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      龍灘水電站調(diào)速器水頭信號處理程序優(yōu)化

      2011-07-14 15:44:30蔣亮藍(lán)義瑋何良超
      水電站機(jī)電技術(shù) 2011年5期
      關(guān)鍵詞:龍灘調(diào)速器導(dǎo)葉

      蔣亮,藍(lán)義瑋,何良超

      (1、龍灘水電開發(fā)有限公司,廣西天峨5473002、廣西電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院,廣西南寧530023)

      0 前言

      龍灘電站自2007年第一臺機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行,至今距一期工程7臺機(jī)組全部發(fā)電已兩年多,機(jī)組調(diào)速器系統(tǒng)運(yùn)行情況總體穩(wěn)定,滿足設(shè)計和運(yùn)行要求。該調(diào)速器具備根據(jù)水頭信號自動識別參數(shù)功能,可以根據(jù)水頭大小自動選擇開機(jī)過程中導(dǎo)葉第一開度限制值、第二開度限制值和機(jī)組并網(wǎng)過程中逆功率導(dǎo)葉開度限制值。由于投產(chǎn)初期上、下游水位計工作不穩(wěn)定,且調(diào)速器本身的水頭信號品質(zhì)判斷和邏輯處理功能不完善,在水頭信號故障情況下會影響機(jī)組的正常開、停機(jī)操作。龍灘電站投產(chǎn)初期,調(diào)速器在開機(jī)過程中防止機(jī)組過速的兩條開機(jī)開限曲線和逆功率保護(hù)曲線只適用于某特定水頭段(額定水頭),對于水頭變幅不大時不會產(chǎn)生影響。而龍灘水電站水輪機(jī)最小、最大水頭分別為97 m、179m,水頭變幅達(dá)到82m,即使在龍灘一期375m正常蓄水水位下,近年來的水頭變化也在100m~155m之間,水頭變幅特別大。另外,龍灘電站在南方電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用任務(wù),日負(fù)荷峰谷相差巨大,最大時達(dá)到4500MW,尾水水位日變化明顯,高峰時段與低谷時段比較尾水水位變幅達(dá)到6~8m,造成機(jī)組水頭隨全站負(fù)荷變化明顯。

      而不同水頭下調(diào)速器的開限值和逆功率值相差甚大,維護(hù)人員須及時根據(jù)機(jī)組水頭的變化更改額定水頭參數(shù)下對應(yīng)的開限值和逆功率值以保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,否則會影響機(jī)組正常同期并網(wǎng)和停機(jī)解列停機(jī)。特別是在上游水位變化快、全站負(fù)荷峰谷差大時,不得不安排維護(hù)人員利用夜間低谷停機(jī)時進(jìn)行此項(xiàng)工作,大大增加了維護(hù)人員的工作量和維護(hù)難度。

      鑒于調(diào)速器在運(yùn)行中存在的上述問題,向調(diào)速器設(shè)備制造廠家提出優(yōu)化調(diào)速器電氣柜PLC程序,完善水頭信號采集功能,使調(diào)速器能夠自動根據(jù)水頭變化調(diào)整其導(dǎo)葉開限及逆功率參數(shù),使問題得到了解決。

      1 龍灘水電站調(diào)速器系統(tǒng)

      龍灘水電站調(diào)速器系統(tǒng)由調(diào)速器電氣柜、調(diào)速器機(jī)械控制柜、接力器及其管道系統(tǒng)以及壓力油及泵站系統(tǒng)組成。其中調(diào)速器電氣調(diào)節(jié)裝置由兩套T.SLG型雙冗余微機(jī)數(shù)字調(diào)節(jié)器、一套控制工控機(jī)和HMI觸摸屏顯示器組成。每套T.SLG型調(diào)節(jié)器由一個UPC(轉(zhuǎn)速控制單元)和一個SPC(位置控制單元)組成,其中一套主用,另一套熱備用。當(dāng)調(diào)節(jié)器發(fā)生故障時,對應(yīng)故障通道UPC故障燈被點(diǎn)亮,同時通過繼電器將該通道故障信號送給監(jiān)控系統(tǒng),運(yùn)行人員可在觸摸屏上看到其對應(yīng)的故障代碼。調(diào)節(jié)器故障分為大故障和小故障,小故障出現(xiàn)后,調(diào)速器故障通道能繼續(xù)運(yùn)行,待小故障(水頭故障除外)在故障消除后小故障燈自動熄滅,故障報警消除;大故障出現(xiàn)后,調(diào)速器故障通道退出運(yùn)行,進(jìn)行切換,且大故障在故障消除后故障燈仍然保持,需要通過UPC模塊上的故障復(fù)歸按鈕來將故障復(fù)歸。由于水頭信號其容錯功能主要靠軟件來實(shí)現(xiàn),且只要在軟件上保證不會因?yàn)樗^信號發(fā)生故障而影響導(dǎo)葉開度變化較大,則水頭信號不會對調(diào)速器的運(yùn)行產(chǎn)生惡劣影響,故將水頭故障列為小故障,由于此信號較為重要,故故障時需要人員確認(rèn)后手動復(fù)歸。

      2 龍灘機(jī)組水頭參數(shù)的作用

      龍灘機(jī)組轉(zhuǎn)動慣量巨大,為了避免機(jī)組在低轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時間偏長,可能破壞推力瓦與推力鏡板間的油膜導(dǎo)而致推力瓦受損,導(dǎo)葉必須能迅速開啟到較大開度,使機(jī)組能快速通過低轉(zhuǎn)速區(qū),導(dǎo)葉啟動開度應(yīng)較大;同時為了能使機(jī)組在開啟后能較快穩(wěn)定在50Hz,縮短開機(jī)并網(wǎng)時間,導(dǎo)葉開啟時開度也不能過大,否則會導(dǎo)致機(jī)組在前期開機(jī)速度過快,出現(xiàn)大的超調(diào),導(dǎo)致調(diào)節(jié)時間偏長而影響開機(jī)過程,甚至?xí)霈F(xiàn)開機(jī)過程中機(jī)組過速等情況。為此,龍灘調(diào)速器在開機(jī)過程中也對導(dǎo)葉開度進(jìn)行了限制,即導(dǎo)葉實(shí)際開度不能超過其相應(yīng)階段的開限參數(shù)值。其他電站機(jī)組一般采用開機(jī)后保持啟動開限,直到機(jī)組頻率達(dá)到45Hz,再轉(zhuǎn)入調(diào)速器PID控制計算調(diào)節(jié)。龍灘調(diào)速器開機(jī)控制有所不同,它采用兩段式開機(jī)模式,即在調(diào)速器獲得開機(jī)令后,迅速將導(dǎo)葉打開至第一開度(也稱啟動開度,相應(yīng)的開度限制叫啟動開限),待機(jī)組頻率到達(dá)35Hz時,轉(zhuǎn)入第二開限(也稱空載開限),參數(shù)設(shè)置上第二開限較第一開限小,故機(jī)組在進(jìn)入第二開限后頻率上升速度較前一段慢,但第二開限又比空載開度大,使機(jī)組頻率仍然能較快上升,在機(jī)組頻率達(dá)到48.5Hz后,轉(zhuǎn)入調(diào)速器PID控制計算調(diào)節(jié),這樣能夠使機(jī)組很快穩(wěn)定在額定頻率50Hz,為機(jī)組迅速并網(wǎng)發(fā)電做好準(zhǔn)備。

      由于機(jī)組在不同水頭下的啟動開限和空載開限不同,為了使機(jī)組在各個水頭下均能迅速開機(jī)、并網(wǎng),調(diào)速器內(nèi)部設(shè)置各水頭下對應(yīng)的第一開限和第二開限兩條曲線參數(shù),通過統(tǒng)計機(jī)組在各個水頭下開機(jī)過程,將各水頭下對應(yīng)的第一開限和第二開限輸入數(shù)據(jù)表中,軟件根據(jù)輸入數(shù)據(jù)表的數(shù)據(jù)自動擬合兩條開限曲線。

      為了防止機(jī)組在并網(wǎng)運(yùn)行和減負(fù)荷時導(dǎo)葉開度低于空載開度導(dǎo)致機(jī)組逆功率運(yùn)行,調(diào)速器增加了逆功率保護(hù)功能,即在調(diào)速器內(nèi)部設(shè)置各水頭下對應(yīng)的逆功率曲線,此曲線中某一水頭下對應(yīng)的逆功率保護(hù)開度值略大于機(jī)組在該水頭下的導(dǎo)葉空載開度值,這樣在機(jī)組并網(wǎng)使調(diào)速器獲得并網(wǎng)令時機(jī)組實(shí)際的導(dǎo)葉開度不能低于對應(yīng)水頭下的逆功率曲線開度值,這樣在機(jī)組并網(wǎng)和調(diào)整負(fù)荷時都能使機(jī)組在發(fā)出有功模式運(yùn)行,不會出現(xiàn)逆功率運(yùn)行,保障機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      3 水頭參數(shù)的優(yōu)化改進(jìn)

      針對機(jī)組調(diào)速器存在的問題,提出修改電氣柜PLC程序要求,以增加水頭自動識別功能。增加此功能后對機(jī)組正常運(yùn)行主要存在以下風(fēng)險:機(jī)組并網(wǎng)時,由于水頭信號不穩(wěn)定使機(jī)組導(dǎo)葉開度變化從而導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷不穩(wěn)定。針對此風(fēng)險采取的主要措施是通過以下控制邏輯圖(如圖1)進(jìn)行優(yōu)化完善水頭信號的容錯邏輯功能,保障水頭信號真實(shí)、可靠,且在發(fā)生故障時,水頭突變量較小。

      圖1 調(diào)速器水頭功能控制邏輯圖

      水頭信號首先由機(jī)組公用監(jiān)控部分分別采集上、下游水位信號,并通過濾波、延時后在變化速度、突變量等方面對采集到的水位信號正確性進(jìn)行判斷,若信號均正確則做差值計算機(jī)組當(dāng)前水頭,并將該水頭值輸出至AGC,AGC根據(jù)當(dāng)前水頭值對機(jī)組進(jìn)行負(fù)荷優(yōu)化和調(diào)節(jié),當(dāng)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)AGC水頭值異常時,可將其切為由運(yùn)行人員手動輸入水頭值至AGC,機(jī)組LCU正確讀取AGC中的水頭值,并將機(jī)組當(dāng)前水頭信號以4~20mA模擬量方式輸出至調(diào)速器。

      為了防止信號回路斷線后無水頭信號可用,在接收監(jiān)控水頭信號后,調(diào)速器水頭參數(shù)CH_RAW開始對4~20mA模擬量水頭信號開始實(shí)時采集,并將采集電流量與3mA進(jìn)行比較,若低于3mA表示信號錯誤,調(diào)速器報“HEADFAULT”水頭小故障,同時調(diào)速器水頭值切換為CH_REPLI(顯示為默認(rèn)水頭值135m)。若采集量大于3mA時認(rèn)為水頭信號正確,并將采集的電流信號轉(zhuǎn)換為水頭值,通過邏輯圖中參數(shù)IN_AM_LV(4mA時對應(yīng)水頭為90m)和IN_AM_HV(20mA時對應(yīng)水頭為180 m)確定,同時為了便于進(jìn)行數(shù)據(jù)比較和計算,調(diào)節(jié)器內(nèi)部將水頭值轉(zhuǎn)換成一小數(shù)參與程序運(yùn)算,通過邏輯圖中參數(shù)IN_AM_LC(90m水頭時對應(yīng)數(shù)值為0)和IN_AM_HC(180m水頭時對應(yīng)數(shù)值為1)確定。為了防止水頭信號因受干擾等因素導(dǎo)致信號不穩(wěn)、突變量大等情況出現(xiàn),須經(jīng)過濾波(濾波時間參數(shù)IN_CH_TF)和延時(延時時間參數(shù)CH_TDY)處理后將水頭值儲存(Valuestored),待下次采集水頭值到達(dá)時與先前存儲水頭值進(jìn)行差值運(yùn)算并取絕對值(Abs),將絕對值與參數(shù)CH_DB(水頭變化速率)進(jìn)行比較,若絕對值大,則認(rèn)為水頭偏差大,調(diào)速器報“HEADFAULT”水頭小故障,同時將前一時刻儲存水頭值輸出(即保持之前水頭值不變,不響應(yīng)當(dāng)前水頭變化)。圖中“ACK”為UPC面板上的故障復(fù)歸按鈕,當(dāng)調(diào)速器報水頭小故障后水頭信號恢復(fù)正常時,按此按鈕即可將故障復(fù)歸,并將調(diào)速器水頭顯示切換為調(diào)速器當(dāng)前實(shí)時采集水頭。

      4 水頭參數(shù)優(yōu)化改進(jìn)后的效果

      通過修改水頭參數(shù)控制邏輯后的模擬試驗(yàn)及隨后的實(shí)際運(yùn)行表明,完善后的根據(jù)水頭信號自動識別參數(shù)的功能完全能滿足調(diào)速器自動根據(jù)水頭變化調(diào)整其導(dǎo)葉開限使機(jī)組能安全、穩(wěn)定地開、停機(jī)的要求,保障機(jī)組正常運(yùn)行。

      但通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該邏輯圖仍然存在一個小的缺陷:即在機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行時若水頭變化偏差過大,調(diào)速器報“HEADFAULT”水頭小故障,并保持先前水頭不變,若此時直接將水頭故障復(fù)歸,由于水頭變化引起機(jī)組導(dǎo)葉在并網(wǎng)情況下的逆功率限制開度值變化導(dǎo)致導(dǎo)葉開度會出現(xiàn)變化,從而改變機(jī)組的出力,負(fù)荷變化大小由水頭變化量決定。對此,通過2號機(jī)組的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出其變化關(guān)系。在機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷約130MW情況下,模擬水頭變化(水頭由監(jiān)控手動寫值后發(fā)出),其中機(jī)組實(shí)際水頭為113m,機(jī)組導(dǎo)葉開度及負(fù)荷隨水頭變化表如表1:

      以上水頭變化后調(diào)速器均報“HEADFAULT”水頭小故障,水頭、導(dǎo)葉開度和機(jī)組負(fù)荷均保持故障前值,手動按調(diào)速器"ACK"按鈕復(fù)歸小故障后水頭、導(dǎo)葉開度和機(jī)組負(fù)荷相應(yīng)變?yōu)楸碇屑^后數(shù)據(jù)。從以上數(shù)據(jù)表中可以看出,當(dāng)水頭變化約10m時導(dǎo)葉開度變化約1%,負(fù)荷變化不到10MW,此負(fù)荷變化相對于龍灘機(jī)組來說,是很小的,是可以接受的。此外,由于調(diào)速器水頭參數(shù)是從監(jiān)控AGC中讀取,AGC已能準(zhǔn)確反映當(dāng)前實(shí)時水頭,而且運(yùn)行人員會一直監(jiān)視AGC水頭值,故調(diào)速器水頭參數(shù)出現(xiàn)大的跳變的可能性不大。因此上述的小缺陷在實(shí)際中對機(jī)組運(yùn)行幾乎沒有影響。

      5 結(jié)語

      從對水頭參數(shù)信號優(yōu)化改進(jìn)后的實(shí)際情況看,龍灘機(jī)組未出現(xiàn)過因水頭信號導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷波動和開、停機(jī)異常情況,不用再根據(jù)水頭修改機(jī)組的開限參數(shù),大大減輕了維護(hù)人員和運(yùn)行人員工作量。這說明龍灘機(jī)組水頭參數(shù)的優(yōu)化改進(jìn)是成功的,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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