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      銅山礦破磨生產流程設計方案的改進

      2010-08-15 00:46:55唐新民王維君
      中國非金屬礦工業(yè)導刊 2010年2期
      關鍵詞:銅山處理量單耗

      吳 錫,唐新民,王維君,童 禎

      (1.安徽省銅陵學院機械工程系,安徽 銅陵 244000;2.銅陵有色銅山礦業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000;3.安徽銅冠機械股份有限公司,安徽 銅陵 244061)

      銅山礦破磨生產流程設計方案的改進

      吳 錫1,唐新民2,王維君3,童 禎2

      (1.安徽省銅陵學院機械工程系,安徽 銅陵 244000;2.銅陵有色銅山礦業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000;3.安徽銅冠機械股份有限公司,安徽 銅陵 244061)

      文章簡述了將銅山礦常規(guī)三段一閉路破碎加球磨方案,改造為新型φ3.2m×3.6m溢流球磨機、其轉速加快到23.8r/min、鋼球加大到φ240mm、單臺完成銅山礦破磨生產任務的方案,并用“四維破磨理論”論證產品粒度達標和處理量達產。與常規(guī)破磨方案相比,不僅工程總投資大大節(jié)省,而且通過節(jié)能降耗大大提高了經濟效益。

      半自(球)磨機;破粉碎比;流程設計

      銅陵有色銅山礦現用破粉碎生產流程設備,自1959年投入使用以來,基本上未進行更新改造,陳舊老化嚴重。目前碎礦產品粒度<20mm占80%左右,磨礦產品粒度<0.073mm占60%左右,處理量900t/d×2=1 800t/d左右,不能滿足今后生產要求。設計部門提出常規(guī)和半自磨加球磨的兩個方案,筆者用“四維破磨”理論[1],提出的新型球磨方案較常規(guī)方案更好地完成破磨生產任務。

      1 原始數據及破磨設計方案

      1.1 原始數據

      銅山礦的原礦性質,與冬瓜山銅礦和安慶銅礦相似;礦石硬度系數15左右,原礦含泥3%左右。銅山礦與冬瓜山銅礦一樣,粗碎在井下,提運到地表粗礦倉礦石粒度<250mm占100%,<150mm占60%以上。磨礦產品粒度<0.073mm占75%以上,與天馬山礦相似。

      破粉碎生產流程和設備的能源利用率高低,可用它們的破粉碎效果比值(破粉碎比與單位能耗之比)大小來判定[2]。目前冬瓜山礦半自磨機破粉碎效果比值110t/kW·h以上,安慶銅礦常規(guī)閉路碎礦生產流程的破粉碎效果比值只有5t/kW·h左右[3,4]。說明半自磨機替代閉路碎礦生產流程不僅可行而且可節(jié)能降耗。

      1.2 銅山礦常規(guī)破磨方案

      (1)碎礦生產流程。

      粗碎在井下,采用500mm×1200mm鄂式破碎機,粗碎后礦石粒度<250mm占100%,<150mm占60%以上;提運到地表300m3的粗礦倉。由1號1m皮帶機送入φ2.1m標準圓錐破碎機中碎,再由2號1m皮帶機送入φ2.2m短頭圓錐破碎機細碎。再由3號1m皮帶機送入1.5×3m振動篩分級,篩上粒度>13mm礦石,由1號650mm皮帶機送回細碎機;篩下粒度<13mm占90%以上的礦粒為碎礦產品,分別由2號和3號650mm皮帶機送入容積為300m3的1#和2#細礦倉中,中細二段破碎的破粉碎比150∶10=15,處理量150t/h,用電單耗3.5kW·h/t,破粉碎效果比值為4.3t/(kW·h)。

      (2)磨礦生產流程。

      由4#和5#的650mm皮帶機,把細礦倉礦石分別送入1#和2#φ3.2m×3.6m溢流球磨機,均配φ2.4mm雙螺旋分級機和φ500mm旋流器二級分級,磨礦產品粒度<0.073mm占75%以上,<0.06mm占60%以上,破粉碎比167,處理量100t/h,磨礦單耗16kW·h/t,磨礦生產流程設備的破粉碎效果比值10.5t/(kW·h)。

      常規(guī)三段一閉路破磨生產流程總的破粉碎比為2 500;單耗19.5kW·h/t,破粉碎效果總比值為128t/(kW·h)。

      1.3 銅山礦半自磨加球磨方案

      把粗礦倉的礦石,由1m皮帶機送入φ4.8m×1.8m格子型半自磨機(鋼球加大到φ180mm,裝球率15%以上,實際混合充填率45%左右),破碎后礦石溜入1.2m×2.5m雙層振動篩分級,上層篩上礦石粒度>12mm占100% ,由650mm皮帶機送回半自磨機;中底二層礦石(漿)為半自磨產品,粒度<12mm占100%,<0.5mm占60%以上;半自磨機破粉碎比為300,處理量100t/h以上,用電單耗5kW·h/t,破粉碎效果比值為60t/kW·h。其中層礦石粒度<12mm且>2mm由10″管螺旋輸送機送入φ3.2m×3.6m溢流球磨機(大鋼球φ100mm以上,裝球率30%,實際混合充填率35%以上);振動篩底層礦漿和球磨機排礦漿,混合流入φ2.4m雙螺旋分級機分級,粗粒沉沙流入球磨機,溢流由砂泵送入φ500mm旋流器分級,粗粒沉沙入磨,細粒溢流為磨礦產品粒度<0.073mm占75%以上,<0.06mm占60%以上?;窘鉀Q球磨機磨礦效果很差的問題,破粉碎比0.5÷0.06=8.3,處理量60×2t/h以上,磨礦單耗6kW·h/t。球磨機破粉碎效果比值仍只有1.4t/(kW·h);破磨單耗為11kW·h/t,破粉碎效果總比值為(150÷0.06)÷(5+6)=227t/(kW·h),為常規(guī)方案的227÷128=177%。

      2 半自磨機過粉碎分析和改造

      半自磨機的產品過粉碎,實際替代了球磨機完成破粉碎生產任務。證實半自磨機不僅可替代多臺破碎機,完成碎礦任務;而且可替代球磨機,完成磨礦任務。

      2.1 半自磨機產品過粉碎分析

      冬瓜山銅礦半自磨機,自2004年投入使用以來,產品過粉碎現象嚴重[5]。據2007年11月17日現場考察,半自磨機實際替代球磨機完成了破粉碎比為26.7的磨粉碎任務。若采取強化半自磨機產品的過粉碎和分級措施,產品粒度<0.073mm的含量由32%增加到65%和75%以上;把500t/h中的粒度<2mm且>0.073mm各粒級(按處理量與平均粒度成反比)換算為粒度<0.073mm(平均粒度取0.035mm)的礦粒,使產品粒度<0.073mm的含量分別增加到65%以上(以67%算)和75%以上(以77%算),處理量分別由500t/h減少為361t/h和278t/h。

      2.2 改造半自磨機單臺完成破磨生產任務

      進一步把格子型半自磨機改造為新型φ8.53×3.96m溢流半自磨機[5-7],鋼球加大到φ240mm,裝球率12%以上,實際混合充填率50%左右,全速11.6r/min運轉;排礦漿粒度<0.073mm占65%以上,經φ600mm旋流器分級的產品粒度<0.073mm的占75%以上。產品粒度<0.073mm占65%以上,半自磨機的處理量由361t/h增加到728t/h;產品粒度<0.073mm占75%以上,處理量由278t/h增加到728÷361×278=561t/h,用電單耗6.5kW·h/t,破粉碎效果比值高達385t/(kW·h)。冬瓜山銅礦半自磨機改為新型φ8.53m×3.96m溢流半自磨機和加大鋼球,確保產品粒度達標和處理量達產。破磨用電單耗由目前20kW·h/t下降到6.5kW·h/t左右。

      3 新型φ3.2m×3.6m溢流球磨機方案

      按上述分析,冬瓜山銅礦新型φ8.53m×3.96m溢流半自磨機,配φ600mm旋流器分級,可確保產品粒度達標和處理量達產。把φ3.2m×3.6m滾動軸承溢流球磨機,改為動態(tài)混合充填率45%的溢流球磨機,并加快轉速和加大鋼球,配φ600mm旋流器分級,單臺就可完成銅山礦破磨生產任務。

      3.1 結構及參數

      新型球磨機與現用φ3.2m×3.6m滾動軸承溢流球磨機的結構基本相同,只是給進料和出料裝置不同和轉速加快及鋼球加大。

      (1)現用溢流球磨機。

      筒體內徑3.2m,筒體長度L=3.6m;高錳鋼筒體襯板,波谷厚度70mm,波峰厚度130mm,平均厚度100mm,對應內半徑Ra=1.53m,Rb=1.47m,R=1.50m,費氏臨界轉速nc=30÷=24.3r/min,有效容積V=25.4m3。電機容量600kW,轉速250r/min,傳動大齒圈齒數278,小齒輪齒數20,筒體轉速n1=250r/min÷(278÷20)=18r/min,n1=0.74nc。進出料端蓋內錐面的錐角160°,各有12塊厚度70mm端襯板,每塊上都有一條70mm×70mm徑向突包。進出料端主軸承,采用239/1 000型圓柱滾子調心軸承,摩擦系數取q1=0.004,回轉半徑R0=0.58m,筒體自重回轉質量105t;裝球率30%左右,球礦比3.5左右。鋼球礦石(漿)的動態(tài)安息角取β=25°,滑滾動系數取q2=0.15。

      (2)新型球磨機。

      制作全推送給送料器,替代現用φ3.2m×3.6m溢流球磨機的進料口,去掉聯合(鼓形)給料器[5]。設計制作動態(tài)充填率η0=45%的螺旋溢流分級出料器,替代現用球磨機的出料口,去掉出料圓筒篩,筒體自重回轉質量G0=98t。并設一條有流量計,插入出料器內的加水管道。電機容量600kW不變,轉速改為300r/min;小齒輪齒數改為22,則筒體轉速加快到n2=300÷(278÷22)=23.8r/min,n2=0.98nc,ω2=2.49弧度/s。鋼球密度r鋼=7.7t/m3,r球=4.7t/m3,礦石密度r石=3.2t/m3,礦石(漿)混合密度r礦=2.9t/m3。半自磨機球礦(漿)比1左右,體積比0.4左右;現用球磨機球礦比3.5左右,球礦體積比1.3左右。鋼球砸磨襯板和鋼球的幾率,半自磨機比球磨機少許多,半自磨機的能源利用率比球磨機高。同體積礦石的沖擊破碎和磨粉碎的能力,分別只有鋼球的17%和42%左右;半自磨機的磨礦能力不如球磨機。為此,新型球磨機球礦(漿)比取1.6,球礦(漿)體積比為0.6;鋼球、礦石(漿)的混合密度r=(7.7×0.6+2.9×1)÷(0.6+1)=4.7t/m3;下落沖擊力系數取f沖=3,設實際混合充填率η=62%計算,裝球量0.62×25.4×4.7÷(1.6+1)×1.6=45.5t,裝φ240,φ210,φ180mm鋼球各15t,裝球率38%,平時補加φ240mm鋼球。

      3.2 新型球磨機確保產品粒度達標

      新型球磨機出料端襯板組成的內錐面和突包,具備推送、攪拌和分級作用;把筒體內的鋼球和粒度大的塊礦,不斷推送回筒體。當筒體里混合充填表面,高出球磨機出料器內螺旋葉片內徑;在高差作用下,粒度較小的礦粒隨礦漿流入出料器;礦漿在出料器由內往外流動過程中,礦粒由大到小沉淀;沉下的礦粒由返砂螺旋葉片及時全部送回筒體,粒度小的礦粒,隨溢流流入圓錐沉淀區(qū),再沉淀分級;礦漿中粒度較大的礦粒沉淀,由圓錐面溜回分級沉淀區(qū),由返砂螺旋葉片送回筒體;粒度很小的礦粒隨溢流從出料器端篩板的篩孔流出。排出礦漿濃度調節(jié)為螺旋分級機溢流濃度28%左右,排出礦漿粒度比天馬山礦φ3.2m×3.1m格子型球磨機(提升斗強制排礦中,粒度小的優(yōu)先隨礦漿倒流回筒體)配φ2.4m雙螺旋分級機的溢流粒度佳(粒度<0.073mm,含量多5%左右,<0.01mm微粒含量成倍減少)。排出的礦漿由砂泵送入φ600mm旋流器分級,溢流為磨礦產品,粒度<0.073mm占75%以上,破粉碎比2 500左右。

      3.3 新型球磨機確保處理量達產

      (1)沖擊破碎和磨粉碎能力消耗系數。

      銅山礦新型φ3.2m×3.6m溢流球磨機,入磨礦石性質、粒度和磨礦產品粒度<0.073mm占75%以上,與冬瓜山銅礦新型半自磨機相同[5]。沖擊破碎能力消耗系數Bth=5.5m2hs-3和磨粉碎能力消耗系數Cth=9.84mhs-2[5],與銅山礦新型球磨機相同。

      (2)質點拋落規(guī)律和相關數據。

      在以筒體圓心為中心的x-0-y坐標中,以有效內半徑Ra=1.53m,轉速n=23.8r/min,動態(tài)安息角β=25°,滑滾動摩擦系數q2=0.15和動態(tài)混合充填率η0=45%;查取動態(tài)充填面重心S到中心距離ys=0.66m,和計算起拋面上各質點的拋落規(guī)律和相關數據[4]:下落沖擊平均速度U沖=4.05m/s,沖擊合力矩力臂L合=-0.23m,拋起比un=0.61,實際混合充填率η=63.1%,相對滑滾動平均速度U相=6.49m/s,把混合密度r=4.7t/m3代入計算拋落量和滑滾動量計算公式得Q=23.5t/s和E=130t/s。

      (3)新型球磨機處理量確保達產。

      鋼球加大,處理量增加系數K球=0.5×[K礦(d2/d1)3+1],其K礦為礦石沖擊破碎影響系數,與球礦比和入磨礦石粒度有關,取K礦=0.8;鋼球球徑基準狀d1=180mm,實際球徑d2=240mm,代入得K球=1.4。

      處理量計算公式A=0.5K球(QU沖2/Bth+EU相/Cth)[2],t/h。將上述數據代入:A=0.5×1.4×(23.5×4.052÷5.5+130×6.4÷9.84)=107t/h,確保2 000t/d達產并留有余地。

      3.4 新型球磨機生產流程的破粉碎效果比值

      (1)球磨機負荷。

      球磨機負荷計算公式為[2]:主軸承摩擦阻力負荷N1=qωR0[(G0+η0rV)g+f沖QU沖],kW;偏心力矩負荷N2=η0rVgωyssimβ,kW,下落沖擊合力矩負荷N3=-f沖QU沖ωL合,kW。

      將上述數據分別代入得:N1=10kW,N2=366kW,N3=162kW。

      球磨機負荷N=N1+N2+N3=538kW。

      (2)砂泵負荷。

      按球磨機處理量110t/h,礦漿濃度25%計算砂泵流量為:110÷3.2+110×[(1-0.25)÷0.25]÷1=364m3/h≈0.1m3/s;混合密度r=1÷(0.25÷3.2+(1-0.25)÷1)=1.2t/m3;取砂泵揚程30m和效率60%計算負荷:0.1×9.81×30÷0.60=49kW。

      (3)破磨生產流程單耗和破粉碎效果比值。

      破磨用電單耗:(538+49)÷107=5.5kW·h/t。

      破粉碎效果比值:2 500÷5.5=455t/(kW·h)。

      4 結論

      綜上所述,銅山礦新選廠采用常規(guī)三段一閉路碎礦加球磨、半自磨加球磨和新型球磨機,三個破磨生產流程的設計方案;它們分別采用4臺、2臺和1臺的破碎球磨機,都能確保產品粒度<0.073mm占75%以上達標和處理量2 000t/d以上達產。新型球磨機方案比常規(guī)破磨方案工程投資大大節(jié)省,節(jié)能降耗,經濟效益明顯提高。

      [1]唐新民.提高磨機處理能力和能源利用率的研究[J].礦山機械,2003,(1)16-19.

      [2]唐新民.破粉碎生產流程設備的現狀與節(jié)能途徑[J].中國非金屬礦業(yè)導刊,2009,(3).

      [3]唐新民.安慶銅礦φ3.2×4.5m球磨機節(jié)能改造[J].礦山機械,2008,(23):89-92.

      [4]唐新民.天馬山黃金礦φ3.2×3.1m格子球磨機節(jié)能改造[J].礦山裝備,2009,(3).

      [5]磨機全推送給送料器[P].中國專利ZL200820008836,2009-01-21.

      TD921.4;TD453

      A

      1007-9386(2010)02-0040-03

      2009-11-30

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