奚林樂
(江蘇東南交通工程咨詢監(jiān)理有限公司,江蘇 南京210018)
江蘇灌南新港大道三期灌河大橋工程位于k4+774.974處,橋跨布置為 4×30m+6×28m+3×28m+(58+103+58)m+5×28m+5×28m+5×28m共分六聯(lián),橋梁全長(zhǎng)1017.24m,全寬24.5m雙幅布置。下部構(gòu)造為樁柱式墩臺(tái),鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。灌河大橋于灌河航道正交,灌河規(guī)劃為IV級(jí)航道,通航凈空要求為90×7m,受黃海影響,灌河為潮汐河道。
本工程共有深水主墩樁基24根,樁長(zhǎng)88m,樁徑Φ160cm的鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,現(xiàn)以主墩14—11#樁基作為實(shí)例,該樁于2010年9月9月開鉆至9月18日灌注順利結(jié)束。該灌注樁施工配備的施工機(jī)具主要有:GPS-20回旋鉆機(jī)2臺(tái);Q25汽車吊1臺(tái);砼8m3罐8臺(tái);48m汽車泵1臺(tái);JS1500拌合站2臺(tái)等。
根據(jù)監(jiān)理組批復(fù)的導(dǎo)線加密測(cè)量成果采用全站儀進(jìn)行樁位放樣。同時(shí)對(duì)樁位的縱、橫向間距進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后,采用“十字”引線至護(hù)筒口上,確保樁位準(zhǔn)確無誤、施工無碰。
護(hù)筒采用鋼護(hù)筒,采用10mm鋼板卷制而成,其內(nèi)徑比樁徑大600mm,下沉?xí)r在平臺(tái)上焊接井架,在井架四個(gè)方向打入直徑377mm的鋼管樁,鋼管樁入土小于3m,作為鋼護(hù)筒的導(dǎo)向裝置,便于護(hù)筒精確定位。護(hù)筒分兩節(jié)拼裝,一次下沉到位,根據(jù)本工程的地理環(huán)境情況,為避免穿孔等情況的發(fā)生,經(jīng)計(jì)算護(hù)筒入土深度定為5.5m,護(hù)筒長(zhǎng)度為18m。護(hù)筒中心豎直線與樁中心重合,平面允許誤差按30mm控制,豎直傾斜度不大于1%,護(hù)筒頂按高于最高水位1m控制。外護(hù)筒埋設(shè)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查護(hù)筒的平面位置誤差為20mm,豎直傾斜度為0.5%。
鉆機(jī)定位依據(jù)測(cè)量放樣點(diǎn)精確安裝,鉆機(jī)定位后加墊枕木以保證鉆機(jī)在施工過程中由于震動(dòng)、滑移造成的鉆機(jī)移位、傾斜。
在選擇鉆機(jī)時(shí)我部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙上的地質(zhì)數(shù)據(jù)選擇使用GPS-20型鉆機(jī),直徑1.6m鉆頭進(jìn)行施工。通過首件樁基工程施工和數(shù)據(jù)采集分析,總結(jié)出如下深水鉆孔樁施工要點(diǎn):
a)開始鉆進(jìn)時(shí),應(yīng)投入適當(dāng)?shù)恼惩?,慢速鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中須加大泥漿比重,以利排渣和護(hù)壁。
b)進(jìn)尺接近護(hù)筒底口時(shí),應(yīng)慢速鉆進(jìn),多投粘土,以加固護(hù)筒底口處護(hù)壁。
c)在鉆進(jìn)過程中,經(jīng)常檢查鋼絲繩的垂直度,時(shí)刻注意地質(zhì)變化,撈渣取樣,做好鉆孔原始記錄。鉆孔達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后,對(duì)土層、鉆孔孔徑、傾斜度、孔深進(jìn)行全面檢查,并填寫檢查記錄,經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)認(rèn)可后進(jìn)行清孔,準(zhǔn)備進(jìn)行下道工序。
d)鉆孔過程中保持連續(xù)施工,現(xiàn)場(chǎng)安排兩位專職工程師輪流值班,進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集,根據(jù)設(shè)計(jì)圖中鉆孔地質(zhì)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)采集的渣樣,要求施鉆人員按擬定的進(jìn)尺速度進(jìn)行鉆進(jìn),防止塌孔、擴(kuò)孔現(xiàn)象發(fā)生,并詳細(xì)記錄實(shí)際進(jìn)尺過程不同地質(zhì)的變化情況,根據(jù)實(shí)際進(jìn)尺深度以及現(xiàn)場(chǎng)采集渣樣的特性確定出不同地質(zhì)層的標(biāo)高、深度及分層厚度,繪制實(shí)際地質(zhì)柱狀圖并與設(shè)計(jì)地質(zhì)進(jìn)行比較。
當(dāng)鉆孔達(dá)到設(shè)計(jì)深度后即停止鉆進(jìn),泥漿循環(huán)繼續(xù)排渣,盡量減少沉渣。在成孔質(zhì)量符合圖紙要求并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后,立即進(jìn)行第一次清孔。
清孔應(yīng)符合下列規(guī)定:孔底的泥漿相對(duì)密度應(yīng)在1.03~1.10,含砂率<2%,粘度17~20s,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員與試驗(yàn)人員在孔口、孔中部、孔底采集泥漿樣品,分別試驗(yàn),記錄整理后求的平均值,泥漿相對(duì)密度1.07,含砂率1%,粘度17s。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)后,一次清孔合格。
在終孔后,進(jìn)行孔位、孔深、孔徑、傾斜率等檢測(cè)。檢孔器用符合強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)的鋼筋制作,檢孔器的直徑為樁基直徑,長(zhǎng)度為9m。經(jīng)第一次檢孔,發(fā)現(xiàn)由于檢孔器的直徑和樁徑相同,檢孔器下放困難,后經(jīng)再次擴(kuò)孔后,檢孔器才能正常放入。結(jié)合各方面經(jīng)驗(yàn),在以后樁基施工時(shí),為保證檢孔器的順利放入,要求項(xiàng)目部采用加大鉆頭的方法,解決檢孔器下放困難的問題。檢測(cè)時(shí),將檢孔器吊起,使檢孔器的中心、孔的中心與起吊鋼絲繩在一條直線上,慢慢放入孔內(nèi),上下通暢無阻。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員應(yīng)記錄在檢孔器放入過程中鋼絲繩十字引線交點(diǎn)偏離情況,做好記錄,推算出該樁的傾斜率。
導(dǎo)管用Φ300mm的鋼管,壁厚10mm,每節(jié)長(zhǎng)2.7m,共35節(jié),調(diào)配節(jié)2節(jié),節(jié)長(zhǎng)分別為1.0、1.5m短管,管連接為絲連接。
導(dǎo)管在使用前進(jìn)行了水氣密性試驗(yàn),試驗(yàn)在監(jiān)理見證下進(jìn)行,導(dǎo)管經(jīng)檢驗(yàn)合格后,對(duì)導(dǎo)管進(jìn)行編號(hào)記錄。在澆灌時(shí),通過對(duì)混凝土理論上升高度與實(shí)際上升高度做對(duì)比,出入較大時(shí),控制導(dǎo)管提升量,與導(dǎo)管拆除節(jié)數(shù)。本樁的澆灌控制很好,很順利,在以后的施工中還需繼續(xù)保持。
在上述過程中,由于安裝內(nèi)護(hù)筒、鋼筋籠及安放導(dǎo)管時(shí)間較長(zhǎng),至澆灌混凝土間隔時(shí)間較長(zhǎng),孔底產(chǎn)生沉渣,所以待安放鋼筋籠及導(dǎo)管就位后,第二次清孔用時(shí)較長(zhǎng)。清孔標(biāo)準(zhǔn)時(shí)孔深達(dá)到設(shè)計(jì)要求,孔底泥漿密度≤1.10,復(fù)測(cè)沉渣厚度在規(guī)范要求范圍以內(nèi),此時(shí)清孔就算完成,立即灌注水下混凝土。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員在孔口、孔中部、孔底采集泥漿樣品,分別試驗(yàn),記錄整理后求的平均值,泥漿相對(duì)密度1.08,含砂率0.8%,粘度17s。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)后,二次清孔合格,進(jìn)行下道工序。為提高護(hù)壁性能,已建議項(xiàng)目部在今后施工中適當(dāng)加大泥漿比重。
在完成各項(xiàng)檢查后進(jìn)行首灌工作,首盤混凝土經(jīng)過計(jì)算不少于為2.98m3,在整個(gè)澆注過程中,導(dǎo)管在混凝土埋深控制在2~6m。檢測(cè)人員測(cè)量導(dǎo)管埋置深度,及時(shí)填寫水下砼灌注記錄。混凝土灌注過程未出現(xiàn)任何意外情況。通過混凝土灌注過程中記錄各段混凝土灌注方量,更直觀的看出混凝土在灌注過程中灌注同樣高度實(shí)際灌注方量與理論灌注方量的對(duì)比,可以看到成孔質(zhì)量比較好,沒有出現(xiàn)縮徑,充盈系數(shù)為1.04。樁基混凝土灌注時(shí)間為2010年9月18日10:20-16:10分,共5小時(shí)50分鐘。
2.1 進(jìn)行了擴(kuò)孔施工,由于檢孔器無法下放,要求加大鉆頭直徑進(jìn)行了擴(kuò)孔施工。
處理方案:在以后的施工過程中加以注意,進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,杜絕再次發(fā)生此類情況。
2.2 澆注至內(nèi)護(hù)筒底口時(shí)出現(xiàn)了混凝土上翻現(xiàn)象,致使外護(hù)筒無法拔除。
處理方案:加長(zhǎng)內(nèi)護(hù)筒,由原來的12m加長(zhǎng)至14m,并在澆筑至內(nèi)護(hù)筒底口時(shí)放慢澆筑速度。
2.3 在高程-68.m處鉆機(jī)抖動(dòng)較大,上下提鉆有受阻現(xiàn)象。
處理方案:通過鉆頭帶上來的土樣與地質(zhì)資料對(duì)照分析,該層含有大量的鐵、錳結(jié)核,直徑較大,鉆進(jìn)受阻,致使鉆機(jī)抖動(dòng)幅度較大。在后續(xù)樁基施工至該層時(shí)應(yīng)慢速鉆進(jìn),穿過該土層再正常進(jìn)尺。
通過本次首樁施工控制要點(diǎn)總結(jié),我們對(duì)本項(xiàng)目的深水灌注樁質(zhì)量控制要點(diǎn)有了最基本的了解,同時(shí)為后續(xù)的施工工作提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
[1]胡德功,陳旭,周祥濤.富春江流域深水灌注樁成孔施工.山東高速集團(tuán)有限公司;山東高速路橋集團(tuán)有限公司.【期刊】公路,2009-09-25.