鄢仁成,王 洲
(珊溪水力發(fā)電廠,浙江 溫州 325304)
珊溪水力發(fā)電廠裝機容量4×50 MW,混流式發(fā)電機組,通過220 kV系統(tǒng)接入浙江電網(wǎng),擔負調(diào)峰、調(diào)相及事故備用任務(wù)。
2010年10月,2號機組進行A修。在對發(fā)電機定子進行例行檢查和清洗時,發(fā)現(xiàn)部分定子上擋風板與線棒上端周圍的表面有燒灼跡象,燒灼部位呈現(xiàn)白色,線棒上還附有少量淡黃色油泥狀和粉狀的物體。
定子線棒是發(fā)電機內(nèi)部的關(guān)鍵部件,除定期預防性試驗外,發(fā)電機內(nèi)部異常情況很難被發(fā)現(xiàn)。因此,電廠未將A修時發(fā)現(xiàn)的異?,F(xiàn)象簡單定性為油污和粉塵,而充分利用A修機會仔細檢查了發(fā)電機內(nèi)部情況,深入查找發(fā)電機內(nèi)部可能存在的問題。
珊溪電廠水輪發(fā)電機型號為SF-J50-24/6200,鐵芯外徑為6200 mm,定子由機座、鐵芯、線圈、端箍、銅環(huán)及基礎(chǔ)螺桿等部件組成。定子機座由二辨組成,現(xiàn)場組裝成圓形整體,固定于混凝土基礎(chǔ)。機座及基礎(chǔ)板、定位銷、固定螺栓符合廠家規(guī)定的各種情況下的位移要求和應(yīng)力承受。定子繞組由安裝單位在現(xiàn)場立式嵌線,采用分支繞組,定子共342槽,雙Y形接線,絕緣等級為F級。
水輪發(fā)電機定子采用全封閉雙路徑循環(huán)空氣冷卻系統(tǒng)。運行時,發(fā)電機內(nèi)部的空氣在轉(zhuǎn)子支架、磁軛、磁極等部件旋轉(zhuǎn)形成的壓力作用下,通過空氣間隙、定子鐵心、定子機座和空氣冷卻器冷卻后,流經(jīng)定子機座的上/下兩端返回到轉(zhuǎn)子支架。發(fā)電機端部安裝擋風板,目的是為了減少定子端部冷風風量和風壓的損失,提高發(fā)電機端部的冷卻效果。上/下端部擋風板各由15段搭接而成,擋風板與線棒之間用Φ12綁扎帶直接捆綁。
對線棒上的附著物進行檢查,發(fā)現(xiàn)油泥狀的物體附有少量油漬,而粉狀的物體則較為干燥,上擋風板與線棒上端部的綁線有部分松弛,并出現(xiàn)縫隙,接觸部分有磨損。拆除上/下端部擋風板進一步檢查,發(fā)現(xiàn)在上擋風板通風口處有大量的附著物,線棒受損嚴重部位磨損了2.0~3.0 mm,呈階梯狀。經(jīng)統(tǒng)計和比對,缺陷主要集中在上層線棒端部,兩段擋風板搭接部位尤為嚴重。從檢查情況來看,定子線棒磨損嚴重,若不進行處理并繼續(xù)長時間運行,必將造成定子線棒因磨損過重而發(fā)生發(fā)電機絕緣擊穿事故。由于檢查及時、深入,避免了一次定子絕緣事故。
對線棒上淡黃色油泥狀物體的取樣分析表明,其主要成份為硅、碳、鈣等物質(zhì),基本是制動閘材料和絕緣材料。
用帶電清洗劑將定子清洗干凈后,對線棒進行仔細檢查,未在線棒其他部位發(fā)現(xiàn)電暈痕跡。(如果線棒其他部位產(chǎn)生電暈現(xiàn)象,槽內(nèi)電暈會使線棒受到電腐蝕,使絕緣層產(chǎn)生針孔,槽外電暈還會使線棒龜裂。)
通過檢查分析,認為線棒磨損的主要原因是∶
(1)發(fā)電機定子線棒在長期運行過程中,受到定子線棒電流和槽內(nèi)橫向磁場的作用,在槽內(nèi)線棒產(chǎn)生徑向電磁力,而定子繞組端部長期受到雙倍周波頻率振動作用,加上線棒和擋風板之間為直接接觸,兩者產(chǎn)生相對摩擦,長年運行的累積效應(yīng)造成定子線棒磨損,形成放電間隙,并產(chǎn)生電暈粉末。
(2)發(fā)電機上、下導油槽運行中存在甩油現(xiàn)象,制動閘板制動過程中產(chǎn)生的粉塵也較多,導致發(fā)電機內(nèi)部的運行環(huán)境較差,油泥較多,使線棒發(fā)生電腐蝕。定子風道中吸附的油污臟物也嚴重阻礙了定子的散熱。
分析上述原因,線棒與擋風板之間的直接接觸是造成線棒磨損的內(nèi)在因素,而不良運行環(huán)境加速了電腐蝕的形成。從該起機組線棒磨損成因可以看出,作為重要機電設(shè)備,設(shè)計、安裝工藝上的微小缺陷在長期運行的累積效應(yīng)下,也將造成嚴重后果,部分缺陷在交接試驗時發(fā)現(xiàn)不了,但經(jīng)長期運行后,由于受到熱、機械、電和化學等因素的長期作用,這些缺陷將成為機組最薄弱環(huán)節(jié),并在運行中或預防性試驗中逐漸暴露出來。因此,在機組每次的檢修和試驗中,對于主設(shè)備上發(fā)現(xiàn)的問題,即使是小問題,也要徹底處理,不能留任何隱患。
發(fā)電機線棒受損后的處理方式為:更換受損線棒或?qū)κ軗p線棒的絕緣進行修復。由于此次故障為線棒主絕緣層磨損,根據(jù)電廠線棒備品情況,決定更換受損嚴重的線棒,并對定子運行環(huán)境進行優(yōu)化,防止再次發(fā)生線棒主絕緣磨損。
更換受損線棒的步驟為:確認更換線棒;新線棒單根試驗;取出故障線棒;對剩余線棒進行電暈試驗和槽電位測試;新線棒下線、定子線圈接頭焊接;定子線圈接頭絕緣包扎;對定子全面檢查清掃;定子整體試驗;機組升流升壓試驗。
(1)更換線棒確認。根據(jù)現(xiàn)場線棒磨損情況和整機起暈試驗來確定更換線棒數(shù)量,以起暈試驗數(shù)據(jù)為優(yōu)先考慮因素。針對本次線棒磨損情況,經(jīng)專家討論分析和現(xiàn)場試驗,最終確定更換35根受損嚴重的上層線棒。
(2)新線棒單根試驗。拆除定子線棒備品防護帶,用干凈棉布擦凈表面,再用浸有無水酒精的棉布擦拭線棒表面。在密閉房間內(nèi)用浴霸直接烘干線棒,溫升速率不超過15℃/h,升至90℃后保溫12 h。降溫時,降溫速率不超過10℃/h。線棒溫度恢復至室溫后,用2500 V兆歐表搖絕緣電阻不低于5000 MΩ;單根線棒起暈試驗的起暈電壓不低于1.5Un;交流耐壓試驗(2.75Un+2.5 kV)。單根線棒試驗結(jié)果全部合格后方可安裝,若線棒絕緣電阻偏低,需烘干后再次試驗。
(3)取出故障線棒。將受損的35根線棒先做好記號與防范灌注膠飛濺措施,然后逐個拆除固定用的綁扎帶、線棒上/下端的絕緣盒和固定線棒的槽楔,最后取出線棒。
(4)對剩余線棒進行電暈試驗和槽電位測試。對留在槽內(nèi)的剩余線棒進行絕緣電阻、泄漏電流測試和直流耐壓試驗(2.5Un)、交流耐壓試驗(1.6 Un+2.4 kV)。按照GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》中“整機耐壓試驗時,在1.0倍額定線電壓下,端部應(yīng)無明顯的金黃色亮點和連續(xù)暈帶”的要求,采用“在黑暗環(huán)境條件下目力觀察法”,在1.3倍相電壓(額定線電壓10.5 kV)下對定子線棒進行試驗,A,B,C三相均未發(fā)現(xiàn)桔黃色亮點或白色和藍色光存在,試驗結(jié)果表明線棒無放電痕跡,三相耐壓試驗(1.6倍Un)耐壓時間1 min通過,槽電位測試不大于10 V。試驗結(jié)果表明,剩余線棒符合繼續(xù)運行標準。
(5)新線棒下線。新線棒下線時,上/下端部與已裝線圈高度一致,上/下層線棒接頭錯位不大于5 mm,前后距離偏差在并頭套長度范圍內(nèi),線圈在槽內(nèi)單側(cè)間隙不大于0.3 mm,長度不大于100 mm,用槽楔將線棒固定牢固。
在下線工藝上應(yīng)注重加強3個方面的質(zhì)量管理:線棒下線過程中,加強槽內(nèi)半導體墊條、槽楔的緊密性檢查和處理;加強線棒固定、端部綁扎的質(zhì)量管理;在綁環(huán)、墊塊與線棒間襯墊合適厚度的滌綸氈,防止硬接觸磨損線棒絕緣。
線棒端部防暈處理及噴漆防暈采用半導體材料低阻漆,將配制好的低阻漆噴在清理后的線棒表面,在半導體環(huán)氧樹脂的噴涂過程中要防止半導體材料流至鐵心及齒壓板上。
(6)定子線圈接頭焊接。定子線棒接頭焊接采用銀-銅釬焊,焊接過程要對焊接線棒及相鄰線棒兩側(cè)的絕緣部位用干燥的石棉布進行可靠的絕緣隔熱保護,同時要防止金屬粉和焊液流出燒壞線棒,或掉進定子鐵心和繞組中。準備措施完成后,用銅銀焊機的炭精塊對準待焊部位,同時在線棒和炭精塊之間各放1片銀焊片,用氣壓夾頭夾緊。確認好位置后再打開冷卻水和電源開關(guān)進行焊接。在焊接過程中要嚴格控制電流接通時間(要求通電不超過1 min),直至銀焊片熔化。當線棒接頭焊透后,用銀焊條對焊縫表面進行焊料補充,焊接結(jié)束后用壓縮空氣進行冷卻,待焊接冷凝溫度回落到130℃才拆開夾鉗。焊后要及時檢查清理接頭,不許有焊渣存在,要求接頭表面光滑,無棱角、氣孔及空洞。接頭焊接后冷卻到常溫時測量直流電阻,要求不超過10 μΩ,最大值與最小值之比不大于1.2倍。
焊接過程中盡量減少熱應(yīng)力,從而降低殘余熱應(yīng)力對定子線棒的損傷。在保證引線頭間距的同時,要兼顧定子線棒端部間隙,使之符合設(shè)計要求。當兩者有矛盾時,優(yōu)先保證端部間隙,同時通過校形保證引線頭間距。
(7)定子線圈接頭絕緣包扎及絕緣灌注。在引出線接頭焊接完成后,采用云母帶和玻璃絲帶包扎焊接接頭。接頭的絕緣包扎與引出線原有絕緣的搭接長度應(yīng)大于30 mm。絕緣包扎采用半疊包形式,浸漬過的云母包扎帶為14層,包扎過程中需不斷涂抹環(huán)氧樹脂,并不斷將層間的空氣擠出。云母帶包扎完成后再在外部包扎3層玻璃纖維帶加以固定。
絕緣盒灌注環(huán)氧樹脂前要進行環(huán)氧樹脂填充料的配比試驗,以檢查樹脂的固化情況。樹脂開始固化時間為8 h,完全固化時間為48 h。確定配比試驗合格方后可灌注。具體步驟為:
1)絕緣盒內(nèi)表面用棉紗和酒精擦凈,放在烘箱預熱,使絕緣盒沒有潮氣。
2)清潔線棒,用膠布做好保護,防止灌注膠和清理固化后溢出的殘膠。
3)調(diào)整好絕緣盒的位置,使線棒處在絕緣盒的中間,同時用千斤頂托平絕緣盒。
4)分二次灌注,第一次注入少量膠,注滿盒底即可,同時注意盒下端的滲漏,待灌注膠基本固化后再進行第二次灌膠,盒滿為止。澆灌后環(huán)氧樹脂應(yīng)飽滿、無氣泡、無分層及裂紋。
(8)定子全面檢查清掃。用帶電清洗劑對定子、轉(zhuǎn)子的通風溝進行全面清掃,包括轉(zhuǎn)子支架內(nèi)的進風槽口。
(9)上/下?lián)躏L板安裝和線棒端部綁扎。
由于此次發(fā)電機定子線棒磨損最嚴重的是兩段擋風板搭接部分,故更換線棒后對擋風板搭接部分采用了兩段擋風板的末端重疊搭接,并在擋風板和線棒之間加墊厚度合適的滌綸氈墊片,以減少運行中的摩擦。采用Φ8綁扎帶綁扎,最后涂刷環(huán)氧樹脂進行固化。在絕緣支架與過橋引出線之間也增加適形滌綸毛氈墊片絕緣材料,以減少絕緣支架與過橋引出線之間的相互摩擦。
線棒端部的綁扎包括:線棒斜間墊塊綁扎、上層線棒上端支撐塊綁扎、端箍環(huán)綁扎、端箍環(huán)注膠等。用Φ12綁扎帶采用半疊包的形式綁扎,每個楔子塊綁扎3道,綁扎過程中盡量減少接頭,并將接頭壓至綁扎帶下。綁扎完成后在綁扎帶外涂刷環(huán)氧樹脂進行固化。固化后在定子表面噴188紅瓷漆,對定子進行美化覆蓋。
(10)試驗結(jié)果和運行情況。受損線棒的處理共用時15 d。修復后檢測發(fā)電機組三相直流電阻、定子三相繞組絕緣電阻、吸收比、定子繞組的泄漏電流、直流耐壓,進行起暈試驗、交流耐壓試驗、啟動時升流升壓試驗,試驗結(jié)果符合相關(guān)技術(shù)標準的要求,表明修復情況良好。
由于2號機組解體時還發(fā)現(xiàn)制動閘粉塵較多等問題,故在線棒處理外還采取了以下措施:
(1)更換2號機制動閘材質(zhì),降低磨損速率,減少制動過程產(chǎn)生的粉塵。
(2)針對上/下油槽甩油較多的情況,將上/下導油槽的油封蓋由迷宮式密封改為接觸式密封,解決了軸承油外甩產(chǎn)生油霧的問題。
(3)對機組空冷器本體用帶電清潔劑、對冷卻器管路用高壓水進行清洗,清除空冷器本體和管路污垢,提高空冷器冷卻能力。
(4)對定子風道加壓清掃,改善冷卻效果。
采取以上措施后,優(yōu)化了定子的運行環(huán)境。復役運行3個月后,再次檢查了機坑,未發(fā)現(xiàn)油污,制動粉塵也非常少。通過改善空冷器和定子風道的檢修工藝,提高了定子冷卻性能,與未A修的1號機組相比,滿負荷運行時,定子相同部位的溫度低3℃。
根據(jù)此次A修中出現(xiàn)的線棒磨損情況,在今后的檢修和改造中可采取以下應(yīng)對措施:
(1)在機組C修時,加強預防性試驗數(shù)據(jù)的分析和比對,并用針孔攝影機對定子進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)定子的缺陷。
(2)為了隨時監(jiān)測發(fā)電機絕緣情況,可考慮增加在線監(jiān)測設(shè)備,實時掌握機組運行情況,提高預測能力,避免和減少損失。
(3)計劃改造機組空冷器,增強冷卻能力,降低定子運行溫度,提高線棒絕緣壽命。
發(fā)電機端部的線棒固定和絕緣較薄弱,是最容易發(fā)生故障的部位,必須重點檢查。由于定子線棒槽內(nèi)、端部固定形式較復雜,任何部位存在松動、摩擦都將嚴重影響發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行。由于在本次A修中特別加強了對線棒固定質(zhì)量的監(jiān)督,避免了定子絕緣事故的發(fā)生。通過線棒故障的分析處理可以看出:線棒固定松動、擋風板和線棒之間存在相對運動的累積效應(yīng)是造成線棒磨損的主要原因,因此,加強槽內(nèi)和端部固定是預防定子線棒故障的重要措施之一。
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