趙春生,劉艷利,丁技峰
(中國(guó)北方發(fā)動(dòng)機(jī)研究所,山西大同037036)
實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)的排放更加清潔是發(fā)動(dòng)機(jī)研制、生產(chǎn)廠商孜孜以求的目標(biāo)。就減少柴油機(jī)的炭煙而言,由于其形成過(guò)程比較復(fù)雜,影響其生成的因素相對(duì)繁多,消除炭煙仍有大量工作要做,減小柴油機(jī)炭煙的工作仍在積極進(jìn)行之中。
在柴油機(jī)燃燒室中,炭煙的形成和燃燒是在主燃燒期內(nèi)同時(shí)進(jìn)行的,而部分炭煙在作功行程開始時(shí)即燒掉了。在一個(gè)循環(huán)中炭煙的生成比其被燒掉更重要。燃燒室中炭煙形成的變化總的來(lái)說(shuō)反映出了發(fā)動(dòng)機(jī)排煙水平的變化[1]。
圖1 柴油機(jī)燃燒過(guò)程炭煙的形成和氧化
炭煙排放有一個(gè)基本的生成源,那就是主噴油部分的溫度和當(dāng)量比隨時(shí)間的變化關(guān)系,圖1示出了炭煙的生成和氧化過(guò)程。炭煙的形成強(qiáng)烈地依賴于溫度以及缺氧,而炭煙的氧化強(qiáng)烈地依賴于溫度,并且需要過(guò)量氧。炭煙的最大生成率發(fā)生在富油側(cè),炭煙的最大氧化率發(fā)生在貧油側(cè)的高溫理想混合區(qū)。同時(shí)可見(jiàn),影響炭煙排放的主要參數(shù)為局部溫度和當(dāng)量比。一般來(lái)說(shuō),將溫度曲線向B向移動(dòng)或?qū)?dāng)量比曲線向A向移動(dòng)均會(huì)減小炭煙排放。例如,在燃油中摻水,降低了燃燒初期的火焰溫度,延長(zhǎng)了滯燃期,增加在預(yù)混合火焰中燃燒的燃油比例,因而減少在擴(kuò)散火焰中生成炭煙量[2]。但是柴油摻水技術(shù)因?yàn)槭褂蒙系穆闊┥形磸V泛應(yīng)用。
柴油機(jī)本身的特征參數(shù)對(duì)柴油、空氣的混合和燃燒過(guò)程有著重要影響,從而對(duì)炭煙的生成和氧化產(chǎn)生決定性影響。由于這些參數(shù)的相互制約,從而對(duì)炭煙的影響有時(shí)是此消彼長(zhǎng),這就給研究工作帶來(lái)了很大困難。研究人員經(jīng)過(guò)多年的試驗(yàn)研究,對(duì)柴油機(jī)的各參數(shù)以及各參數(shù)間對(duì)炭煙的形成和氧化過(guò)程的影響有了較為全面的了解,其中高壓噴油和空氣渦流作為敏感參數(shù)改善了燃油霧化及混合物的形成,增加了空氣攜帶量,這將減小燃燒室中富油區(qū)的當(dāng)量比,從根本上減少了炭煙生成量。
某柴油機(jī)為淺ω燃燒室、供油壓力80MPa、無(wú)渦流、4氣門、增壓中冷柴油機(jī)。整機(jī)性能存在主要問(wèn)題是油耗較高、排氣煙度較大,全負(fù)荷最大煙度接近4Bosch煙度值。為了能直觀、深入地理解該柴油機(jī)氣缸內(nèi)工作過(guò)程,利用CFD仿真軟件FIRE進(jìn)行了氣缸內(nèi)過(guò)程分析,可更好的觀測(cè)和分析燃燒過(guò)程中的微小變化。內(nèi)燃機(jī)氣缸內(nèi)流動(dòng)是強(qiáng)瞬變、不定常的湍流流動(dòng)。燃燒室內(nèi)的流場(chǎng)情況對(duì)噴束的霧化及油氣混合有著強(qiáng)烈的作用和影響。
圖2 不同時(shí)刻氣缸內(nèi)流場(chǎng)與燃油分布
圖2給出了10°CA ATDC、20°CA ATDC和25°CA ATDC氣缸內(nèi)流場(chǎng)與燃油分布情況,從圖中可以看出,隨著噴霧和燃燒過(guò)程的進(jìn)行,逆擠流的作用使得油束兩側(cè)的渦團(tuán)逐漸消失,高溫高壓氣體攜帶未燃燃油以及中間產(chǎn)物沖出燃燒室尋找新鮮空氣,以促使發(fā)生二次氧化反應(yīng),但由于沒(méi)有渦流的作用,燃燒室為淺盆形對(duì)擠流的保持性較差,氣流運(yùn)動(dòng)只能靠油束慣性作用,從圖2左側(cè)流場(chǎng)軸向分布可以看出,慣性作用下燃油的主要運(yùn)動(dòng)方向?yàn)榘伎颖诿婧晚敳坑嘞?,由于大量燃油向凹坑壁面發(fā)展,必然會(huì)導(dǎo)致該區(qū)域燃油堆積;向頂部余隙發(fā)展的燃油,由于燃燒室上方區(qū)域空間太小,而且溫度較低,與氣缸壁面接觸的面積增大,從而增加了發(fā)生火焰淬熄的幾率。
通過(guò)對(duì)三維結(jié)果的分析可以發(fā)現(xiàn),該型機(jī)燃燒系統(tǒng)存在著不足,由于噴油壓力低、無(wú)空氣渦流,使得燃油霧化不好,油氣混合不均勻,造成燃燒過(guò)程炭煙的大量生成。
針對(duì)影響柴油機(jī)炭煙生成的敏感參數(shù)——噴油壓力、空氣渦流對(duì)燃燒室進(jìn)行了三種不同匹配方案的研究(表1)。噴油壓力與原型機(jī)相比均提高至100MPa,考慮了噴孔數(shù)和噴孔直徑這兩個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)變化引起貫穿距的相應(yīng)變化,并針對(duì)不同的噴孔數(shù)匹配了相應(yīng)的渦流比,旨在加強(qiáng)油氣混合,使燃燒盡可能充分。圖3~圖7為不同方案與原型機(jī)壓力、溫度、放熱率、剩余燃油量和擠流強(qiáng)度結(jié)果對(duì)比。
從壓力和溫度曲線對(duì)比情況可以看出,方案A1與A2比較接近,方案A3介于A1、A2和原型機(jī)之間,從圖6可以發(fā)現(xiàn),原型機(jī)與方案A相比,燃燒終了時(shí)剩余燃油量很大,燃燒持續(xù)期最長(zhǎng),導(dǎo)致了最終燃燒效果比較差。改進(jìn)后方案A1、A2與A3相比,方案A1無(wú)論是在急燃期還是在燃燒后期,燃油剩余均是最少的,燃燒最完全,持續(xù)時(shí)間最短,效率最高,A2次之,A3最差。
表1 計(jì)算方案
圖3 計(jì)算方案與原型機(jī)壓力對(duì)比圖
圖4 計(jì)算方案與原型機(jī)溫度對(duì)比圖
圖6 計(jì)算方案與原型機(jī)剩余燃油對(duì)比圖
圖7 計(jì)算方案與原型機(jī)擠流強(qiáng)度對(duì)比圖
圖7為方案A與原型機(jī)擠流強(qiáng)度對(duì)比情況,從圖中可以分析出擠流強(qiáng)度峰值高于原型機(jī),噴油系統(tǒng)參數(shù)對(duì)燃燒室內(nèi)擠流強(qiáng)度的峰值影響并不大。
由于氣缸內(nèi)擠流強(qiáng)度的大小直接影響著混合氣的形成以及燃燒過(guò)程的改善,而方案A所對(duì)應(yīng)的燃燒室擠流強(qiáng)度較150原型機(jī)有明顯提高,因此,更有利于促進(jìn)氣缸內(nèi)油氣混合,這也從一個(gè)側(cè)面解釋了方案A優(yōu)于原型機(jī)的原因。
根據(jù)分析結(jié)果,對(duì)原型機(jī)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),驗(yàn)證整機(jī)性能及全負(fù)荷煙度的改善情況。保持功率不變,柴油機(jī)外特性排溫、燃油消耗率、煙度對(duì)比見(jiàn)圖8~圖10。
試驗(yàn)結(jié)果表明,通過(guò)提高噴油壓力、增加空氣渦流,改善了燃油霧化與混合氣的形成,空氣利用率得以提高。相同功率下整機(jī)的排溫、燃油消耗率、煙度較大幅度的得到改善。
圖8 原機(jī)與改進(jìn)后排溫比圖
圖9 原機(jī)與改進(jìn)后燃油消耗率對(duì)比
圖10 原機(jī)與改進(jìn)后煙度對(duì)比
高壓噴油改善了非蒸發(fā)油束的霧化和空氣攜帶量,縮短滯燃期和燃燒持續(xù)期,從根本上抑制了炭煙的生成。
(1)利用CFD技術(shù)分析了某柴油機(jī)氣缸內(nèi)過(guò)程,指出炭煙較大的原因。
(2)高壓噴油改善了非蒸發(fā)油束的霧化及混合物的形成,使燃燒持續(xù)期縮短,從根本上降低了火焰中炭煙濃度。
(3)提高空氣渦流比提高了空氣的攜帶量,從而減少了油束中富油區(qū)的當(dāng)量比,降低了炭煙生成幾率。
(4)通過(guò)多方案分析計(jì)算,確定了較優(yōu)方案進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。
(5)通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,整機(jī)性能指標(biāo)得到明顯改善。
[1]鄭 昕.柴油機(jī)排煙的形成及其控制[J].內(nèi)燃機(jī),1989,(5):18-19.
[2]劉巽俊.內(nèi)燃機(jī)排放與控制[M].西安:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.