于明亮
(北滿特鋼鍛鋼公司,黑龍江 161041)
北滿特鋼鍛鋼公司快鍛4#臺車加熱爐建于2006 年,該爐原設(shè)計為空氣單蓄熱,燒嘴為直燃式,全分散換向,換向周期為30 s,鋼錠加熱溫度為1 200℃,產(chǎn)量為60 t/h(熱裝)。該爐建成投產(chǎn)后,運行基本正常,蓄熱功能也發(fā)揮正常,但在生產(chǎn)運行過程中也暴露出一些問題:換向周期短、換向頻繁、備件消耗高;鋼錠局部溫度過高,產(chǎn)生過燒現(xiàn)象;爐門壓緊裝置失去作用,爐門密封不嚴,爐門框鑄鐵件損壞,爐門立柱變形;部分空氣、煙氣切斷閥和氣缸損壞,換向系統(tǒng)不能正常工作,蓄熱功能喪失。
該爐在蓄熱功能喪失后,曾作為常規(guī)爐子使用,但在對鋼錠進行加熱過程中,出現(xiàn)了爐門冒火,升溫速度慢,能耗高等問題。
直燃式燒嘴火焰長,剛性強,導(dǎo)致生產(chǎn)中出現(xiàn)鋼錠過燒現(xiàn)象。解決該問題的關(guān)鍵就是避免高溫火焰對鋼錠的直接沖擊。
該爐在原設(shè)計時考慮到直燃式燒嘴的特點,將換向周期變短,這就增加了備件的消耗。
該爐原設(shè)計的爐門壓緊方式為彈簧式壓緊,當(dāng)爐門下降到位時,安裝在爐門外側(cè)的彈簧將爐門壓緊在爐門立柱上;當(dāng)爐門升起時,彈簧松開。但由于爐門抬起時,爐門周圍溫度較高,彈簧在高溫環(huán)境下變形失去功能,導(dǎo)致爐門壓緊功能喪失。
該爐原設(shè)計每個燒嘴的煙氣、空氣、煤氣管路都分別裝有旋轉(zhuǎn)式快切閥。該旋轉(zhuǎn)式換向閥的閥板受高溫和氣體雜質(zhì)干擾,已有部分被損壞而無法動作。
蓄熱式加熱爐作為常規(guī)加熱爐使用時,受原設(shè)計排煙能力的限制,必然產(chǎn)生爐壓高、爐門冒火、升溫速度慢等現(xiàn)象,因而導(dǎo)致其能耗高。
將蓄熱燒嘴由直燃式改為上噴式。上噴式燒嘴裝于側(cè)墻的下部,燒嘴噴口傾斜向上。這種結(jié)構(gòu)從根本上解決了高溫火焰對鋼錠的直接沖擊,避免了鋼錠的局部過燒。
將每個蓄熱燒嘴的煙氣、空氣管路上的旋轉(zhuǎn)快切閥改為垂直作用的雙關(guān)三通換向閥,同時將換向周期改為60 s。
在每個燒嘴的排煙管路上加裝低溫?zé)犭娮?,以檢測排煙溫度,提高熱效率,同時保護管道不被燒壞。各燒嘴的排煙管路匯總后,經(jīng)過引風(fēng)機,直接將煙氣單獨排放到室外,不走原來的地下煙道和煙囪。
另外加大了爐子的輔助排煙能力。利用原有的地下煙道和煙道閘板,同時在爐子后墻上新加開一輔助煙道,這樣爐內(nèi)剩余的煙氣通過爐子后墻上的鋼管煙道進入到原來的地下煙道,再通過煙道閘板排至室外的煙囪。
爐門仍采用柔性密封,壓緊方式由彈簧壓緊改為氣缸壓緊。為避免高溫影響,將氣缸裝于爐門立柱的側(cè)面。
在現(xiàn)有的臺車行走機械限位基礎(chǔ)上,新增加了電氣限位,防止了臺車撞墻事故發(fā)生。
臺車鑄鐵件和砂封板利用原有的耐熱鑄鐵件。臺車上表面耐材采用抗渣澆注料材質(zhì)的砌塊,以減少高溫狀態(tài)下,發(fā)生氧化鐵皮的粘連。
設(shè)立爐門升降與燃燒系統(tǒng)的連鎖裝置。當(dāng)爐門抬起時,靠近爐門的兩側(cè)燒嘴關(guān)閉,以防止火焰對爐門立柱等結(jié)構(gòu)件的直燒;爐門下落到位后,爐子兩側(cè)的燒嘴才可以恢復(fù)正常工作。
設(shè)立爐壓與燃燒系統(tǒng)的連鎖,防止正常生產(chǎn)時爐門等處冒火。
設(shè)立爐門壓緊與爐門升降的連鎖。
設(shè)立燒嘴排煙溫度與三通換向閥的連鎖。當(dāng)個別燒嘴的排煙溫度過高時,強制關(guān)閉,以保護三通換向閥。
該爐自2011 年12 月開始進行改造,改造完成后,經(jīng)過1 個多月的使用運行,基本達到了預(yù)期的效果。
爐門冒火現(xiàn)象基本杜絕,延長了爐門框鑄鐵件和爐門立柱的使用壽命。
鋼錠升溫速度明顯加快。由于排煙能力加大,煤氣在爐內(nèi)能有效燃燒,煙氣也能及時排放,因此鋼錠升溫速度明顯加快。
臺車撞后墻現(xiàn)象基本杜絕。
鋼錠過燒現(xiàn)象未再發(fā)生。
鋼錠加熱的噸鋼單耗明顯降低。經(jīng)測算噸鋼單耗由1.5 GJ 下降到1.2 GJ。
正常生產(chǎn)時,爐壓控制在微正壓(5~30)Pa范圍內(nèi)。
原計劃將臺車表面耐材更換成抗渣澆注料砌塊,但由于時間的關(guān)系,此次改造暫未實施。臺車表層耐材仍采用普通的耐火磚。對于此問題,采取的措施是對臺車上的氧化鐵皮定期進行清理。