陳詠梅,許兆軍
(1.北京林業(yè)大學,北京 100083;2.中國鐵道科學研究院鐵道建筑研究所,北京 100081)
橋梁現(xiàn)場施工錯誤案例分析
陳詠梅1,許兆軍2
(1.北京林業(yè)大學,北京 100083;2.中國鐵道科學研究院鐵道建筑研究所,北京 100081)
橋梁的施工,要求精確嚴謹,稍有失誤就可能導致危險發(fā)生。本文以日本橋梁施工中出現(xiàn)的支座安裝錯誤和拉筋安裝失誤等三個施工失誤為案例,分析了發(fā)生失誤的原因,說明了補救改造措施。
施工 錯誤 預防
橋梁的施工應精確嚴謹,稍有失誤就會導致工期拖延、費用增加甚至發(fā)生危險。參考日本土木建設綜合情報雜志《日本コストラクション》中刊載的日本橋梁施工現(xiàn)場的錯誤案例,分析施工錯誤發(fā)生的原因,并說明改造措施和方法。
在安裝橋梁的活動支座時,由于位置錯誤,致使在溫度升高時地腳螺栓可能承受相當于斷裂強度30倍的拉力,而一旦地腳螺栓受到損傷,在地震時將引發(fā)嚴重后果。
1995年5月,調(diào)查人員在鋼梁下檢查活動支座時,發(fā)現(xiàn)限位裝置在橋臺前側面與支座限位擋塊發(fā)生接觸。此時溫度為14℃。但是按照設計要求,即使是溫度達到40℃,限位裝置也不應該與支座限位擋塊發(fā)生接觸,按照調(diào)查當日氣溫,限位裝置應該與支座限位擋塊之間至少應有19 mm的距離。
按照設計要求,在溫度和荷載條件變化時活動支座上的支座板應該與梁體一起伸縮,比如,在梁體伸展時,上支座板應該移向橋臺的后側面,而在梁體收縮時,上支座板應該向橋臺的前側面移動。但是,如果在地震時梁體的移動不受限制,就有落梁的危險。為此,設計限位裝置,把上支座板的移動限制在一定范圍內(nèi),當這個限位裝置碰到支座限位擋塊時,移動就會停止。本案中橋梁的設計是以沿橋軸方向移動40 mm為限,那么,在14℃的溫度下,限位裝置接觸到支座限位擋塊,就限制了梁體的移動,如果溫度再升高,梁體不能再向橋臺后側面移動,這個活動支座也就失去了作用。
對上述情況進行的檢算結果表明,在這種狀態(tài)下,如果氣溫上升到50℃,與支座限位擋塊連為一體的地腳螺栓會承受相當于斷裂強度30倍的拉力,如果地腳螺栓受到損傷,在地震時會引發(fā)嚴重的后果。
在安裝支座時,限位裝置與支座限位擋塊之間的距離應該取決于施工時的溫度。但是,該橋的施工圖只規(guī)定了標準溫度(10℃)下,限位裝置與支座限位擋塊的前側面及橋臺后側面之間各保持20 mm的距離,沒有規(guī)定施工時的環(huán)境溫度。活動支座構造示意見圖1,活動支座施工平面見圖2。
設計要求施工者在架設橋臺時,應該把現(xiàn)場設置限位裝置的情況用照片加以記錄,照片中要有在黑板上記錄的縫隙設計值與實測值的數(shù)據(jù),但施工管理照片集中沒有這張照片,后來又發(fā)現(xiàn),施工時限位裝置的安裝出現(xiàn)了錯誤。支座施工時間是1994年6月,施工當日溫度是26℃。根據(jù)這天的氣溫計算,限位裝置與橋臺前側面的距離應該保持在27 mm,而與橋臺后側面的距離應該保持在13 mm。但是,在實際操作中,把與橋臺前側面的距離定為10 mm,而與橋臺后側面的距離定為30 mm,實際誤差達到17 mm,因而出現(xiàn)了在氣溫低于設計溫度時,限位裝置與支座限位擋塊發(fā)生接觸的情況。
1995年,在梁體伸長量最大的6月份,進行了現(xiàn)場加固。先把地腳螺栓的螺母和夾板取下,把與支座限位擋塊接觸的限位裝置一部分再裝上新做的夾板,并用原來的螺母與地腳螺栓固定?;顒又ё庸坦ば蛞妶D3。
圖1 活動支座構造示意
圖2 活動支座施工平面(單位:mm)
圖3 活動支座加固工序示意
滋賀縣在1996年—1997年之間進行了矢倉川河流改造工程,作為工程的一部分,在彥根市甲田町建造了長19.8 m,寬8.2 m的橋。兩側為橋臺,梁部采用預應力混凝土結構。左右兩岸的橋臺均使用了6根直徑600 mm的鋼管樁,左岸鋼管樁長20.5 m,右岸鋼管樁長28 m。為了使鋼管樁與橋臺結為一體,每根樁的上部都配置了鋼筋。左岸鋼管樁每根配置8根d13鋼筋,右岸鋼管樁每根配置12根d16鋼筋。
原設計方案是右岸一側為固定支座,左岸一側為活動支座,但是在施工時混淆了左岸與右岸,活動支座與固定支座的位置裝錯了,地震時,左岸橋臺不穩(wěn)定,見圖4。
圖4 橋梁支座結構示意
該橋兩側橋臺都安裝了防止地震時落梁的錨栓,直徑46 mm。錨栓上有蓋帽,在此基礎上建造梁體。左岸的活動支座所用的錨栓蓋帽為橢圓形(100 mm× 52 mm),右岸的固定支座所用的錨栓蓋帽為圓形,內(nèi)徑54.1 mm。但是在施工現(xiàn)場,左右岸的錨栓蓋帽使用錯誤,根據(jù)檢算,左岸的固定支座鋼管樁的應力超過了地震時的允許值。鋼管樁壓應力為258.7 N/mm2,超過了允許應力值210 N/mm2。同時,鋼管樁與橋臺結合部的鋼筋拉應力為826.2 N/mm2,大大超過了拉應力允許值240 N/mm2。
富山縣1998年建造的道路橋,此橋橫跨河流,橋長143 m,橋?qū)?.5 m,是地方道路改良工程的一部分。橋墩為鋼筋混凝土結構。
橋墩是根據(jù)1996年修訂的“道路橋設計規(guī)范”設計的耐震結構。設計要求,箍筋需使用直徑25 mm的鋼筋,按網(wǎng)格狀配置,間距為75 cm,兩端用拉筋掛住。但是,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),拉筋并沒有勾住箍筋,而是勾住了主筋。在這種情況下,箍筋未能與拉筋相連,在受到強烈地震時,不能抑制箍筋的膨脹變形,從而導致橋墩的黏結強度不足,降低了橋墩的水平抗震強度,見圖5。
圖5 橋墩的配筋示意(單位:m)
拉筋的施工錯誤是由于沒有理解“道路橋設計規(guī)范”修訂的意義,把應該捆綁在箍筋上的拉筋錯誤地捆綁在主筋上了。
“道路橋設計規(guī)范”是在1995年坂神大地震后修訂的。修訂前的設計規(guī)范僅規(guī)定拉筋在與主筋及箍筋連接時要捆綁結實。但是經(jīng)過大地震,拉筋作為構造上的重要部件,其作用受到重視,因此在設計規(guī)范修訂時,拉筋規(guī)定一定要捆綁在箍筋上。但是,這個修訂意見沒有得到現(xiàn)場施工人員及監(jiān)理人員的重視,才出現(xiàn)了本次的錯誤。
橋墩的補修工程,從橋墩底部開始,做了3.2 m高的鋼筋混凝土圍護,補修工程花費350萬日元,由施工單位全額負擔。
綜上所述,橋梁的建筑施工要求精確嚴謹,認真研究施工規(guī)范,對于施工規(guī)范修訂的意義要予以充分的理解,保證橋梁的使用安全性。
[1]日経コストラクション.現(xiàn)場的失敗[Z].東京:日經(jīng)BP社,2001.
[2]志村満.建築工事?lián)斦撙韦郡幛问┕い螌g踐ノウハウ[M].東京:オーム社,2010.
U445.6
B
1003-1995(2011)02-0052-03
2010-10-10;
2010-11-20
陳詠梅(1968—),女,北京人,講師,博士。
(責任審編 王紅)