李 凡 王曉鵬 張 海 趙少偉
(1.中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司監(jiān)督監(jiān)理技術(shù)公司)
渤海D油田開發(fā)過程中,由于受到航道等因素影響,致使該油田WHPA平臺(tái)移位,由此產(chǎn)生了3口大位移水平井作業(yè)。大位移水平井施工難度大[1-4],對(duì)設(shè)備能力要求高,但現(xiàn)有的鉆井船資源都無法滿足在該平臺(tái)插樁就位,只能使用升級(jí)過的渤海D油田WHPA鉆修機(jī)來完成3口大位移水平井作業(yè),而鉆修機(jī)設(shè)備能力是制約鉆井工程順利進(jìn)行的關(guān)鍵因素[5]。
渤海D油田構(gòu)造為一發(fā)育在渤東低凸起北端的斷裂半背斜,構(gòu)造近北東向展布,明下段2個(gè)油組頂面的構(gòu)造形態(tài)相似,其中明化鎮(zhèn)Ⅰ油組頂面高點(diǎn)埋深1 070 m,明化鎮(zhèn)Ⅱ油組頂面高點(diǎn)埋深1 185 m,分為上下2個(gè)部分,上部為邊水油藏,下部為底水油藏,對(duì)定向井軌跡中靶精度要求高。另外,該油田鉆遇的地層為平原組和明化鎮(zhèn)組,埋藏較淺,膠結(jié)性差,不利于定向井軌跡控制。
根據(jù)渤海D油田WHPA平臺(tái)設(shè)備能力和定向井軌跡,通過優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、井眼軌跡設(shè)計(jì)和優(yōu)選鉆井工具與鉆井液體系,保障了大位移水平井安全高效施工;充分利用平臺(tái)有限的空間,完成了對(duì)鉆井固控設(shè)備的改造與完善;應(yīng)用ECD值管理控制技術(shù)和井眼軌跡控制技術(shù),保持了井眼清潔,滿足了定向井設(shè)計(jì)要求;使用漂浮接箍等固井技術(shù),降低了下套管作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高了固井質(zhì)量。上述各項(xiàng)鉆井技術(shù)的綜合應(yīng)用,保證了渤海D油田大位移水平井安全順利完鉆,平均節(jié)約工期3.39 d,這在渤海鉆井史上是一次新的技術(shù)突破。本文是對(duì)渤海D油田應(yīng)用鉆修機(jī)完成大位移水平井作業(yè)實(shí)踐的總結(jié)。
鉆修機(jī)設(shè)備主要包括50D鉆機(jī)(頂驅(qū)轉(zhuǎn)速為0~110 r/min,理論最大連續(xù)輸出扭矩36 k N·m,最大鉤載315 t),泥漿泵(型號(hào)為F-1600)2臺(tái),振動(dòng)篩2臺(tái),除砂器、除泥器、離心機(jī)各1臺(tái),泥漿池總計(jì)體積284 m3,管子堆場(chǎng)總承載力189 t。
(1)鉆修機(jī)設(shè)備能力不足,制約了鉆井工程安全順利施工,主要體現(xiàn)在:①頂驅(qū)實(shí)際連續(xù)輸出扭矩最大值為30 k N·m,而利用Landmark軟件模擬計(jì)算(以A19H井為例),最大扭矩發(fā)生在φ215.9 mm井眼段旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)時(shí),使用φ127 mm鉆桿最大扭矩為28.2 k N·m,已接近頂驅(qū)最大連續(xù)輸出扭矩,作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大。②循環(huán)系統(tǒng)實(shí)際最大承受壓力為22 MPa,而利用Landmark軟件模擬計(jì)算(以A19H井為例),二開 φ311.15 mm 井 眼鉆進(jìn)至井底(井深約3 110 m),鉆井液密度1.17~1.22 g/cm3,機(jī)械鉆速20 m/h,最低排量53 L/s,對(duì)應(yīng)壓力為21.6~22.5 MPa,已超過最大值。③固控設(shè)備中振動(dòng)篩處理能力不足。該平臺(tái)前期振動(dòng)篩僅有2臺(tái),二開φ311.15 mm井眼鉆進(jìn)中排量降至25 L/s時(shí)還存在跑漿現(xiàn)象。④物料多,現(xiàn)場(chǎng)空間小,后勤供應(yīng)難度大。
(2)穩(wěn)斜角較大,穩(wěn)斜井段長(zhǎng)(表1),攜帶巖屑困難,易形成巖屑床,井眼清潔困難。
(3)鉆遇地層較疏松,造斜及穩(wěn)斜鉆進(jìn)都存在一定難度,且深部鉆進(jìn)摩阻扭矩較高,定向井軌跡控制難度大。
(4)儲(chǔ)層變化大,造成二開著陸和三開水平段鉆進(jìn)時(shí)井眼軌跡調(diào)整大,加大了作業(yè)難度。
(5)井斜大(最大達(dá)到90°),裸眼井段長(zhǎng),如何保證順利下套管作業(yè)和固井質(zhì)量是大位移水平井作業(yè)的又一難點(diǎn)。
表1 渤海D油田井眼軌跡設(shè)計(jì)與實(shí)鉆數(shù)據(jù)
大位移水平井施工難度大,對(duì)設(shè)備要求高,如何將工程技術(shù)與挖掘設(shè)備潛能措施相結(jié)合,是保證順利施工的關(guān)鍵。具體措施包括:
(1)優(yōu)化作業(yè)流程,通過機(jī)械和物理兩方面減少井內(nèi)摩阻,以降低鉆井扭矩。在機(jī)械方面,適當(dāng)增加倒劃眼短起下鉆及中途循環(huán),及時(shí)破壞巖屑床,將井內(nèi)巖屑攜帶出井眼,降低井內(nèi)摩阻;在物理方面,鉆進(jìn)中在循環(huán)池直接向井漿中均勻添加塑料小球和液體潤(rùn)滑劑PF-LUBE,且在補(bǔ)充膠液中適當(dāng)增加彈性石墨的含量,以增加鉆井液的潤(rùn)滑性,改善泥餅質(zhì)量。實(shí)際鉆進(jìn)時(shí)一開井段扭矩最大為12 k N·m,二開和三開井段的鉆進(jìn)扭矩均控制在頂驅(qū)所能承受的最大扭矩之下(圖1)。
圖1 渤海D油田大位移水平井二開、三開井段鉆進(jìn)扭矩曲線
(2)針對(duì)固控設(shè)備能力不足的問題,通過對(duì)模塊的結(jié)構(gòu)、載荷和空間布局進(jìn)行勘查,對(duì)除氣器、除砂器位置進(jìn)行優(yōu)化改造,合理利用有限空間,增加了2臺(tái)高效振動(dòng)篩。實(shí)際二開φ311.15 mm井眼鉆進(jìn)作業(yè)期間,4臺(tái)振動(dòng)篩復(fù)配使用120目和84目篩布,鉆井液有害固相得到了有效控制,且循環(huán)排量不受振動(dòng)篩處理能力限制,鉆井液攜帶能力得到了提高,全井段最大程度的使用固控設(shè)備,既保證了井下安全,又降低了鉆井液成本。
(3)通過優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將一開加深鉆進(jìn)至1 150 m 左右,二開φ244.48 mm 套管分2次吊裝至堆場(chǎng)并分2次下入,這樣既解決了管子堆場(chǎng)承載力有限的問題,降低了下φ244.48 mm套管作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)減少了二開裸眼段的長(zhǎng)度,為二開安全順利鉆進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
(1)一開井段采用單彎1.5°的馬達(dá)和φ308.0 mm 扶正器的選配,其鉆具組合為:φ444.5 mm PDC鉆頭+φ244.5 mm 馬達(dá)(彎角1.5°)+φ203.2 mm浮閥+φ308.0 mm 扶正器+φ203.2 mm 非磁鉆鋌+隨鉆測(cè)斜儀+φ203.2 mm非磁鉆鋌+φ203.2 mm機(jī)械震擊器+配合接頭+φ127.0 mm加重鉆桿×14。直井段采用輕壓吊打方法保證井眼垂直。鉆進(jìn)至造斜起始點(diǎn),采用低排量45L/s滑動(dòng)造斜鉆進(jìn);井斜角大于10°以后,根據(jù)造斜率情況適當(dāng)調(diào)整循環(huán)排量,定向鉆進(jìn)至一次造斜終點(diǎn)1 000 m左右,井斜約75°;穩(wěn)斜鉆進(jìn)期間,地層以砂巖為主,膠結(jié)疏松,旋轉(zhuǎn)穩(wěn)斜鉆進(jìn)困難(最大降3~4(°)/30 m),為保證井眼軌跡平滑,穩(wěn)斜鉆進(jìn)至1 150 m左右完鉆。
(2)二開井段采用Auto Trak旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具。該井段穩(wěn)斜角大,穩(wěn)斜段長(zhǎng),優(yōu)選旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井工具保證鉆進(jìn)時(shí)整個(gè)鉆柱處于旋轉(zhuǎn)狀態(tài),有利于攜砂,同時(shí)井眼軌跡平滑規(guī)則,擴(kuò)大率小,降低了出現(xiàn)新井眼的風(fēng)險(xiǎn)。另外,該旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具能實(shí)時(shí)提供ECD值(鉆井液循環(huán)當(dāng)量密度值),為ECD值管理控制技術(shù)的實(shí)施提供依據(jù),且具有隨鉆測(cè)井和測(cè)近鉆頭井斜的功能,有利于井眼軌跡調(diào)整,為二開著陸鉆進(jìn)提供了技術(shù)支持。
(3)三開井段同樣采用Auto Trak旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具,并根據(jù)隨鉆測(cè)井所反映的儲(chǔ)層物性及時(shí)調(diào)整井眼軌跡,保證了油層鉆遇率,取得了能在垂厚1 m范圍內(nèi)控制井眼軌跡實(shí)施定向鉆進(jìn)的佳績(jī),滿足了實(shí)時(shí)跟蹤儲(chǔ)層物性,選擇優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層進(jìn)行水平段鉆進(jìn)的要求。投產(chǎn)后,3口大位移水平井實(shí)際產(chǎn)能均超過配產(chǎn)。
2.3.1 ECD值管理控制
鉆進(jìn)中影響ECD值變化的因素主要有鉆井液的密度、流變性,環(huán)空的巖屑濃度及鉆井液的清潔程度等,所以在其他因素不變時(shí),根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的ECD值變化可初步判斷井眼的清潔程度(圖2)。在3口大位移水平井施工中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)了ECD值的變化和返砂量等情況,綜合分析了ECD值變化的原因。如果認(rèn)為ECD值異常是由于井內(nèi)巖屑濃度過大或鉆井液有害固相含量高引起的,則立即采取循環(huán)攜砂或倒劃眼短起下鉆等措施清潔井眼,或調(diào)整泥漿性能,以降低鉆井液中的有害固相含量。
圖2 渤海D油田A19井ECD值監(jiān)測(cè)記錄
2.3.2 倒劃眼短起下鉆和循環(huán)攜砂
(1)一開井段采用馬達(dá)導(dǎo)向鉆具組合,滑動(dòng)鉆進(jìn)期間鉆柱不旋轉(zhuǎn),無法擾動(dòng)沉積在下井壁的巖屑,對(duì)鉆井液攜帶巖屑極其不利,沉積的巖屑易形成巖屑床(井斜大于40°以后,返砂效果會(huì)更差),因此,采取每滑動(dòng)鉆進(jìn)250~300 m進(jìn)行一次倒劃眼短起下鉆的方法來破壞巖屑床,將井內(nèi)的巖屑攜帶至上部井段,然后循環(huán)出井眼。
(2)二開井段穩(wěn)斜段長(zhǎng),穩(wěn)斜角大,井斜角75°左右,是井眼清潔最困難井段。應(yīng)用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井工具,在鉆進(jìn)過程中整個(gè)鉆柱處于旋轉(zhuǎn)狀態(tài),能擾動(dòng)井內(nèi)巖屑,有利于攜砂。上部井段(斜深小于2 000 m)鉆進(jìn)600 m左右進(jìn)行倒劃眼短起下鉆通井,期間每鉆進(jìn)300 m左右進(jìn)行循環(huán)攜砂。下部井段(斜深大于2 000 m)鉆進(jìn)300~400 m左右進(jìn)行倒劃眼短起下鉆通井,期間每鉆進(jìn)150~200 m左右進(jìn)行循環(huán)攜砂。
(3)倒劃眼短起下鉆和循環(huán)攜砂措施的實(shí)施,使得三開井段循環(huán)排量達(dá)到了28 L/s以上,環(huán)空返速達(dá)到了1.20 m/s,滿足了清潔井眼要求。
2.3.3 鉆井液優(yōu)選
(1)一開井段采用海水膨潤(rùn)土漿閉路鉆進(jìn),每鉆進(jìn)30 m左右使用稠漿清掃井眼;在返砂困難井段,堅(jiān)持“少量多次”原則,掃稠膨潤(rùn)土漿,保證攜砂。
(2)二開井段采用PEC鉆井液體系,堅(jiān)持“低粘高切”。漏斗粘度維持在50~55 s,保證較高切力。使用有機(jī)正電膠PF-JMH-YJ調(diào)整井漿流態(tài),保證了鉆井液的攜帶性;加入液體潤(rùn)滑劑PF-LUBE提高鉆井液的潤(rùn)滑性,同時(shí)在摩阻增加較大時(shí)加入高效潤(rùn)滑劑RT-101,配合液體潤(rùn)滑劑PF-LUBE使用,進(jìn)一步提高了鉆井液的潤(rùn)滑性,降低了摩阻和旋轉(zhuǎn)扭矩。
在短起下鉆或長(zhǎng)起鉆前,預(yù)先配制一定量的稀膠液,并在膠液中加入封堵性、潤(rùn)滑性、穩(wěn)定性材料,再次下鉆至井底時(shí),通過“循環(huán)置換老漿”的方式降低粘切和有害固相含量,減少了因起下鉆對(duì)鉆井液性能的影響。鉆井液需要長(zhǎng)時(shí)間靜止時(shí),加入除硫劑 PF-SSY和殺菌劑 PF-ZKS-1,且維持鉆井液循環(huán)體系pH值在8.5~9.0,以保證鉆井液的穩(wěn)定性。
(3)三開井段為目的層段,采用無固相PRD鉆井液體系,全井段注意鉆井液的攜帶性,同時(shí)確保良好的潤(rùn)滑性。嚴(yán)格控制有害固相,鉆遇泥巖段時(shí)適當(dāng)提高抑制劑含量,最大限度減小無用固相對(duì)鉆井液的污染,做好儲(chǔ)層保護(hù)工作。
φ339.73 mm套管采用單級(jí)固井,水泥全部返到井口平臺(tái),保證封固質(zhì)量。φ244.48 mm套管采用漂浮接箍單級(jí)固井技術(shù),平均掏空大約1 000 m,使得長(zhǎng)套管串在大井斜角、長(zhǎng)裸眼段的情況下,能夠順利下入。同時(shí),單弓和雙弓扶正器交替使用,在浮鞋、浮箍及漂浮接箍處安放剛性扶正器,提高了套管居中度,保證了固井質(zhì)量。
(1)應(yīng)用鉆修機(jī)完成渤海D油田WHPA平臺(tái)3口大位移水平井作業(yè),這在渤海鉆井史上是一次新的技術(shù)突破。解決了平臺(tái)選址及井場(chǎng)不滿足鉆井船插樁等問題。針對(duì)鉆修機(jī)設(shè)備能力和大位移水平井的特點(diǎn),做好前期設(shè)備改造和準(zhǔn)備工作,在鉆井設(shè)計(jì)中制定詳細(xì)的施工措施,施工時(shí)密切關(guān)注各項(xiàng)鉆井參數(shù)和鉆井液性能變化等,是順利完成大位移水平井作業(yè)的重要保證。
(2)Auto Trak旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具井眼軌跡控制技術(shù)的應(yīng)用,保證了井眼軌跡平滑,減少了曲屈程度,保證了鉆完井作業(yè)的順利進(jìn)行,滿足了油藏開發(fā)要求;綜合應(yīng)用ECD值管理控制技術(shù),通過倒劃眼短起下鉆和循環(huán)攜砂技術(shù)以及鉆井液技術(shù),滿足了大位移水平井對(duì)井眼清潔的要求。
(3)通過鉆井液優(yōu)選,確保了鉆井液的潤(rùn)滑性和攜帶性,最大限度地減小了有害固相對(duì)鉆井液的污染;同時(shí),漂浮接箍等固井技術(shù)的應(yīng)用,使得長(zhǎng)套管串在大井斜角、長(zhǎng)裸眼段的情況能夠順利下到位,提高了套管居中度,保證了固井質(zhì)量。
(4)應(yīng)用鉆修機(jī)完成渤海D油田 WHPA平臺(tái)大位移水平井作業(yè)的成功實(shí)踐,可為今后其他油田應(yīng)用修井機(jī)進(jìn)行大位移水平井施工提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
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