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      高爐上料系統(tǒng)設備故障分析及改進

      2011-04-14 22:31:21于仁波王慶柱馮義平
      山東冶金 2011年4期
      關鍵詞:煉鐵廠襯板抗沖擊

      于仁波,王慶柱,馮義平

      (萊蕪鋼鐵集團有限公司型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

      高爐上料系統(tǒng)設備故障分析及改進

      于仁波,王慶柱,馮義平

      (萊蕪鋼鐵集團有限公司型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

      針對高爐上料系統(tǒng)設備壽命低、故障率高等問題,分析認為主要是料斗、料槽等部位的襯板受料流沖刷、磨損快。針對不同工況,在稱量斗下料口部位采用耐磨陶瓷襯板;在焦炭稱量斗受料線部位采用鎢鉻鉬合金耐磨襯板;在燒結礦、球團礦稱量斗受料點應用裝甲板合金襯板;同時改進下料漏斗結構。改進后,上料系統(tǒng)襯板使用壽命提高3倍以上,高爐休風率由6.2%降至1.3%。

      高爐;上料系統(tǒng);耐磨襯板;漏斗

      1 上料系統(tǒng)設備存在的問題

      萊鋼型鋼煉鐵廠3座高爐上料系統(tǒng)設備主要由皮帶運輸設備、卸料車設備、篩分設備、稱量斗設備組成。上料系統(tǒng)每天轉運物料近4.5萬t,由于設備連續(xù)運轉,受大量物料沖刷,設備堆焊的耐磨襯板耐磨性差、磨損速度快,遠不能滿足生產(chǎn)需要,經(jīng)常導致物料外漏、襯板脫落等設備故障。一旦脫落的襯板卡阻爐頂上料設備,高爐無法正常布料,將直接導致高爐休風事故的發(fā)生。經(jīng)統(tǒng)計,2007~2009年,因上料系統(tǒng)設備故障導致的高爐休風率高達6.2%。具體故障點主要表現(xiàn)在3個區(qū)域:皮帶機系統(tǒng)機頭、機尾漏斗內料流沖擊面;稱量斗下料口周邊區(qū)域;卸料車導料槽內部襯板受料流沖擊點部位。

      2 故障原因分析

      普通堆焊耐磨襯板具有高韌性和高耐磨性,一直被應用于生產(chǎn)中,但隨著高爐冶煉強度的不斷提高,上料設備長期處于超負荷運轉狀態(tài),致使其中的這種襯板不能滿足生產(chǎn)需要。具體磨損原因:1)高爐上料系統(tǒng)設備受大量的料流連續(xù)沖刷,導致襯板磨損速度加快;2)上料系統(tǒng)中主要物料有焦炭、生礦、球團、燒結礦等,因其中夾雜大量P、S化合物,對襯板產(chǎn)生化學侵蝕,導致襯板磨損速度加快。3)皮帶機漏斗機構存在設計缺陷。

      3 改進措施

      3.1 耐磨襯板材料選擇

      通過對高爐上料系統(tǒng)中主要設備耐磨形式及情況的分析,依據(jù)各種耐磨材料的耐沖擊、磨損、腐蝕性能試驗,針對設備結構差異及對襯板性能要求的不同點,合理選擇襯板材料。

      1)結合稱量料斗內部結構,在稱量斗下料口內側壁部位,采用尺寸為120 mm×150 mm(長×寬)、厚度30 mm的陶瓷耐磨板。耐磨陶瓷主要技術指標:①主要成分為Al2O3,氧化鋁含量≥95%;抗壓強度≥850 MPa,耐磨性能好,抗沖擊性能較低,其洛氏硬度為HRA 80~90,硬度僅次于金剛石,遠遠超過耐磨鋼和不銹鋼的耐磨性能,其耐磨性相當于錳鋼的266倍、高鉻鑄鐵的171.5倍。②重量輕,其密度為3.5 g/cm3,可大大減輕設備負荷。③粘接牢固、耐熱性能好。耐磨陶瓷片采用耐熱強力膠粘貼在設備內壁。在350℃下可長期運行不老化,用于粘固型產(chǎn)品的無機粘合劑耐溫750℃。④尺寸小,施工方便,能有效避免卡堵高爐上料閘、下料閘等部位和避免撕裂皮帶等惡性事故的發(fā)生。

      2)對于上料系統(tǒng)設備中長時間受料流沖擊的部位,采用抗沖擊性、耐腐蝕性、耐磨性都較強的鎢鉻鉬合金耐磨襯板,應用于焦炭稱量斗內部的受料線部位。經(jīng)試驗證明,鎢鉻鉬合金襯板使用周期可達2 a以上。

      3)裝甲板合金襯板:高強度合金襯板具有較強抗沖擊性能及耐磨損性,試驗證明可應用于燒結礦、球團礦稱量斗受料點位置,使用周期達16個月以上,相當于4個定修周期,經(jīng)與供貨廠家協(xié)商,將其尺寸定為400 mm×400 mm× 50 mm,且與同種材料的沉頭螺栓、墊圈等配套使用,取得了良好的效果。

      3.2 下料漏斗結構改進

      1)將漏斗結構形式改為箱式漏斗。利用料流的流動性,采用積料的耐磨方式替代原各種耐磨襯板。2)增加下料漏斗的有效容積,將漏斗下部積滿碎料,從而抵御料流的沖擊,有效減緩通過漏斗中的料流速度,降低料流對漏斗底部、側面沖刷點的沖擊力。3)進一步優(yōu)化機尾漏斗的尺寸,漏斗直段尺寸由原來的800 mm×800 mm改為1 400 mm×1 200 mm,避免因料斗內部長期焊補而產(chǎn)生的通頸變小,導致積料、懸料、料流堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。4)將原有漏斗壁厚加大,由原來10 mm的鋼板改為16 mm的鋼板,增加漏斗的抗沖擊、抗腐蝕強度,避免漏斗長期受料流沖擊而產(chǎn)生局部變形。5)為避免由于料線上漏斗襯板脫落而導致的皮帶損傷及引起的高爐休、慢風事故,漏斗內部無需安裝任何襯板。

      4 改進效果

      通過高爐上料系統(tǒng)設備耐磨材料的合理選擇及部分設備結構的優(yōu)化改造,提高了設備使用壽命和設備運行穩(wěn)定性。據(jù)統(tǒng)計,2010年高爐上料系統(tǒng)襯板使用壽命較原有堆焊耐磨襯板提高3倍以上,設備檢修周期由原來的1個月增加到6個月,因上料系統(tǒng)設備故障導致的高爐休風率由2009年的6.2%降到2010年的1.3%,明顯降低了設備的故障停機率,保障了高爐上料系統(tǒng)的運行可靠性。

      TF321.3

      B

      1004-4620(2011)04-00479-01

      2011-05-31

      于仁波,男,1963年生,1984年畢業(yè)于山東冶金學院機械工程專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼煉鐵廠副廠長,高級工程師,從事機動設備管理工作。

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