潘國清,徐小瓊,應(yīng)明良,蔡潔聰
(浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州 310014)
某發(fā)電廠2×1 000 MW超超臨界塔式鍋爐自從基建調(diào)試移交生產(chǎn)后,一直存在鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重、再熱汽溫偏低、NOX排放高、鍋爐輔機(jī)功耗高及排煙溫度偏高等諸多問題。經(jīng)過為期近1個月的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),有效地提高了機(jī)組再熱汽溫,降低了鍋爐運(yùn)行氧量,大大降低了送、引風(fēng)機(jī)及磨煤機(jī)的耗電量,降低了NOX排放濃度,提高了鍋爐整體經(jīng)濟(jì)性。
該鍋爐是上海鍋爐廠引進(jìn)Alstom Power公司Boiler Gmbh技術(shù)生產(chǎn)的SG-3091/27.46-M531超超臨界直流鍋爐,采用超超臨界壓力參數(shù)變壓運(yùn)行、單爐膛塔式布置,一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼懸吊構(gòu)造、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置。設(shè)計煤種為活雞兔礦煤,校核煤種為烏蘭木倫礦煤。
鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的HP1163/Dyn型中速輥式磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)帶2層煤粉噴嘴,共12層,可上下擺動,用以調(diào)節(jié)蒸汽溫度。燃燒器由下至上依次為ABCDEF布置,其中B層燃燒器配備了山東煙臺龍?jiān)垂镜牡入x子點(diǎn)火系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)機(jī)組無油點(diǎn)火啟動。在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(fēng)(周界風(fēng)),燃燒器風(fēng)箱分成獨(dú)立的4組,下面3組風(fēng)箱對應(yīng)4層煤粉噴嘴,即2臺磨煤機(jī),在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層燃料輔助風(fēng)噴嘴。每相鄰2層煤粉噴嘴的上方布置了1個組合噴嘴,其中預(yù)置水平偏角的輔助風(fēng)噴嘴和直吹風(fēng)噴嘴各占50%出口面積。在上層煤粉燃燒器組頂部布置有1層緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA)噴嘴。在整個煤粉燃燒器組頂部布置有1組6層可水平擺動的分離燃盡風(fēng)(SOFA)噴嘴。每層燃燒器各裝有4只機(jī)械霧化式油噴嘴,共24只油槍,總?cè)萘繛?5%鍋爐最大出力工況(BMCR),用于鍋爐點(diǎn)火穩(wěn)燃和低負(fù)荷穩(wěn)燃,每只油槍均配有高能點(diǎn)火裝置。
風(fēng)煙系統(tǒng)由一、二次風(fēng)系統(tǒng)和對流煙道組成,配有上海鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的2臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、2臺動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī),成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的2臺靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)和2臺上海鍋爐廠生產(chǎn)的三分倉立軸受熱面回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
保持磨煤機(jī)出力70 t/h、通風(fēng)量為127 t/h不變,通過調(diào)節(jié)磨煤機(jī)動態(tài)分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速為750 r/min,800 r/min,850 r/min,900 r/min,950 r/min,1 000 r/min,1 050 r/min,分別在磨煤機(jī)出口的4根煤粉管上抽取煤粉樣,進(jìn)行細(xì)度分析,了解磨煤機(jī)動態(tài)分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速變化與煤粉細(xì)度之間的關(guān)系。試驗(yàn)結(jié)果表明,磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速對煤粉細(xì)度有很大影響,圖1給出了在磨煤機(jī)出力及通風(fēng)量保持不變的情況下動態(tài)分離器與煤粉細(xì)度的關(guān)系曲線。
圖1 磨煤機(jī)動態(tài)分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速與煤粉細(xì)度關(guān)系
由試驗(yàn)結(jié)果可知:磨煤機(jī)動態(tài)分離器是調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的最直接和有效的手段,磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速增大,煤粉變細(xì),說明有相當(dāng)一部分煤粉又重新進(jìn)行了碾磨,增加了磨煤機(jī)電耗,降低了制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。試驗(yàn)所用煤種為神華優(yōu)混煤,對當(dāng)前煤種來講,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速可以選擇為800~900 r/min之間,雖然此時的煤粉細(xì)度R90為22%~26%大于廠家設(shè)計要求(R90為17%左右),但鍋爐飛灰及底渣含碳量均不高且磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速降低后能大幅降低電耗,提高了運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
在1 000 MW負(fù)荷工況下,維持鍋爐總風(fēng)量、磨組運(yùn)行方式、磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速及鍋爐配風(fēng)方式不變的情況下,通過調(diào)節(jié)SOFA及燃燒器的擺角位置,觀察擺角變化對鍋爐汽溫、減溫水量及NOX的影響。擺角變化對NOX排放濃度及再熱汽溫影響的結(jié)果如圖2所示。
圖2 SOFA和燃燒器的擺角位置與NOX排放濃度及再熱蒸汽溫度的關(guān)系
試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著SOFA和燃燒器擺角的上移,再熱汽溫明顯好轉(zhuǎn),過熱器總減溫水量也相應(yīng)呈增大趨勢,但試驗(yàn)過程中同時也發(fā)現(xiàn)NOX排放濃度也急劇上升。因此,一味地追求提高再熱汽溫而導(dǎo)致NOX排放濃度的急劇升高顯然是不合適的,綜合考慮建議在日常運(yùn)行過程中擺角位置控制在80%以內(nèi)。
2.3.1 偏置二次風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)
偏置二次風(fēng)(CFS)與一次風(fēng)之間有22°的角度,如圖3所示,偏轉(zhuǎn)的二次風(fēng)氣流把一次風(fēng)煤粉氣流包裹在爐膛中央,形成富燃料區(qū),在燃燒器區(qū)域及上部四周水冷壁附近則形成富氧區(qū),這樣的空氣動力場減少了灰渣在水冷壁上的沉積,并使灰渣松散。在機(jī)組負(fù)荷及其他風(fēng)門不變的情況下,改變偏置二次風(fēng)門開度,觀測其對鍋爐燃燒的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著偏置風(fēng)的增大鍋爐結(jié)焦?fàn)顩r能得到明顯改善,但NOX排放濃度略有增加。
2.3.2 燃料風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)
在1 000 MW負(fù)荷工況下,維持磨煤機(jī)投運(yùn)方式、磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、氧量及偏置風(fēng)不變的情況下進(jìn)行燃料風(fēng)調(diào)整試驗(yàn),觀察燃料風(fēng)的變化對鍋爐汽溫、結(jié)焦特性及NOX的影響。
圖3 偏置二次風(fēng)(CFS)布置圖
試驗(yàn)結(jié)果表明,燃料風(fēng)增大后鍋爐再熱汽溫?zé)o明顯改觀,但鍋爐結(jié)焦?fàn)顩r有所改善,這是因?yàn)槿剂巷L(fēng)增加了射流剛性,加速了一、二次風(fēng)的混合過程,強(qiáng)化了燃燒,但試驗(yàn)過程中也發(fā)現(xiàn)隨著燃料風(fēng)的增大,NOX排放濃度明顯有增大的趨勢,如圖4所示。
圖4 燃料風(fēng)開度與NOX排放濃度的關(guān)系
綜合考慮配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,建議1 000 MW工況時,SOFA開度為100%;CCOFA開度為100%;運(yùn)行磨對應(yīng)的CFS開度為45%,油風(fēng)開度為20%;停運(yùn)磨對應(yīng)的CFS開度為30%,油風(fēng)開度為10%;所有燃料風(fēng)開度不大于80%;最下層運(yùn)行磨對應(yīng)的端部二次風(fēng)開度為95%,其余為40%,停運(yùn)磨對應(yīng)的端部二次風(fēng)開度為10%。
在1 000 MW負(fù)荷工況下,維持磨煤機(jī)投運(yùn)方式、磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速及鍋爐配風(fēng)方式不變的情況下進(jìn)行增、減氧量的試驗(yàn),觀察氧量的變化對鍋爐汽溫、灰渣含碳量及NOX排放的影響。在變氧量工況試驗(yàn)中,對鍋爐飛灰及底渣進(jìn)行了采樣分析。
試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著氧量由3.5%下降至2.6%,飛灰及底渣含碳量并沒有出現(xiàn)大幅上升的趨勢(見圖5),由此說明鍋爐能夠在較低氧量工況下運(yùn)行,同時隨著氧量的降低可以大大減少鍋爐排煙熱損失,提高鍋爐效率;氧量的增減對主蒸汽及再熱蒸汽溫度并無多大影響,但隨著氧量的減少,送、引風(fēng)機(jī)電流及NOX排放濃度均大幅下降(見圖6),起到了良好的節(jié)能減排效果。綜合考慮灰渣含碳量及NOX排放情況,建議1 000 MW工況時,氧量為3%。
圖5 運(yùn)行氧量與灰渣含碳量及NOX排放濃度的關(guān)系
圖6 運(yùn)行氧量與送、引風(fēng)機(jī)電流的關(guān)系
在1 000 MW負(fù)荷工況下,維持磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、鍋爐總風(fēng)量、二次風(fēng)配風(fēng)方式、燃燒器及SOFA擺角不變,通過磨煤機(jī)不同的投運(yùn)組合,觀察其對鍋爐汽溫、結(jié)焦特性及NOX的影響。表1給出了變磨煤機(jī)投運(yùn)組合試驗(yàn)的結(jié)果。
試驗(yàn)結(jié)果表明,投運(yùn)上5層磨組(B/C/D/E/F)較下5層磨組(A/B/C/D/E)有利于機(jī)組主汽溫與再熱汽溫的提高,各輔機(jī)電耗無明顯差異;但投運(yùn)上5層磨組時的NOX排放濃度高于投運(yùn)下5層磨組的排放值。由于機(jī)組安裝了選擇性催化還原性脫硝裝置(SCR),可有效降低NOX的排放濃度,綜合考慮后,建議機(jī)組投運(yùn)上5層磨組。
表1 不同磨煤機(jī)組合對鍋爐汽溫、NOX、風(fēng)機(jī)等的影響
機(jī)組投產(chǎn)后,鍋爐結(jié)焦比較嚴(yán)重,2009年底有一次因鍋爐掉大焦而卡死撈渣機(jī)造成機(jī)組非計劃停運(yùn)。運(yùn)行人員采用增加吹灰頻率的方式來減緩鍋爐結(jié)焦,但過高的吹灰頻率一方面易吹損、吹薄鍋爐受熱面,引發(fā)鍋爐爆管,另一方面徹底改變了各段受熱面的積灰分布,特別是爐膛吹灰過于頻繁后,增加了爐膛輻射吸熱,降低了爐膛出口煙溫和再熱汽溫,減少了對流受熱面的吸熱。再熱汽溫長期嚴(yán)重低于設(shè)計值,會影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)后,合適的煤粉細(xì)度及良好的配風(fēng)方式徹底解決了鍋爐結(jié)焦問題,對吹灰方式也進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,大幅減少了水冷壁及過熱器區(qū)域的吹灰頻率,維持再熱器及省煤器區(qū)域吹灰頻率不變。目前在滿負(fù)荷工況下,投運(yùn)下5層磨煤機(jī)再熱汽溫也能達(dá)到594℃左右,比調(diào)整前的汽溫高了近20℃。
通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)得出了鍋爐及其輔機(jī)安全、高效、低電耗,同時兼顧NOX排放特性的最佳運(yùn)行方式。
(1)提高機(jī)組再熱汽溫。經(jīng)過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),2臺鍋爐再熱汽溫由試驗(yàn)前的580℃(投運(yùn)上5層磨組)和570℃(投運(yùn)下5層磨組)上升至597℃(投運(yùn)上5層磨組)和594℃(投運(yùn)下5層磨組),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)降低NOX排放。試驗(yàn)過程中,對SCR進(jìn)口煙氣中的NOX含量進(jìn)行了記錄,NOX含量的降低主要得益于運(yùn)行氧量的減少以及良好的配風(fēng)。通過降氧量以及良好的配風(fēng)措施,與燃燒調(diào)整前相比可降低NOX排放濃度60 mg/m3左右,減少了因NOX排放引起的相關(guān)費(fèi)用,同時NOX排放濃度的降低也可降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行壓力。
(3)降低風(fēng)機(jī)電耗。通過燃燒調(diào)整試驗(yàn),使?jié)M負(fù)荷工況下單臺引風(fēng)機(jī)電流從420 A左右降到405 A左右,單臺送風(fēng)機(jī)電流從145 A左右降到125 A左右,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)不僅大大降低了送、引風(fēng)機(jī)的耗電量,提高了鍋爐整體經(jīng)濟(jì)性,同時也大大增加了送、引風(fēng)機(jī)的裕量。
[1]樊泉桂.超超臨界及亞臨界參數(shù)鍋爐[M].北京:中國電力出版社,2007.
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