李 凱
(大唐南京發(fā)電廠,江蘇南京 210000)
突發(fā)性振動是關(guān)系到汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備安全與正常生產(chǎn)的重要故障。對這類振動的定性和原因分析往往比較困難,因而有時會出現(xiàn)處理方法不當(dāng),影響運行或延誤工期的情況。以某熱電廠2號機(jī)組為例,介紹了由于油膜振蕩造成的突發(fā)性振動整個測試、分析、定性、處理方案確定和實施過程,以及最終的處理結(jié)果。
某熱電廠2號機(jī)組是上海汽輪機(jī)廠和上海電機(jī)廠生產(chǎn)的50 MW供熱機(jī)組。汽機(jī)轉(zhuǎn)子由1、2號軸承支撐,橢圓軸承,發(fā)電機(jī)兩瓦為3、4號軸承,圓柱軸承,勵磁機(jī)兩瓦為5、6號軸承。軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 2號機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)
機(jī)組投運以來,經(jīng)歷大小修各一次,小修中更換了勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子,振動一直正常,1~4號瓦垂直振動均小于20 μm。2號機(jī)組經(jīng)常處于低負(fù)荷狀態(tài),帶高負(fù)荷時間不多。
機(jī)組在一次帶高負(fù)荷時,1~4號瓦突然出現(xiàn)大振動,運行人員減小負(fù)荷,振動消失。經(jīng)過數(shù)小時運行,增加負(fù)荷時,大振動再度出現(xiàn)。用手持測振表測量,發(fā)現(xiàn)振幅以3號瓦為最大,為200μm,其余3個瓦振較??;頻譜分析表明,高振動的主頻約為20 Hz。然后使用本特利DAIU-208測振儀對機(jī)組在帶負(fù)荷工況和升降速過程的振動狀況進(jìn)行了全面的測量。
圖2為發(fā)生大振動時1、3號瓦的時間趨勢圖,圖3為振動時1~4號瓦的瀑布圖,圖4為振動時1、3號瓦的頻譜圖。
圖2 振動時間趨勢
圖4 振動頻譜
2號機(jī)組的振動特征是:振動是突發(fā)性的;大振動頻率成分以20 Hz低頻為主;振動突發(fā)時以3瓦振為最大,其余次之;4個瓦振動發(fā)生的時間相同,觀察不到先后;負(fù)荷減小或轉(zhuǎn)速減小,振動消失。
為進(jìn)一步確定振動性質(zhì),又對升降速過程振動進(jìn)行了分析,得到的升降速波特圖如圖5所示。
圖5 升速過程波特圖
高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)計和運行中的一個主要問題是控制和降低軸系的強迫振動響應(yīng),同時還存在另一類同樣重要的問題:轉(zhuǎn)子動力失穩(wěn)和自激振動。
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系臨界轉(zhuǎn)速、不平衡響應(yīng)和穩(wěn)定性共同構(gòu)成了機(jī)組的動態(tài)特性,它們直接決定了機(jī)組在工作狀態(tài)下和啟停機(jī)過程中轉(zhuǎn)子、軸承的振動狀況,是設(shè)備安全可靠性的一個重要方面。
對機(jī)組軸系的臨界轉(zhuǎn)速和不平衡響應(yīng),無論在設(shè)計階段還是實際運行中,都早就有了一些成熟的方法和經(jīng)驗來控制它們。
相比之下,穩(wěn)定性問題出現(xiàn)的較晚,最早是在20世紀(jì)20年代。GE公司為高爐設(shè)計制造的新型透平壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子動力失穩(wěn)現(xiàn)象[1]。GE的工程師經(jīng)過數(shù)年的研究才確定問題出自轉(zhuǎn)子材料的內(nèi)阻和套裝轉(zhuǎn)子部件之間的摩擦。在進(jìn)行這些研究的同時,開始對徑向油膜軸承所造成的油膜振蕩失穩(wěn)有所認(rèn)識。
轉(zhuǎn)子動力失穩(wěn)和自激振動通常表現(xiàn)為下列特點:(1)振動頻率為次同步或超同步,與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速非同步;(2)自激振動的頻率以轉(zhuǎn)子本身的固有頻率為主;(3)多數(shù)為徑向振動;(4)振幅可能發(fā)生突然急劇增加;(5)振幅的變化與轉(zhuǎn)速或負(fù)荷關(guān)系密切;(6)失穩(wěn)狀態(tài)下的振動能量來源于系統(tǒng)本身的能量。
對于旋轉(zhuǎn)機(jī)械,自激振動的種類有渦動或振蕩、參數(shù)失穩(wěn)、干摩擦顫振以及強迫振動失穩(wěn)等。在汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子軸承系統(tǒng)中,造成轉(zhuǎn)子發(fā)生動力失穩(wěn)的作用力很多,常有這樣一些(不包括參數(shù)時變造成的失穩(wěn)):動壓軸承-油膜振蕩、密封-類似于油膜振蕩、轉(zhuǎn)動部件內(nèi)摩擦、葉輪頂隙造成的氣動力(Alford力)、空心轉(zhuǎn)軸內(nèi)滯留液體、干摩擦、扭轉(zhuǎn)渦動(扭矩作用在一個不對中的轉(zhuǎn)軸上所致)和螺旋渦動顫振。
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系穩(wěn)定性直接關(guān)系到機(jī)組的安全運行和設(shè)備的可靠性。穩(wěn)定性能低劣的機(jī)組,輕者可減少發(fā)電時數(shù),增加檢修費用,重者將導(dǎo)致重大毀機(jī)事故。
可以使汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子產(chǎn)生發(fā)散運動的部位有軸承、軸端及通流部分的汽封、熱套配合面、材料內(nèi)阻等,轉(zhuǎn)子所發(fā)生的失穩(wěn)分別被稱為油膜振蕩、汽流激振、摩擦自激等。國內(nèi)外機(jī)組實際運行情況表明,汽輪發(fā)電機(jī)軸系主要的失穩(wěn)型式是油膜振蕩和汽流激振。
實際機(jī)組穩(wěn)定性狀況與制造、安裝及運行有關(guān)。加工時過大的誤差可能會使原本設(shè)計正確的軸承穩(wěn)定性能降低;安裝時對揚度、軸承標(biāo)高、軸承載荷等重要指標(biāo)的控制同樣可以直接影響到機(jī)組穩(wěn)定性;運行參數(shù)對穩(wěn)定性也會造成暫時性的影響。
在影響機(jī)組穩(wěn)定性的諸因素中,軸承是決定因素?;瑒虞S承中的油膜除了產(chǎn)生壓力支承整個轉(zhuǎn)子外,還產(chǎn)生阻尼力抑制轉(zhuǎn)子振動。在一定條件下,阻尼低的軸承支承的轉(zhuǎn)子會發(fā)生油膜振蕩或類似性質(zhì)的半速渦動。
現(xiàn)場機(jī)組處理經(jīng)驗表明,造成汽輪機(jī)組失穩(wěn)的原因通常是多方面的,而非單一因素所致。導(dǎo)致軸系失穩(wěn)的擾動力可能來自軸承、轉(zhuǎn)子的內(nèi)摩擦、流體力等。僅就軸承的擾動力來看,這個力取決于轉(zhuǎn)子-軸承的系統(tǒng)阻尼,取決于軸承油膜交叉剛度的量值,還取決于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與臨界轉(zhuǎn)速之比。
根據(jù)對2號機(jī)組振動測試數(shù)據(jù),可以初步確定振動為轉(zhuǎn)子失穩(wěn)。根據(jù)(1)負(fù)荷變動引起振動或減小,(2)低頻這2個特征看,像是汽流激振,但從3號振幅最大看,振動似乎以發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為主,而不是以汽機(jī)轉(zhuǎn)子為主;另外,20 Hz的自振頻率和汽機(jī)轉(zhuǎn)子固有頻率22.3 Hz(1 340 r/min)不符。因而無法肯定振動性質(zhì)為汽流激振。
如果是油膜振蕩,應(yīng)該和轉(zhuǎn)速相關(guān),而不應(yīng)該是由負(fù)荷變動引起的;振動頻率可以低于半速頻率或發(fā)電機(jī)的固有頻率。
升降速測試結(jié)果顯示,該機(jī)組汽機(jī)和發(fā)電機(jī)的臨界轉(zhuǎn)速均為1 330~1 350 r/min,無法以此來判斷振動是以汽機(jī)轉(zhuǎn)子還是以發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為主出現(xiàn)。
正在難于最終確定振動性質(zhì)的時候,停機(jī)前做的打閘降速-升速試驗表明,轉(zhuǎn)速升到3 000 r/min時再次發(fā)生了低頻振動,這次和帶負(fù)荷無關(guān),根據(jù)這種現(xiàn)象,很快基本確定了振動是油膜振蕩。
故障性質(zhì)和原因的完全確認(rèn)還需要根據(jù)解體檢查的測量值。
造成油膜振蕩的原因是軸承。鑒于2號機(jī)組是在已經(jīng)正常運行2年后的現(xiàn)在才發(fā)生油膜振蕩,分析其原因,一個可能是軸瓦磨損,使得軸承間隙變化,垂直方向間隙增大,形成了立橢圓,穩(wěn)定性惡化,發(fā)生油膜振蕩;另一個可能是軸承脫空,負(fù)載減小,軸頸在軸承中的偏心率減小,穩(wěn)定性降低,引起油膜振蕩。如果是后者,則用負(fù)荷變化做為起因可以解釋。負(fù)荷變化引起汽機(jī)轉(zhuǎn)子上抬,1、2號瓦負(fù)載減輕,同時牽連3號瓦負(fù)載減輕,在軸承穩(wěn)定性本就降低的情況下,負(fù)荷變化對軸系的擾動導(dǎo)致3號瓦發(fā)生油膜振蕩。
檢查各瓦瓦溫、回油溫度發(fā)現(xiàn),3號瓦的這兩個溫度相對都低,瓦溫61℃、回油溫度51~53℃,相鄰兩瓦瓦溫大于66℃、回油溫度大于56℃。
根據(jù)振動數(shù)據(jù),可以排除葉片飛脫,進(jìn)入復(fù)水器檢查末級和次末級葉片,沒有發(fā)現(xiàn)問題;檢查平衡塊,也沒有問題??梢耘懦髋瞿?,碰磨雖然也有突發(fā)性,但不會以20 Hz的低頻為主。
如果上述推斷的結(jié)論成立,解體后應(yīng)該在軸承上發(fā)現(xiàn)問題。
機(jī)組溫度降下來解體,對4個軸承的頂隙、側(cè)隙的檢查,基本和廠家設(shè)計值、4月份小修回裝測量值符合,沒有發(fā)現(xiàn)明顯問題;揚度檢查2號瓦較上次測量值增大,其余各瓦揚度沒有問題;對輪張口沒有變化;但發(fā)現(xiàn)3個重要情況:
(1)對輪中心圓周偏差由0.04 mm變化到0.78 mm,即汽機(jī)對輪中心高出發(fā)電機(jī)對輪中心0.39 mm。
(2)2號瓦、4號瓦下瓦烏金表面磨損嚴(yán)重,3號瓦面磨痕輕;
(3)3號瓦塊翻轉(zhuǎn)約7 mm,4號瓦塊翻轉(zhuǎn)約1 mm,2號瓦塊沒有翻轉(zhuǎn)。
這些情況表明,3號瓦脫空;大振動以發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為主。
關(guān)于2號機(jī)組振動性質(zhì)和原因,可以確定為以3號瓦為主的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的油膜振蕩;3號瓦負(fù)載過輕,造成3號瓦穩(wěn)定性降低,產(chǎn)生油膜失穩(wěn)。
至于3號瓦脫空,相對標(biāo)高變化的原因,尚待進(jìn)一步分析。
根據(jù)對振動原因的分析意見,確定并實施了如下的處理方案:
(1)對輪中心調(diào)整:2號瓦中心降低0.05 mm,3號瓦中心抬高0.33 mm,4號瓦中心抬高0.35 mm;
(2)修刮2、3、4號瓦下瓦瓦面,修刮過程中不得增大頂隙;
(3)增加3號瓦緊力到0.05 mm。
2003年7月30日,機(jī)組處理后沖轉(zhuǎn),監(jiān)測帶50 MW以上負(fù)荷8小時,振動正常,沒有低頻振動,23、24 Hz的低頻分量最大幅值為2 μm。
圖6為負(fù)荷51~53 MW時的振動趨勢圖,圖7為51~53 MW時的振動瀑布圖。
滿負(fù)荷時3號瓦瓦溫64℃、回油溫度62℃,明顯高于消缺前,說明3號瓦軸承載荷明顯提高,穩(wěn)定性增加。
圖6 負(fù)荷51~53 MW時的1、3號瓦振動趨勢
圖 7 51~53 MW時3號瓦振動瀑布圖
本次2號機(jī)組振動分析和故障診斷處理是在測點有限,時間緊迫條件下進(jìn)行的。由于缺少軸振測點,無法知道軸徑靜態(tài)位置,增加了診斷難度。
診斷中利用起振工況、振動頻譜、瓦溫等參數(shù),得到了初步結(jié)論;然后利用解體后檢查結(jié)果,最終確定了故障性質(zhì)和直接原因;在此基礎(chǔ)上制訂了處理方案,實施后使故障得以消除。
[1]陸頌元.汽輪發(fā)電機(jī)組振動[M].北京:中國電力出版社,2000.