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      200MW汽輪機(jī)組高-中壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器對(duì)中鉸孔

      2011-10-18 10:51:06顧劍英
      科學(xué)之友 2011年12期
      關(guān)鍵詞:止口銷子銷孔

      顧劍英

      (華電能源牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江 牡丹江 157015)

      1 引言

      200 MW汽輪機(jī)組高、中壓轉(zhuǎn)子常采用兩轉(zhuǎn)子三支點(diǎn)的支承方法,這種支承形式的特點(diǎn)是高壓轉(zhuǎn)子只有一個(gè)軸瓦,無(wú)軸瓦的一端,借助于中壓轉(zhuǎn)子的聯(lián)軸器止口來(lái)支承。由于高壓轉(zhuǎn)子減少了一個(gè)軸瓦,縮短了高壓轉(zhuǎn)子軸端長(zhǎng)度,增強(qiáng)了轉(zhuǎn)子剛度和運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性。但隨著機(jī)組檢修次數(shù)的增多,聯(lián)軸器止口由于磨損導(dǎo)致間隙逐漸增大,對(duì)輪銷和銷孔也因反復(fù)拆裝而逐漸磨損和拉傷,使轉(zhuǎn)子圓周得不到止口的輻向控制,聯(lián)軸器在連接后的圓周值不能保證在合格范圍內(nèi),導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生振動(dòng),這時(shí)最簡(jiǎn)單實(shí)際的辦法是對(duì)高、中壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器進(jìn)行鉸孔重新配制新對(duì)輪銷。

      2 三支點(diǎn)兩轉(zhuǎn)子支承結(jié)構(gòu)介紹

      華電能源牡丹江第二發(fā)電廠#5、#6機(jī)組為前蘇聯(lián)產(chǎn)K-215-130-Ⅰ型高壓汽輪機(jī)組,#7機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠產(chǎn)N200-130-535/535型高壓汽輪機(jī)組,這兩種機(jī)組的高、中壓轉(zhuǎn)子均采用兩轉(zhuǎn)子三支點(diǎn)的支承方法,見(jiàn)圖1。

      圖1 高、中壓轉(zhuǎn)子支承示意圖

      因止口控制輻向位置,這種對(duì)輪在聯(lián)軸器找中心時(shí)只測(cè)端面值,圓周值不必測(cè)量。這種聯(lián)軸器在測(cè)量中心時(shí)有兩種方法:第一種是高壓轉(zhuǎn)子借助聯(lián)軸器止口支承來(lái)測(cè)量;第二種方法是高壓轉(zhuǎn)子借助軸瓦支承進(jìn)行測(cè)量。

      3 聯(lián)軸器晃度增大的原因

      該廠#5、#6機(jī)組于1990年投產(chǎn),在2003年的#5機(jī)組大修工作中,工作人員采用高壓轉(zhuǎn)子借助聯(lián)軸器止口支承的方法進(jìn)行了聯(lián)軸器找中心的工作,在大修結(jié)束后,用#2軸承蓋上的撓度表進(jìn)行測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)#2聯(lián)軸器的晃度值為0.13 mm,而大修前測(cè)量的晃度值為0.07 mm。為此筆者進(jìn)行了以下分析:

      (1)查閱該機(jī)組的安裝記錄,#2聯(lián)軸器的晃度值為0.075 mm,說(shuō)明該晃度增大是在此次大修中造成的。

      (2)鑒于在大修期間測(cè)量高、中壓轉(zhuǎn)子晃度沒(méi)有出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,所以基本上可以排除高、中壓轉(zhuǎn)子彎曲的可能。

      (3)由于中壓轉(zhuǎn)子在此次大修中曾返哈汽廠車削#2軸頸,所以不能排除#2軸頸由于加工所造成的晃度大或與原軸心有偏差的可能。

      (4)高、中壓轉(zhuǎn)子雖然是剛性止口連接,但由于檢修次數(shù)較多,原止口間隙已經(jīng)達(dá)到0.35 mm左右,基本失去了對(duì)輪靠止口對(duì)中的作用,兩轉(zhuǎn)子的對(duì)中只是靠12個(gè)對(duì)輪銷孔對(duì)中。但由于機(jī)組安裝鉸孔時(shí),高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中質(zhì)量就不高(高壓轉(zhuǎn)子對(duì)中后對(duì)輪處晃度為0.075 mm),加之在前4次大修和前幾次搶修過(guò)程中,對(duì)輪銷孔的損傷非常嚴(yán)重,早已不符合檢規(guī)要求“對(duì)輪銷孔若拉毛嚴(yán)重,應(yīng)重新鉸孔并配制新銷”的規(guī)定(由于本廠沒(méi)有鉸孔的刀具,所以不具備條件)。所以不能排除由于對(duì)輪銷孔拉毛嚴(yán)重造成的高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中偏差。

      4 處理過(guò)程

      基于以上的分析,工作人員采取了比較穩(wěn)妥的方法,決定先將高、中壓缸上缸全部揭開(kāi),測(cè)量高、中壓轉(zhuǎn)子軸彎曲(自由狀態(tài)),排除轉(zhuǎn)子彎曲的可能;同時(shí)也可以排除#2軸頸機(jī)械加工可能造成的軸頸晃度大和與轉(zhuǎn)子中心偏差的可能。排除了以上兩點(diǎn),最終確定了是由于#2對(duì)輪銷孔拉毛嚴(yán)重造成的高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中不好,只能采取重新鉸銷孔,配制新對(duì)輪銷子的方法予以解決。

      找到了問(wèn)題所在,剩下的關(guān)鍵工作就是具體實(shí)施:首先要進(jìn)行兩轉(zhuǎn)子重新對(duì)中工作,保證聯(lián)軸器找中心符合規(guī)定要求;然后用4個(gè)工藝銷子(比銷孔直徑小1 mm)臨時(shí)連接并測(cè)量高壓轉(zhuǎn)子圓周晃度,每次測(cè)量后將晃度最大點(diǎn)旋轉(zhuǎn)到頂端,微微松開(kāi)工藝銷子,輕輕用紫銅棒在高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器上敲打,并用一只百分表在上面監(jiān)測(cè),見(jiàn)圖2。

      圖2 晃度調(diào)整示意圖

      當(dāng)百分表讀數(shù)指示高壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器下降了晃度值的1/5時(shí),就立即對(duì)稱擰緊4個(gè)工藝銷子,再次進(jìn)行晃度值的測(cè)量。如此反復(fù)幾次,直至達(dá)到兩半聯(lián)軸器在工藝銷子擰緊后晃度差值與轉(zhuǎn)子單獨(dú)測(cè)量時(shí)對(duì)應(yīng)點(diǎn)的晃度差值相符,其誤差不大于0.02 mm(對(duì)中后高壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪處晃度最大為0.02 mm,中壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪處晃度最大為0.03 mm)。

      進(jìn)行鉸孔時(shí),先在對(duì)稱部位鉸好兩個(gè)孔,配穿正式銷子;盤動(dòng)轉(zhuǎn)子,依次鉸其他銷孔,鉸好的銷孔應(yīng)與聯(lián)軸器的法蘭端面垂直,不得偏斜。要求按垂直直徑上的4個(gè)銷子質(zhì)量配制(包括螺帽和墊圈),各銷子質(zhì)量誤差不大于10 g。新鉸銷孔和新配銷子的公差為間隙配合,一般銷子與銷孔之間應(yīng)為H7(0~+0.025 mm)、H6(0~-0.016 mm)的間隙配合,銷柱表面粗糙度Ra值為6.3 μm,銷孔表面粗糙度Ra值為3.2 μm,螺孔與螺栓的錐度及橢圓度均≤0.02 mm,符合國(guó)標(biāo)GB1800~1804—79的標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL5011—92的要求。

      穿新銷時(shí)要涂加潤(rùn)滑劑后用小銅棒或小鉛錘輕輕打入(注意開(kāi)口銷孔的方向),若有打不動(dòng)或感覺(jué)較緊時(shí),不允許用大錘硬打進(jìn)去,要馬上反方向退出,處理拉傷的銷孔和銷子,對(duì)拉毛嚴(yán)重的要馬上重新鉸孔,重新配制新銷。在對(duì)稱穿進(jìn)的第二個(gè)、第四個(gè)銷子時(shí)都要復(fù)查聯(lián)軸器圓周晃度符合要求后將螺母鎖緊。最后全部穿入后還要復(fù)查聯(lián)軸器圓周晃度符合要求,此時(shí)的高壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪處晃度最大為0.04 mm,相位是第四點(diǎn)(#1飛錘對(duì)應(yīng)相位1點(diǎn)位置,逆旋轉(zhuǎn)方向排列1~8點(diǎn)),然后又將各銷子對(duì)稱依次退出,同時(shí)再次穿上4個(gè)工藝銷子,保持高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中不變,目的是對(duì)剛退出的銷子孔拉毛的部位進(jìn)行機(jī)械磨光處理,對(duì)拉毛嚴(yán)重的#1、#8銷孔采取了重新鉸孔,重新配制新銷的方法,直至保證各銷子在對(duì)中狀態(tài)下穿入、退出不發(fā)生嚴(yán)重拉毛為止。

      5 處理后的結(jié)果

      經(jīng)過(guò)以上的處理,完全消除了由于對(duì)輪銷孔拉毛嚴(yán)重而造成的高、中壓轉(zhuǎn)子對(duì)中不合格的問(wèn)題。實(shí)踐證明,在扣缸之后,穿上所有對(duì)輪銷子并鎖緊螺帽后測(cè)量高壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪處最大晃度值為0.05 mm,中壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪最大晃度值為0.04 mm。比安裝時(shí)的0.075 mm還小了0.025 mm。總結(jié)這次問(wèn)題處理過(guò)程,筆者認(rèn)為,首先要保證鉸孔前轉(zhuǎn)子的對(duì)中晃度值越小越好,最好不超過(guò)0.02 mm;其次是鉸孔的工藝,要保證錐度和光潔度;最后是始終要盡量保持轉(zhuǎn)子最初的對(duì)中狀態(tài)不被破壞,配穿銷子時(shí)要注意工藝,防止再次拉毛而被迫重新鉸孔,因?yàn)槎啻蔚你q孔會(huì)造成鉸刀尺寸不夠大而無(wú)法進(jìn)行繼續(xù)鉸孔的嚴(yán)重后果(如果真發(fā)生此類情況,只能采取鏜擴(kuò)孔后重新配制套筒的方法予以彌補(bǔ),但此方法過(guò)于復(fù)雜和耽誤時(shí)間,最好避免)。另外要注意的是,在鉸孔前準(zhǔn)備新銷子數(shù)量要比實(shí)際使用銷子的數(shù)量多10個(gè)左右(此次12個(gè)銷孔共準(zhǔn)備了20個(gè)新銷子,全部使用)。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      200 MW機(jī)組目前屬于我國(guó)火力發(fā)電廠的主力機(jī)組,數(shù)量較多,因此在檢修中一定要注意對(duì)輪拆前和拆后的圓周晃度測(cè)量和檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。另外,在類似的剛性聯(lián)軸器與半撓性聯(lián)軸器上,也常因?qū)嗕N與銷孔損壞而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子連接后對(duì)輪晃度大,如果不能得到重視和處理,勢(shì)必造成機(jī)組啟動(dòng)后軸振、瓦振超標(biāo)的缺陷,威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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