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      發(fā)電機(jī)組熱控設(shè)備故障分析與消除

      2011-05-04 10:45:04周繼勝
      中國設(shè)備工程 2011年3期
      關(guān)鍵詞:行程開關(guān)制粉磨煤機(jī)

      周繼勝

      (大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)

      一、概況

      1.主機(jī)設(shè)備簡介

      某廠B號(hào)機(jī)組的鍋爐型號(hào)為DG670/13.7-20,為超高壓、單爐膛、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。

      汽輪機(jī)型號(hào)為N210-12.7/535/535優(yōu)化型超高壓、一次中間再熱、三缸雙排汽、單軸沖動(dòng)式凝汽式汽輪機(jī)。

      發(fā)電機(jī)型號(hào)為QFSN-210-2,其額定功率210MW,采用水—?dú)洹獨(dú)淅鋮s方式,機(jī)端變自并勵(lì)靜止勵(lì)磁方式發(fā)電機(jī)。

      2.控制系統(tǒng)簡介

      B號(hào)機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS)采用XDPS-400型,包含DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、MCS(模擬量控制系統(tǒng))、FSSS(鍋爐燃燒管理系統(tǒng))、SCS(順序控制系統(tǒng))等子系統(tǒng);DEH(汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng))、ETS(汽輪機(jī)危急跳閘系統(tǒng))為引進(jìn)FOXBRO公司產(chǎn)品,TSI(汽輪機(jī)特殊測量系統(tǒng))為飛利蒲PHILIPS/MMS6000型。

      二、鍋爐系統(tǒng)熱控設(shè)備故障及處理

      1.鍋爐絞龍系統(tǒng)

      鍋爐絞龍(螺旋輸粉機(jī)) 用于中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)。它上部與細(xì)粉分離器落粉管相接,下部連接到煤粉倉。它既可把甲制粉系統(tǒng)的煤粉輸往乙煤粉倉,也可將乙制粉系統(tǒng)的煤粉輸往甲煤粉倉,正常使用可以提高制粉系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

      (1) 故障現(xiàn)象

      鍋爐絞龍插板電機(jī)(型號(hào)為YS7124) 由于容量?。?70W),在投產(chǎn)運(yùn)行一段時(shí)間后有兩臺(tái)燒壞(甲、?。渌麅膳_(tái)(乙、丙)運(yùn)行時(shí)電機(jī)溫度超標(biāo)。B號(hào)機(jī)組的絞龍系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài)。

      (2) 原因分析

      根據(jù)故障現(xiàn)象分析,并與設(shè)備生產(chǎn)廠家研討后,得出結(jié)果為設(shè)計(jì)容量過小所致,必須重新設(shè)計(jì)、更換才能將故障消除。

      (3) 改進(jìn)方法

      在與設(shè)備廠家多次協(xié)商后決定將整套插板推桿更換為DTI700-60型,更換的電機(jī)型號(hào)為Y90S-4,功率為1.1kW。通過以上更換,使絞龍恢復(fù)正常運(yùn)行。

      (4) 效果分析

      絞龍正常使用后,單臺(tái)制粉系統(tǒng)以6h計(jì)算,制粉單耗可降低25%左右,節(jié)約整個(gè)制粉耗電率0.37%。系統(tǒng)設(shè)備的完善和優(yōu)化,不僅提高了設(shè)備的可靠性,也提高了經(jīng)濟(jì)性。

      2.磨煤機(jī)料位自動(dòng)系統(tǒng)

      監(jiān)測低速鋼球磨煤機(jī)的料位是制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行、節(jié)能降耗的重要手段之一。其熱工料位監(jiān)測自動(dòng)是否正常是實(shí)現(xiàn)監(jiān)測和控制的關(guān)鍵。

      (1) 故障現(xiàn)象

      四臺(tái)鍋爐磨煤機(jī)料位自動(dòng)系統(tǒng)無法投入。

      (2) 原因分析

      設(shè)備建設(shè)施工單位移交時(shí),磨煤機(jī)料位自動(dòng)系統(tǒng)安裝工作未完成;聯(lián)絡(luò)和控制電纜部分沒有施放,接線混亂,錯(cuò)接線達(dá)80%以上,控制邏輯不夠完善,致使磨煤機(jī)料位自動(dòng)系統(tǒng)無法投入。

      (3) 改進(jìn)方法

      經(jīng)與設(shè)備生產(chǎn)廠家和安裝單位協(xié)商后,決定交由甲方的熱工檢修專業(yè)完成余下工作。具體工作為更換了乙、丙兩臺(tái)磨煤機(jī)料位自動(dòng)系統(tǒng)控制器的控制卡件、放置未放電纜、所有接線重新校對、完善組態(tài)、完成4臺(tái)磨煤機(jī)的標(biāo)定和參數(shù)設(shè)置等。

      (4) 效果分析

      磨煤機(jī)料位自動(dòng)投入運(yùn)行以來系統(tǒng)正常。投入后節(jié)約了每臺(tái)磨煤機(jī)的制粉電耗,提高了設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性和自動(dòng)投入率。

      3.鍋爐燃油系統(tǒng)

      鍋爐啟、停過程中,以及低負(fù)荷時(shí)的穩(wěn)燃都需要鍋爐燃油系統(tǒng)提供燃油。

      (1) 故障現(xiàn)象

      B號(hào)發(fā)電機(jī)組自投入運(yùn)行以來,燃油系統(tǒng)突出表現(xiàn)為運(yùn)行操作過于繁瑣,檢修維護(hù)量較大。多次發(fā)生調(diào)節(jié)系統(tǒng)失控等情況。

      (2) 原因分析

      此問題的原因是設(shè)計(jì)過于繁瑣,給運(yùn)行與檢修維護(hù)帶來不必要的操作量和維護(hù)量。原設(shè)計(jì)系統(tǒng)如圖1所示。

      (3) 改進(jìn)措施

      為滿足運(yùn)行要求,同時(shí)減少檢修維護(hù)工作量,改造原設(shè)計(jì)回路(見圖2)。

      圖1 改造前燃油控制圖

      圖2 改造后燃油控制圖

      (4) 效果分析

      通過改造簡化了運(yùn)行的操作程序,也減少了檢修維護(hù)工作量。運(yùn)行兩年來效果良好,未出現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備異常。

      三、汽機(jī)系統(tǒng)熱控設(shè)備故障及處理

      1.循環(huán)水泵出口蝶閥失電關(guān)閉

      循環(huán)水泵的作用是將循環(huán)水(又稱冷卻水) 送往凝汽器,吸收乏汽熱量后返回冷卻塔,形成循環(huán)冷卻。如果冷卻水供給量不能滿足機(jī)組要求將導(dǎo)致?lián)Q熱效果差,會(huì)導(dǎo)致凝汽器真空下降,輕則降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)重時(shí)真空破壞,造成機(jī)組停運(yùn)。循環(huán)水泵出口蝶閥的控制是循環(huán)水調(diào)節(jié)和控制的關(guān)鍵設(shè)備之一,其可靠性直接關(guān)系到循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性。

      (1) 故障現(xiàn)象

      在試運(yùn)行期間,由于施工人員施工使供電母線失電導(dǎo)致控制回路失電,油路控制電磁閥失電后重錘下落,循泵出口蝶閥關(guān)閉,機(jī)組失去循環(huán)水而立即降負(fù)荷,維持低負(fù)荷運(yùn)行。由于當(dāng)時(shí)的出口門卡澀未完全關(guān)閉,避免了一次故障停機(jī)。

      (2) 原因分析

      原控制邏輯改造前電磁閥動(dòng)作采用正邏輯控制方式,循環(huán)水泵出口蝶閥均為失電關(guān)閥,即循環(huán)水泵蝶閥出口門的啟、停由控制油路的電磁閥得電來控制。因此會(huì)發(fā)生失電關(guān)閥的現(xiàn)象。

      (3) 改進(jìn)方法

      由于火電廠的循環(huán)水泵泵房大都建在離機(jī)組較遠(yuǎn)的冷卻塔旁,巡檢次數(shù)為6h巡檢1~2次,同時(shí)又未安裝攝像監(jiān)控裝置,在不巡檢時(shí),處于未知狀態(tài)。因此必須進(jìn)行油路控制方式的修改,以便不管什么原因引起控制回路失電,出口蝶閥仍保持原狀態(tài)。

      油泵電機(jī)的工作取決于油系統(tǒng)的壓力。當(dāng)壓力大于17MPa時(shí)停止油泵工作,當(dāng)系統(tǒng)油壓小于10MPa時(shí),啟動(dòng)油泵電機(jī)向系統(tǒng)供油,以保持正常的油腔壓力。

      (4) 效果

      通過油路控制方式的修改及更換電磁閥后,運(yùn)行兩年正常,有效保證了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      2.B號(hào)機(jī)組歷史庫“DEH跳閘”無記錄

      B號(hào)機(jī)組DEH(汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng))、ETS(汽輪機(jī)危急跳閘系統(tǒng))為引進(jìn)FOXBRO公司產(chǎn)品。

      (1) 故障現(xiàn)象

      2006年7月10日,開機(jī)沖轉(zhuǎn)參數(shù)為:主汽壓力2.0MPa,主汽溫度330℃,再熱汽溫330℃,真空70kPa,高壓內(nèi)上缸壁溫259℃,潤滑油溫度42℃,大軸彎曲0.105mm,化學(xué)化驗(yàn)蒸汽品質(zhì)合格。在5點(diǎn)17分時(shí)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速500r/min,汽輪機(jī)自動(dòng)主汽門突然關(guān)閉,鍋爐熄火。“DEH跳閘”信號(hào)發(fā)出。事后在工程師站查詢不到相關(guān)歷史數(shù)據(jù)。

      (2) 原因分析

      2006年7月13日進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)歷史庫的數(shù)據(jù)組態(tài)存在以下問題。

      ①現(xiàn)歷史庫開關(guān)量組態(tài)中的Deadband(采樣點(diǎn)變化死區(qū))均設(shè)置為數(shù)值2。按照廠家原設(shè)計(jì)組態(tài)點(diǎn)為開關(guān)量時(shí)設(shè)置應(yīng)小于1,否則采集數(shù)據(jù)無變化。由此導(dǎo)致已設(shè)置的開關(guān)量采集不到,故無法查詢到歷史點(diǎn)。

      ②現(xiàn)歷史庫采樣點(diǎn)的RetentionSpBn(采樣點(diǎn)的保存周期)設(shè)置較短,只設(shè)置了168h,即7天。

      ③原有開關(guān)量和模擬量的點(diǎn)數(shù)較少,不能滿足各種異常分析的需要。

      (3) 改進(jìn)措施

      ①現(xiàn)有開關(guān)量和模擬量的數(shù)量不能滿足異常分析和重要操作分析的需要,應(yīng)擴(kuò)大點(diǎn)數(shù)(模擬量、開關(guān)量),其歷史庫可存儲(chǔ)2 000個(gè)開關(guān)量和模擬點(diǎn)。

      ②對開關(guān)量和模擬量的設(shè)置和組態(tài)按照生產(chǎn)廠家的方法進(jìn)行設(shè)置;同時(shí)建議將現(xiàn)歷史庫采樣點(diǎn)的RetentionSpBn設(shè)置為1個(gè)月,所有跳閘點(diǎn)的采樣頻率設(shè)置1s。

      ③停機(jī)檢查現(xiàn)操作員站的歷史庫是否開啟;工程師站歷史庫更新后應(yīng)對操作員進(jìn)行下裝;保證兩個(gè)站的歷史庫點(diǎn)數(shù)、設(shè)置一樣。

      ④數(shù)據(jù)保留時(shí)間延長到720h,即1個(gè)月。

      (4) 效果

      2007年底按照制定的措施實(shí)施改進(jìn),現(xiàn)歷史庫通過多次異常查詢已正常,滿足了異常分析的要求。

      3.高壓加熱器三通閥異常

      高壓加熱器三通閥是鍋爐給水回路切換的關(guān)鍵設(shè)備。正常時(shí)鍋爐給水通過三通閥進(jìn)入高壓加熱器加熱以后進(jìn)入鍋爐;當(dāng)汽機(jī)抽汽或高壓加熱器異常時(shí),鍋爐給水(給水泵出口)直接通過三通閥的另一出口連接的旁路管路直接進(jìn)入鍋爐。三通閥是否正常運(yùn)行關(guān)系到給水能否正常通過高壓加熱器及高壓加熱器保護(hù)能否正常投入。

      (1) 故障現(xiàn)象

      B機(jī)組高壓加熱器三通閥,自機(jī)組投運(yùn)以來一直處于不正常的工作狀態(tài),共發(fā)生3次大的影響機(jī)組運(yùn)行異常情況,兩次造成高壓加熱器解列,1次造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)。兩次造成高壓加熱器解列動(dòng)作信號(hào)均為三通閥關(guān)閉誤發(fā)出(現(xiàn)場檢查未關(guān)閉),高壓加熱器解列(控制邏輯是這樣),1次造成機(jī)組停運(yùn),由于三通閥關(guān)閉信號(hào)誤發(fā)出后,使高壓加熱器解列的同時(shí)要關(guān)閉高壓加熱器出口門,由于出口門未及時(shí)關(guān)閉導(dǎo)致汽包水位下降,造成機(jī)組停運(yùn)。三通閥的異常不僅影響機(jī)組的效益,也危急到了機(jī)組的安全。

      (2) 原因分析

      針對高壓加熱器三通閥多次異常,結(jié)合事故歷史曲線進(jìn)行分析討論,結(jié)果是振動(dòng)大導(dǎo)致信號(hào)觸點(diǎn)短時(shí)閉合發(fā)出三通閥關(guān)閉信號(hào)。

      (3) 改進(jìn)措施

      要解決震動(dòng)對電動(dòng)執(zhí)行器的影響,只有將信號(hào)處理單元遠(yuǎn)離震動(dòng)區(qū)域,即將整體執(zhí)行機(jī)構(gòu)分體安裝,加裝分體安裝組件。

      在確定分體安裝的前提下結(jié)合機(jī)組B級檢修落實(shí)。同時(shí)為可靠判斷高壓加熱器三通閥關(guān)閉信號(hào)的真實(shí)性,加裝高壓加熱器三通閥已關(guān)閉信號(hào)行程開關(guān)。其方案和要求如下。

      ①在三通閥閥體上安裝行程開關(guān)的支架和壓板在支架上安裝耐溫、耐壓型行程開關(guān)(關(guān)到位行程開關(guān)1個(gè))。

      ②在DCS組態(tài)中增加高加三通閥已關(guān)到位行程開關(guān)的DI點(diǎn)(開關(guān)量)1個(gè);在高壓加熱器保護(hù)DCS組態(tài)中將行程開關(guān)的DI點(diǎn)作為高壓加熱器三通閥已完全關(guān)閉品質(zhì)判斷條件加到高壓加熱器解裂的條件邏輯中。

      ③行程開關(guān)的DI點(diǎn)僅作為高壓加熱器三通閥關(guān)閉切除高加保護(hù)邏輯使用,不參與高壓加熱器三通閥其他正常開、關(guān)操作。行程開關(guān)的DI點(diǎn)僅作為高壓加熱器三通閥關(guān)閉切除高壓加熱器保護(hù)邏輯使用。

      (4) 效果

      通過改造后,高壓加熱器三通閥運(yùn)行兩年正常,未出現(xiàn)異常情況。

      四、結(jié)束語

      通過采取以上改進(jìn)措施,使熱控設(shè)備控制系統(tǒng)得到了一定的完善,使熱工設(shè)備更好地滿足主設(shè)備和系統(tǒng)的需要。

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