金 帆 李善濤
(中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部, 200540)
中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)粉倉自燃影響因素及對策
金 帆 李善濤
(中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部, 200540)
針對中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部410 t/h煤粉爐在停爐搶修期間中間儲(chǔ)倉式的粉倉內(nèi)溫度急劇上升、煤粉自燃的現(xiàn)象,分析了引起煤粉自燃的影響因素。根據(jù)實(shí)際情況,提出了煤粉自燃的防治措施和預(yù)防粉倉溫度升高的方法。
煤粉 自燃 影響因素 措施
煤發(fā)生自燃主要是由煤和氧復(fù)合作用并放出熱量而引起的。煤與空氣中的氧接觸后,首先發(fā)生煤對氧的物理吸附,放出物理吸附熱,之后又發(fā)生煤與氧的化學(xué)吸附和化學(xué)反應(yīng),并放出化學(xué)吸附熱和化學(xué)反應(yīng)熱[1]。煤自燃的實(shí)質(zhì)是其自身氧化加速的過程,氧化速度太快以至于產(chǎn)生的熱量來不及向外界釋放,從而導(dǎo)致了自燃。煤的氧化進(jìn)程既可以在常溫下發(fā)生,也可在高溫下進(jìn)行,環(huán)境溫度越高,進(jìn)程越快,是一個(gè)相互促進(jìn)的過程。煤要發(fā)生自燃必須具備3個(gè)條件,即:煤本身具有自燃傾向性,并以破碎狀態(tài)存在;有連續(xù)、適量漏風(fēng)供氧的條件;煤的氧化產(chǎn)生熱量的速度大于散熱速度。
中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部(以下簡稱熱電部)有2臺(tái)煤粉鍋爐曾發(fā)生過緊急停爐后粉倉內(nèi)煤粉自燃狀況,就是由于煤粉在粉倉中具備了以上3個(gè)自燃條件造成的,最嚴(yán)重時(shí)煤粉倉內(nèi)溫度高達(dá)237℃,嚴(yán)重危及設(shè)備安全。
熱電部1#熱電聯(lián)合裝置有4臺(tái)410 t/h的高壓煤粉鍋爐,鍋爐采用中間儲(chǔ)倉式鋼球磨制粉系統(tǒng),其中包括1個(gè)煤粉倉和2個(gè)鋼球磨制粉機(jī)。粉倉的容積為490 m3,煤粉倉上部設(shè)1臺(tái)ZS-400型螺旋可逆送粉機(jī)(絞龍),鋼球磨煤機(jī)為DTM320/580型,粗粉分離器為HW-GB-1-4000(軸向型),細(xì)粉分離器為XB-3000,燃煤品種設(shè)計(jì)為山西晉北煙煤,校核煤種為華東通煤。制粉系統(tǒng)具體布置如圖1所示。
圖1 中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)
制粉系統(tǒng)的工作流程為:原煤經(jīng)原煤倉、振動(dòng)給煤機(jī)輸送至落煤管進(jìn)入鋼球磨煤機(jī),經(jīng)高溫空氣預(yù)熱器來的熱風(fēng)和低溫末級(jí)空氣預(yù)熱器來的溫風(fēng)預(yù)熱,在磨煤機(jī)內(nèi)干燥并被研磨成煤粉。煤粉空氣混合物被抽入木塊分離器將木塊等雜物分離出來,隨后在粗粉分離器進(jìn)行粗、細(xì)粉分離,分離出來的粗粉由回粉管返回磨煤機(jī)進(jìn)口繼續(xù)研磨。細(xì)度合格的煤粉空氣混合物繼續(xù)上升,以切線方向進(jìn)入細(xì)粉分離器進(jìn)行分離。由于氣流速度降低和離心作用,使煤粉沿細(xì)粉分離器內(nèi)壁下降,經(jīng)鎖氣器進(jìn)煤粉倉儲(chǔ)存或由絞龍向鄰爐煤粉倉送粉。煤粉通過給粉機(jī)下的粉管吹入鍋爐爐膛進(jìn)行懸浮燃燒,而細(xì)粉分離器分離出來的含少量煤粉的氣粉混合物稱之為乏氣,由排粉機(jī)輸送作為一次風(fēng)。
中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)設(shè)置了粉倉,可對制備的煤粉進(jìn)行儲(chǔ)藏。正常情況下,當(dāng)粉倉中粉位較高時(shí)可以停止磨煤機(jī)運(yùn)行,等粉倉的粉位較低時(shí)再啟動(dòng)磨煤機(jī)制粉,這樣可以使制粉系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)保持滿負(fù)荷,有利于降低制粉電耗。
鍋爐在正常停爐前會(huì)提前停止磨煤機(jī)制粉,使粉倉中的煤粉料正常走空,而如果遇到鍋爐設(shè)備故障而緊急停爐時(shí),由于煤粉不能吹入爐膛,粉倉中的煤粉不能正常消耗,粉倉內(nèi)積存的煤粉就有可能發(fā)生自燃。對照煤的自燃原理,可以看出中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)煤粉倉在鍋爐停爐期間存在以下問題:(1)煤粉倉內(nèi)煤粉粒徑很小(R90為18%~24%,煤粉細(xì)度R90是指用一個(gè)篩孔寬度為90 μm的篩子來篩選煤粉,留在篩子上方的粗煤粉所占總煤粉的百分率。百分率越低,說明煤粉越細(xì)),比表面積大,和空氣的接觸面積也大,煤粉顆粒間較大的空隙率也使空氣可以更多地滲入到煤粉之間,從而易引起煤粉自燃,同時(shí)由于鍋爐燃用的原煤的揮發(fā)分也較高(體積分?jǐn)?shù)超過25%),故煤粉具有很強(qiáng)的自燃傾向;(2)停爐后雖對煤粉倉進(jìn)行了封倉,但煤粉倉的下粉擋板、吸潮門、防爆門和量粉錘的孔洞等部位不能完全密封,造成空氣可以持續(xù)漏入煤粉倉;(3)煤粉倉外包有保溫層,在鍋爐正常運(yùn)行時(shí)可以保持煤粉的溫度不低于60℃,但是在停爐期間煤粉處于自熱階段時(shí)卻不利于散熱,造成熱量積聚,促進(jìn)了煤粉的氧化放熱反應(yīng)。
根據(jù) Nusselt[2-3]固體燃燒的速度主要取決于氧氣輸送到固體表面的速度的理論,當(dāng)其他條件相同時(shí),反應(yīng)物物質(zhì)的量的濃度愈高,化學(xué)反應(yīng)速度愈快。通常情況下要避免或減緩固體氧化反應(yīng)的速率,可以采取減少供氧的方法。
同時(shí),由分子運(yùn)動(dòng)理論可知,環(huán)境溫度越高,分子熱運(yùn)動(dòng)的速率越快。Arrhenius[4]通過大量的實(shí)驗(yàn)表明,碳的氧化反應(yīng)在常溫下溫度每提高10 K,則反應(yīng)速率提高2~4倍。因此,控制溫度也是延緩燃燒的方法之一。
由上可知,防治煤粉自燃的措施在于破壞煤粉自燃的3個(gè)基本條件,在煤種和煤粉細(xì)度不能改變的前提下很難降低煤粉的自燃傾向性。因此,防治煤粉自燃的主要措施在于設(shè)法隔絕煤粉與氧氣的接觸,降低煤炭氧化速度,同時(shí)降溫散熱以阻止熱量積累。
在實(shí)際生產(chǎn)中,熱電部在控制煤粉倉溫度的措施上著重采取了以下幾方面的措施。
(1)鍋爐停爐前采取嚴(yán)格控制煤粉倉剩余粉量的措施,即以停爐72 h為界,計(jì)劃停爐時(shí)間不超過72 h的,停爐前將煤粉倉內(nèi)煤粉儲(chǔ)量做到最大,以減少煤粉倉內(nèi)空氣量;計(jì)劃停爐時(shí)間超過72 h的,停爐前將煤粉倉內(nèi)剩余煤粉用盡。
(2)停爐后立即采取煤粉倉封倉措施,關(guān)閉煤粉倉所有進(jìn)、出口檔板,打開吸潮門,并用回絲塞住量粉錘的孔洞和其他不嚴(yán)密之處,以減少進(jìn)入煤粉倉的空氣量。
(3)平時(shí)儲(chǔ)備好大量瓶裝氮?dú)?,停爐后立即不間斷地向煤粉倉內(nèi)注入氮?dú)猓愿艚^空氣并進(jìn)行冷卻。如果各項(xiàng)條件允許,可以將封倉用的惰性氣體由氮?dú)飧鼡Q為相對分子質(zhì)量更大的二氧化碳,以更好地隔絕空氣。
(4)利用大、小修的時(shí)機(jī)對煤粉倉進(jìn)行徹底清掃檢查,以保持倉壁光滑并消除漏風(fēng)點(diǎn),煤粉倉的防爆門應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行檢查,改進(jìn)防爆門的密封結(jié)構(gòu),以保證良好的密封效果。
(5)在鍋爐故障維修階段,密切監(jiān)控煤粉倉溫度變化情況,發(fā)現(xiàn)粉倉溫度異常升高時(shí)應(yīng)盡快完成對故障鍋爐的搶修工作,及時(shí)啟動(dòng)鍋爐并進(jìn)行壓粉降溫操作。
(6)鍋爐搶修結(jié)束后的啟動(dòng)過程中,在滿足投用煤粉條件時(shí):一方面依次通過各個(gè)給粉機(jī)將已經(jīng)開始自燃的煤粉盡快送入鍋爐爐膛進(jìn)行燃燒;另一方面則通過絞龍將鄰爐制出的煤粉引入煤粉倉進(jìn)行壓粉操作,隔絕原粉倉中煤粉與空氣的接觸,延緩煤粉自燃進(jìn)程。壓粉操作的整個(gè)過程必須緩慢,并保持氮?dú)獾某掷m(xù)注入,同時(shí)控制排粉機(jī)的出口風(fēng)溫不超過60℃。
熱電部第一臺(tái)煤粉鍋爐于1991年建成投產(chǎn)。隨著使用時(shí)間的增加,設(shè)備逐漸老化腐蝕,粉倉漏風(fēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,2000年前后曾多次發(fā)生停爐期間粉倉溫度超過表計(jì)量程(200℃)的現(xiàn)象,停爐后粉倉煤粉自燃狀況越來越難以控制。通過分析原因,制定和實(shí)施上述應(yīng)對措施以后,在控制粉倉煤粉自燃速度方面取得了一定成效。2008年至今,故障停爐后粉倉溫度一般能控制在100℃左右,粉倉煤粉自燃狀況得到了有效控制,大大降低了粉倉燒穿甚至爆炸的危險(xiǎn)。
煤粉倉煤粉自燃輕則損壞設(shè)備,造成經(jīng)濟(jì)損失,重則發(fā)生爆炸,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)和人身安全。隨著安全、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)日益得到重視,減少和控制因煤粉自燃引起的安全事故以及燃料能源浪費(fèi)問題正逐步得到各界的重視。熱電部對煤粉鍋爐煤粉倉采取前文所述改進(jìn)措施后,停爐期間煤粉倉溫度均能控制在100℃左右的較安全狀態(tài),比改進(jìn)前有了大幅下降,粉倉煤粉自燃現(xiàn)象得到了有效控制,確保了煤粉鍋爐的安全生產(chǎn)。
[1] 孫學(xué)信.煤粉燃燒物理化學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:華中理工大學(xué)出版社,1991.
[2] 陳義良,張孝春,孫慈,等編譯.燃燒原理[M].北京:航空工業(yè)出版社,1992.
[3] 徐精彩.煤炭自燃過程研究[J].煤炭工程師,1989(5):17-21.
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The Influencing Factors and Countermeasures for Self-ignition of
Pulverized Coal Warehouse in Pulverized Coal Milling System
Jin Fan,Li Shantao
(Thermal Power Division,SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.200540)
Regarding the quick rising of temperature in the middle-warehouse pulverized coal house and selfignition of pulverized coal in 410 t/a pulverized coal furnace during shutdown and emergency repairing period,the influencing factors causing self- ignition of pulverized coal were analyzed.Based on the practical situation,the preventions for self-ignition of pulverized coal and methods for preventing temperature in pulverized coal house from rising were raised.
coal powder,self- ignition,influencing factors,measures
1674-1099 (2012)02-0054-03
TK223.1
A
2012-02-16。
金帆,男,1969年出生,1991年畢業(yè)于上海工程技術(shù)大學(xué)熱能動(dòng)力設(shè)備與機(jī)械專業(yè),工程師,長期從事電廠生產(chǎn)運(yùn)行管理工作。