應(yīng)光耀,吳文健,童小忠,李衛(wèi)軍
(浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州 310014)
上海電氣集團(tuán)引進(jìn)西門子技術(shù)的超超臨界1 000 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,大都存在低壓轉(zhuǎn)子軸承座振動(dòng)(又稱瓦振)超標(biāo)問題,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。以國電浙江北侖第三發(fā)電有限公司7號(hào)機(jī)組(簡稱北侖7號(hào)機(jī))4號(hào)軸承座振動(dòng)成功治理的實(shí)踐為例,分析了軸承座振動(dòng)大的特征,總結(jié)了治理瓦振的關(guān)鍵要素。
北侖7號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)型號(hào)為N1000-26.25/600/600(TC4F),發(fā)電機(jī)型號(hào)為 THDF 125/67。機(jī)組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、2根低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子組成。各轉(zhuǎn)子之間采用剛性聯(lián)軸節(jié)連接,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子由5個(gè)徑向橢圓軸承支撐,高壓轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu),中壓轉(zhuǎn)子和2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu),而發(fā)電機(jī)與勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子為三支撐結(jié)構(gòu),軸系布置如圖1所示。
2009年4月11日,北侖7號(hào)機(jī)組首次沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min。剛到3 000 r/min時(shí),各瓦軸振和瓦振值見表1,5-7號(hào)軸振超過優(yōu)良值,5X軸振已有105 μm,4號(hào)瓦振已超標(biāo),但4號(hào)軸振仍為優(yōu)良值,僅54 μm。隨后機(jī)組定速做電氣試驗(yàn),期間4號(hào)瓦振、軸振緩慢爬升,當(dāng)4號(hào)瓦振爬升至11.8 mm/s(跳閘保護(hù)定值)時(shí),機(jī)組跳閘。
圖1 軸系布置示意圖
在之后的電氣試驗(yàn)試運(yùn)期間,4號(hào)瓦振一直無法穩(wěn)定,在定速時(shí)始終出現(xiàn)波動(dòng)爬升現(xiàn)象,多次達(dá)到保護(hù)定值導(dǎo)致機(jī)組跳閘。4號(hào)瓦振爬升至跳機(jī)的時(shí)間短則幾小時(shí),最長能夠運(yùn)行時(shí)間不超過12 h,已嚴(yán)重威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行,如不處理解決,機(jī)組將無法長周期運(yùn)行。為了解和分析4號(hào)瓦振爬升故障特征,安排相關(guān)振動(dòng)試驗(yàn)。
表1 北侖7號(hào)機(jī)首次3 000 r/min時(shí)的振動(dòng)情況
西門子機(jī)組的3-5號(hào)軸承座均為落地式。瓦振為10.2 mm/s時(shí),對(duì)4號(hào)軸承座進(jìn)行了剛度外特性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖2??芍S承座垂直方向振動(dòng)很大,兩側(cè)基礎(chǔ)的振動(dòng)為30 μm左右,4號(hào)軸承座的差別振動(dòng)很小,說明部件的連接狀況不存在問題,轉(zhuǎn)子振動(dòng)的強(qiáng)迫力已全部傳遞在軸承座上。軸承座圖示各測點(diǎn)的水平方向振動(dòng)、軸向振動(dòng)都比較小。
圖2 4號(hào)軸承座垂直振動(dòng)數(shù)據(jù)(單位:μm)
(1)機(jī)組升降速過程中,轉(zhuǎn)速為2 760 r/min和2 940 r/min時(shí)4號(hào)瓦振有振動(dòng)峰值。為驗(yàn)證4號(hào)軸承座是否存在結(jié)構(gòu)共振,進(jìn)行了提升轉(zhuǎn)速試驗(yàn)。當(dāng)轉(zhuǎn)速為3 030 r/min時(shí),4號(hào)瓦振和軸振也始終在爬升;轉(zhuǎn)速為3 050 r/min時(shí),瓦振慢慢穩(wěn)定。說明提高轉(zhuǎn)速能降低瓦振,而軸振無變化,但穩(wěn)定在高轉(zhuǎn)速時(shí),瓦振仍然會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。
(2)變油壓試驗(yàn)。潤滑油壓由0.36 MPa提高至0.46 MPa,4號(hào)瓦振由9.5 mm/s降至9.0 mm/s,運(yùn)行了近5 h后,瓦振又開始爬升,油壓下降至0.32 MPa對(duì)瓦振也無改善。說明油壓的改變對(duì)振動(dòng)只是一個(gè)小擾動(dòng),有時(shí)候可能會(huì)改善瓦振,但無必然聯(lián)系。
(3)變真空試驗(yàn)。真空由0.004/0.005 MPa下降至0.008/0.009 MPa,瓦振由9.9 mm/s上升至10.3 mm/s,將真空恢復(fù),瓦振由10.3 mm/s恢復(fù)到9.8 mm/s,軸振基本不變。
根據(jù)振動(dòng)理論[1-2],轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)的振動(dòng)情況取決于激振力和軸承動(dòng)剛度的影響。在線性系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)軸振的振幅與轉(zhuǎn)子的激振力成正比,與油膜剛度成反比,轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)瓦振的振幅與轉(zhuǎn)子的激振力成正比,與動(dòng)剛度成反比。動(dòng)剛度是總的剛度系數(shù),包括油膜剛度、軸承座和基礎(chǔ)動(dòng)力特性。4號(hào)軸振和瓦振都以工頻分量為主,屬于強(qiáng)迫振動(dòng)范疇,振動(dòng)爬升增加的幅值也以工頻分量為主,4X軸振值由最初的70 μm爬升至120 μm甚至更高,瓦振由最初8.0 mm/s爬升至11.8 mm/s的跳機(jī)值。爬升過程中軸振和瓦振的相位基本未變,屬于工頻失穩(wěn)問題。
在額定轉(zhuǎn)速下,軸振和瓦振的工頻相位、轉(zhuǎn)子激振力的位置及轉(zhuǎn)子的不平衡量都基本不變,引起工頻的幅值持續(xù)緩慢上升,軸承座整體動(dòng)剛度緩慢下降或存在結(jié)構(gòu)共振。而引起軸承座整體動(dòng)剛度下降的因素有:油膜剛度下降,軸承座連接剛度下降,軸承座動(dòng)力特性變差。在軸振爬升過程中,間隙電壓基本不變,說明油膜的厚度沒有變化,且油溫也沒有變化,可以認(rèn)為軸承的油膜動(dòng)力特性沒有變化。軸承座外特性試驗(yàn)結(jié)果說明,表面軸承座的連接剛度也不存在問題。變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)表明,4號(hào)瓦振始終存在2 760 r/min和2 940 r/min的共振峰,3 050 r/min有利于振動(dòng)的穩(wěn)定,瓦振較高時(shí),提高轉(zhuǎn)速能使瓦振短時(shí)間內(nèi)下降,降低轉(zhuǎn)速能使瓦振短時(shí)間上升,但瓦振緩慢波動(dòng)爬升的趨勢(shì)仍然存在。運(yùn)行參數(shù)調(diào)試試驗(yàn)表明,外界的小擾動(dòng)能使瓦振變化,有時(shí)候改變運(yùn)行參數(shù)能改善瓦振,對(duì)軸振沒有影響。
由上分析可知,引起4號(hào)瓦振、軸振爬升最有可能的因素為軸承座動(dòng)力特性變差,軸承座在安裝質(zhì)量方面存在一定的問題,使得軸承座動(dòng)剛度下降,且影響支撐系統(tǒng)的固有頻率。
由上述分析可知,4號(hào)軸振和瓦振是同步上升的,振幅變大后,4號(hào)軸振和瓦振并不再同步變化,因此需采取兩方面的措施[2]:降低軸系的激振力,通過動(dòng)平衡處理降低軸振;提高軸承座的動(dòng)剛度,仔細(xì)檢查軸承座剛度的接觸面和間隙。
影響軸承座支撐系統(tǒng)剛度的關(guān)鍵因素為支承墊塊與瓦枕接觸面。瓦振對(duì)接觸面極其敏感,對(duì)接觸面要求非常高。西門子軸承的支承墊塊為圓球形,而軸承支架為圓柱形,理論上兩者為線接觸,經(jīng)研磨后,此處將形成類似橄欖球形狀的接觸面,接觸面中部寬度約20 mm。在檢修中發(fā)現(xiàn),該接觸面嚴(yán)重?fù)p傷,經(jīng)返廠處理軸承底部調(diào)整塊和軸承支座,現(xiàn)場再對(duì)底部調(diào)整塊和軸承支座進(jìn)行研磨,確保符合接觸面安裝要求。
由表1和表2可知,低壓轉(zhuǎn)子還存在一定殘余的不平衡量,在4號(hào)軸振爬升的同時(shí),5號(hào)軸振有一定的下降。從低壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)相位來看,4號(hào)與5號(hào)軸振呈反相關(guān)系,振動(dòng)爬升后相位基本不變,可以用熱態(tài)動(dòng)平衡法降低軸振,減少軸系的激振力,但低壓轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子的振型相互影響,給動(dòng)平衡處理帶來一定難度。
為了降低4號(hào)軸振爬升值,采用熱態(tài)平衡方法,第一次加重方案為低壓轉(zhuǎn)子A靠4號(hào)瓦末端平衡槽加重830 g。根據(jù)加重效果,調(diào)整該平衡塊角度,在軸承座第二次處理后,保證了機(jī)組能長時(shí)間運(yùn)行。在第三次處理中,考慮到4號(hào)和5號(hào)軸振呈反相關(guān)系,在低壓轉(zhuǎn)子B側(cè)靠5號(hào)瓦末端平衡槽加重840 g。加重后軸振值見表2,可知低壓轉(zhuǎn)子軸系軸振下降明顯,帶滿負(fù)荷后,振動(dòng)也在優(yōu)良范圍內(nèi),已有效減少轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的激振力。
經(jīng)過軸承座檢修和動(dòng)平衡處理,機(jī)組重新啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min,額定轉(zhuǎn)速時(shí),4號(hào)瓦振動(dòng)最高3.8 mm/s,帶額定負(fù)荷時(shí),4號(hào)瓦振最高為4.2 mm/s。經(jīng)過此次檢修,北侖7號(hào)機(jī)4號(hào)瓦振超標(biāo)問題得到徹底解決。
表2 低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡前后的振動(dòng)實(shí)測值(通頻/1倍頻∠相位) μm/μm∠°
(1)對(duì)于瓦振和軸振不穩(wěn)定超標(biāo)的治理,動(dòng)平衡處理和軸承座處理必須同步進(jìn)行。由于低壓轉(zhuǎn)子軸系為單支撐結(jié)構(gòu),軸振的動(dòng)平衡處理不能僅限于同一軸承座的振動(dòng),要降低整個(gè)軸系的軸振,減少轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的激振力。
(2)采用西門子技術(shù)的軸瓦支承墊塊為球面,軸承支架為圓柱面,兩者接觸面為球面對(duì)圓柱面的接觸,理論上為線接觸,對(duì)接觸面極其敏感,即對(duì)接觸面要求非常高,因此,必須嚴(yán)格對(duì)照西門子公司對(duì)接觸面的要求,認(rèn)真做好研磨工作,確保接觸面符合要求。
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