魏長傳
(中國鋁業(yè)西北鋁加工分公司,甘肅 隴西748111)
運輸行業(yè)中,為了減輕自重、減少能耗而采用鋁合金代替鋼鐵,已越來越為人們所公認(rèn)。隨著我國鐵路運輸業(yè)的發(fā)展,鋁硅系合金在內(nèi)燃機(jī)車活塞中得到廣泛應(yīng)用。活塞是發(fā)動機(jī)、空壓機(jī)、液壓馬達(dá)中傳遞能量和介質(zhì)的重要部件。對活塞的要求應(yīng)滿足下列條件:密度和熱膨脹系數(shù)小,尺寸穩(wěn)定,抗咬合性和耐磨性能好,并具有滿足使用要求的力學(xué)性能等。目前4032變形鋁合金是制造內(nèi)燃機(jī)車活塞裙鍛件的理想材料。4032合金中Si含量較高,其組織處于初晶硅和共晶硅之間,通過選用不同類型的變質(zhì)劑,查找變質(zhì)劑與初晶硅、共晶硅之間的關(guān)系,從而得到4032合金鑄錠無初晶硅,共晶硅細(xì)小均勻的組織,滿足用戶需求,組織、性能和國外先進(jìn)水平相當(dāng)。
表1 4032鋁合金化學(xué)成分
YS/T493-2005《活塞用4A11、4032合金擠壓棒材》標(biāo)準(zhǔn)要求:成品棒材的低倍試片上不允許有偏析聚集、非金屬夾渣、粗晶、裂紋、縮尾等缺陷,晶粒度不大于2級。棒材的顯微組織允許有少量初晶硅存在,但分布應(yīng)均勻,不得成簇分布,初晶硅最大尺寸不大于0.08mm。
試驗中采用電阻爐進(jìn)行加熱,按照合金成分,添加純鋁錠、鋁硅中間合金、鋁鐵中間合金、純鎂等元素進(jìn)行熔化。通過精煉、扒渣、變質(zhì)處理后,采用半連續(xù)鑄造方式鑄造成直徑500mm的鑄錠。
對鑄錠進(jìn)行均勻化處理,消除晶內(nèi)偏析,同時降低鑄錠因急劇冷卻造成的內(nèi)應(yīng)力,防止機(jī)械加工過程中造成開裂。對均勻化處理后的鑄錠,按照工藝要求切成1000mm定尺,對表面進(jìn)行車皮處理。
經(jīng)均勻化處理的鑄錠,在鑄錠的兩端切取30mm厚度的低倍試樣,經(jīng)車削加工后,在酸液、堿液中進(jìn)行表面處理,對處理后的鑄錠試片進(jìn)行低倍檢查,檢測其夾渣、疏松、化合物等缺陷,并判斷是否符合鑄錠低倍組織要求。
4032合金屬于Al—Si系鋁合金,含Si量為11.0~12.5%,其晶體組織屬于共晶硅和初晶硅共存的狀態(tài),在鑄態(tài)下未經(jīng)變質(zhì)處理時,合金中共晶硅和初晶硅呈粗大的片狀或針狀,粗大的共晶硅相和初晶硅相硬而脆,容易在變形過程中產(chǎn)生微裂紋,明顯降低了合金的力學(xué)性能,尤其是塑性指標(biāo)下降較多。圖1所示為Al-20%Si鑄錠未經(jīng)過變質(zhì)處理的金相組織。當(dāng)Al—Si系合金中的硅含量超過8%時,必須進(jìn)行變質(zhì)處理,以改變硅相形態(tài),減小共晶硅和初晶硅的尺寸,從而提高合金性能。
圖1 Al-20%Si 鑄錠未經(jīng)變質(zhì)處理 80×
近幾十年國內(nèi)對Al—Si系鋁合金的研究較少,特別是半連續(xù)鑄造方式生產(chǎn)的鑄錠,沒有成功的變質(zhì)經(jīng)驗。由于硅含量的不同,試驗的方法及工藝條件的不同,選用的變質(zhì)劑取得的效果也不同,目前選用的變質(zhì)劑主要有鈉鹽、磷鹽、Sr變質(zhì)劑、P-Cu、稀土等變質(zhì)劑。鈉鹽變質(zhì)劑在生產(chǎn)中多采用含 NaF的三元或四元鹽類混合物,根據(jù)不同的含量,分為1#鈉鹽、2#鈉鹽、4#鈉鹽、5#鈉鹽。本次試驗選用1#鈉鹽、2#鈉鹽、4#鈉鹽、5#鈉鹽及磷鹽、Sr變質(zhì)劑進(jìn)行對比試驗,通過最終產(chǎn)品的試驗結(jié)果,從中選出效果較好的變質(zhì)劑。
采用不同的變質(zhì)劑進(jìn)行變質(zhì)處理,通過切取試片進(jìn)行檢測,其試驗結(jié)果如表2所示。
表2中的數(shù)據(jù)反映出不同的變質(zhì)劑對4032合金有不同的變質(zhì)處理效果。從試驗結(jié)果來看,使用磷鹽變質(zhì)劑的變質(zhì)效果最差,初晶硅和共晶硅的尺寸偏大,Sr變質(zhì)劑的變質(zhì)效果次之,最好的是鈉鹽變質(zhì)劑,主要是不同變質(zhì)劑其變質(zhì)機(jī)理不同,鑄造的方式不同,產(chǎn)生的結(jié)果也不同。磷鹽變質(zhì)機(jī)理一般認(rèn)為是異質(zhì)核心作用。P與Al生成AlP,AlP的熔點在1000℃以上,其晶格常數(shù)為5.45A,Si的晶格常數(shù)為5.42,兩者晶格常數(shù)相近,且都是金剛石型晶格常數(shù),所以AlP可以起到異質(zhì)晶核作用,由于晶核數(shù)目增加而使初晶硅細(xì)化。鈉鹽變質(zhì)的原理普遍認(rèn)為是加入鈉鹽可降低Al-Si合金的共晶溫度,在過冷的條件下,使形核率升高,共晶組織變細(xì)。鑄錠在過冷的條件下結(jié)晶,有利于鈉鹽變質(zhì),其晶粒相對細(xì)一些。另外,從鑄錠的低倍組織來看,采用鍶變質(zhì)方式,其鑄錠的低倍組織較差,氣孔、疏松較多,主要是鍶在熔體中具有助長熔體吸氣的作用,合金易產(chǎn)生疏松,使致密性下降。
表2 不同變質(zhì)劑對 4032合金變質(zhì)處理的結(jié)果
對4種鈉鹽的變質(zhì)效果進(jìn)行比較,從表2的數(shù)據(jù)可以看出,采用4#鈉鹽變質(zhì)得到的鑄錠邊部組織和中心部位組織均無初晶硅相,而共晶硅相呈粒狀分布,α枝晶間距小。從圖2、圖3可以看出,鑄錠的邊部枝晶網(wǎng)比鑄錠的1/2半徑部位的枝晶網(wǎng)要細(xì),主要是鑄錠的邊部由于冷卻速度快,枝晶在鋁液中的生長速度受到限制,枝晶網(wǎng)較細(xì);在1/2半徑處,由于冷卻速度比邊部要慢,鋁液凝固的時間長,使枝晶獲得較長的生長時間,造成枝晶較發(fā)達(dá);在鑄錠的中心部位由于冷卻速度最慢,枝晶有充分的時間生長,使枝晶網(wǎng)粗大。鑄錠中心部位共晶硅相對于鑄錠的邊部和1/2半徑處較大,共晶硅在枝晶的周邊分布,共晶硅尺寸由邊部到中心逐漸增大,粗大枝晶網(wǎng)的中部屬于α.Al,會降低材料的最終強(qiáng)度。圖4為鑄錠均勻化后的組織,經(jīng)均勻化后共晶硅變?yōu)閳A形的粒狀,降低了對材料的不利影響。通過均勻化消除了部分晶內(nèi)及枝晶網(wǎng)偏析,枝晶網(wǎng)斷開成為圓形的顆粒狀。
4032合金采用4#鈉鹽變質(zhì)劑進(jìn)行變質(zhì)處理,一般無初晶硅出現(xiàn),而且共晶硅組織也比較細(xì),主要是鈉鹽變質(zhì)劑中的NaF與Al反應(yīng)生成Na和AlF3,被還原出來的鈉進(jìn)入鋁熔體中,對共晶硅起到了良好的變質(zhì)作用。但在使用鈉鹽變質(zhì)過程中,合金的粘度加大,流動性下降,使氣體上升的速度降低,極易出現(xiàn)氣孔及少量的夾渣物。其夾渣物來源主要是由變質(zhì)過程中形成的Na的氧化物、C、Ca等組成。4032合金φ500mm鑄錠中心部位由于冷卻強(qiáng)度降低,常形成粗大晶粒及發(fā)達(dá)的樹枝狀晶,α枝晶尺寸較大,形成硅的貧乏區(qū),對材料經(jīng)擠壓、淬火、時效后的機(jī)械性能造成較大影響。
對擠壓后的棒材切取低倍試片進(jìn)行檢測分析,沒有偏析聚集物及非金屬夾渣等缺陷,晶粒度在2級以內(nèi)。從顯微組織中看到,棒材組織均勻,晶粒以彌散狀分布,沒有成簇分布現(xiàn)象,無初晶硅組織。
圖2 4032合金鑄造邊部組織200×
圖3 4032合金鑄造1/2半徑處組織 200×
圖4 4032合金鑄錠均勻化1/2半徑處組織200×
在試驗過程中,根據(jù)生產(chǎn)工藝流程,在變質(zhì)前對靜止?fàn)t中的熔體采用高純氮氣、高純氬氣作為精煉氣體進(jìn)行精煉,為保證精煉效果,其精煉時間一般控制在15分鐘以上。同時,在流槽中采用透氣磚和泡沫陶瓷過濾板兩種方式進(jìn)行在線除氣除渣。從鑄錠的低倍組織來看,選用高純氮氣或高純氬氣作為精煉劑,其精煉效果較好,鑄錠中沒有氣孔產(chǎn)生,兩者的效果相當(dāng)。主要是選用的氮氣及氬氣與鋁熔體中的鋁及變質(zhì)劑不發(fā)生反應(yīng),對變質(zhì)劑的變質(zhì)效果不影響。另外,在流槽中通入高純氮氣或高純氬氣,氣體通過透氣磚后形成微小的氣泡充滿整個流槽,對因變質(zhì)中添加的變質(zhì)劑量較大,熔體中的含渣量較多的問題,能通過氣體上浮帶走部分夾渣,提高了除氣除渣的效果。同時采用泡沫陶瓷過濾板,通過過濾板上的孔洞進(jìn)行過濾,可有效消除夾渣缺陷,提高金屬的純凈度。
鑄造方法采用鋁結(jié)晶器鑄造和帶有隔熱膜的鋁結(jié)晶器鑄造。從鑄造結(jié)果來看,采用鋁結(jié)晶器鑄造的鑄錠組織比帶有隔熱膜的鋁結(jié)晶器鑄造的鑄錠組織粗大,主要是帶有隔熱膜的鋁結(jié)晶器一次冷卻距離較短,鑄造時的冷卻強(qiáng)度大于鋁結(jié)晶器鑄造的冷卻強(qiáng)度所致,在大冷卻強(qiáng)度條件下,初生硅和共晶硅還沒有來得及聚集和長大就已經(jīng)被凝固,從而減小了晶粒的尺寸。因此,在后續(xù)試驗中均采用帶有隔熱膜的鋁結(jié)晶器鑄造。
對鑄錠低倍組織進(jìn)行金相檢驗,從低倍試片上看出,低倍試片上均有不同程度的氣孔,其中使用鍶變質(zhì)劑生產(chǎn)的鑄錠存在有疏松缺陷,其他的鑄錠沒有發(fā)現(xiàn)疏松缺陷。主要是鍶變質(zhì)劑可以使鋁熔體吸氣能力加強(qiáng),加重了疏松及氣孔缺陷的產(chǎn)生。低倍試片中氣孔較少的是采用2#、4#鈉鹽進(jìn)行變質(zhì)處理的鑄錠。變質(zhì)劑使用量的多少,影響著鑄錠含氣量的多少,選用同一種變質(zhì)劑,調(diào)整不同使用量,其變質(zhì)劑用量和氣孔對應(yīng)趨勢示意圖如圖5所示。
圖5 變質(zhì)劑用量和氣孔的關(guān)系
從圖5中可以看出,隨著變質(zhì)劑加入量的增多,產(chǎn)生氣孔的程度也相應(yīng)的增加,當(dāng)變質(zhì)劑用量超過一定量時,產(chǎn)生氣孔的程度將隨之大幅度上升。所以要減少氣孔的產(chǎn)生,在保證變質(zhì)劑用量的前提下,應(yīng)盡量少加,否則將產(chǎn)生過變質(zhì),影響到鑄錠質(zhì)量。
經(jīng)過多次變質(zhì)試驗和工藝改進(jìn), 4032合金的組織和性能完全能滿足客戶需求。
1) 采用帶有隔熱膜的鋁結(jié)晶器進(jìn)行鑄造,可提高鑄錠的冷卻速度,有利于金屬的結(jié)晶及組織細(xì)化;
2) 選用4#鈉鹽作為變質(zhì)劑,其變質(zhì)效果最好,其組織無初晶硅,共晶硅組織較細(xì)??;
3) 變質(zhì)前在靜置爐內(nèi)用純N2氣體精煉15分鐘以上,以提高熔體的純凈度;
4) 流槽內(nèi)采用透氣磚,通入純N2氣體實現(xiàn)在線精煉,有利于減少氣體含量及夾渣。
[1] 肖亞慶,鋁加工技術(shù)實用手冊,北京:冶金工業(yè)出版社,2004
[2]周家榮,鋁合金熔鑄生產(chǎn)技術(shù)問答,北京:冶金工業(yè)出版社,2007
[3] 耿浩然等,Al-Si合金變質(zhì)技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀與進(jìn)展,機(jī)械工程材料,1995(5)
[4] 李順樸等,Al-Si合金的共晶共生區(qū)及組織形成規(guī)律,金屬學(xué)報,1995(2)