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      煤化工克勞斯硫回收裝置的改造

      2011-07-30 08:42:18朱林沈華
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年21期
      關(guān)鍵詞:液硫酸氣克勞斯

      朱林 沈華

      (河南省煤業(yè)化工集團(tuán)煤氣化公司義馬氣化廠 河南 義馬 472300)

      近年來,硫磺回收及尾氣處理技術(shù)已經(jīng)由單純的環(huán)保技術(shù)發(fā)展成為兼具環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益的重要工藝??藙谒沽蚧厥展に囎饕渤蔀閼?yīng)用最廣泛的硫磺回收工藝。特點(diǎn)是流程簡(jiǎn)單、操作靈活、回收硫純度高、投資費(fèi)用低、環(huán)境及規(guī)模效益顯著??藙谒构に嚮厥樟蚧堑募兌瓤蛇_(dá)到99.8%,可作為生產(chǎn)硫酸的一種硫資源,也可作其他部門的化工原料。根據(jù)原料氣中H2S的體積百分比的高低,可分別采用分流克勞斯法、燃硫克勞斯法、和不完全燃燒克勞斯法三種工藝方法。

      1 煤化工克勞斯硫回收裝置的特點(diǎn)

      近年來,克勞斯裝置正日益向大型化、高度自動(dòng)化發(fā)展,規(guī)模最大的裝置為10萬t/a,規(guī)模最小的裝置為0.03萬t/a??偟牧蚧厥漳芰Τ^了100萬t/a。而煤化工克勞斯裝置則不同,即使對(duì)于目前計(jì)劃較大的煤化工克勞斯裝置(如1800 kt/a甲醇),日工藝耗煤亦不超過萬噸。按較高硫含量計(jì)算,最大硫磺年產(chǎn)量也在5萬噸以下。實(shí)際情況多為年產(chǎn)硫磺1~3萬噸。另外煤化工酸性氣成分復(fù)雜,除了含有煉廠和天然氣處理廠常見的烴類、氨和有機(jī)硫以外,還含有 COS、HCN、NH3、CH3OH等雜質(zhì)。此外,與煉油廠和天然氣凈化廠酸性氣來自MDEA等醇胺吸收不同,煤化工裝置酸性氣往往直接來自低溫甲醇洗等合成氣凈化,因此H2S濃度較低,一般只有20%~30%。因此針對(duì)煤化工硫回收的特點(diǎn),應(yīng)選擇適應(yīng)低酸性氣濃度,高彈性范圍,可以處理復(fù)雜氣體的硫回收工藝,同時(shí)要求裝置投資和操作費(fèi)用盡量低。

      2 克勞斯硫回收流程簡(jiǎn)介

      硫回收裝置一般包括1個(gè)加熱段,2個(gè)克勞斯催化段。在加熱段中1/3硫化氫氣體與空氣燃燒后與另外2/3硫化氫氣體混合進(jìn)入克勞斯催化段,反應(yīng)后尾氣送入焚燒爐。焚燒爐尾氣送入煙氣脫硫裝置。其工藝過程為酸性氣在酸氣燃燒爐內(nèi)燃燒,使部分H2S氣體氧化為SO2,然后SO2再與剩余的H2S氣體在克勞斯反應(yīng)器內(nèi),在催化劑的作用下反應(yīng)生成硫磺。經(jīng)換熱器降溫后,液態(tài)硫磺由液硫收集器收集至液流儲(chǔ)槽中??藙谒沽蚧厥盏幕痉磻?yīng)是:

      其中三分之一H2S參與第一步反應(yīng),三分之二H2S參與第二步反應(yīng),轉(zhuǎn)化為元素硫,在酸性氣燃燒爐的高溫下,硫元素基本上以S2形態(tài)存在。

      3 煤化工克勞斯裝置在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問題

      3.1 酸性氣濃度低,克勞斯床層易積炭

      因原料煤中含硫量較低,造成低溫甲醇洗工段硫化氫富氣濃度僅能達(dá)到12%左右,即使低溫甲醇洗工段硫化氫濃縮投用后也僅能達(dá)到20%左右。這樣,硫磺回收裝置運(yùn)行時(shí)由于原料氣濃度低,可燃?xì)饨M分較少,造成酸性氣燃燒爐爐膛溫度較低,需要增加燃料氣進(jìn)行配燒才能保證爐膛溫度,然而這樣又容易造成床層積碳,致使催化劑床層壓差較大。另外采用的工藝為分硫法已不能滿足工藝要求。硫回收來料酸性氣中烴類約占5%,采用的工藝為分硫法,有2/3的酸氣不經(jīng)爐膛進(jìn)入反應(yīng)器進(jìn)行克勞斯反應(yīng),造成未燃燒的烴類在催化劑上析碳或生成硫醇、硫醚、亞硫酸鹽等雜質(zhì),影響觸媒活性。

      3.2 酸性氣帶液嚴(yán)重且波動(dòng)大

      由于煤化工克勞斯裝置的酸性氣來自低溫甲醇洗裝置。低溫甲醇洗裝置工況波動(dòng)時(shí)不僅造成酸性氣量大幅度波動(dòng)而且會(huì)將大量CH3OH、COS、NH3、HCN 等雜質(zhì)直接帶入酸氣燃燒爐中,造成酸氣燃燒爐爐溫上下大幅度波動(dòng),煙道氣中O2含量波動(dòng)大,H2S/SO2比值變化大,不易調(diào)解。極易造成析碳現(xiàn)象發(fā)生。

      3.3 出口氣體分析不及時(shí),H2S/SO2不易控制

      爐膛出口煙氣中O2含量分析和H2S、SO2含量分析均為手動(dòng)分析,分析頻率為4小時(shí)一次。不利于對(duì)工況的及時(shí)調(diào)節(jié)。H2S/SO2比例是裝置最重要的操作參數(shù),當(dāng)過程氣中H2S/SO2的比值為2時(shí),克勞斯反應(yīng)的平衡轉(zhuǎn)化率最高。手動(dòng)分析滯后,不利進(jìn)入爐膛空氣量的調(diào)整,容易在反應(yīng)床層上生成亞硫酸鹽,造成催化劑減活,和造成硫磺產(chǎn)量降低。

      3.4 硫回收裝置裝置易腐蝕

      由于在整個(gè)工藝流程中一直存在硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、水蒸氣和硫蒸汽等,這些介質(zhì)對(duì)設(shè)備都存在著不同程度的腐蝕。因此在反應(yīng)器、冷卻器、和尾氣洗滌系統(tǒng)以及重要的設(shè)備和管道上設(shè)計(jì)了內(nèi)襯結(jié)構(gòu),但是由于在生產(chǎn)中,系統(tǒng)設(shè)備、管道內(nèi)溫度較高普遍超過200℃,因此高溫氣體進(jìn)入設(shè)備或管道后,對(duì)襯里材料產(chǎn)生熱沖擊,使襯里材料的結(jié)構(gòu)造成了破壞,另外因?yàn)椴煌牧系呐蛎浵禂?shù)不同,也會(huì)造成襯里脫落,致使塔體和管道出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。

      3.5 設(shè)備管道堵塞嚴(yán)重,硫磺回收率低

      在硫回收裝置是氣相反應(yīng)裝置,產(chǎn)品是液硫。任何液硫在管線內(nèi)聚集都會(huì)引起操作控制問題、增大裝置壓降、增加設(shè)備腐蝕。由于一段冷凝器與二段冷凝器出口管路較高,用低壓鍋爐給水在一段冷凝器與二段冷凝器對(duì)克勞斯尾氣進(jìn)行換熱冷卻后,氣體溫度降低。有部分液硫回冷凝下來。由于液硫不能及時(shí)進(jìn)入液硫封中,被氣體帶入管道中積聚下來造成管線堵塞。

      4 技改處理措施

      4.1 提高硫濃縮量,改變克勞斯工藝

      盡量提高低溫甲醇洗工段硫濃縮氣量,增加酸性氣中硫化氫百分含量。嚴(yán)格控制煙道氣中O2含量小于0.5%,以防止投用燃料氣助燃時(shí)發(fā)生積碳現(xiàn)象。同時(shí)將分流克勞斯法改變?yōu)槿剂蚩藙谒狗ā⑺嵝詺馊克腿胨釟馊紵隣t內(nèi)進(jìn)行不完全燃燒??刂艸2S/SO2比例為2,然后送入一段克勞斯反應(yīng)器。將酸性其中的烴類在酸氣燃燒爐內(nèi)燃燒,以防止帶入一段克勞斯反應(yīng)器,保護(hù)催化劑。

      4.2 穩(wěn)定壓力,優(yōu)化操作

      在酸性氣入爐前增加一臺(tái)分離器,將氣體中夾帶的液體分離出來,并且嚴(yán)格控制低溫甲醇洗裝置熱再生塔壓力,減少壓力波動(dòng)??刂扑釟馊紵隣t溫度為1200~1300℃之間,以控制CS2和COS的生成,提高爐內(nèi)轉(zhuǎn)化率。調(diào)節(jié)一段克勞斯反應(yīng)器入口溫度為210~250℃,保證反應(yīng)床層溫度在290~330℃之間以促進(jìn)過程氣中CS2和COS的水解。嚴(yán)格控制二段床層溫度不低于300℃,以利于克勞斯反應(yīng)向有利于生成硫的方向移動(dòng)。

      4.3 增加在線分析儀,保證硫磺轉(zhuǎn)化率

      在尾氣進(jìn)入經(jīng)過第二液硫捕集器后增加H2S/SO2比值分析儀,是操作人員可以根據(jù)克勞斯尾氣中H2S/SO2比值,調(diào)節(jié)空氣/酸性氣比,使過程氣中的H2S/SO2比值達(dá)到2:1,以保證有較高的硫磺轉(zhuǎn)化率。

      4.4 控制系統(tǒng)溫度,減少腐蝕

      對(duì)于由內(nèi)襯結(jié)構(gòu)的設(shè)備和管道要注意保持預(yù)熱升溫過程的平穩(wěn),應(yīng)嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行升溫,防止超溫。嚴(yán)格控制在煙氣脫硫裝置入口溫度減少熱沖擊。以此來保護(hù)設(shè)備內(nèi)襯,防止損壞設(shè)備和管道。

      4.5 保證系統(tǒng)溫度,減少堵塞現(xiàn)象發(fā)生

      針對(duì)液硫特有的黏溫特性,將一段冷凝器與二段冷凝器出口管線盡量縮短。在液硫管線、閥門、降液管線設(shè)備安裝時(shí)有一定的傾斜度,以利于液硫向液硫池方向流動(dòng)。液硫管線選用帶夾套管線,管線、設(shè)備伴熱溫度均要高于120℃,保證伴熱疏水器正常使用以防硫磺凝固,堵塞管路設(shè)備。

      5 結(jié)論

      通過這次的技改工作,不僅解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,而且優(yōu)化操作,合理地調(diào)整工藝參數(shù)。使總硫回收率由原先的70%提升至85%,即增加了硫磺產(chǎn)量,又減少了SO2的排放量,保護(hù)了環(huán)境。具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      [1]陳賡良.硫磺回收工藝技術(shù)進(jìn)展[J].石油煉制與化工,2007,38(9):32-37.

      [2]王曉慧,張艷君.克勞斯硫回收技術(shù)進(jìn)展綜述[J].工業(yè)科技,2008,37(2):35-37.

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