(以下簡稱為四抽,壓力:1.089MPa,溫度:372.8℃),通過5個調(diào)節(jié)汽門,經(jīng)汽缸噴嘴進入汽缸。這種多汽源的供汽方式,使本汽輪機具有比較靈活的啟動、運行方式。

      本機能在主機低負荷運行時自動進行高汽外切換,主機定壓運行,負荷降至40 %額定負荷及以下時,轉(zhuǎn)由高壓汽源供氣;滑壓運行時,負荷降至30 %額定負荷及以下時,也由高壓蒸汽驅(qū)動。機組負荷小于60%時單泵運行,大于60%時雙泵運行,蒸汽在汽輪機中作完功后,經(jīng)后汽缸的下缸排汽口通過低壓排汽管引入主機凝汽器。其蒸氣系統(tǒng)如圖1所示。

      2 事故經(jīng)過

      2008-06-22T19:13,3號爐一次風(fēng)機3B跳閘,3號機RB正確動作,負荷由335MW最低降至205 MW。運行人員處理過程中,啟動電泵,關(guān)閉給水泵3A出口門作備用。19:36,小機3A前軸X方向振動逐漸升高到84μm而保護動作跳閘,后重新沖轉(zhuǎn)至2850r/min時又因前軸X方向振動大而保護動作跳閘,這時整個軸系的振動均比平時正常運行時有不同程度的升高。隨后經(jīng)過8 h盤車,6 h暖機至23日12:20再次升速并泵,振動才正常。

      3 原因分析

      一次風(fēng)機3B跳閘前各相關(guān)參數(shù)為,主機負荷:335MW,四抽壓力/溫度:0.565MPa/367℃,除氧器壓力/溫度:0.538MPa/159℃,給水泵3A轉(zhuǎn)速:3 678 r/min,給水泵3A低壓進汽溫度:363.6 ℃。

      19:13,一次風(fēng)機3B跳閘,機組RB動作,19:14:24 機組負荷降至290MW,四抽壓力和除氧器壓力均下降,但因除氧器壓力下降慢,四抽壓力下降快,此后的相關(guān)參數(shù)變化列于表1。

      19:18:15, 給水泵3A轉(zhuǎn)速快速下降;于19:18:57由3553r/min 降至2300r/min,之后又上升至3 677 r/min。但由于小機3A轉(zhuǎn)速控制為MEH自動方式,所以高壓蒸汽管道調(diào)節(jié)閥頻繁動作,使轉(zhuǎn)速在2300r/min至3 700r/min范圍內(nèi)頻繁波動。

      19:21:42,四抽壓力開始高于除氧器壓力。

      從上述數(shù)據(jù)和其他相關(guān)參數(shù)的曲線變化可以分析出,在機組負荷快速下降的過程中,由于除氧器壓力的下降導(dǎo)致除氧器水箱中的水成為過熱水,開始沸騰并產(chǎn)生出大量蒸汽,又由于四抽壓力下降速度比除氧器快,使除氧器壓力高于四抽壓力,而此時除氧器3抽汽逆止門卡澀,導(dǎo)致低溫蒸汽進入四抽管道內(nèi),繼而進入小機3A/3B。由于低溫低壓的蒸汽進入,故小機3A和3B的轉(zhuǎn)速快速下降,直至各自管道調(diào)節(jié)閥(高壓調(diào)門)開啟,使高壓缸排汽進入,轉(zhuǎn)速才開始恢復(fù)。

      表1 故障期間相關(guān)參數(shù)變化

      由于此狀態(tài)(四抽壓力低于除氧器壓力)持續(xù)了約7 min,故低溫蒸汽對小汽機3A/3B均造成了不同程度的沖擊。因運行人員之前減負荷操作中關(guān)閉了給水泵3A出水門維持其空轉(zhuǎn),小機3A的進汽量遠小于小機3B,使小機3B的管道調(diào)節(jié)閥(高壓調(diào)門)能夠及早開出,故小機3B未受太大影響;而小機3A則沒有過多的高壓蒸汽進入,這一點可從小機3A轉(zhuǎn)速頻繁波動看出。19:17:54至19:18:57,小機3A的軸向位移由0.112 mm升高至0.251 mm;小機3B的軸向位移由0.06 mm升高至0.14 mm。各自的軸振也均有增大,其中小機3A的前軸X方向振動從19:17:54至19:19:15,由20μm上升至35 μm,19:25為44μm,19:27為62μm,19:36最大至84μm而保護動作跳閘。

      由此可看出,由于除氧器3抽汽逆止門卡澀而導(dǎo)致低溫蒸汽進入小機3A,造成小機3A的急劇冷卻是造成此次小機3A振動異常增大的主要原因。從后續(xù)的暖機及升速情況可以判斷出小機3A汽缸應(yīng)略有變形。

      4 防范措施

      為避免機組快速減負荷過程中,因除氧器抽汽逆止門卡澀而沒有關(guān)閉,導(dǎo)致除氧器中的水汽化返回到四抽管道及小機中,制定了如下措施。

      (1) 機組正常減負荷時速率不應(yīng)過快。

      (2) 遇異常情況而導(dǎo)致主機快速減負荷時,應(yīng)注意監(jiān)視下列參數(shù):四抽壓力/溫度、除氧器壓力/溫度、四抽管壁金屬溫度、四抽至除氧器進汽溫度、給泵3A/3B低壓進汽溫度。

      (3) 機組RB動作,或主機負荷下降速率超過25 MW/min時,若發(fā)生四抽壓力小于除氧器壓力的情況,應(yīng)立即手操關(guān)閉除氧器3抽汽門。待四抽壓力大于除氧器壓力后再及時將其開啟,避免除氧器壓力下降而導(dǎo)致給水泵進水壓力異常降低。

      (4) 在主機快速減負荷時,一旦發(fā)生除氧器壓力高于四抽壓力,而小機3A/3B低壓進汽溫度快速下降時,應(yīng)立即啟動電泵,手動關(guān)閉除氧器3的抽汽供汽,及時開啟小機低壓供氣管道相關(guān)疏水門,并嚴密監(jiān)視小機和主機的振動、軸向位移、推力瓦溫度。待四抽壓力高于除氧器壓力后,再恢復(fù)正常運行方式。

      (5)一旦發(fā)生大小汽輪機水沖擊,應(yīng)按現(xiàn)場規(guī)程果斷停機處理,避免事故擴大。

      5 結(jié)束語

      汽輪機水沖擊、進冷汽都是非常嚴重的事故,如本文介紹的事故案例中,就因抽汽逆止門卡澀不能關(guān)閉而造成給水泵小汽輪機進冷汽,導(dǎo)致了汽缸變形。為避免類似事故的發(fā)生,設(shè)備的定期維護校驗工作不容忽視。

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