李 攀
(四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗(yàn)所,四川 成都 610072)
結(jié)焦嚴(yán)重不但影響運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,更是給設(shè)備的安全生產(chǎn)帶來隱患,通過使用燃燒添加劑可有效緩解爐內(nèi)結(jié)焦。本試驗(yàn)通過對(duì)比使用添加劑前后鍋爐的運(yùn)行情況,了解該添加劑的除焦效果,評(píng)估電廠長(zhǎng)期使用添加劑的安全性與經(jīng)濟(jì)性。評(píng)價(jià)將綜合以下因素進(jìn)行考慮:爐內(nèi)火焰溫度、燃燒的經(jīng)濟(jì)性(鍋爐效率)、主、再蒸汽參數(shù)和減溫水、NOx排放。
1.1 鍋爐簡(jiǎn)介
鍋爐為1025t/h燃煤鍋爐,其型式為單爐膛、全懸吊、П型結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,燃燒器為WR直流燃燒器,一次風(fēng)噴口周圍布置有周界風(fēng),一次風(fēng)燃燒器在爐內(nèi)形成小切圓,二次風(fēng)燃燒器形成與一次風(fēng)切圓方向相反的大切圓。
1.2 鍋爐燃燒添加劑簡(jiǎn)介。該燃燒添加劑為水溶性液體狀,可控制結(jié)渣的形成和增長(zhǎng),改善煤的燃燒效果,減少煤中由硫、鐵和其它污染物引起的沉積物,提高灰熔點(diǎn),改變晶體形態(tài),降低爐渣硬度,抑制?;驕p少空預(yù)器和省煤器的低溫腐蝕。燃燒添加劑的用量取決于煤的類型和結(jié)焦程度,可以連續(xù)或間歇通過鍋爐燃燒器區(qū)看火孔噴入,在爐內(nèi)與煤粉氣流混合后產(chǎn)生作用。
1.3 燃煤特性
表1 :燃煤特性表
試驗(yàn)期間鍋爐運(yùn)行負(fù)荷為B-ECR額定負(fù)荷,試驗(yàn)分兩部分進(jìn)行。第一部分摸底試驗(yàn)(加藥前),試驗(yàn)開始前首先對(duì)鍋爐本體、尾部各級(jí)受熱面進(jìn)行徹底吹灰,保證爐內(nèi)及尾部各級(jí)受熱面的清潔,正式試驗(yàn)連續(xù)測(cè)試6小時(shí),每2小時(shí)作為1個(gè)工況(T1-T3),隨后鍋爐再進(jìn)行徹底吹灰,測(cè)試持續(xù)時(shí)間為2小時(shí)(T4)。
摸底試驗(yàn)結(jié)束后在鍋爐燃燒器區(qū)域的看火孔以壓縮空氣為輸送介質(zhì)將其液態(tài)添加劑間歇式的噴入爐內(nèi),根據(jù)結(jié)焦情況共加添加劑25天。
表2 添加劑加入前后鍋爐主蒸汽參數(shù)變化
第二部分試驗(yàn)(加藥后),試驗(yàn)過程與第一部分相同,進(jìn)行4個(gè)工況(T5-T8)。
3.1 燃燒添加劑對(duì)主、再熱蒸汽參數(shù)、減溫水等的影響。從表1看出,加入添加劑后過熱器出口汽溫卻出現(xiàn)了10℃左右的下降,二級(jí)減溫水量從工況1的8.2t/h下降至工況5的0,說明加藥后爐內(nèi)蒸發(fā)受熱面潔凈程度提高,水冷壁吸熱量增加,爐內(nèi)溫度水平出現(xiàn)了10℃-20℃的下降;同時(shí),再熱器B側(cè)出口汽溫下降了約10℃,再熱器減溫水量從工況1的22.6t/h下降至工況5的0,說明爐膛出口煙溫降低(轉(zhuǎn)向室煙溫約下降8℃)??梢缘贸?,添加劑加入后帶同樣負(fù)荷時(shí),鍋爐的燃煤量、主、再熱蒸汽溫度和減溫水量均出現(xiàn)了較大幅度的下降,爐膛出口煙溫降低,爐內(nèi)清潔程度提高,受熱面對(duì)煙氣的冷卻作用增強(qiáng)。
3.2 對(duì)排煙溫度及鍋爐效率的影響。燃燒添加劑加入后,修正后的排煙溫度下降3.0℃-6.5℃。如圖所示,添加劑的加入對(duì)剛吹灰后的排煙溫降作用較大,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),添加劑對(duì)排煙溫降的作用減弱,直至下一次吹灰后作用恢復(fù),也說明添加劑加入后,爐內(nèi)和尾部受熱面的吹灰效果得到有效改善,受熱面的清潔程度有所提高。排煙溫度下降影響干煙氣熱損失下降0.15-0.36個(gè)百分點(diǎn)。
3.4 對(duì)鍋爐受熱面沾污、結(jié)焦的影響。試驗(yàn)過程中通過看火孔觀察燃燒器區(qū)、屏式過熱器區(qū)域的結(jié)焦情況發(fā)現(xiàn),燃燒器區(qū)域結(jié)焦較輕,添加劑加入后水冷壁沾污情況有所下降,屏式過熱器表面覆蓋的沾污層有所減薄,高過中下部的焦塊也有所減少,說明添加劑的加入起到了一定的減緩爐內(nèi)沾污、結(jié)焦的作用。
對(duì)比添加劑加入前后空預(yù)器的差壓數(shù)據(jù),可以看出空預(yù)器A側(cè)一次風(fēng)差壓從0.8kPa下降至0.7kPa,B側(cè)一次風(fēng)差壓從0.9kPa下降至0.6kPa,說明空預(yù)器的積灰減輕,清潔程度有所提高。鍋爐的吹灰試驗(yàn)結(jié)果表明,在300MW連續(xù)運(yùn)行6小時(shí)后進(jìn)行鍋爐吹灰,添加劑加入前后鍋爐的轉(zhuǎn)向室煙溫、空預(yù)器進(jìn)口煙溫溫降基本不變,排煙溫降從2.7℃提高到5.4℃,說明添加劑加入后空預(yù)器的吹灰效果有所改善。
圖1 排煙溫度變化情況
表3 添加劑加入前后吹灰對(duì)煙溫降的影響
3.5 對(duì)鍋爐NOx排放的影響
鍋爐在添加劑加入后,在運(yùn)行氧量和爐內(nèi)溫度水平略有下降的情況下,各工況的NOx排放濃度見表4所示。
3.3 對(duì)著火、爐內(nèi)火焰溫度的影響
圖2 添加劑加入前后對(duì)爐內(nèi)溫度的影響
表4 添加劑加入前后NOx排放濃度變化
爐內(nèi)溫度測(cè)試結(jié)果表明,燃燒添加劑的加入對(duì)煤粉氣流的著火和爐內(nèi)溫度水平都有一定影響,測(cè)試結(jié)果如圖2所示,這里以B層燃燒器的溫度來說明添加劑對(duì)著火溫度的影響。添加劑加入后,爐膛火焰中心溫度也出現(xiàn)了小幅下降,這與鍋爐燃煤發(fā)熱量升高、理論燃燒溫度升高相違背,也說明爐內(nèi)水冷壁清潔度提高,受熱面對(duì)爐內(nèi)煙氣的冷卻作用增強(qiáng)。同時(shí),由于爐溫的降低,燃燒器區(qū)煤粉氣流回流的煙氣溫度也出現(xiàn)了40℃左右的下降,這對(duì)減緩燃燒器噴口的結(jié)焦有較大好處,實(shí)際觀測(cè)也表明燃燒器噴口無(wú)結(jié)焦現(xiàn)象。
從表4可以看出,添加劑加入后鍋爐的NOx排放濃度有30~50 mg/m3的升高,這說明添加劑的加入對(duì)鍋爐的NOx排放影響較小。
結(jié)論。
通過對(duì)鍋爐燃燒添加劑加入前后的鍋爐燃燒狀況進(jìn)行測(cè)試,并對(duì)添加劑加入前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,可以得到以下結(jié)論:1.添加劑加入后鍋爐的爐膛出口煙溫(轉(zhuǎn)向室煙溫)下降約8℃,鍋爐的減溫水量減少,水冷壁沾污減輕,受熱面對(duì)爐內(nèi)煙氣的冷卻作用增強(qiáng)。2.添加劑加入后鍋爐的排煙溫度(修正值)下降幅度為3.0℃-6.5℃,可使干煙氣熱損失下降0.15-0.36個(gè)百分點(diǎn)。3.添加劑加入后鍋爐的灰渣含碳量有所升高,約為 0.28%。4.受鍋爐排煙溫度降低的影響,添加劑加入后鍋爐效率約提高0.20%-0.49%。應(yīng)指出的是,受燃煤結(jié)焦特性增加的影響,添加劑效果受到一定影響;在煤質(zhì)不變的情況下,鍋爐效率在現(xiàn)有基礎(chǔ)上還會(huì)有一定程度的提高。
5.添加劑的加入鍋爐NOx排放基本無(wú)影響。