孫長(zhǎng)俊
(弋陽(yáng)海螺水泥制造分廠,江西弋陽(yáng)334422)
ATOX-50立磨輥皮、磨盤襯板磨損對(duì)系統(tǒng)的影響
孫長(zhǎng)俊
(弋陽(yáng)海螺水泥制造分廠,江西弋陽(yáng)334422)
S水泥廠5000t/d生產(chǎn)線由中材國(guó)際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),生料采用石灰石、粘土、銅尾渣和砂巖四組分配料。生料立磨是引進(jìn)丹麥Flsm ith公司的ATOX-50輥式磨,采用三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。主電機(jī)額定功率3800kW,額定電流431.7A,循環(huán)風(fēng)機(jī)額定功率3800kW,額定電流380.9A,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)710kW,額定電流90.15A。
系統(tǒng)于2008年8月投產(chǎn),喂料量一直穩(wěn)定在450t/h,主電機(jī)電流300~350A,磨出口溫度75~85℃,研磨壓力80bar左右,振動(dòng)2.0mm/s以下,磨機(jī)差壓5500Pa左右,料層厚度30~60mm。循環(huán)風(fēng)機(jī)入口擋板開度88%~90%,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速950~ 980r/m in,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定正常。
進(jìn)入11月下旬,磨機(jī)運(yùn)行狀況明顯惡化,主要體現(xiàn)在主電機(jī)電流高,達(dá)380~400A,而且經(jīng)常出現(xiàn)高達(dá)500A的過(guò)載電流,振動(dòng)大,2.5mm/s以上,給安全生產(chǎn)帶來(lái)了極大的隱患。增大研磨壓力至90bar,但效果不明顯。磨機(jī)壓差偏低,4800~4900Pa,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速1050~1100r/m in,料層薄,而且不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)料層顯示為“1”mm的情況,被迫減產(chǎn)至400t/h,甚至380t/h。
利用停磨檢修機(jī)會(huì)進(jìn)磨檢查,發(fā)現(xiàn)磨輥輥皮的磨損已經(jīng)很明顯,如圖1所示。
圖1 輥皮某一壽命周期內(nèi)磨損曲線變化
物料經(jīng)下料溜子落入磨盤中央,在磨盤離心作用下甩向邊緣,在磨輥與磨盤襯板的內(nèi)側(cè),即1~4區(qū),磨輥通過(guò)垂直運(yùn)動(dòng)擠壓在磨盤上,把物料咬入其中進(jìn)行研磨。在此區(qū)域,物料料層厚,大塊多,受力較大,大多數(shù)大塊被逐步粉碎成細(xì)小的顆粒,然后在磨盤旋轉(zhuǎn)離心力的作用下,物料向磨盤邊緣運(yùn)動(dòng),進(jìn)入4~10區(qū),在這個(gè)區(qū)域,物料相對(duì)較薄,在9~10區(qū),距磨盤回轉(zhuǎn)中心距離最遠(yuǎn),離心力最大,被甩出磨盤,被自上而下的熱風(fēng)吹起進(jìn)行烘干并帶入上面的選粉機(jī)進(jìn)行分選。選出不合格的粗粉落入磨盤中心重新布料進(jìn)行二次研磨。而在9~10區(qū)沒(méi)有被風(fēng)吹起來(lái)的,大塊物料則落入磨盤下面的刮板腔被刮出磨機(jī)后進(jìn)入吐渣斗提重新入磨。如果磨輥與磨盤襯板磨損嚴(yán)重,則會(huì)影響1~4區(qū)的研磨效果,造成4~10區(qū)大塊增多,外排吐渣量大及選粉機(jī)返料增多,磨機(jī)內(nèi)循環(huán)大,料層不穩(wěn)定。主電機(jī)電流大,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)低。
由以上分析可以認(rèn)為:影響磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)的主要因素是磨輥襯板磨損嚴(yán)重,形不成穩(wěn)定的料層,物料不能被有效研磨。經(jīng)常出現(xiàn)的料層厚度顯示為“1”mm及主電機(jī)電流500A的情況及振動(dòng)大,可能是磨輥5~7區(qū)與磨盤直接碰撞引起的。
為使生產(chǎn)正常進(jìn)行,11月下旬公司組織對(duì)輥皮實(shí)施翻邊處理,把磨損較輕的外側(cè)換到內(nèi)側(cè)以加強(qiáng)對(duì)物料的研磨。翻邊后磨況又回到了以前的狀況:喂料到450t/h,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,如表1所示。
這樣運(yùn)行三四個(gè)月后,磨況又回到翻邊以前的狀況,進(jìn)磨檢查,發(fā)現(xiàn)輥皮、磨盤襯板磨損到了驚人的程度,內(nèi)外側(cè)的磨損幾乎相當(dāng)。如圖2所示。檢查磨盤襯板的磨損。如圖3所示。
表1 輥皮磨損前后磨況參數(shù)對(duì)比
圖2 輥皮某一壽命周期內(nèi)磨損曲線變化
圖3 磨盤襯板某一壽命周期內(nèi)磨損曲線變化
此時(shí)磨況極差,喂料量390~400t/h。料層偏厚30~40mm,主電機(jī)電流高:380~400A。振動(dòng)?。?.0mm/s以下。磨機(jī)差壓5000Pa以上,磨出口溫度不超過(guò)80℃。
此時(shí)雖然振動(dòng)小,但研磨效果不好,進(jìn)料與出料達(dá)不到動(dòng)態(tài)平衡,磨內(nèi)物料越積越多,主電機(jī)負(fù)荷大。給安全生產(chǎn)帶來(lái)了極大的隱患;另一方面,物料出不去,磨機(jī)差壓高(受系統(tǒng)漏風(fēng)影響,正常情況下磨機(jī)差壓隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸下降),易造成選粉機(jī)塌料,形成振動(dòng)。這樣下去只能減產(chǎn)運(yùn)行,否則系統(tǒng)將惡化循環(huán)。
針對(duì)以上情況,在操作上采用以下調(diào)整:
(1)提高出磨溫度至85~89℃。
(2)加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng),循環(huán)風(fēng)機(jī)入口擋板開度為92%~95%。
(3)研磨壓力由95~100bar增大到110bar。
(4)通過(guò)提高出口溫度和增大研磨壓力的方式,把料層偏薄控制在1~10mm以內(nèi)。
通過(guò)以上調(diào)整后,喂料量達(dá)420t/h左右,主電機(jī)電流320~360A,磨機(jī)差壓4600~4800Pa,振動(dòng)2.5mm/s以下,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。調(diào)整前后具體參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 參數(shù)調(diào)整前后系統(tǒng)運(yùn)行對(duì)比
料層顯示為“1”mm的情況,可能是由于輥皮和磨盤中間部分(即對(duì)應(yīng)二者4~7區(qū))直接接觸,碰撞引起。因?yàn)槎?~7區(qū)相對(duì)邊緣來(lái)講磨損較輕,比較凸,易接觸。但在1~4區(qū)和7~10區(qū),由于二者都磨損比較大,中間鉗入了物料進(jìn)行研磨,所以實(shí)際起到研磨作用的料層厚度應(yīng)在1~4區(qū)和7~10區(qū)磨輥與磨盤形成的間隙范圍內(nèi),即30~60mm左右。這里看到的料層顯示為“1”mm的情況已失去自身意義,只能作為參考值。
至于磨輥與磨盤二者直接接觸問(wèn)題,由于兩邊鉗入了物料進(jìn)行研磨的緩沖作用,振動(dòng)不是很大,2.5mm/s以下,主電機(jī)電流不至于過(guò)高達(dá)500A情況,所以筆者認(rèn)為此刻磨輥與磨盤襯板的直接接觸并不能認(rèn)為是嚴(yán)格意義上的直接碰撞,應(yīng)該只是“接觸”,即所謂的“點(diǎn)到為止”,沒(méi)有形成較大的沖擊破壞力。若二者是嚴(yán)格意義的接觸碰撞,必然伴隨著振動(dòng)大,主電機(jī)電流過(guò)高的情況,翻邊前料層顯示為“1”mm時(shí)主電機(jī)電流達(dá)500A現(xiàn)象也從客觀上證實(shí)了這一點(diǎn)。
在第二次磨機(jī)工況惡化未進(jìn)行操作調(diào)整前,料層厚度顯示為30~60mm,這里顯示的是磨輥與磨盤5~7區(qū)的距離,而實(shí)際邊緣處料層厚度已達(dá)90~100mm。實(shí)際料層厚,研磨效果下降,主電機(jī)電流大,也就不難理解了。
另一方面,筆者想特別提醒一下,原則上講輥皮、磨盤襯板磨損到一定程度達(dá)到更換要求時(shí)要更換,對(duì)于磨輥和磨盤直接接觸碰撞這種情況是嚴(yán)格禁止的。但就本系統(tǒng)而言,也許是石灰石含硅鎂比較高,易磨性差,磨損也比較嚴(yán)重、特殊,所以在后期,即使料層很薄,顯示為1~10mm,尤其是顯示為“1”mm時(shí),可以判斷為本磨輥與磨盤直接接觸,但由于某種原因兩側(cè)嵌入物料進(jìn)行研磨,緩沖作用比較強(qiáng),故振動(dòng)不是很大,而且具有研磨效果。上面說(shuō)過(guò),磨損到更換要求一定要更換,但究竟磨損到何種程度更換,這個(gè)問(wèn)題筆者不能做一定量結(jié)論,但就本系統(tǒng)而言,筆者根據(jù)從投產(chǎn)到現(xiàn)在運(yùn)行情況分析,認(rèn)為此刻已經(jīng)達(dá)到了需要更換的臨界狀態(tài),也就是說(shuō)這種情況還能夠運(yùn)行下去,但如果出現(xiàn)磨況惡化,振動(dòng)上升,研磨效果不足,則意味著耐磨件的使用壽命已達(dá)到極限。當(dāng)然這也是筆者的看法。
所以從這個(gè)意義上講,本文的重點(diǎn)是分析問(wèn)題的一個(gè)過(guò)程,從耐磨件磨損軌跡來(lái)分析問(wèn)題,并采取相應(yīng)對(duì)策。就本系統(tǒng)而言,有幾點(diǎn)共性的東西,隨著耐磨件的磨損,研磨效果下降,在沒(méi)有翻邊時(shí)由于自身不穩(wěn),振動(dòng)大,主電機(jī)電流大,雙面磨損后,研磨效果不足,需要加大研磨壓力,加強(qiáng)通風(fēng),振動(dòng)會(huì)相對(duì)以前大等等。這些都是前后統(tǒng)一的東西,應(yīng)作為共同的經(jīng)驗(yàn)之談,并結(jié)合自己獨(dú)立的思考。
磨盤襯板與磨輥輥皮運(yùn)行一定周期后都會(huì)磨損,磨損后會(huì)對(duì)磨機(jī)生產(chǎn)、研磨效果、振動(dòng)等產(chǎn)生較大影響。需要及時(shí)進(jìn)行翻邊處理并在操作參數(shù)上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,才能發(fā)揮磨機(jī)的最佳經(jīng)濟(jì)壽命。
[1]趙偉、余紅衛(wèi)、賀懷選.ATOX50立磨磨輥襯板掉頭操作方法論.水泥,2008(9).
[2]孫剛.ATOX50立磨輥套翻邊運(yùn)行分析.水泥,2009(1).
(編輯:鄭用琦)
TQ172.632.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1007-6344(2010)04-0028-03
2010-03-25】