趙方棟 方 利 張力民
(大慶煉化公司煉油一廠,黑龍江 大慶 163000)
大慶煉化公司1.0Mt/a ARGG裝置產(chǎn)品精制系統(tǒng)于2003年9月開工,至2008年12月期間運(yùn)行狀況一直較好,2008年8月份檢修更換了預(yù)脫硫醇塔T5203、脫硫醇塔T5204中的脫硫劑,型號、廠家沒有改變。2008年12月后,T5203、T5204的脫液量明顯增多,而且液體增加的速度越來越快,至2008年12月17日氣分裝置已顯示有帶水的跡象,此時(shí)已經(jīng)嚴(yán)重影響到液態(tài)烴精制系統(tǒng)的處理量。經(jīng)過裝置攻關(guān)小組研究決定,采取了對液態(tài)烴精制系統(tǒng)脫硫抽提塔T5201、再生塔T5202進(jìn)行水洗對液態(tài)烴脫硫劑進(jìn)行置換的方法,置換后液態(tài)烴系統(tǒng)恢復(fù)正常,目前沒有出現(xiàn)液態(tài)烴帶水量增大的跡象。
1、液態(tài)烴脫硫化氫部分工藝流程
液態(tài)烴自催化裂化裝置來,經(jīng)液態(tài)烴緩沖罐(V5201),由液態(tài)烴進(jìn)料泵(P5201)送入液態(tài)烴脫硫抽提塔(T5201),用濃度為25%的復(fù)合甲基二乙醇胺溶液進(jìn)行抽提,脫硫后的液態(tài)烴送至液態(tài)烴脫硫醇部分。
液態(tài)烴脫硫抽提塔(T5201)的塔底富液,經(jīng)貧富液一級換熱器(E5201AB)、貧富液二級換熱器(E5202)換熱至98℃,經(jīng)富液閃蒸罐(V5203)閃蒸出大部分溶解烴后,進(jìn)入再生塔(T5202),由重沸器(E5205)供熱,以保證塔底溫度為125℃。塔頂汽經(jīng)冷凝分液后,酸性氣送至裝置外,冷凝液經(jīng)泵返塔作為回流。塔底貧液經(jīng)換熱、冷卻至40℃,經(jīng)泵送入液態(tài)烴脫硫抽提塔(T5201)循環(huán)使用。
2、液態(tài)烴脫硫醇部分工藝流程
液態(tài)烴自液態(tài)烴脫硫化氫部分來,經(jīng)水洗胺混合器(MI5201)與除鹽水混合后,進(jìn)入硫化氫水洗罐(V5202),經(jīng)沉降分離后,水洗水經(jīng)泵(P5206)循環(huán)使用,新鮮的除鹽水由除鹽水泵(P5207)間斷補(bǔ)充,水洗水間斷自壓至富液管線。液態(tài)烴經(jīng)液態(tài)烴胺液回收器(V5211)進(jìn)一步分液后至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔(T5203),用裝有水解催化劑(JX-6B)和硫醇轉(zhuǎn)化保護(hù)催化劑(JX-2B)的固定床分別分解羰基硫COS和脫除硫化氫等有害物質(zhì),最后經(jīng)裝有硫醇轉(zhuǎn)化催化劑(JX-2A)的液態(tài)烴脫硫醇塔(T5204),使硫醇轉(zhuǎn)化為二硫化物,精制后的液態(tài)烴送至氣體分餾裝置或罐區(qū)。
液態(tài)烴精制系統(tǒng)工藝流程圖見圖1:
圖1 液態(tài)烴精制系統(tǒng)工藝流程圖
3、JX系列脫硫劑反應(yīng)機(jī)理
液態(tài)烴精制系統(tǒng)使用的脫硫劑為北京三聚環(huán)保新材料有限公司研制開發(fā)的JX系列固體脫硫劑,其主要活性組分為Fe、Ca復(fù)合氧化物,它能與物料中H2S迅速反應(yīng),達(dá)到徹底凈化物料中H2S的目的,其主要反應(yīng)過程為:
Fe2O3+H2S→Fe2S3+H2O
Ca2Fe2O5+H2S→Fe7S8+S+FeS
JX系列脫硫劑還具有硫醇轉(zhuǎn)化功能。由于JX系列脫硫劑獨(dú)特的活性組分組合,當(dāng)液態(tài)烴中含有微量溶解氧時(shí),可激活溶解氧使硫醇分子中的巰基被氧化,巰基中的硫氫鍵斷裂,氫與氧結(jié)合生成水,兩個硫醇分子剩余部分則結(jié)合生成二硫化物。其反應(yīng)過程如下:
2RSH+O2→RSSR+2H2O
1、液態(tài)烴帶水量增加的現(xiàn)象
2008年12月初,液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204的脫液量有所增加,氣分裝置也反映原料帶水,經(jīng)過2009年3月9日清洗換劑后液態(tài)烴系統(tǒng)的脫液量明顯降低,氣分裝置原料也沒有帶水的跡象。
(1)液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203每班脫液8—9次,每次脫液40分鐘降到每班脫液2—3次,每次脫13分鐘;(2)液態(tài)烴脫硫醇塔T5204每班脫液5—6次,每次脫液10分鐘降到每班脫液2—3次,每次4—5分鐘;液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的脫液次數(shù)見表1:
表一:液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的脫液次數(shù)
液態(tài)烴脫硫醇塔T5204的脫液次數(shù)見表2:
表二:液態(tài)烴脫硫醇塔T5204的脫液次數(shù)
2、事情經(jīng)過
2008年12月初,液態(tài)烴系統(tǒng)的壓力(液態(tài)烴水洗罐V5202出口壓力)由原來1.47MPa逐漸升至1.54MPa,液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204的脫液量也有所增加。12月16日中班8:30左右,液態(tài)烴系統(tǒng)壓力突然升至1.74MPa(液態(tài)烴水洗罐V5202出口壓力),液態(tài)烴至氣分量由42t/h下降到26t/h,班組立即采取措施降低液態(tài)烴出裝置壓力,組織脫水,脫凈存水后未見情況好轉(zhuǎn),精制技術(shù)員協(xié)同操作員將液態(tài)烴水洗罐V5202至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的付線打開3圈保證至氣分的量正常。12月17日白天10:00左右將液態(tài)烴水洗罐V5202至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的付線關(guān)閉,恢復(fù)正常操作。12月17日中班精制操作員脫水時(shí)發(fā)現(xiàn)脫水水量較多,車間立即對精制液態(tài)烴系統(tǒng)液態(tài)烴水洗罐V5202、液態(tài)烴沉降罐V5202A、胺液回收器V5211、液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204進(jìn)行檢查、加強(qiáng)了脫水。脫水過程中發(fā)現(xiàn)液態(tài)烴沉降罐V5202A和液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203存大量水,無法及時(shí)脫除,分析為從液態(tài)烴水洗罐V5202向后路帶大量水,考慮是由于烴水乳化、水洗水質(zhì)量變差,我們采取將液態(tài)烴水洗罐V5202中水洗水放凈,重新補(bǔ)入新鮮除鹽水進(jìn)行置換,置換三次后水質(zhì)變清,在換水過程中發(fā)現(xiàn)液態(tài)烴沉降罐V5202A、液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203大量帶水,停止了水洗水循環(huán),并將液態(tài)烴水洗罐V5202內(nèi)存水全部放凈。自液態(tài)烴水洗罐V5202、液態(tài)烴沉降罐V5202A、胺液回收器V5211、液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203內(nèi)脫出的介質(zhì)均為乳白色、泡沫狀液體,液態(tài)烴脫硫醇塔T5204脫出的介質(zhì)為黑色、含較多固體粉末的泡沫狀液體。我們又對液態(tài)烴脫硫化氫系統(tǒng)及富液系統(tǒng)進(jìn)行多次檢查,未發(fā)現(xiàn)液態(tài)烴有攜帶胺液現(xiàn)象,但富液有發(fā)泡現(xiàn)象。我們采取了向溶劑系統(tǒng)添加消泡劑5公斤,并向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)入少量水進(jìn)行稀釋的措施,來達(dá)到減少溶劑發(fā)泡的目的。至2009年3月9日我們對液態(tài)烴脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了停工清洗,并對脫硫劑進(jìn)行了徹底的更換,更換新鮮脫硫劑后,目前沒有發(fā)現(xiàn)有液態(tài)烴帶水量增加的跡象。
1、由于精制液態(tài)烴處理量高于設(shè)計(jì)處理量,現(xiàn)精制液態(tài)烴處理量為46t/h,比設(shè)計(jì)處理量高21%(設(shè)計(jì)處理量為38t/h),這樣液態(tài)烴脫硫抽提塔T5201會有部分胺液帶入后路系統(tǒng),造成脫液量增加。精制液態(tài)烴帶到液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204水量的增加導(dǎo)致有部分水被帶到氣分裝置。
2、12月16日中班8:30左右,液態(tài)烴系統(tǒng)壓力突然升高至1.74MPa,將液態(tài)烴水洗罐V5202至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的付線打開3圈,導(dǎo)致液態(tài)烴沉降效果降低,液態(tài)烴至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204和出裝置的帶水量增加,而氣分原料緩沖罐沉降不及時(shí),使帶有水的原料進(jìn)入原料預(yù)熱器和脫丙烷塔。
3、由于儲運(yùn)廠干氣脫硫系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)較多,含雜質(zhì)的溶劑返回到液態(tài)烴精制系統(tǒng)中,造成溶劑系統(tǒng)發(fā)泡,15號溶劑罐V5205A罐溶劑下降10個液位(約6噸溶劑),液態(tài)烴脫硫抽提塔T5201上界位也有明顯的上漲(由原-10%漲到3%),發(fā)泡的溶劑大部分被帶入液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204內(nèi),存在于液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204中部,造成液態(tài)烴精制系統(tǒng)壓降升高(這就是16號中班液態(tài)烴精制系統(tǒng)壓降突然升高的原因),16號中班液態(tài)烴精制系統(tǒng)壓降突然升高后打開液態(tài)烴水洗罐V5202至液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203的付線,致使液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204的入口壓力突然增大,存在于液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204內(nèi)的水被液態(tài)烴攜帶到后路,導(dǎo)致氣分進(jìn)料帶水。
綜上所述,氣分原料帶水是一個長期積累的過程,而12月16日液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204壓降高調(diào)整操作進(jìn)一步惡化了氣分裝置原料帶水量的增加。
進(jìn)一步優(yōu)化操作條件,平穩(wěn)操作,防止因溶劑發(fā)泡造成液態(tài)烴攜帶胺液。具體措施為:
1.控制液態(tài)烴出裝置流量平穩(wěn)。(現(xiàn)為46±2t/h)2.嚴(yán)格控制液態(tài)烴出裝置壓力1.30±0.02MPa。3.液態(tài)烴精制系統(tǒng)脫硫抽提塔T5201、再生塔T5202水洗后,溶劑罐V5205A罐內(nèi)補(bǔ)充了10噸新鮮胺液,控制胺液濃度為20%左右,保持溶劑系統(tǒng)清潔。4.停儲運(yùn)廠干氣脫硫系統(tǒng),減少胺液系統(tǒng)雜質(zhì);日后投用此項(xiàng)目時(shí)建議加一組過濾器,過濾掉胺液系統(tǒng)的雜質(zhì)。5.控制貧液入脫硫抽提塔T5201溫度42±2℃。6.加強(qiáng)對液態(tài)烴沉降罐V5202A(每天脫液一次)、胺液回收器V5211、液態(tài)烴預(yù)脫硫醇塔T5203、液態(tài)烴脫硫醇塔T5204脫液(每班脫液兩次),防止液態(tài)烴帶液到氣分裝置。7.液態(tài)烴水洗罐(V5202)水洗水由原一天置換一次改為連續(xù)置換(即一邊補(bǔ)水一邊排放),盡量減少泡沫帶到后路。8.每周向溶劑罐V5205A罐內(nèi)加入2—3kg消泡劑。9.每天操作人員采一個富液樣,觀察泡沫情況。
自從實(shí)施上述措施后,我裝置液態(tài)烴精制系統(tǒng)運(yùn)行良好,至今未出現(xiàn)液態(tài)烴帶水情況。
[1]馬伯文.催化裂化裝置技術(shù)問答(第二版).中國石化出版社.
[2]張鈞,高云鵬.催化裂化液化石油氣中硫含量及其組成的變化及JX系列固體脫硫劑的工業(yè)應(yīng)用.氣體凈化,2005年第5卷第5期.