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      鍋爐熄火不跳機事故處理的危險點及預控措施

      2011-04-02 16:23:20趙長麗
      電力安全技術 2011年10期
      關鍵詞:跳機汽泵熱汽

      趙長麗

      (貴州鴨溪金元發(fā)電運營有限公司,貴州 遵義 563100)

      某電廠300 MW凝汽式火力發(fā)電機組,由于鍋爐燃用無煙煤,且煤質變化較大,導致鍋爐熄火次數(shù)較多,并在鍋爐熄火后,發(fā)生汽機及發(fā)電機聯(lián)跳。為減少機組非停次數(shù),更改動作邏輯為,當鍋爐熄火時汽機不跳機。由此帶來的主要問題是,鍋爐熄火后,主、再熱汽溫下降很快,對汽機的影響非常大,并且鍋爐恢復的速度也需要很快,給操作帶來相當大的難度。因此,必須針對事故處理過程中的危險點,采取適當?shù)念A控措施,以確保鍋爐熄火不跳機事故處理過程的安全性。

      1 主、再熱汽溫大幅下降

      鍋爐熄火后,機組還帶有很高的負荷,但鍋爐已無法提供足夠的熱量。在短時間內,需要用鍋爐和汽包的余熱來維持主、再熱汽溫和負荷。為保證主、再熱汽溫不大幅下降,必須立即降低機組負荷到10 MW以下。一般采取自動快速降負荷至30 MW左右,然后由運行人員解除大機調門自動,手動降至10 MW左右,方能在鍋爐吹掃點火期間基本維持主、再熱汽溫不下降。鍋爐熄火前,主、再熱汽溫在540 ℃左右,熄火后快速降負荷至10 MW后,基本能保持主、再熱汽溫維持在470 ℃以上。

      另外,鍋爐熄火后,主、再熱汽溫大幅下降,必須開啟汽機大機本體疏水及主、再熱蒸汽管道疏水,疏走凝結的疏水,防止水沖擊汽機本體。還需密切監(jiān)視大機汽缸本體各個缸溫參數(shù),在缸溫差發(fā)生變化時及時采取應對措施,必要時停機處理。

      2 汽泵出力隨汽機降負荷大幅下降

      鍋爐熄火,汽機迅速降負荷,因汽泵使用的是來自四抽的汽源,汽源壓力下降,汽泵的出力會大幅下降,但汽包壓力仍然很高,致使鍋爐補水困難。這時需啟動電動給水泵補水,否則鍋爐汽包將出現(xiàn)缺水的狀況。通??梢栽O置鍋爐熄火聯(lián)啟電泵的邏輯來保證啟動電動給水泵,50 %的電泵容量足以滿足鍋爐補水的需求。同時,還可以打閘1臺汽泵,將另1臺汽泵的氣源換至鄰機汽源,以保證有1臺汽泵備用。

      3 高壓軸封回汽減少,大機無法自密封

      汽機大幅減負荷的過程中,高壓軸封回汽將會隨之減少,汽機軸封汽壓力降低,大機真空無法保證,必須立即換軸封汽源至備用汽源。可以換至輔汽,因為輔汽來自鄰機相對比較穩(wěn)定。如果鄰機沒有運行,還可以換至再熱冷段或主汽汽源,這些氣源都可以保證汽機低負荷期間的軸封壓力。

      4 熄火恢復快,保證鍋爐減溫水壓力

      鍋爐熄火恢復過程中,鍋爐熱負荷的上升速度會很快,主汽溫度也會上升很快,必須有足夠的減溫水壓力以保證對主汽溫度的控制。鍋爐熄火后,可以關閉主給水電動門和給水孔板門,同時開啟主給水旁路調門及前后電動門。給水旁路容量是主路的30 %,節(jié)流帶來的好處是給水壓力和主汽壓力差增大,可以保證足夠的減溫水壓力,而且用節(jié)流調節(jié)配合電泵的勺管調節(jié)汽包水位,更易于保持汽包水位的穩(wěn)定。主機負荷升至90~100 MW后,可以將給水旁路切換至給水主路,開啟主給水電動門。主機負荷達到150 MW以上,可以開啟給水孔板門,恢復正常運行。

      5 汽機降負荷時,水位發(fā)生變化

      汽機迅速降負荷期間,凝汽器進汽減少,凝汽器水位下降;除氧器用水減少,但進水不變,除氧器水位上升;各高低加汽側水位隨抽汽量和給水量、凝結水量變化。因此必須有人監(jiān)視并作必要的調整,否則可能凝泵打空泵,除氧器水位滿水,各高、低加解列,嚴重時會滿水,引起汽機水沖擊。

      6 汽機負荷下降期間,汽機參數(shù)發(fā)生變化

      汽機降負荷是個很快的過程,汽機各軸承振動、溫度、軸向位移及脹差等參數(shù)會發(fā)生變化,必須加強對這些參數(shù)的監(jiān)視。若參數(shù)發(fā)生超限,必要時汽機打閘,保證主機的運行安全。

      7 保證鍋爐能迅速點火

      鍋爐熄火不跳機的1個重要環(huán)節(jié)就是保證鍋爐迅速恢復點火,否則時間拖延,帶來的后果將是主、再熱蒸汽參數(shù)無法維持,只有停機重新沖轉運行。鍋爐熄火后,必須吹掃300 s,吹凈爐膛內的剩余燃料,防止引起爆燃。但是吹掃的邏輯條件往往很多,在鍋爐熄火后很難滿足,所以必須對鍋爐吹掃邏輯條件作必要的更改,取消一些不必要的條件,以保證鍋爐熄火后能立即啟動吹掃。吹掃完成后,油系統(tǒng)檢漏可以旁路,立即投入油槍點火。這時可以投入80 %以上的油槍,投入大量油槍后,一方面在10 MW負荷下,可以保證主、再熱蒸汽參數(shù)基本不下降;另一方面,在恢復制粉系統(tǒng)時,可以保證煤粉的著火溫度,保證煤粉燃燒良好,加快恢復的速度,以達到節(jié)約燃油的目的。

      8 保證恢復過程中不超溫、超壓

      鍋爐點火、特別是啟動制粉系統(tǒng)后,鍋爐的熱負荷會很快上升,主、再熱蒸汽參數(shù)會迅速上漲。如果只采取前面提到的保證減溫水壓力的措施,往往不能滿足要求,很容易在恢復過程中造成超溫。主汽壓力上升太快,會造成電泵和汽泵補水困難,導致鍋爐缺水再次熄火。所以在鍋爐點火后,需要根據(jù)主、再熱蒸汽參數(shù)的上升情況,手動或自動開啟汽機調門配合升負荷,使鍋爐熱負荷轉換成電負荷,蒸汽流量增大,主、再熱蒸汽參數(shù)上升會得到緩解,保證參數(shù)不超限。必須控制好鍋爐熱負荷的上升速度,速度太快,很多參數(shù)往往會無法控制,再次發(fā)生事故擴大;速度太慢,會帶來燃油消耗量的大大增加。這需要根據(jù)主機的承受程度和運行人員的熟練程度來把握,不可一味地求快。

      9 保證鍋爐汽包補水,及時沖轉汽泵運行

      鍋爐熄火處理時提到,鍋爐熄火后,打閘1臺汽泵,將另1臺汽泵倒換到鄰機用汽。在恢復過程中,負荷達到60 MW左右,可以開始用四抽沖轉另1臺汽泵運行,待負荷加到100 MW左右,汽泵的出力基本上就可以滿足給水的要求。之前是使用1臺電泵和1臺汽泵并列運行,汽泵沖轉起來后就可以將電泵倒換備用,2臺汽泵并列運行正常后,停運電泵。待負荷升至150 MW左右,可以把鄰機用汽的汽泵倒換到本機四抽汽源,基本完成汽泵的切換操作。

      10 節(jié)約燃油

      鍋爐逐漸投入制粉系統(tǒng)后,鍋爐熱負荷上升很快,可以根據(jù)燃用的煤種和鍋爐的最低穩(wěn)燃負荷的經驗,在負荷略高于最低穩(wěn)燃負荷時,及時摘除油槍。油槍撤出時,必須嚴密監(jiān)視鍋爐的爐膛燃燒情況,切不可太急;因為剛恢復燃燒時,爐膛溫度還比較低,撤出太快,有可能會因燃燒惡化再次熄火。如果燃燒狀況良好,很快撤出油槍,就可以達到節(jié)約燃油的目的。一般一次較快的熄火處理用油在5 t左右。

      11 避免引起尾部二次燃燒

      鍋爐點火后,特別是投入制粉系統(tǒng)后,煤、油混燃,對于300 MW機組的三分倉回轉式空預器,二次燃燒是最大的威脅。所以在投入油槍后,應及時投入空預器的吹灰蒸汽,直到撤出所有的油槍為止。吹掉積油和積粉,可以保證空預器的運行安全。

      12 爐膛易結焦,鍋爐熄火后會大量垮焦

      如果鍋爐燃用的是無煙煤,則鍋爐爐膛溫度較高,爐膛會產生結焦現(xiàn)象。鍋爐熄火后,爐膛溫度急劇變化,爐膛會大量垮焦。位于爐膛底部的撈渣機,會因大量垮下的焦渣而過負荷,甚至損壞撈渣機。所以鍋爐熄火后,需派人就地檢查撈渣機的運行情況,及時調整撈渣機的運行轉速,防止因鍋爐熄火帶來的事故擴大損壞設備。

      13 設備的熱工或機務的問題影響恢復

      鍋爐熄火后,很多設備會聯(lián)動跳閘、關閉,恢復過程中需要啟動或開啟這些設備。在這個過程中,往往有很多設備問題,影響機組的恢復。當設備發(fā)生問題再通知相關人員處理,會浪費較多時間。輕則影響恢復時間,多消耗燃油;重則機組無法恢復。所以鍋爐熄火后,立即通知相關的熱工、檢修維護人員到場,及時處理發(fā)生的設備問題,能節(jié)約大量時間。

      14 沒有足夠的運行人員進行事故處理

      鍋爐熄火不跳機的事故處理方式下,恢復的速度很快,所以事故的處理危險性就會很大。事故處理的過程中,必須保證有足夠的運行人員進行盤上操作和就地檢查,而且還需要安排對熄火不跳機事故處理較熟悉的人員,才能在恢復過程中不會因技術問題再次造成事故擴大。

      因為鍋爐熄火的次數(shù)較多,為減少機組的非停,采取了鍋爐熄火不跳機的事故處理方式。經過很多次事故處理的經驗總結,針對整個事故處理過程中易出現(xiàn)的危險點,擬定了預控措施,在這些措施的保證下,多次鍋爐熄火不跳機事故都得以安全的處理,并且實現(xiàn)節(jié)約燃油、廠用電的目的。

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