張紹廣
(中海石油(中國)有限公司天津分公司)
“海洋石油102”是一艘集原油生產(chǎn)處理、儲存外輸及生活、動力供應(yīng)于一體的浮式生產(chǎn)儲油裝置(簡稱FPSO)。該FPSO所屬的渤中28-2南油田群包含BZ 28-2S CEP、BZ 29-4、BZ 28-2SN 和 BZ 34-1N 等4個油田,其中BZ 29-4、BZ 28-2SN和BZ 34-1N等3個油田的采出流體匯集于BZ 28-2S BOP,經(jīng)段塞流捕集器初步脫氣后增壓輸送到FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)依次進入一級分離器、二級分離器、電脫水器進行三級處理,處理合格的原油與BZ 28-2S CEP處理后的合格原油匯到一條φ203.2 mm管線進入“海洋石油102”FPSO的貨油艙儲存。
隨著周邊平臺新開油井的投產(chǎn),“海洋石油102”FPSO進艙量增加到8 900 m3/d,使得與 BZ 28-2S CEP共用的原油入艙管線已不能滿足現(xiàn)有工況,造成BZ 28-2S CEP原油系統(tǒng)分離器經(jīng)常高油位;同時,F(xiàn)PSO的二級分離器操作壓力相應(yīng)升高,不僅降低了原油脫氣效果,使進艙原油含氣量增大,而且使流程內(nèi)壓力和液位波動增大,導(dǎo)致電脫水器頻繁掉電,嚴重影響到了生產(chǎn)系統(tǒng)的處理效果。表1是“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù)與實際參數(shù)對比。
表1 “海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)與實際參數(shù)對比表
從表1可以看出,生產(chǎn)系統(tǒng)實際操作參數(shù)已經(jīng)超出設(shè)計參數(shù),必須對其工藝流程進行改造,降低原油進艙壓力,提高原油處理系統(tǒng)處理能力,以滿足生產(chǎn)需求。
(1)改造思路
①將“海洋石油102”FPSO與BZ 28-2S CEP共用的一根入艙管線變更為分別入艙管線;
②對電脫水器出口管徑進行擴容改造,增大其處理能力;
③改造后,使得“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)盡可能滿足不斷增加的原油處理能力;
④改造后的流程能夠有效降低“海洋石油102”FPSO系統(tǒng)原油進艙壓力;
⑤改造施工盡可能不影響正常生產(chǎn),且施工風(fēng)險??;
⑥改造流程盡可能簡單,減少施工作業(yè)費用;
⑦改造不改變設(shè)施的結(jié)構(gòu),不影響船體的穩(wěn)性。
(2)可行性分析
為了能更大限度地利用已有設(shè)備,分析目前能連接到各油艙艙底的管線,共有4條:φ203.2 mm原油入艙管線,φ609.6 mm 原油外輸管線,φ406.4 mm掃艙管線,φ101.6 mm污水管線。其中,原油入艙管線已經(jīng)在用,要想增加原油處理能力,只能從原油外輸管線、掃艙管線和污水管線上尋找接入點。
現(xiàn)場研究發(fā)現(xiàn),除了原油入艙管線以外所剩余的3條管線都有其獨特的功能,且利用頻率都很高,如果長期用作原油入艙管線必然影響其原有功能,但這3條管線利用的時間并不總是重疊,因此可在2條或3條管線上都接入原油入艙管線,互為補充,通過切換入艙流程來最大限度地降低原油入艙壓力。
經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)考察與論證,最終的改造方案確定為新增2條管線分別入艙:第1條管線從電脫水器下游的液位調(diào)節(jié)閥后引出,連接到外輸流量計標定系統(tǒng)。利用掃艙管線使FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)處理的原油單獨進艙,對原油外輸系統(tǒng)影響不大,但是由于原油外輸開始和倒艙時均要利用掃艙管線,因此還需要其他流程做替換。第2條管線從電脫水器頂部的φ152.4 mm預(yù)留口引出,分別連接到污水管線與原油外輸管線,與第1條管線替換使用。
分析認為,改造方案中新增的2條管線互為補充,通過適當調(diào)整入艙流程,可最大限度地增大原油入艙能力,降低入艙管線壓力。
為了使增加的管線滿足日益增長的原油處理量的需求,同時避免不必要的浪費,需要選擇合適的管徑并進行校核。為使二級分離器在高峰產(chǎn)量時將操作壓力保持在30 k PaG,可以模擬出油田群產(chǎn)量最高峰時期新增管線所需的最小管徑。
由油田整體開發(fā)方案報告可知,周邊小平臺產(chǎn)量高峰期能達到3 600 m3/d(150 m3/h),原油的物理性質(zhì)見表2。
表2 “海洋石油102”FPSO原油物性參數(shù)表(70℃)
根據(jù)輸送原油的物理性質(zhì)查表得出推薦的流速為1.5 m/s,再由管道內(nèi)徑計算公式計算得出初選管徑為φ182.03 mm,最終結(jié)合實際情況考慮使用φ203.2 mm 的無縫鋼管。
另外,要對所選擇的管徑進行水力學(xué)核算[1],判斷所計算的當前管徑下管線的壓力降是否低于系統(tǒng)所允許的最大壓力降?!昂Q笫?02”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程改造方案中所選擇的φ203.2 mm管線水力學(xué)核算結(jié)果見表3。
表3 “海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程改造方案中所選擇的φ203.2 mm管線的壓力降與系統(tǒng)允許最大壓力降對比表
從表3可以看出2條管線的管徑均符合水力學(xué)核算的要求,故在改造時選擇φ203.2 mm的無縫鋼管。
(1)將掃艙管線作為新增原油入艙管線。將電脫水器出口調(diào)節(jié)閥LCV-2045與下游隔離閥之間的φ203.2 mm 短節(jié)改為φ203.2 mm 三通,引出一條φ203.2 mm管線,在管線上加球閥與閘閥;在計量標定管φ304.8 mm回流入艙管線穿主甲板之前的法蘭處開孔,引出一條φ203.2 mm管線,與從LCV-2045下游引出的管線連接。
(2)將原油外輸管線和污水管線作為新增原油入艙管線。在電脫水器頂部的φ152.4 mm預(yù)留口上連出一條φ203.2 mm管線,在連接原油外輸管線和污水管線的φ203.2 mm管線上有2個閥門,將2個閥門之間的φ203.2 mm 短節(jié)換成φ203.2 mm 三通,連出一條管線與新增的φ203.2 mm入艙管線連接。改造后的“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程示意圖見圖1(虛線為新增改造部分)。
圖1 改造后的“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程示意圖
改造后的“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)過一段時間運行,取得了良好的效果。改造前后生產(chǎn)系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)對比情況見表4。
表4 “海洋石油102”FPSO改造前后生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)對比表
由表4可以看出,“海洋石油102”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)擴容改造后,原油進艙管線的背壓降低到了30 kPa,既保證了原油能順利進艙,又減少了原油含氣量;FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)的最大處理量增加了1 500 m3/d,達到了設(shè)計處理能力的2.5倍;BZ 28-2S CEP的進艙量增加了600 m3/d,達到了設(shè)計處理能力的105%;原油日進艙量達到了8 700 m3;改造后,F(xiàn)PSO生產(chǎn)系統(tǒng)的一、二級分離器液位均能穩(wěn)定在正常范圍內(nèi),電脫水器幾乎不再發(fā)生掉電情況,處理的原油達到了合格原油標準。
隨著在生產(chǎn)油田的調(diào)整井和新開井陸續(xù)投入,原有生產(chǎn)系統(tǒng)的處理能力受到嚴峻的考驗,為了充分利用現(xiàn)有資源,通過自身挖潛,擴容改造必將成為解決難題的一個途徑?!昂Q笫?02”FPSO生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程的改造與實踐,成功解決了生產(chǎn)系統(tǒng)處理能力不足的問題,為油田群的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮了重要作用,該項目的成功實施可為類似油田的生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程的改造提供借鑒。
[1] 張德姜,王懷義,劉紹葉.石油化工裝置工藝管道安裝設(shè)計手冊:第三版[M].北京:中國石化出版社,2005:20-23.